萬宏春 李艷飛 葛俊瑞 蔡斌 吳健
1.中海油能源發(fā)展股份有限公司上海工程技術(shù)公司;2.中海石油(中國)有限公司上海分公司
水平裸眼氣井完井修井作業(yè)過程中,為保證井控安全,需要連續(xù)向井筒內(nèi)灌滿工作液,加之循環(huán)洗井期間工作液漏失量遠超估計值[1],對近井帶儲層造成傷害,影響油氣井產(chǎn)量,為此,引入儲層保護工具??油藏隔離閥。常用的機械式隔離閥包括板閥式防漏失閥和球閥式油藏隔離閥,2 種隔離閥都需要連接在懸掛封隔器下部,隨懸掛封隔器一起下入井筒,與懸掛封隔器組成隔離系統(tǒng)[2]。板閥式防漏失閥為單向閥,僅能防止井筒流體向地層漏失,不能防止地層流體向井筒流入,無法保障井筒井控安全,且板閥一旦打碎便無法再使用[3],在后期檢泵、修井等作業(yè)中失去防止漏失保護油藏功能。目前國內(nèi)球閥式油藏隔離閥使用經(jīng)驗少,國外機械式油藏隔離閥為球閥式雙向閥,可以實現(xiàn)井筒及地層流體的雙向隔離[4],價格昂貴、成本高。
在國內(nèi)外傳統(tǒng)儲層保護工具調(diào)研基礎(chǔ)上設(shè)計了一種機械式油藏隔離閥,可實現(xiàn)井筒與地層雙向隔離[5],為解決水平裸眼氣井儲層保護、提高井筒清潔效率、降低井控風(fēng)險進而實現(xiàn)油氣井全壽命周期儲層保護提供了一種安全有效的技術(shù)手段。
新型油藏隔離閥是一種機械式可重復(fù)開關(guān)球閥,安裝在懸掛封隔器下部,與懸掛封隔器組成隔離系統(tǒng),由專用開關(guān)工具打開和關(guān)閉球閥[6],開關(guān)工具分為單開工具、單關(guān)工具、開關(guān)工具3 種。油藏隔離閥與懸掛封隔器組成的隔離系統(tǒng)可以防止球閥上部流體向下流動,又可以防止球閥下部流體及氣體向上流動[7]。既實現(xiàn)了井筒工作液的防漏,又防止地層氣體侵入井筒造成井控安全問題。
油藏隔離閥主要由本體、開關(guān)槽、推筒、球閥、球閥閥座、底部接頭組成,開關(guān)工具主要由本體、開關(guān)套、開關(guān)套壓環(huán)、應(yīng)急銷釘、底部接頭組成,見圖1。油藏隔離閥開關(guān)原理為專用開關(guān)工具下入到油藏隔離閥內(nèi),開關(guān)工具開關(guān)套與油藏隔離閥內(nèi)部推筒上部開關(guān)槽咬合[8],下壓開關(guān)工具帶動推筒下移,球閥打開;繼續(xù)下壓開關(guān)工具,開關(guān)工具開關(guān)套與開關(guān)槽脫手,開關(guān)工具通過油藏隔離閥。關(guān)閉球閥時,上提開關(guān)工具,開關(guān)工具開關(guān)套與油藏隔離閥推筒上部開關(guān)槽咬合,開關(guān)工具帶動推筒上移,球閥關(guān)閉,繼續(xù)上提開關(guān)工具,開關(guān)工具開關(guān)套與油藏隔離閥開關(guān)槽脫手。為了防止開關(guān)工具熱處理過程中應(yīng)力集中,開關(guān)工具開關(guān)套設(shè)計過渡倒角,可以釋放應(yīng)力集中,避免了開關(guān)套受力不均而出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。為了保證開關(guān)套打開槽具備足夠的彈性,對熱處理工藝進行有效控制,處理過程中打開槽不完全打通,處理完成后打通,確保打開槽淬火變形小。
圖1 油藏隔離閥及開關(guān)工具結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structural diagrams of the reservoir isolation valve and switch tool
開關(guān)工具設(shè)計了應(yīng)急脫手機構(gòu),防止開關(guān)工具無法向上關(guān)閉球閥[9],造成井下復(fù)雜情況。該應(yīng)急脫手機構(gòu)為上提開關(guān)工具,過提78.5 kN,將應(yīng)急銷釘剪斷,開關(guān)套壓環(huán)將開關(guān)套外徑壓縮變小,從而通過油藏隔離閥。
