沈 麗
(新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院數(shù)控技術(shù)學(xué)院,河南 新鄉(xiāng) 453000)
進(jìn)行冷軋?zhí)幚頃r(shí),需要使用軋輥來實(shí)現(xiàn)壓力與尺寸控制的功能,而軋輥在使用階段會(huì)不斷發(fā)生損耗,導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行成本明顯增加。為實(shí)現(xiàn)對(duì)冷軋加工成本的控制,需對(duì)軋輥消耗進(jìn)行有效控制。胡衍生[1]根據(jù)工作輥運(yùn)動(dòng)控制過程構(gòu)建了仿真模型,根據(jù)仿真結(jié)果實(shí)現(xiàn)了對(duì)輥型的優(yōu)化,經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),完成輥型改進(jìn)后,輥耗發(fā)生了顯著下降。李碩[2]對(duì)軋輥表面磨損作用機(jī)制進(jìn)行了驗(yàn)證,針對(duì)三種磨損機(jī)制分別構(gòu)建了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型。任廣峰[3]則根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過程對(duì)軋輥外形結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,同時(shí)優(yōu)化了加工工藝。胡正超[4]則對(duì)軋輥的斷裂機(jī)制進(jìn)行了分析,結(jié)果表明,冷軋軋輥產(chǎn)生微裂紋與斷裂現(xiàn)象是由于軋輥同時(shí)受到外部沖擊、熱應(yīng)力作用以及軋輥本身質(zhì)量綜合影響的結(jié)果,因此需要從工藝操作環(huán)節(jié)、制輥技術(shù)、保養(yǎng)方式等方面來考慮。吳志光[5]構(gòu)建了軋制力分析模型,采用有限元分析法完成軋輥應(yīng)力仿真測(cè)試。大部分學(xué)者在控制輥耗與克服軋輥剝落方面基本都是以調(diào)整軋輥輥型、控制參數(shù)或?qū)堓伈僮鬟M(jìn)行優(yōu)化的方式來實(shí)現(xiàn),很少有學(xué)者采用調(diào)整軋制主工藝的方式來達(dá)到優(yōu)化效果。根據(jù)以上分析,本文從控制軋制主工藝的層面考慮,在確保機(jī)組實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的條件下減少輥耗,同時(shí)有效避免產(chǎn)生爆輥與剝落的情況。
進(jìn)行冷軋?zhí)幚頃r(shí)形成較大輥耗的關(guān)鍵因素是軋輥表面受到較大峰值力的長(zhǎng)期作用。當(dāng)產(chǎn)生較大輥間壓力或在輥間壓力發(fā)生橫向不均勻分布時(shí)都會(huì)引起輥間壓力形成較大的峰值。因此,為減小輥耗,分析冷連軋階段機(jī)架軋輥的輥耗狀態(tài),構(gòu)建了一個(gè)可以對(duì)輥耗程度進(jìn)行表征的參數(shù)——輥耗指標(biāo)γ,該指標(biāo)的計(jì)算式如下:
式中:nmw為工作輥和中間輥存在的輥間條元數(shù)量;nmb為支承輥和中間輥包含的輥間條元數(shù)量;qmw,j為工作輥和中間輥形成的輥間壓力,kN;qmb,j為輥間壓力分布結(jié)果,kN;j 為條元數(shù)量。
以γ 表示各個(gè)機(jī)架輥耗的判斷指標(biāo),當(dāng)指標(biāo)γ 降低時(shí),說明軋輥達(dá)到了更小的輥耗程度,而當(dāng)輥耗判斷指標(biāo)γi增大時(shí),則說明發(fā)生了更大的軋輥輥耗。
