摘要:基于YN系列38CRD2型柴油發(fā)動(dòng)機(jī),在排氣管加裝尾氣回收式煙霧機(jī)進(jìn)行負(fù)荷特性試驗(yàn),研究發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、噴頭流量和煙霧劑濃度變化對(duì)煙霧機(jī)霧化效果的影響,通過排氣管前后端溫度變化及加裝嫻霧機(jī)前后油耗變化得到尾氣能量回收效率。試驗(yàn)結(jié)果表明,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 400 r/min時(shí),霧滴顆粒粒徑最佳;在定發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速工況下,煙霧劑濃度為30%時(shí),霧滴顆粒粒徑最佳;噴頭流量為7.5L/min時(shí)噴頭霧化較優(yōu)。安裝煙霧機(jī)后,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2200~2 400 r/min時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定且煙霧機(jī)霧滴顆粒粒徑均勻;通過采集發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管前后端溫度數(shù)據(jù)計(jì)算出尾氣回收再利用率為11%,即多利用88 g柴油,提高了燃油利用效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。該研究為農(nóng)業(yè)機(jī)械的多功能開發(fā)提供了新的方向。
關(guān)鍵詞:尾氣回收;煙霧機(jī);能量回收效率;霧滴顆粒粒徑;發(fā)動(dòng)機(jī);負(fù)荷特性;燃油經(jīng)濟(jì)性
中圖分類號(hào):S220 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1795(2023)03-0014-06
DOI:10.19998/j.cnki.2095-1795.2023.03.003
0引言
目前,內(nèi)燃機(jī)普遍存在燃料轉(zhuǎn)化效率低、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題,而且燃油是不可再生能源,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)換效率只有28%~37%,燃料能量有40%左有被廢氣散失。因此,內(nèi)燃機(jī)余熱、余壓回收技術(shù)領(lǐng)域得到廣泛的關(guān)注與研究,眾多科研人員都在為節(jié)能減排、提升總能效率做努力。本研究以YN系列38CRD2型4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為研究對(duì)象,在發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管加裝尾氣回收式煙霧機(jī),使煙霧機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)相結(jié)合成為一個(gè)整體,發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力源,煙霧機(jī)作為工作機(jī),利用發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管尾氣的熱量和壓力使煙霧機(jī)達(dá)到霧化的日的。對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、煙霧劑濃度、噴頭流量選定和尾氣能量回收效率進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,研究結(jié)果可為減少農(nóng)機(jī)作業(yè)中碳排放、提高燃料轉(zhuǎn)化效率提供新的思路。
1試驗(yàn)材料與方法
1.1試驗(yàn)儀器和試驗(yàn)材料
基于YN系列38CRD2型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架進(jìn)行試驗(yàn),在其排氣管加裝尾氣回收式煙霧機(jī),利用發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管尾氣的熱量和壓力來實(shí)現(xiàn)煙霧機(jī)發(fā)煙霧化,試驗(yàn)布置如圖1所示。主要試驗(yàn)裝置與測(cè)試儀器參數(shù)如表1所示。對(duì)于霧化評(píng)價(jià)方式采用霧滴測(cè)試卡(A6)及霧滴分析軟件(WJL-602)進(jìn)行采樣分析。
1.2試驗(yàn)方法
