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        運用8D方法解決鋼領板安裝問題

        2023-12-18 05:58:34鄭翠紅
        紡織器材 2023年6期
        關鍵詞:鋼領圓孔公差

        鄭翠紅,王 瑋

        (經緯智能紡織機械有限公司,山西 晉中 030601)

        2022年初,公司陸續(xù)收到用戶反饋,新產品在安裝過程中,鋼領板φ6.2 mm孔與升降橫桿上鋼領板支承塊M6孔錯位、螺釘與孔錯位,導致無法連接,且該問題占總反饋問題比例約為30%。為了盡快解決此問題,保證用戶安裝質量,公司項目組結合零件加工、部件組裝、現(xiàn)場安裝實際情況,運用8D方法即導向解決問題方法,分析原因并加以解決[1]。筆者將8D方法的實施分為快速響應、臨時糾正措施、確定根本原因和永久糾正措施4個階段進行闡述,以供同行參考。

        1 快速響應階段

        1.1 制定緊急反應措施

        在接到用戶現(xiàn)場問題反饋的第一時間,部門組織召開專題會議,制定解決此問題的緊急反應措施。具體為:安排專人積極與在用戶現(xiàn)場的安裝人員進行溝通,了解現(xiàn)場情況;由專人收集用戶問題的詳細信息,如具體部位、相關器材專件編號、名稱、問題等,同時根據情況制定改進措施。

        1.2 成立項目攻關小組

        為從根源上解決用戶安裝現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,杜絕再次發(fā)生,成立以技術質量部領導牽頭、技術室主任負責、質量檢測工程師和高級技師為主的項目團隊分析、判斷、解決此問題。

        1.3 問題說明

        升降橫桿上組合鋼領板支座的M6螺孔與鋼領板上φ6.2 mm孔無法裝配、孔偏錯位,M6螺絲無法起到連接固定的作用,鋼領板未能正常安裝到位。

        2 臨時糾正措施階段

        2.1 制定臨時糾正措施

        2.1.1專人負責聯(lián)系用戶現(xiàn)場安裝隊長,采用選配的方式試裝,并通知公司營銷人員統(tǒng)計無法連接、安裝的鋼領板數量,內部安排為用戶補發(fā)。

        2.1.2通知公司安裝隊長,與用戶溝通,在征得用戶同意的情況下,將鋼領板上φ6.2 mm孔修挫成長圓孔,以滿足裝配要求。

        2.1.3從生產系統(tǒng)中調出相關器材專件庫存情況,包括已制件的庫存情況及正在生產中的情況,防止原工藝生產的問題產品再次流向用戶,給公司造成不必要的損失;及時給生產單位下發(fā)通知,使后續(xù)產品暫停流轉和入庫。

        2.2 實施并驗證臨時糾正措施

        與用戶協(xié)商達成一致意見后,將φ6.2 mm孔修挫成長圓孔,能保證鋼領板的安裝和固定。將安裝到位的鋼領板進行適當調整后試紡,用戶檢測紗線指標達到要求,說明臨時措施能解決問題,并且用戶認可此臨時措施。

        經落實制造單位,成品鋼領板無庫存,生產過程僅在裁料階段,未進行到孔的加工工序,不會出現(xiàn)質量問題。在實施與驗證臨時措施時,存在的問題主要是現(xiàn)場修挫工作量太大,這是因為公司制造鋼領板采用厚度為4 mm的酸洗板,用圓銼刀修挫效率低、勞動強度較大,無能滿足安裝進度要求,所以必須采取措施從根本上解決此問題。

        3 確定根本原因階段

        對涉及鋼領板組合的相關零件進行分析并逐一檢測,以確定相關零件符合圖紙要求的程度,運用排除法查明問題產生的根本原因。

        3.1 鋼領板升降裝置與鋼領板連接問題

        初步分析兩結合件連接的相關零件有:鋼領板、鋼領板升降裝置及鋼領板支座。以上3種零件的加工、組合后尺寸公差和形位公差,均會影響兩結合件的連接效果,看似簡單的螺釘與孔錯位問題,其實是各零件加工尺寸控制、形位公差保障、組裝調整精度等一系列問題的綜合體現(xiàn)。

        3.2 相關零件標準尺寸

        3.2.1 鋼領板

        3.2.2 鋼領板升降裝置

        鋼領升降裝置總長l3為(780±0.2)mm,鋼領板支座側邊與導向輪距離l4為(80±0.1)mm,鋼領板支座定位孔與滑輪的距離l5為(33±0.2)mm。

        3.2.3 鋼領板支座

        3.3 相關零件樣品尺寸檢測

        3.3.1 鋼領板尺寸檢測

        對鋼領板尺寸進行現(xiàn)場抽查,具體檢測結果見表1。由表1可知,零件尺寸全部合格。

        表1 鋼領板尺寸檢測結果 單位:mm

        3.3.2 鋼領板升降裝置相關零件

        對鋼領板升降裝置相關零件尺寸進行檢測,結果見表2。由表2可知,零件尺寸全部合格。

        表2 鋼領板升降裝置相關零件檢測結果 單位:mm

        3.3.3 鋼領板支座尺寸檢測

        對鋼領板支座尺寸進行現(xiàn)場檢測,結果見表3。由表3可知,零件尺寸全部合格。

        表3 鋼領板支座樣品尺寸檢測結果 單位:mm

        3.4 鋼領板組合設計結構分析

        3.4.1 鋼領板上φ6.2 mm孔距短邊的尺寸計算

        鋼領板組合設計結構如圖1所示,鋼領板上φ6.2 mm孔距鋼領板短邊內側面為封閉環(huán),其尺寸鏈計算如下[2]。其中,A0為封閉環(huán)尺寸,A1為增環(huán)尺寸,A2和A3為減環(huán)尺寸。