軋輥輥耗以及剝落程度受到軋制壓力、輥間壓力與輥身長(zhǎng)度不均勻程度的綜合影響。其中,輥間壓力與軋制壓力提高時(shí),軋輥輥耗也會(huì)隨之上升。因此在壓力值較大的部位會(huì)產(chǎn)生明顯磨損,從而引起輥耗上升的現(xiàn)象,甚至造成軋輥剝落的問題。
為有效控制軋輥輥耗,根據(jù)以上輥耗判斷指標(biāo),對(duì)冷連軋機(jī)進(jìn)行整體分析,從而獲得更優(yōu)的軋制主工藝,實(shí)現(xiàn)輥耗的顯著下降。經(jīng)綜合分析可以發(fā)現(xiàn),針對(duì)特定軋制過程,在保持各項(xiàng)工藝潤(rùn)滑條件一致的條件下,確定鋼種、軋制與軋輥工藝后,機(jī)架輥耗判斷指標(biāo)γ 與機(jī)架壓下量分配ε、張力制度σ 的關(guān)系為:
以上研究結(jié)果表明,利用對(duì)軋制主工藝進(jìn)行優(yōu)化來調(diào)整機(jī)架輥耗判斷指標(biāo)γ,從而形成更均勻分布的冷連軋機(jī)架輥耗判斷指標(biāo)γ。
定義s 為機(jī)架帶鋼出口板形波動(dòng)率:
式中:si為實(shí)際測(cè)量板厚,s0為設(shè)置板厚。
將控制方程表示為如下形式:
式中:F(X)為優(yōu)化后的目標(biāo)函數(shù);i 為機(jī)架數(shù)量;α 為加權(quán)系數(shù);kmw為工作輥和中間輥可允許的最大不均勻度;kmb為支承輥與中間輥許可最大不均勻度系數(shù);smax為末機(jī)架出口許可最大板形波動(dòng)率;ρ 為安全系數(shù)。
通過Powell 法[6]完成求解過程,從圖1 中可以看到具體的計(jì)算框圖[7]。
圖1 基于冷軋輥耗的軋制主工藝優(yōu)化流程圖
對(duì)某鋼廠的1420 冷連軋機(jī)組進(jìn)行研究,該機(jī)組包含了5 個(gè)機(jī)架,各機(jī)架都是由6 輥軋機(jī)構(gòu)成,為減少輥耗并提升經(jīng)濟(jì)效益,采用上述模型對(duì)2.0 mm×810 mm 的MRT-5CA 帶鋼進(jìn)行軋制工藝優(yōu)化。同時(shí)為便于對(duì)比,依次列出了優(yōu)化前后的張力、壓下制度與輥耗判斷指標(biāo),之后在之前計(jì)算式中分別代入優(yōu)化前與優(yōu)化后得到的參數(shù),同時(shí)計(jì)算出目標(biāo)函數(shù)值,最后對(duì)出口帶材板形參數(shù)進(jìn)行分析,得到表1 所示的結(jié)果。對(duì)表1 進(jìn)行分析可知,輥耗程度目標(biāo)值由0.773減小至0.406,降低了近47.5%;用于評(píng)價(jià)末機(jī)架出口板形狀態(tài)的板形波動(dòng)率則由7.2%減小為6.3%,減小幅度為12.5%;優(yōu)化前后的板形曲線如圖2 所示,經(jīng)過優(yōu)化處理獲得更優(yōu)板形結(jié)構(gòu)[8]。以上結(jié)果表明,采用本文優(yōu)化方法,可通過調(diào)整軋制主工藝的方式使軋制階段形成更均勻的輥間壓力,使輥間壓力與輥耗顯著降低,從而使帶鋼獲得更優(yōu)出口表面質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益的顯著提升。
表1 優(yōu)化前后指標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)
圖2 優(yōu)化前后出口板形曲線對(duì)比
1)為有效控制軋輥輥耗,根據(jù)以上輥耗判斷指標(biāo),對(duì)冷連軋機(jī)進(jìn)行整體分析,從而獲得更優(yōu)的軋制主工藝,實(shí)現(xiàn)輥耗的顯著下降。
2)以某鋼廠1420 冷連軋機(jī)組進(jìn)行算例分析,采用本文優(yōu)化方法可通過調(diào)整軋制主工藝的方式使軋制階段形成更均勻的輥間壓力,使輥間壓力與輥耗發(fā)生顯著降低。