在原有發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管道上加裝一臺(tái)煙霧機(jī),在固定噴頭安裝位置和噴頭型號(hào)的條件下,研究發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、煙霧劑濃度及噴頭流量的變化對(duì)尾氣回收式煙霧機(jī)霧化效果的影響,通過排氣管前后端溫度變化及加裝煙霧機(jī)前后油耗變化得到尾氣能量的回收效率。加裝的煙霧機(jī)噴藥裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示,試驗(yàn)方法如下。
(1)將發(fā)動(dòng)機(jī)以200 r/min的遞增速度由2 000 r/min提升至2 800 r/min,做負(fù)荷特性試驗(yàn)。用霧滴測(cè)試卡收集樣本分析數(shù)據(jù),找到尾氣回收式煙霧機(jī)的最佳發(fā)煙工況,然后選擇5個(gè)煙霧劑濃度(10%、20%、30%、40%、50%)進(jìn)行試驗(yàn)并采集樣本密封留存,以備后期軟件處理。噴頭流量選擇的原則是與發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣中的余熱、余壓相匹配,避免藥物浪費(fèi),試驗(yàn)采用數(shù)顯PWM控制供藥泵,設(shè)置4個(gè)不同的工作電壓(6、12、18和24 V)控制噴頭流量,進(jìn)行樣本采樣。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、煙霧劑濃度和噴頭流量作為尾氣回收式煙霧機(jī)霧化的影響因素,通過試驗(yàn)篩選出最佳的3個(gè)數(shù)值,目的是提升作業(yè)霧化效果、減少環(huán)境污染和提高農(nóng)藥利用率。
(2)對(duì)于尾氣回收式煙霧機(jī)的能量回收情況,從兩個(gè)方面進(jìn)行試驗(yàn)研究。①發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油經(jīng)濟(jì)性試驗(yàn)。在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上做兩次負(fù)荷特性試驗(yàn),先通過測(cè)控儀控制臺(tái)收集發(fā)動(dòng)機(jī)沒有加裝煙霧機(jī)時(shí)的油耗,再收集加裝煙霧機(jī)后的油耗,兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,研究發(fā)動(dòng)機(jī)單位燃料的變化情況。②發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管的余熱變化試驗(yàn)。在發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管前端與排氣管末端安裝尾氣溫度傳感器,溫度采集是在改變發(fā)動(dòng)機(jī)工況的情況下進(jìn)行的,通過判斷排氣管前后端溫度差來判斷尾氣余熱的回收轉(zhuǎn)化情況。
(3)煙霧霧化效果依據(jù)霧滴顆粒粒徑的體積中值直徑VMD值、數(shù)值中值直徑NMD值及均勻度DR值指標(biāo)來評(píng)判。通過霧滴分析軟件對(duì)樣本的分析取值,選取顆粒粒徑范圍在20~50 um的VMD值與NMD值,因?yàn)閘t;20 um的霧滴顆粒會(huì)漂浮在空氣中,很難下沉到作物標(biāo)靶上,霧滴顆粒粒徑太大會(huì)造成霧滴連片、藥液浪費(fèi)和藥物殘留多等問題。DR值代表噴灑的霧滴顆粒是否均勻,一般為0.67~1.00,越接近1說明霧滴顆粒越均勻,lt;0.67可能會(huì)出現(xiàn)霧滴不均勻造成漏打、霧滴覆蓋密度不足的現(xiàn)象,因此要找到最佳的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、煙霧劑濃度、噴頭流量和尾氣能量回收效率情況,通過VMD值、NMD值和DR值3個(gè)數(shù)值進(jìn)行交叉對(duì)比篩選出最優(yōu)組合。
2尾氣回收式煙霧機(jī)霧化影響因素
2.1發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)霧化效果的影響
尾氣回收式煙霧機(jī)是利用發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣的熱量及壓力進(jìn)行發(fā)煙,不同工況的發(fā)動(dòng)機(jī),其尾氣能量回收程度不同。對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行負(fù)荷特性試驗(yàn),通過霧滴測(cè)試卡采集的數(shù)值研究尾氣回收式煙霧機(jī)發(fā)煙效果,結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,霧滴顆粒直徑和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速成正比關(guān)系,轉(zhuǎn)速越大,霧滴顆粒直徑越大,造成這一現(xiàn)象的原因是當(dāng)增加發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí),排氣量增加,尾氣溫度和壓力也隨之增大,排氣管內(nèi)氣體雷諾數(shù)增大,紊流激烈,使煙霧劑破碎,因此霧化程度和藥劑顆粒數(shù)也會(huì)越來越明顯。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 000~2 800 r/min時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣排出的余熱、余壓都可以使煙霧機(jī)發(fā)煙。
