楊 峰
(中鐵隧道局集團有限公司市政工程公司, 杭州 310030)
伴隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展,工程建設(shè)越來越多,進而產(chǎn)生了大量的深基坑工程[1-3]。深基坑在開挖過程中通常采取降水措施,由此會帶來一定的地表沉降,其可能導(dǎo)致周邊構(gòu)筑物傾斜甚至是倒塌[4-5]。因此,通常會采用一定的措施來控制降水帶來的一系列影響,布置止水帷幕則是其中一種有效的方法[6-7]。止水帷幕是工程主體外圍止水系列的總稱,主要用來減少或阻止基坑側(cè)壁和基坑底部地下水流入基坑。常用的止水帷幕施工方法有旋噴樁、地連墻、深孔注漿、咬合樁、SMW(soil-mixing wall)工法樁、深層攪拌樁等。對于砂卵石地層,通常會采用旋噴樁止水帷幕[8-9]。
然而,本項目隧道基坑止水帷幕高壓旋噴樁施工過程中,需穿越下部深厚砂卵石地層進入風化巖,以隔斷外部水力聯(lián)系。由于圓礫、卵石層級配不均勻且顆粒粒徑較大,傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備施工時不易鉆進,成樁極為困難;本工程圓礫、卵石層屬強透水層,注漿過程中,水泥漿液極易流失;圓礫、卵石層顆粒粒徑較大,流體不能進行有效切削,水泥漿液與圓礫、卵石不能充分攪拌混合,難以形成連續(xù)的固結(jié)體,旋噴樁體易破碎,成樁質(zhì)量差,止水效果差;此外,本工程止水帷幕體量大,傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備施工鉆進困難、施工效率低,無法滿足項目施工進度需求;對周邊類似項目進行調(diào)研發(fā)現(xiàn),衢州圓礫、卵石富水地層中傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備施工效果普遍較差,未發(fā)現(xiàn)有較成功的施工案例。
基于上述問題,本文對臨江深厚砂卵石地層止水帷幕進行了改良試驗研究。首先采用室內(nèi)試驗研究了試驗土在不同水泥摻入量下的無側(cè)限抗壓強度和滲透系數(shù),確定了現(xiàn)場試驗中所需的合理水泥摻入量。其次對傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備進行了改良,并將室內(nèi)試驗的研究成果應(yīng)用到了現(xiàn)場試驗,形成了一種強力攪拌旋噴樁,以期為今后類似工程的開展提供借鑒。
九華大道隧道(二期)及紫薇路隧道工程位于衢州市西區(qū)半島綜合體,半島區(qū)塊現(xiàn)階段處于建設(shè)高峰,多個大型項目同時在建,工程毗鄰多個在建項目基坑,周邊環(huán)境復(fù)雜,如圖1所示。文化創(chuàng)業(yè)園項目3處地下車庫基坑(A區(qū)、B區(qū)、C區(qū))緊鄰九華大道隧道(二期),九華大道隧道(二期)與創(chuàng)業(yè)園項目地下車庫基坑毗鄰段基坑開挖深度為15 m,采用“鉆孔灌注樁+高壓旋噴止水”圍護結(jié)構(gòu)形式。其中,創(chuàng)業(yè)園項目A區(qū)地下車庫基坑深度約為4 m,與九華大道隧道(二期)平均凈距為13.5 m、最小凈距為11.79 m,采用放坡開挖;B區(qū)地下車庫基坑深度約為6.3 m,與九華大道隧道(二期)平均凈距為12 m、最小凈距為4.7 m,采用“鉆孔灌注樁+高壓旋噴止水”圍護結(jié)構(gòu)形式;C區(qū)地下車庫基坑深度約為6.7 m,與九華大道隧道(二期)平均凈距為21 m、最小凈距為12.9 m,采用“鉆孔灌注樁+高壓旋噴止水”圍護結(jié)構(gòu)形式。試驗場地土的物理力學指標如表1所示。
表1 試驗場地土的物理力學指標
圖1 現(xiàn)場示意圖
選取項目典型地質(zhì)區(qū)段作為試驗段,采用傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備進行施工,對傳統(tǒng)高壓旋噴樁成樁效率、成樁質(zhì)量合格率進行摸底,如圖2所示。
圖2 試驗段傳統(tǒng)高壓旋噴樁施工
試驗段傳統(tǒng)設(shè)備施工止水帷幕期間,對其成樁效率進行統(tǒng)計,統(tǒng)計顯示傳統(tǒng)設(shè)備成樁平均效率為2.5 h/根(平均樁長為20 m,且需要換桿施工,不能一次成型)。工期估算:本工程高壓旋噴止水樁合計11 179根,傳統(tǒng)設(shè)備成樁平均效率為2.5 h/根(平均樁長為20 m),現(xiàn)場配置10臺高壓旋噴設(shè)備,安排2班人員進行全天作業(yè)(效率折算后按0.8計算),總需天數(shù):11 179根/(24×0.8/2.5)/10臺=146 d>計劃工期90 d。根本無法滿足現(xiàn)場工期需求。