新型油藏隔離閥適用于?244.475 mm 套管,L80-13 Cr 材質(zhì),最大外徑208.0 mm,打開后最小內(nèi)徑116 mm,壓力等級51.7 MPa,溫度等級150 ℃,閥體密封方式為非彈性體密封、材質(zhì)PTFE,開關(guān)力9.8~19.6 kN,開關(guān)行程0.06 m,打開方式為機械工具開關(guān),閥結(jié)構(gòu)為整體全球閥式;開關(guān)工具適用于?244.475 mm 套管,合金鋼材質(zhì),最大外徑(剛體、膨脹件)113、134 mm,最小內(nèi)徑50 mm,壓力等級35 MPa,溫度等級150 ℃,剪切銷釘數(shù)量8 個,開關(guān)力9.8~19.6 kN,長度1.3 m,下部可接短節(jié)長度小于1 m,緊急釋放剪切力78.5 kN。
將油藏隔離閥置于支撐架上,下端連接試壓接頭及管線,置于試壓區(qū)(圖2),啟動試壓泵B,用清水對球閥進行反向試壓53 MPa、15 min[10],無泄漏,泄壓。拆卸下端試壓接頭,并將試壓接頭及試壓管線連接在油藏隔離閥上端,啟動試壓泵A,用清水對球閥進行正向試壓53 MPa、15 min,無泄漏,泄壓。試驗結(jié)果:油藏隔離閥球閥正、反向密封性良好。
圖2 油藏隔離閥正反向試壓示例圖Fig.2 Example of forward/backward pressure testing of the reservoir isolation valve
將開關(guān)工具插入油藏隔離閥內(nèi),球閥處于關(guān)閉狀態(tài),整體放入臥式拉力架上,開關(guān)工具上端連接拉力接頭,測試開關(guān)工具開啟球閥以及與油藏隔離閥的脫手力。
開啟拉力架,下壓開關(guān)工具,記錄開關(guān)工具開啟球閥及脫手力,重復(fù)上述操作6 次,試驗數(shù)據(jù)見表1。試驗結(jié)果:油藏隔離閥開啟力13.7~23.5 kN,關(guān)閉力17.7~20.6 kN,脫手力39.2~49.0 kN,重復(fù)性和穩(wěn)定性較好。
表1 油藏隔離閥開關(guān)性能測試Table 1 Switching performance testing of the reservoir isolation valve
進行油藏隔離閥開關(guān)試驗后,提出開關(guān)工具,拆卸油藏隔離閥,檢查球閥完好性,對球閥進行無損檢測,無異常,見圖3。將球閥重新裝配進油藏隔離閥,關(guān)閉球閥,再次用清水對球閥進行正、反向試壓53 MPa、15 min,均無泄漏,泄壓。試驗結(jié)果:油藏隔離閥經(jīng)多次開關(guān)后,球閥無損傷,密封性能穩(wěn)定,可重復(fù)使用。
圖3 油藏隔離閥多次開關(guān)后無損檢測Fig.3 Non-deductive inspection of the reservoir isolation valve after repeated switching
新型油藏隔離閥現(xiàn)場應(yīng)用主要包括油藏隔離閥與懸掛封隔器、打孔管一起下入,同時考慮首次應(yīng)用,為生產(chǎn)管柱攜帶開關(guān)工具開啟油藏隔離閥提供實踐依據(jù)[11],設(shè)計刮管洗井管柱攜帶油管對油藏隔離閥球閥進行開關(guān)試驗[12],進一步驗證油藏隔離閥在井下開關(guān)性能的穩(wěn)定性。
新型油藏隔離閥下入分為外層管柱及內(nèi)層中心管柱下入,外層管柱結(jié)構(gòu)為:?177.8 mm 裸眼循環(huán)閥+?177.8 mm 短盲管+?177.8 mm 密封筒+?177.8 mm 打孔管+油藏隔離閥+?177.8 mm 盲管×2 根+快速接頭+?212 mm 懸掛封隔器,如圖4 所示。內(nèi)層管柱結(jié)構(gòu)為:?107.95 mm 洗井插入頭+?134 mm 油藏隔離閥開關(guān)工具+?73 mm NU 油管+旋轉(zhuǎn)接頭+坐封工具,如圖5 所示。