當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2 600 r/min時(shí),霧滴顆粒直徑出現(xiàn)下降的趨勢(shì),之后叉出現(xiàn)上升的趨勢(shì)。出現(xiàn)這種情況的原因:一是煙霧劑噴人排氣管,與排氣管中的尾氣碰撞摩擦,造成排氣減少、排氣背壓增大,同時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的充氣效率下降、氧氣含量減少,導(dǎo)致燃油燃燒不充分,輸出功率降低,使數(shù)值中值直徑呈現(xiàn)減小的趨勢(shì);二是測(cè)量數(shù)據(jù)的誤差。
當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2 800 r/min時(shí),VMD值gt;50 um,其值為53.32 um,原因是發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速過快,流速過大,發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管中的能量來不及被回收就直接排出管外,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 800 r/min時(shí),VMD值超出20~50 um粒徑范圍。說明此時(shí)霧滴粒徑較大,會(huì)造成霧滴連片、藥液浪費(fèi)、藥物殘留多及防治效果不佳等問題。
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 000~2 800 r/min時(shí),DR值分別為0.76、0.91、0.93、0.85和0.79,DR值都在0.67~1.00范圍內(nèi),說明尾氣回收式煙霧機(jī)在正常運(yùn)行時(shí)都有較好的均勻度且DR值都較高。其中發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速2 400 r/min時(shí),VMO值與NMD值分別為46.63、43.5 um,均在20~50 um粒徑范圍內(nèi),DR值為0.93,最接近于1,在霧化體系的評(píng)價(jià)指標(biāo)中屬較高的均勻值。因此,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 400 r/min的工況下,尾氣回收式煙霧機(jī)的霧滴顆粒粒徑最佳。
2.2煙霧劑濃度對(duì)霧化效果的影響
煙霧機(jī)通過煙霧劑霧化的方式使藥液懸浮在農(nóng)作物周圍,減少噴灑不均勻、漏噴的情況,煙霧劑霧化情況的好壞直接影響施藥效果。結(jié)合試驗(yàn)條件,選用水性溶解劑作為煙霧載體,其主要以水為介質(zhì),有較好的發(fā)煙效果及擴(kuò)散性和附著性,而且成本較低、藥效持久性好,應(yīng)用范圍較廣。
一般情況下,煙霧劑濃度與尾氣回收式煙霧機(jī)的發(fā)煙量成正比,但并不能說明發(fā)煙量越大防治效果就越好。防治效果不僅需要發(fā)煙量的指標(biāo)判定,還需要霧滴顆粒的指標(biāo)來評(píng)定,以此選擇較優(yōu)的煙霧劑濃度。在固定發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為2 400 r/min條件下,選取5個(gè)煙霧劑濃度,分別設(shè)為10%、20%、30%、40%和50%進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,不同的煙霧劑濃度都可以使尾氣回收式煙霧機(jī)發(fā)煙,煙霧劑濃度在10%~40%時(shí),霧滴顆粒直徑呈增大的趨勢(shì)。這是因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)工況在2 400 r/min時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管的溫度遠(yuǎn)高于煙霧劑的臨界溫度,隨著煙霧劑濃度的增加,發(fā)煙量也隨之增加。煙霧劑濃度在10%~30%時(shí),VMD值與NMD值均在20~50 um粒徑范圍內(nèi),而且DR直分別達(dá)到0.92、0.91、0.93,說明發(fā)動(dòng)機(jī)工況在2400 r/min時(shí),煙霧劑濃度調(diào)整至10%~30%范圍內(nèi)效果最佳,可以達(dá)到較好的發(fā)煙效果,因此機(jī)器作業(yè)時(shí)煙霧劑的濃度可在此范圍內(nèi)適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整選擇。