事后對試驗段傳統(tǒng)設(shè)備施工止水帷幕進行現(xiàn)場取芯檢測,如圖3和圖4所示。共計取芯檢測30組,水泥加固體松散15組、未取到水泥加固體6組,合格率僅為30%。
圖3 咬合點取芯芯樣
圖4 中心點取芯芯樣
這說明采用傳統(tǒng)高壓旋噴設(shè)備施工,對于本工程特殊深厚富水圓礫、卵石地層,止水帷幕施工質(zhì)量和效率均不滿足現(xiàn)場施工需求。
針對傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備在圓礫、卵石層特殊地層時,采用旋挖鉆進行預(yù)成孔,對止水帷幕孔位區(qū)域圓礫、卵石層進行取土置換。預(yù)成孔完成后采用場內(nèi)優(yōu)質(zhì)黏土回填密實,孔位回填完成后,傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備就位進行止水帷幕樁體施工。通過此方法改進,取芯驗證質(zhì)量均合格,如圖5所示。缺點是每根處于卵石圓礫層高壓旋噴樁施工時間進一步加長,平均每根成樁效率為3.5 h/根。工期估算:本工程高壓旋噴止水樁合計11 179根,本文方法成樁平均效率為3.5 h/根(平均樁長為20 m),現(xiàn)場配置10臺高壓旋噴設(shè)備,2臺旋挖鉆引孔,安排2班人員進行全天作業(yè)(效率折算后按0.8計算),總需天數(shù):11 179根/(24×0.8/3.5)/10臺=204 d>計劃工期90 d。
圖5 中心點取芯芯樣
這說明此方法施工效率進一步降低,更滿足不了總工期需求。且采用旋挖機配套施工,額外增加施工成本,不利于施工效率和施工成本控制。
綜上所述,針對本工程特殊卵石圓礫富水地層,采用傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備進行施工,止水效果、施工效率低下,不滿足現(xiàn)場施工需求,因此迫切需要對臨江深厚砂卵石地層止水帷幕進行改良試驗,在保證止水帷幕施工質(zhì)量前提條件下,實現(xiàn)工序組織的合理運行,提高施工效率,縮短施工周期。
制備水泥土試塊的土樣采用衢州現(xiàn)場土,土物理力學性質(zhì)如表1所示。具體配比如表2所示。本試驗一共選擇5種水泥摻入量,分別為6%、11%、16%、21%和26%,如圖6所示。
表2 試塊配比
圖6 室內(nèi)試驗試塊
水泥土試塊養(yǎng)護完成后在100 kN量程的萬能試驗機上進行無側(cè)限抗壓強度試驗,采用位移控制法進行加載,加載速率為0.5 mm/min。水泥土試塊尺寸為70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm,試驗過程種水泥土試塊應(yīng)力應(yīng)變曲線可由萬能試驗機上的傳感器直接測得,試驗結(jié)果如表3~表5所示,通過試驗得到的加載力可以求得試塊的無側(cè)限抗壓強度。采用南55型變水頭滲透試驗儀對28d齡期的水泥土進行滲透試驗。
表3 7 d齡期試塊
表4 14 d齡期試塊
表5 28 d齡期試塊
由表3~表5可知,同一齡期下,試塊的加載力平均值隨著水泥摻入量的增多而增大。7 d齡期下,當水泥摻入量由6%變?yōu)?6%時,加載力平均值由0.89 kN變?yōu)?4.35 kN;14 d齡期下,當水泥摻入量由6%變?yōu)?6%時,加載力平均值由1.18 kN變?yōu)?7.64 kN;28 d齡期下,當水泥摻入量由6%變?yōu)?6%時,加載力平均值由1.67 kN變?yōu)?2.24 kN。
由圖7可知,水泥摻入量不變的情況下,試塊無側(cè)限抗壓強度隨著齡期的增加而增大,并且水泥摻入量越大,其無側(cè)限抗壓強度越大。7 d齡期下,當水泥摻入量由6%變?yōu)?6%時,無側(cè)限抗壓強度由0.18 MPa變?yōu)?.87 MPa;14 d齡期下,當水泥摻入量由6%變?yōu)?6%時,無側(cè)限抗壓強度由0.24 MPa變?yōu)?.53 MPa;28 d齡期下,當水泥摻入量由6%變?yōu)?6%時,無側(cè)限抗壓強度由0.33 MPa變?yōu)?.45 MPa。
圖7 無側(cè)限抗壓強度與水泥摻入量關(guān)系曲線
此外不同配比試塊強度都會隨著齡期的增長而增加,水泥摻入量越大,不同齡期試塊的無側(cè)限抗壓強度增量越大。