圖4 外層打孔管管柱結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Structural diagram of the outer bored pipe
圖5 內(nèi)層管柱結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structural diagram of the inner pipe
先下入裝有新型油藏隔離閥與打孔管的外層打孔管柱,再下入攜帶油藏隔離閥開關(guān)工具內(nèi)層中心管柱,內(nèi)層中心管柱洗井插入頭插入裸眼循環(huán)閥,裸眼循環(huán)閥單流閥頂通,使打孔管柱內(nèi)外連通,實現(xiàn)下鉆過程自動灌液。打孔管柱下至設(shè)計深度后,首先坐封、坐掛外層打孔管柱懸掛器,然后將內(nèi)層中心管柱丟手,起出油藏隔離閥開關(guān)工具,使油藏隔離閥保持關(guān)閉狀態(tài),從而使水平段裸眼儲層得到完全隔離。在油藏隔離閥上部套管刮管洗井過程中,采用較大的循環(huán)排量及循環(huán)壓力清洗套管,下部儲層也不存在漏失,從而實現(xiàn)洗井過程中儲層的0 漏失和0污染。
下入油藏隔離閥時,油藏隔離閥與懸掛封隔器之間需要連接2~3 根盲管,使油藏隔離閥與懸掛封隔器保持一定距離,防止油藏隔離閥開關(guān)工具對懸掛封隔器解封機構(gòu)造成不利影響。
油藏隔離閥開關(guān)工具下部連接的洗井插入頭長度要小于油藏隔閥開關(guān)頭到球閥距離,以免影響球閥開關(guān)。要對入井前油藏隔離閥球閥做壓力測試,關(guān)閉后正向打壓35 MPa 保持15 min,合格后才能入井。由于開關(guān)工具通過油藏隔離閥時需要9.8~19.6 kN 的力,在井口下入開關(guān)工具時,需要準(zhǔn)備2 根導(dǎo)鏈,將導(dǎo)鏈下端固定在井口套管卡瓦上,上端通過安全卡瓦固定在中心管本體上,通過拉導(dǎo)鏈增加中心管下壓力,使開關(guān)工具順利通過油藏隔離閥本體。
裝有油藏隔離閥的管柱入井時要控制下鉆速度,下放速度不超過0.3 m/s,下放速度過快會導(dǎo)致銷釘壓力激動,從而引起懸掛封隔器提前坐封。管柱下至設(shè)計深度,坐封懸掛封隔器,關(guān)閉球閥后,需要對井筒打壓13.8 MPa,驗證井筒及球閥的密封性能。
生產(chǎn)管柱下至井底需要通過油藏隔離閥,由于該井比較深,生產(chǎn)管柱采用?73 mm 油管組合,下壓載荷不宜過大,否則易使管柱發(fā)生形變彎曲,導(dǎo)致油藏隔離閥難以開啟的情況。因此設(shè)計在刮管洗井管柱上使用?73 mm 油管攜帶油藏隔離閥開關(guān)工具,模擬生產(chǎn)管柱結(jié)構(gòu),測試?73 mm 油管在設(shè)計載荷下油藏隔離閥球閥開關(guān)情況,為生產(chǎn)管柱攜帶油藏隔離閥開關(guān)工具打開油藏隔離閥提供實踐依據(jù)[13]。由于?73 mm 油管不能實施過大下壓噸位,設(shè)計油藏隔離閥下壓開啟力控制在39.2~49 kN,油藏隔離閥最小內(nèi)徑為116 mm,生產(chǎn)油管接箍外徑為114 mm,與油藏隔離閥內(nèi)徑比較接近,因此生產(chǎn)油管不能下過油藏隔離閥球閥,必須設(shè)計2~3 根外徑較小的無接箍油管,方便油藏隔離閥開關(guān)工具通過油藏隔離閥球閥,驗證球閥能夠順利打開。
管柱結(jié)構(gòu)自下而上為:?107.95 mm 洗井插入頭+?134 mm 油藏隔離閥開關(guān)工具+?73 mm 無接箍油管×2 根+變扣+?88.9 mm EU 倒角油管×4 根+?146.05 mm 可變徑刮管器+?177.8 mm 鉆桿(圖6)。該管柱要求刮管器采用可旋轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),大斜度井遇復(fù)雜情況可以旋轉(zhuǎn)管柱,增加應(yīng)急手段。
