周 剛 ,張知宇 ,王法順
(1.國網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314000; 2.國網(wǎng)浙江省電力有限公司海鹽縣供電公司,浙江 海鹽 314300; 3.國網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉善縣供電公司,浙江 嘉善 314100)
變壓器在電力系統(tǒng)中承擔(dān)著調(diào)節(jié)電壓水平、傳輸電能的作用,一旦變壓器出現(xiàn)故障,將造成無法估量的損失;為此,變壓器若出現(xiàn)故障,必須第一時間排查故障原因并進(jìn)行相關(guān)搶修措施。本文基于一起真實變壓器故障案例,提出了一套變壓器啟動故障的排查方法,并給出了進(jìn)一步措施方案。通過主動預(yù)警智能評估、處置預(yù)案智能完善、處置實施智能輔助,構(gòu)建多元輔助智能處置模式,實現(xiàn)故障隱患高效處置,安全狀態(tài)實時監(jiān)測,全面提升處置作業(yè)質(zhì)效和安全防護(hù)[1-3]。
2021 年11 月01 日14:28:43,220 kV 某變電站1 號主變在啟動操作220 kV 母線沖擊主變過程中,主變第二套差動保護(hù)動作、重瓦斯保護(hù)動作,220 kV開關(guān)跳閘,故障相別B 相。主變第一套差動保護(hù)啟動但未出口,主變跳閘后2 s 輕瓦斯保護(hù)告警?,F(xiàn)場檢查主變本體瓦斯繼電器內(nèi)有氣體,呼吸器大量出氣,主變本體各項試驗結(jié)果異常,初步判斷主變內(nèi)部故障。故障變電站主接線圖如圖1 所示。
圖1 某220 kV 變電站主接線圖
運維人員進(jìn)行全面故障排查,分別調(diào)查了設(shè)備的信息、故障前的工作情況,同時進(jìn)一步進(jìn)行變壓器參數(shù)測試。
220 kV 某變電站1 號主變型號為SFSZ11-240000/220,出廠時間2021 年7 月,出廠序號S210341101,投產(chǎn)前各項試驗均合格。
故障前,220 kV 某變電站220 kV 采用雙母線接線方式,2U31 線、2U93 線、4Q85 線接正母運行,2 號主變220 kV、2U32 線、2U94 線、4Q86 線接副母運行,待用2MAⅠ正、副母隔離開關(guān)均拉開,220 kV 母聯(lián)開關(guān)運行,220 kV 正、副母線及母線壓變均在運行;1 號主變220 kV 及110 kV 中性點接地,2 號主變220 kV 及110 kV 中性點接地,1 號主變有載分接開關(guān)位于9 擋位,2 號主變有載分接開關(guān)位于5 擋位。
110 kV 接線采用單母雙分段方式,其中Ⅱ、Ⅲ段母線采用硬連接,110 kV Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段母線并列運行,110 kV 1 號母分開關(guān)運行,110 kV 2 號母分Ⅱ段母線隔離開關(guān)、110 kV 2 號母分Ⅲ段母線隔離開關(guān)合上狀態(tài),2 號主變110 kV、1C21、1C22、1C23、1C24、1C25、1C26、1C30、1C31 線運行,待用1C27 線冷備用、待用1C33 線檢修。
35 kV 接線采用單母分段方式,35 kVⅠ、Ⅱ段母線并列運行,35 kV 母分開關(guān)運行,3C22、3C25、3C26、3C27、3C29、3C31、3C32、3C34 線運行,3C21 線熱備用,3C30 線冷備用,3C23、3C24、3C35、3C36 線運行,3C28、3C33 運行。