當(dāng)煙霧劑濃度為30%時(shí),霧滴DR值達(dá)到0.93,DR值最接近于1,表明煙霧劑濃度為30%時(shí)最均勻,因此選擇煙霧劑濃度為30%。煙霧劑濃度為40%時(shí),VMD值與NMD值上升到80.75和58.01 um,造成這一現(xiàn)象的原因是,40%濃度的煙霧劑發(fā)煙吸收的熱量大于發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管產(chǎn)生的熱量,在煙霧劑噴射出的一剎那產(chǎn)生了大量的煙,使VMO值不在最佳粒徑范圍20~50 um,因此也驗(yàn)證了發(fā)煙量大小并不能直接決定防治效果好壞的判斷。煙霧劑濃度達(dá)到50%時(shí),VMD值與NMD值呈下降趨勢(shì),這是因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)排氣管中的能量不足以供給煙霧劑全部反應(yīng),導(dǎo)致煙霧劑直接被排出管外,霧滴顆粒粒徑下降。因此,煙霧劑濃度為40%~50%時(shí),造成霧滴顆粒粒徑突然上升后又下降的原因是發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管的能量與煙霧劑濃度不匹配,煙霧劑濃度過大。
2.3噴頭流量對(duì)霧化效果的影響
為使尾氣回收式煙霧機(jī)達(dá)到最佳的發(fā)煙效果,同時(shí)避免藥物浪費(fèi)、提升化學(xué)防治效果,在獲得發(fā)動(dòng)機(jī)最佳工況與煙霧劑濃度的情況下,還需試驗(yàn)獲取最佳的噴頭流量。采用數(shù)顯PWM直流電機(jī)調(diào)速器調(diào)整工作電壓以控制噴頭流量,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)噴頭流量與霧滴粒徑呈正相關(guān)關(guān)系,表明噴頭流量會(huì)對(duì)霧滴顆粒粒徑產(chǎn)生直接影響,不同噴頭流量下煙霧機(jī)的VMD、NMD和DR值如圖5所示。
由圖5可知,工作電壓為6~12V時(shí),VMD值與NMD值均在20~50 um粒徑范圍內(nèi),DR值分別為0.64、0.74,說明雖然工作電壓在這個(gè)范圍內(nèi)可以正常發(fā)煙,但是霧滴均勻度相對(duì)不理想,會(huì)造成漏打、霧滴覆蓋密度不足的現(xiàn)象。當(dāng)工作電壓增加到18V時(shí),VMO值與NMD值分別為49.25和44.99 um,DR值達(dá)到0.91,最接近于1,表明工作電壓為18V時(shí)的噴頭流量霧化最均勻,噴頭流量為7.5 L/min,相較于其他噴頭流量發(fā)煙效果最好,因此推薦煙霧機(jī)噴頭流量為7.5 L/min。工作電壓為24V時(shí)的噴頭流量不建議采用,這是因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)排氣管余熱不足以提供足夠的熱量,而且噴管直徑相對(duì)固定,沒有足夠的壓力把噴頭流量全部壓縮噴出,導(dǎo)致出現(xiàn)VMD值突然上升至86.81 um,超出50 um粒徑范圍,霧滴顆粒粒徑過大,引發(fā)霧滴連片、藥液浪費(fèi)和藥物殘留增多等問題。
3發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣能量回收效率
發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)行過程中,大部分的能量通過冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)及排氣散失到大氣中,只有少部分的燃料燃燒能量轉(zhuǎn)化為有用功,在造成能源浪費(fèi)的同時(shí),對(duì)大氣環(huán)境也產(chǎn)生了嚴(yán)重污染。一般柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)換效率為28%~37%,40%左右的燃料能量被廢氣散失。因此,加裝煙霧機(jī)通過發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管熱量及壓力實(shí)現(xiàn)二次霧化的同時(shí)增加柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的單位燃料可用功,提高燃料利用率以達(dá)到節(jié)能減排的效果。本研究用尾氣溫度傳感器、智能油耗儀及測(cè)控儀控制臺(tái)做負(fù)荷特性試驗(yàn),對(duì)排氣管余熱回收及燃油經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.1發(fā)動(dòng)機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性