由圖8可知,28 d齡期的水泥土在6%、11%、16%、21%、26%水泥摻入量下的滲透系數(shù)逐漸減小。當水泥摻入量達到11%時,滲透系數(shù)隨水泥摻入量的變化逐漸趨于平緩,為了保證止水帷幕的防水質(zhì)量以及經(jīng)濟性,可在實際工程中采用11%的水泥摻入量。
圖8 滲透系數(shù)與水泥摻入量關(guān)系曲線
為“加快進度”“節(jié)約成本”“克服砂卵石地層扭矩大的困難”,對傳統(tǒng)高壓旋噴樁設(shè)備進行了改良。
單軸攪拌樁動力頭功率通常不到100 kW,動力頭的功率較小,在深厚富水圓礫、卵石地層成孔效率較低,間接增加了施工成本。故在設(shè)備改造車間改造成了三軸攪拌樁動力頭(圖9),匹配的三軸使得其能夠在施工中提供更大的動力,動力頭功率達到225 kW,可有效提高其在深厚富水圓礫、卵石地層的成孔效率。
圖9 三軸攪拌樁動力頭改裝
常規(guī)高壓旋噴樁施工機架高度為7~9 m,機架不穩(wěn)固,施工止水帷幕無法一次成樁,施工過程中需間接性加長鉆孔,施工效率低下。
通過比對,采用工法樁機架(圖10),工法樁機架高度可達到25 m,且移位方便,機架穩(wěn)固,止水帷幕可一次性成樁,無須加接鉆桿,成樁施工效率高。
圖10 工法樁支架
普通高壓旋噴鉆桿直徑普遍采用50鉆桿,鉆桿直徑相對較小,抗扭性能較弱。故在設(shè)備改造車間改造成單軸鉆桿(圖11),直徑采用219鉆桿,且在四周增加了合金螺旋葉片,提升了其抗扭性能,使其能夠克服該地層扭矩大的困難。
圖11 單軸攪拌樁鉆桿改進
多桿為雙桿或者三桿形式,經(jīng)現(xiàn)場試驗,針對本工程卵石圓礫層地質(zhì)結(jié)構(gòu),采用多桿鉆進較為困難,無法成樁,因此采用單桿形式(圖12)。
圖12 單桿形式
為確保設(shè)備正常鉆進,鉆桿配備齒型合金鉆頭(圖13),加大巖層面接觸和粉碎能力,為卵石圓礫地層順利鉆進打下堅持基礎(chǔ)。
圖13 單軸攪拌樁鉆桿組成和鉆頭配置
現(xiàn)場采用注漿壓力更大的高壓旋噴設(shè)備后臺(圖14),注漿壓力可達到25 MPa,提高了在卵石圓礫層注漿壓力,實現(xiàn)了土體的充分切削,滿足鉆進后攪噴注漿壓力使用需要。
圖14 高壓旋噴機后臺配套
為了使得改造的三軸攪拌樁動力頭和改進的單樁鉆桿能夠組合使用,在施工現(xiàn)場對旋噴后臺進行現(xiàn)場兼容性調(diào)試(圖15),發(fā)現(xiàn)后臺注漿系統(tǒng)(旋噴后臺)能夠與改造的三軸攪拌樁動力頭和改進的單樁鉆桿兼容,提升了注漿壓力,實現(xiàn)了土體的充分切削。
圖15 旋噴樁后臺現(xiàn)場試鉆和兼容性調(diào)試
通過深厚富水圓礫、卵石地層止水帷幕施工新法實施后,本工程通過強有力高功率動力頭、優(yōu)化改進鉆桿質(zhì)量、使用效果更好的旋噴后臺。在種種效能疊加情況下,目前平均效率達到1.35 h/根,總用時:11 179根/(24×0.8/1.35)/10臺=79 d,小于計劃工期90 d,超前完成了止水帷幕施工。
同時對試驗段傳統(tǒng)設(shè)備施工止水帷幕和本方法施工的止水帷幕進行現(xiàn)場取芯檢測對比(圖16),各取芯檢測30組,試驗段傳統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場取芯檢測的合格率為30%,采用改進設(shè)備后現(xiàn)場取芯檢測的合格率為100%,合格率大幅提升。
圖16 高壓旋噴樁取芯
本方法采用一種全新的工藝設(shè)備進行施工,形成一種強力攪拌旋噴樁,提高了深厚富水圓礫、卵石地層止水帷幕成樁質(zhì)量合格率,節(jié)約了施工成本,加快了施工進度,為今后同類型施工提供了可借鑒的方法和經(jīng)驗。
采用傳統(tǒng)高壓旋噴設(shè)備施工,對于深厚砂卵石地層,止水帷幕施工質(zhì)量和效率均不滿足現(xiàn)場施工需求。采用旋挖機配套施工,額外增加施工成本,不利于施工效率和施工成本控制。因此,需要對止水帷幕進行改良試驗。
不同配比試塊強度都會隨著齡期的增長而增加,水泥摻入量越大,不同齡期試塊的無側(cè)限抗壓強度增量越大。當水泥摻入量達到11%時,滲透系數(shù)隨水泥摻入量的變化逐漸趨于平緩。為了保證止水帷幕的防水質(zhì)量以及經(jīng)濟性,可在實際工程中采用11%的水泥摻入量。
本文采用一種全新的工藝設(shè)備進行施工,形成一種強力攪拌旋噴樁,提高了深厚富水圓礫、卵石地層止水帷幕成樁質(zhì)量合格率,節(jié)約了施工成本,加快了施工進度。