圖6 刮管洗井管柱結(jié)構(gòu)Fig.6 Configuration of the well flushing scraper string
攜帶油藏隔離閥開關(guān)工具生產(chǎn)管柱結(jié)構(gòu)自下而上為:?107.95 mm 洗井插入頭+?134 mm 油藏隔離閥開關(guān)工具+?73 mm 帶孔管+?73 mm 固定球座+?73 mm 倒角油管+?213 mm 生產(chǎn)封隔器+?73 mm油管+井下安全閥+?88.9 mm 油管,見圖7。采用洗井插入頭,方便生產(chǎn)管柱引入懸掛封隔器密封延伸筒;采用固定球座投球坐封生產(chǎn)封隔器。
圖7 生產(chǎn)管柱結(jié)構(gòu)示意圖Fig.7 Configuration of the production string
下放生產(chǎn)管柱至油藏隔離閥以上10 m,以速度0.2~0.3 m/s 勻速緩慢下入,密切注意指重表變化,若指重表明顯跳動,立即停止下入,在管柱上做標(biāo)記,作為球閥打開參考標(biāo)記;繼續(xù)緩慢下放管柱,下壓39.2 kN 打開油藏隔離閥。后期修井起原井生產(chǎn)管柱時,可以上提生產(chǎn)管柱關(guān)閉油藏隔離閥,修井過程中可防止井液漏失[14],實現(xiàn)油藏保護的目的。
A4H 井為海上水平裸眼氣井,?212.7 mm 水平裸眼段長700 m,目的層壓力系數(shù)0.92,地層壓力32.4 MPa,地溫梯度3.38 ℃/100 m。一開?444.5 mm井眼鉆至2 206 m,?339.7 mm 套管下深2 205 m,材質(zhì)N80,公稱質(zhì)量90.8 kg/m。二開?311.2 mm 井眼鉆進至4 490 m,?244.5 mm 套管下深4 487 m,0~2 363.88 m 套管材質(zhì)3Cr-L80,公稱質(zhì)量69.9 kg/m;2 363.88~4 106.75 m 套管材質(zhì)3Cr-P110,公稱質(zhì)量79.6 kg/m;4 016.75~4 487 m 套管材質(zhì)13Cr-L80,公稱質(zhì)量79.6 kg/m。三開?212.7 mm 井眼鉆至5 190 m。井身結(jié)構(gòu)見圖8,井眼軌跡見表2。
表2 A4H 井造斜段井眼軌跡數(shù)據(jù)Table 2 Well trajectory data in build-up interval of Well A4H
圖8 某區(qū)塊A4H 井井身結(jié)構(gòu)示意圖Fig.8 Casing program of Well A4H
(1)下入打孔管作業(yè)。下入外層打孔管,將油藏隔離閥與下部打孔管連接并坐于井口,油藏隔離閥入井前為打開狀態(tài),使用開關(guān)工具對球閥進行開關(guān)及脫手測試。使用拉導(dǎo)鏈方式將開關(guān)工具通過及起出油藏隔離閥,球閥關(guān)閉后,打壓13.8 MPa,穩(wěn)壓15 min,試壓合格。對球閥測試合格后,連接剩余管柱及懸掛封隔器,管柱順利入井。管柱到位后,坐封懸掛封隔器,對懸掛封隔器膠皮驗封合格后,脫手坐封工具,上提中心管柱,在開關(guān)工具進入油藏隔離閥后,緩慢上提,待開關(guān)工具開關(guān)套與油藏隔離閥內(nèi)部開關(guān)槽咬合后,繼續(xù)上提管柱,過提9.8 kN 關(guān)閉油藏隔離閥球閥;過提44.1 kN 開關(guān)工具開關(guān)套和油藏隔離閥內(nèi)部開關(guān)槽脫手,繼續(xù)上提管柱,將中心管全部起出懸掛封隔器,關(guān)閉防噴器,測試油藏隔離閥內(nèi)部球閥是否完全關(guān)閉,管柱正打壓13.8 MPa,穩(wěn)壓15 min,壓力不降。