發(fā)動(dòng)機(jī)燃油油耗與發(fā)動(dòng)機(jī)工況變化關(guān)系如圖6所示??梢钥闯觯秃呐c發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速成正相關(guān)關(guān)系,轉(zhuǎn)速增加,油耗增加。加裝煙霧機(jī)后,相同轉(zhuǎn)速下,油耗雖保持上升趨勢(shì),但增幅為2.552%~3.882%,增幅較小。油耗增加是因?yàn)榧友b的煙霧機(jī)相當(dāng)于外掛負(fù)載,煙霧機(jī)在沒有附加動(dòng)力源的情況下實(shí)現(xiàn)發(fā)煙,增加了發(fā)動(dòng)機(jī)單位燃料的可用功,所以不能單一證明油耗增加就是發(fā)動(dòng)機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性的下降,而要通過煙霧機(jī)發(fā)煙效果與發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣余熱回收效率來衡量。
由圖6可知,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 200~2 400 r/min時(shí),加裝煙霧機(jī)前后油耗變化平緩穩(wěn)定,增幅分別為3.314%和3.285%,說明在這個(gè)工況下發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定,煙霧機(jī)霧滴顆粒粒徑均勻,這也印證了發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 400 r/min的工況下,煙霧機(jī)的霧滴顆粒粒徑是最佳的試驗(yàn)結(jié)果。
3.2發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管余熱回收效率
在加裝煙霧機(jī)的排氣管前端與末端安裝尾氣溫度傳感器采集溫度變化數(shù)據(jù),通過判斷排氣管前后端溫度差來判斷尾氣余熱的回收轉(zhuǎn)化情況,結(jié)果如圖7所示??梢钥闯?,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速從2 000 r/min上升到2 800 r/min時(shí),煙霧機(jī)在藥劑破碎過程中吸收了排氣管中的熱量使得排氣管溫度明顯下降,從前后端溫差曲線可以看出,在2 400~2 600 r/min范圍內(nèi),前后端溫度差值變化逐漸減小。這是因?yàn)殡S著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的增大,發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)逐漸趨于穩(wěn)定,發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣溫度遠(yuǎn)大于煙霧機(jī)霧化所吸收的溫度值,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增大的同時(shí)導(dǎo)致排氣速率加快,尾氣中一部分能量來不及回收,因此溫度變化越來越小。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速增加到2 800 r/min時(shí),排氣管前后端溫差增大,原因是隨著轉(zhuǎn)速的增加,發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)態(tài)破壞,處于高轉(zhuǎn)速、中低負(fù)荷區(qū)域,導(dǎo)致排氣管溫度突然升高,之后又趨于穩(wěn)定。
排氣管前后端溫度發(fā)生變化驗(yàn)證了尾氣中的能量得到了回收,煙霧機(jī)能量回收效率計(jì)算方式如下。柴油的燃燒熱量為43 070 kj/kg,柴油密度為0.84 kg/L,可計(jì)算出柴油釋放的熱量Q為36178.8 kJ/L,本研究按柴油發(fā)動(dòng)機(jī)最高轉(zhuǎn)化效率37%計(jì)算,通過無利用熱量公式Q費(fèi)=(1-37%)Q計(jì)算出柴油浪費(fèi)的熱量為22 792.644 kj/L。通過TN16型紅外測(cè)溫儀測(cè)得煙霧劑發(fā)煙的臨界溫度為(125±1)℃,室溫25℃時(shí),在煙霧劑、水、藥液3者的混合溶液中,以水為代表測(cè)得吸收能量Q吸為2 520 kJ/L。通過再利用率公式n=Q吸/Q費(fèi)計(jì)算出煙霧機(jī)能量回收效率為11%,即多利用88g柴油。這說明煙霧機(jī)不僅回收了尾氣中的余熱,還有效提高了燃料利用率,起到節(jié)能減排的效果。
4結(jié)論與分析