2.3.1 主變本體
變壓器跳閘瞬間,本體呼吸器有大量氣體噴出,帶出呼吸器油杯絕緣油;本體瓦斯繼電器觀察窗充滿氣體,如圖2 所示,其他部件無異常。
圖2 1 號主變第一套保護(hù)動作情況
2.3.2 保護(hù)動作情況
2021 年11 月01 日14:28:42:703,1 號主變第一套保護(hù)啟動,1 號主變第二套保護(hù)縱差保護(hù)出口動作;
14:28:42:904,1 號主變非電量速動油壓動作;
14:28:42:919,1 號主變220 kV 開關(guān)分位;
14:28:42:926,1 號主變非電量總跳閘;
14:28:43:100,1 號主變本體重瓦斯跳閘;
14:28:45:301,1 號主變本體輕瓦斯告警。
圖2 與圖3 分別是故障變壓器1 號主變第一套保護(hù)動作與第二套保護(hù)動作的動作情況。故障期間,220 kV 母線電壓基本不變,但有較大差流(縱差最大電流1.285Ie,大于定值0.5Ie),結(jié)合錄波圖判斷,此時高壓側(cè)電流為勵磁涌流和部分故障電流的疊加,存在較大諧波分量,三相二次諧波含量分別為53.6%、7.9%、31.5%。1 號主變第一套保護(hù)采用二次諧波制動,滿足閉鎖條件,因此該套保護(hù)未出口;第二套保護(hù)采用波形對稱制動,基于波形比較原理,可防止主變啟動過程中,發(fā)生故障時因二次諧波較大導(dǎo)致的誤閉鎖,本次故障正確動作,圖3 為后臺SOE 主變跳閘信號。
圖3 后臺SOE 主變跳閘信號
對1 號主變開展診斷性試驗檢查。結(jié)果顯示油色譜、直流電阻、短路阻抗、繞組頻率響應(yīng)、絕緣電阻、變比試驗等試驗數(shù)據(jù)明顯異常。
油色譜試驗:主變故障后30 min 內(nèi)油樣色譜數(shù)據(jù)無異常;2 h 后取油樣,上部油樣乙炔含量2.4 μL/L,中下部油樣色譜無異常;4 h 后取油樣,上部油樣乙炔含量達(dá)到97.6 μL/L,中部油樣乙炔含量為3.2 μL/L,下部油樣乙炔含量為2.7 μL/L,嚴(yán)重超標(biāo)。
瓦斯繼電器氣體色譜:乙炔含量大于1 797 μL/L、一氧化碳含量大于60 891 μL/L,均嚴(yán)重超標(biāo)。
絕緣電阻:低壓繞組、鐵芯、夾件絕緣電阻數(shù)據(jù)不穩(wěn)定。低壓繞組對地絕緣在2 000~20 000 MΩ間擺動,鐵芯、夾件對地絕緣均在200~1 000 MΩ擺動。
直流電阻:低壓繞組ab、bc、ca 相直流電阻分別為5、15、15 mΩ。
短路阻抗:額定檔位下,高對低短路阻抗與銘牌值相差3.85%,中對低短路阻抗與銘牌值相差5.9%。
繞組頻率響應(yīng):中、低壓B 相繞組頻響曲線與A、C 相相比,存在明顯偏移現(xiàn)象。
變比:高對中BC 相偏差479%,CA 相數(shù)據(jù)無法測量;高對低BC 相偏差66.9%;中對低BC 相無法測量,CA 相偏差89%。
綜合各項試驗檢查數(shù)據(jù),分析認(rèn)為故障原因:某變1 號主變在啟動沖擊過程中,內(nèi)部發(fā)生放電性故障,導(dǎo)致差動保護(hù)動作。進(jìn)一步通過變電站數(shù)字化技術(shù),依托大數(shù)據(jù)、云平臺、數(shù)據(jù)分析和可視化等新興技術(shù),以電網(wǎng)監(jiān)測、保電概況和搶修態(tài)勢等管理為核心,通過對保電站所、用戶點、線路等信息進(jìn)行三維建模,進(jìn)一步剖析故障根本原因。因第一次短接時,合閘失敗,基本可判斷異常可能由中間繼電器引起(如果短接遙控成功則可判斷為智能終端遙控板開出的HJ 可能異常),因此判斷合閘中間重動繼電器存在卡澀,由于檢修人員在檢查過程中曾經(jīng)有過敲擊,且開關(guān)電源進(jìn)行拉合后恢復(fù)正常,斷路器后續(xù)分合均正常。