        圖1 鋼領板組合設計結構

        封閉環(huán)尺寸A0=A1-(A2+A3)=80-(32+40)=8(mm);

        封閉環(huán)尺寸上偏差ES0=ES1-(EI2+EI3)=0.30-(-0.50-0.15)=0.95(mm);

        封閉環(huán)尺寸下偏差EI0=EI1-(ES2+ES3)=0-(0.50+0.15)=-0.65(mm);

        由此可以看出,φ6.2 mm安裝孔沖孔尺寸極限偏差為(-0.65,+0.95)。

        3.4.2 鋼領板及其支座裝配

        鋼領板及其支座裝配見圖2。

        1—鋼領板;2—鋼領板支座。圖2 鋼領板及其支座裝配示意

        根據圖2,鋼領板上φ6.2 mm安裝孔與鋼領板支座上的M6螺孔組合公差尺寸鏈計算如下。

        封閉環(huán)尺寸上偏差ES0=ES1-EI2=0.95-(-0.1)=1.05(mm);

        封閉環(huán)尺寸下偏差EI0=EI1-ES2=-0.65-0.1=-0.75(mm);

        3.5 驗證根本原因

        3.5.1將用戶退回的鋼領板進行測量,尺寸符合圖紙要求。

        3.5.2取10件現(xiàn)場已檢測且合格的鋼領板升降支座,用鋼領板升降支座與退回的鋼領板進行模擬安裝,結果發(fā)現(xiàn)φ6.2 mm孔與M6螺孔存在錯位,錯位量為0.2 mm~0.5 mm,說明已找到根本原因。

        4 確定永久糾正措施階段

        4.1 選擇和驗證永久糾正措施

        針對找到的根本原因,項目組從經濟性、可靠性方面選擇和驗證永久性措施。

        4.1.1 收緊鋼領板的公差值

        4.1.2 收緊鋼領板升降結合件的公差值

        結合件通過使用專用工裝完成(80±0.1)mm,(33±0.2 )mm尺寸及垂直度的檢測,而鋼領板升降橫桿HG62-1462由Q235A板料折彎成形,規(guī)格為20 mm×30 mm×4 mm的角鋼,直線度和平面度校直難度大,橫桿公差值收緊較困難,所以組合后的尺寸為(80±0.1)mm和(33±0.2)mm,再收緊制造難度更大、成本更高,也不宜采納。

        4.1.3 鋼領板支座

        4.1.4 改變鋼領板孔形狀

        經過反復計算、討論和分析,認為將鋼領板φ6.2 mm孔進行更改的方案較合適。在既保證鋼領板縱向定位又使鋼領板橫向安裝合適的情況下,將φ6.2 mm孔更改為φ6.2 mm×8.0 mm的長圓孔,這種改動只將沖圓孔改為沖長圓孔,改動沖頭即可,無需增加成本和工序,且可以將組合后的累計誤差排除在φ6.2 mm×8.0 mm長圓孔上,完全滿足安裝要求。

        4.1.5 驗證永久糾正措施

        將鋼領板上φ6.2 mm孔改成φ6.2 mm×8.0 mm長圓孔,并在生產現(xiàn)場進行模擬裝配。經20件零件試組合驗證,孔偏問題得到了徹底解決,沒有出現(xiàn)φ6.2 mm×8.0 mm長圓孔與M6螺孔干涉的問題。

        4.2 實施永久糾正措施

        4.2.1恢復鋼領板升降裝置組合用工裝,并保證(780±0.2)mm,(80±0.1)mm和(33±0.2)mm尺寸等達到圖紙要求。

        4.2.2在工藝上,對HG62-1462升降橫桿增加校直工藝,在折彎后增加校正工藝,要求直線度達到0.3 mm。

        4.2.3將φ6.2 mm孔改為鋼領板橫向φ6.2 mm×8.0 mm長圓孔,經與設計人員溝通,下發(fā)更改通知單,圖紙已重新完善。

        4.2.4服務生產,跟蹤指導加工,對操作者進行培訓,固化加工方法和組合要求。

        4.3 防止問題再次發(fā)生的措施

        所有工裝、檢具定期復驗和檢定;加強過程檢驗,提高操作者責任心;明確每批次在廠內進行試裝10件的工藝要求,在進行零部件合格性驗證的同時驗證組合的正確性。

        5 結語

        8D方法適用范圍廣,是解決問題的有用工具,能夠提高解決問題的效率,積累解決問題的經驗。項目組針對復雜的問題,成功運用8D方法,增強了團隊解決問題的決心和信心,拓展了項目組人員的知識面,也為解決復雜的、系統(tǒng)性的、綜合性的質量問題指出了方向,使項目團隊人員技能有了較大的提升。

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