(1)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速對(duì)霧化效果的影響試驗(yàn)表明,在固定噴頭安裝位置和噴頭型號(hào)的條件下,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的不斷遞增,霧滴顆粒直徑呈增大趨勢(shì)。其中發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 400 r/min時(shí),VMD值與NMD值分別為46.63、43.5,均在20~50 um粒徑范圍內(nèi),而且DR值達(dá)到0.93,最接近于1,在霧化體系的評(píng)價(jià)指標(biāo)中屬較高的均勻值。通過VMD、NMD和DR值交叉篩選,認(rèn)為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 400 r/min的工況下,煙霧機(jī)的霧滴顆粒粒徑最佳。
(2)煙霧劑濃度對(duì)霧化效果的影響試驗(yàn)表明,在確定噴頭安裝位置、噴頭型號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的情況下,煙霧劑濃度在10%~30%時(shí),VMD值與NMD值均在20~50um粒徑范圍內(nèi),而且DR值分別達(dá)到0.92、0.91、0.93,說明煙霧劑濃度在此范圍內(nèi)都可以達(dá)到較好的發(fā)煙效果及較好的均勻度。當(dāng)煙霧劑濃度為30%時(shí),霧滴DR值達(dá)到0.93,最接近于1,表明霧滴顆粒最均勻,因此推薦煙霧劑濃度為30%。
(3)噴頭流量對(duì)霧化效果的影響試驗(yàn)表明,噴頭流量與霧滴粒徑呈正相關(guān)關(guān)系,工作電壓為6~12 V時(shí),VMD值與NMD值均在20~50 um粒徑范圍內(nèi),DR值分別為0.64、0.74,說明這個(gè)工況下雖然可以正常發(fā)煙,但是霧滴均勻度相對(duì)不理想。當(dāng)電壓增加到18 V時(shí),VMD值與NMD值分別為49.25和44.99 um,DR值達(dá)到0.91,最接近于1,表明噴頭流量霧化最均勻,此時(shí)噴頭流量為7.5 L/min,因此推薦這個(gè)流量的噴頭。
(4)發(fā)動(dòng)機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性的影響試驗(yàn)表明,安裝煙霧機(jī)后,發(fā)動(dòng)機(jī)油耗有所上升,增幅為2.552%~3.882%,但增幅較小,油耗量增加主要受煙霧機(jī)外掛負(fù)載的影響。發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 200~2 400 r/min時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定且煙霧機(jī)霧滴顆粒粒徑均勻,驗(yàn)證了發(fā)動(dòng)機(jī)在2 400 r/min轉(zhuǎn)速下煙霧機(jī)霧滴顆粒粒徑最佳的試驗(yàn)結(jié)果。
(5)發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管余熱回收試驗(yàn)表明,室溫25℃時(shí),在煙霧劑、水、藥液3者的混合溶液中,以水為代表測(cè)得吸收能量為2 520 kJ/L。通過再利用率公式計(jì)算出煙霧機(jī)能量回收效率為11%,即多利用88 g柴油。這說明煙霧機(jī)不僅回收了尾氣中的余熱,還有效提高了燃料利用率,起到節(jié)能減排的效果。
5應(yīng)用展望
根據(jù)我國農(nóng)機(jī)目前發(fā)展現(xiàn)狀,未來應(yīng)全力提升主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化技術(shù)、大力發(fā)展應(yīng)用綠色環(huán)保機(jī)械化技術(shù)、拓寬農(nóng)機(jī)化發(fā)展領(lǐng)域。尾氣能量回收式煙霧機(jī)是綠色環(huán)保機(jī)械化裝置,可以作為拖拉機(jī)出廠時(shí)的一個(gè)選配配件,使用戶有更多的選擇。很多農(nóng)機(jī)的功能都不是單一的,如中耕施肥機(jī),在中耕作業(yè)的同時(shí)進(jìn)行施肥。本研究設(shè)計(jì)的尾氣回收式煙霧機(jī)就是拖拉機(jī)進(jìn)地一次完成2種作業(yè),如棉花地進(jìn)行除草作業(yè)的同時(shí),可以利用煙霧機(jī)進(jìn)行病蟲害防治;果園進(jìn)行施肥作業(yè)的同時(shí)進(jìn)行病蟲害防治等。
本研究設(shè)計(jì)的煙霧機(jī)由發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管改裝而來,使排氣管不單單只是排氣管,同時(shí)也是尾氣能量回收裝置煙霧機(jī)。需要煙霧機(jī)作業(yè)時(shí),打開藥泵開關(guān),此時(shí)就是煙霧機(jī);不需要工作時(shí),它就是排氣管的作用。本設(shè)計(jì)優(yōu)化了農(nóng)藝,增加了拖拉機(jī)的功能,提高了發(fā)動(dòng)機(jī)燃油轉(zhuǎn)化效率,減少碳排放,為農(nóng)業(yè)機(jī)械的發(fā)展提供了新的方向。