為了防止此類故障再次發(fā)生,班組技術(shù)人員共同商討制定了如下策略:
系統(tǒng)通過大數(shù)據(jù)平臺整合多項系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),實現(xiàn)專項保電功能相關(guān)數(shù)據(jù)資源整合、更新與共享,打造專項保電任務(wù)提供保供電指揮平臺。通過加強(qiáng)多模塊應(yīng)用場景的開發(fā),實現(xiàn)多圖層全景化展示、數(shù)據(jù)實時動態(tài)展示和故障告警、搶修信息定位,提升保電人員應(yīng)急指揮能力。
保證重要用戶的保供電任務(wù),同時加強(qiáng)防范用戶本身用電設(shè)備的故障問題。當(dāng)用戶的某個用電設(shè)備出現(xiàn)短路故障時,即使配電網(wǎng)無故障,也會導(dǎo)致用戶斷電,造成損失。
對配電室進(jìn)行實時監(jiān)控,如出現(xiàn)故障可以及時發(fā)現(xiàn)故障支路,將支路切斷后可以迅速恢復(fù)其他支路的供電,而后排查故障。將配電房多維狀態(tài)感知率提升到100%,通過智能分析和自動精準(zhǔn)控制,大幅降低人工巡檢和人工干預(yù)次數(shù),為“無人配電房”的實現(xiàn)提供了可能。
利用保護(hù)冗余信息實時差異比對及預(yù)警技術(shù)生成預(yù)警報告,避免單套設(shè)備隱性故障引起的保護(hù)不正確動作現(xiàn)象,實現(xiàn)對保護(hù)設(shè)備隱性故障預(yù)警[4-5]。
立即開展220 kV 某變電站1 號主變搶修工作,已落實更換備用主變,按照7 天時限開展搶修工作,計劃于11 月8 日前完成主變更換并復(fù)役。
組織故障主變進(jìn)行返廠解體檢查,進(jìn)一步明確故障原因和后續(xù)整改治理措施。
加強(qiáng)220 kV 某變電站2 號主變運維巡視和狀態(tài)管控,落實各項防全停措施,嚴(yán)防2 號主變故障。2 號主變原計劃于11 月4 日開展抗短路能力不足改造更換(新主變?yōu)槿兛萍纪瓮吞柈a(chǎn)品),在明確本次故障原因及處置措施前,2 號主變更換工作暫時推遲。
下階段安排策略如下:
以年度計劃為基礎(chǔ),運檢部明確全年變電站綜合檢修現(xiàn)場踏勘、檢修平衡會計劃時間。各相關(guān)專業(yè)按照時間表提前做好項目圖紙、物資等前期準(zhǔn)備工作。
結(jié)合變電站綜合檢修開展的大修、技改等項目相關(guān)圖紙資料在變電站綜合檢修平衡會前15 天提供。
220 kV 變電站綜合檢修方案在變電站綜合檢修平衡會后10 天內(nèi)提交。220 kV 變電站綜合檢修方案在實施前2 個月完成綜合檢修方案內(nèi)審。110 kV變電站綜合檢修方案在實施前1 個月完成綜合檢修方案內(nèi)審。
結(jié)合變電站綜合檢修開展的大修、技改、技反措、隱患治理等項目,根據(jù)專業(yè)要求編制施工子方案,原則上需要更換裝置、設(shè)備的項目要求編制施工子方案。由專業(yè)負(fù)責(zé)施工子方案的審批,及現(xiàn)場驗收工作。
在無專線供電條件的情況下,采用電纜雙環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu),為重要用戶構(gòu)建堅強(qiáng)的配電網(wǎng)架,實現(xiàn)供電可靠性。