(2)刮管洗井作業(yè)。開關(guān)工具隨刮管洗井管柱入井,開關(guān)工具進入油藏隔離閥前開泵,測量管柱上提下放懸重并記錄,大排量循環(huán)沖洗油藏隔離閥球閥,緩慢下放管柱,下壓9.8 kN,判斷開關(guān)工具開關(guān)套與油藏隔離閥嚙合齒咬合,繼續(xù)下放管柱0.5 m,下壓39.2 kN,下放懸重恢復(fù)正常懸重,判斷開關(guān)工具開關(guān)套和內(nèi)部開關(guān)槽脫手,繼續(xù)下放管柱通過油藏隔離閥以下20 m,確認球閥已經(jīng)完全打開。起出開關(guān)工具,過提14.7 kN,關(guān)閉油藏隔離閥內(nèi)部球閥;過提39.2 kN,開關(guān)工具開關(guān)套和油藏隔離閥內(nèi)部開關(guān)槽脫手,繼續(xù)上提管柱將中心管全部起出懸掛封隔器。關(guān)閉防噴器,管柱正打壓13.8 MPa,穩(wěn)壓15 min,試壓合格,確認油藏隔離閥球閥完全關(guān)閉,大排量循環(huán)洗井清潔井筒,洗井排量4 m3/min,洗井時間7.5 h,最終洗井NTU 值為28。
(3)下入生產(chǎn)管柱作業(yè)。開關(guān)工具隨生產(chǎn)管柱入井,開關(guān)工具進入油藏隔離閥前測量管柱上提下放懸重并記錄,緩慢下放管柱,下壓9.8 kN 遇阻,多次下壓39.2 kN 管柱無法通過,最后一次快速下放管柱下壓49 kN,下放懸重恢復(fù)正常,此時開關(guān)工具開關(guān)套和油藏隔離閥內(nèi)部開關(guān)槽脫手,繼續(xù)下放管柱通過油藏隔離閥內(nèi)部球閥位置以下30 m,確認球閥已經(jīng)完全打開,繼續(xù)下放管柱至指定深度。
水平裸眼段下入油藏隔離閥及打孔管、刮管洗井、生產(chǎn)管柱作業(yè),每趟作業(yè)順利完成油藏隔離閥設(shè)定開關(guān)動作,各種工況下球閥開關(guān)力及脫手力與室內(nèi)評價試驗結(jié)果相近,見表3。
表3 每趟作業(yè)球閥打開及關(guān)閉壓力對比Table 3 Opening and closing pressure of the ball valve for each run of operations
采用新型油藏隔離閥后,整個完井過程實現(xiàn)工作液0 漏失。刮管洗井過程中采用海水作為洗井液,較常規(guī)完井方式減少工作液損耗50 m3左右。洗井排量高達4 m3/min,較常規(guī)洗井節(jié)約3.5 h,大幅度提高洗井效率,且洗井返出液濁度明顯減小,在此海域首次實現(xiàn)裸眼水平井洗井濁度NTU 值小于30,見表4。
表4 下入油藏隔離閥與常規(guī)水平井洗井效率對比Table 4 Comparison of well clean-up efficiency between horizontal wells with and without the reservoir isolation valve
開關(guān)工具隨生產(chǎn)管柱下入,開關(guān)工具進入油藏隔離閥,與內(nèi)部開關(guān)槽咬合后多次下壓管柱39.2~49 kN,開關(guān)工具開關(guān)套和油藏隔離閥內(nèi)部開關(guān)槽脫手[15]。
(1)該新型油藏隔離閥密封性能可靠,球閥及開關(guān)工具機構(gòu)能夠在設(shè)定工況下準(zhǔn)確動作,說明該工具設(shè)計合理,可滿足施工作業(yè)要求,可進一步推廣應(yīng)用。
(2)該油藏隔離閥球閥開關(guān)力對生產(chǎn)管柱結(jié)構(gòu)要求偏高,建議隨生產(chǎn)管柱入井的開關(guān)工具選擇為單關(guān)工具或者減小開關(guān)槽與開關(guān)套的脫手力。
(3)該新型油藏隔離閥解決了海上油氣田水平裸眼氣井儲層保護、提高井筒清潔效率、降低井控風(fēng)險等難題,后期修井時,起出上部生產(chǎn)管柱后即可關(guān)閉油藏隔離閥,可實現(xiàn)油氣井全壽命周期儲層保護,為水平井高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)探索出一條新出路。