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        1 000 MW機組脫硝自動控制問題分析與邏輯改造

        2023-12-09 10:42:58馬劍宇
        機電信息 2023年23期

        李 賑 馬劍宇 紀 翾

        (國能江蘇諫壁發(fā)電有限公司,江蘇鎮(zhèn)江 212006)

        0 引言

        當前,氮氧化物是火電機組污染排放物治理的重點,隨著國家環(huán)保排放管控標準日益嚴格,現(xiàn)市環(huán)保要求將脫硝氮氧化物排放標準提高至25 Nm3/h以下,可以預見,不久的將來,對氮氧化物的排放將實現(xiàn)超低或近零排放。目前,國內(nèi)大型火電機組的SCR脫硝控制系統(tǒng)由于控制策略設(shè)計不完善、控制目標不明確、測點滯后性長、煙氣流場多變等問題,系統(tǒng)的自動投入率和投入效果均較差,使得整個脫硝系統(tǒng)的運行性能受到明顯影響。本文針對某廠1 000 MW機組脫硝自動控制運行中存在的問題,分析了問題的主要原因,并通過邏輯改造、功能優(yōu)化展現(xiàn)了實際調(diào)節(jié)效果。

        1 現(xiàn)有脫硝自動控制方案

        某廠1 000 MW機組脫硝噴氨自動控制邏輯采用較為典型的“前饋+反饋”模式,如圖1所示,前饋為脫硝入口NOx對應(yīng)f(x)函數(shù),反饋為煙囪入口NOx實際值與設(shè)定值偏差經(jīng)過PID得出,兩者同時作用于脫硝噴氨調(diào)門開度(有的電廠將反饋改為脫硝出口NOx來提高控制系統(tǒng)響應(yīng)速度,但環(huán)保考核要求是針對煙囪入口NOx,當脫硝出口NOx與煙囪入口NOx數(shù)值存在偏差時,就無法精準控制煙囪入口NOx)。

        圖1 某廠1 000 MW火電機組脫硝控制邏輯圖

        實際運行下來,該脫硝系統(tǒng)NOx控制難度較大。脫硝運行曲線如圖2所示,該控制曲線存在明顯波動,無法達到精準控制,為滿足煙囪入口NOx時刻低于50 Nm3/h,通常煙囪入口NOx控制濃度設(shè)定在25 Nm3/h以下。如要控制NOx滿足最新環(huán)保排放要求,甚至一點都不能超過30 Nm3/h,難度非常大,極大可能造成過量噴氨,甚至發(fā)生環(huán)保參數(shù)超標異常。

        圖2 某廠1 000 MW火電機組NOx排放曲線

        此外,脫硝系統(tǒng)如果過量噴氨,將產(chǎn)生較大的殘氨量,導致嚴重的預熱器硫酸氫銨堵塞,嚴重影響機組的安全經(jīng)濟性。很多電廠都發(fā)生過嚴重的預熱器堵塞,一般情況下,NOx控制得越低,預熱器堵塞越嚴重。

        2 現(xiàn)有脫硝方案問題分析

        當前脫硝控制系統(tǒng)存在的主要問題如下。

        2.1 脫硝CEMS參數(shù)測量滯后

        NOx濃度的測量要經(jīng)過煙氣采樣、伴熱導管加熱、分析柜測量一系列流程,煙氣在伴熱導管的流動以及分析柜內(nèi)濃度的測量均需要一定時間,從而導致CEMS測量會存在一定時間的滯后,如圖3所示,該測量時延會對其后脫硝系統(tǒng)噴氨量的控制產(chǎn)生影響,使得噴氨量控制過程中前饋無法及時響應(yīng),增大控制難度,脫硝出口NOx濃度的波動也會更大[1]。

        圖3 脫硝系統(tǒng)CEMS測量滯后約1 min

        2.2 煙囪入口NOx滯后性長

        因為煙氣流程及設(shè)備布置原因,煙囪入口NOx測點距離脫硝反應(yīng)器出口非常遠,造成測點滯后性很長,達2 min。脫硝出口NOx測點布置在脫硝反應(yīng)器出口,滯后性相對較短,約70 s,這將進一步加劇調(diào)節(jié)系統(tǒng)滯后、脫硝噴氨量跟蹤不及時等一系列問題。

        2.3 脫硝系統(tǒng)進口NOx變化幅度較大(100~300 Nm3/h之間波動)

        近年來,火電機組調(diào)峰需要機組變負荷幅度及速度均明顯加大,同時磨煤機啟停頻繁等原因,易造成脫硝進口NOx變化幅度較大。為有效控制脫硝出口NOx,就必須要求脫硝噴氨控制系統(tǒng)隨之大幅度精準變化,否則將很難正??刂啤?/p>

        2.4 噴氨調(diào)門線性問題

        由于上述邏輯前饋指令直接作用于調(diào)門開度,大多數(shù)調(diào)門開度較大時,線性都會較差,當調(diào)門開度大于50%時,噴氨流量提升就很不明顯了,調(diào)門的調(diào)節(jié)線性變差,易造成實際噴氨量不足,脫硝出口參數(shù)上升較大。

        2.5 煙氣場多變導致脫硝出口NOx與煙囪入口NOx數(shù)值存在偏差

        采用脫硝出口NOx作為反饋的控制邏輯雖能提高響應(yīng)速度,但環(huán)保考核是針對煙囪入口NOx測點。鍋爐負荷變化、煙氣場的分布不均易造成脫硝出口NOx與煙囪入口NOx數(shù)值存在偏差,只將脫硝出口NOx作為反饋量控制時,就無法精確控制煙囪入口NOx,導致運行人員不得不長期跟蹤其數(shù)值的變化并及時調(diào)整。

        上述問題導致該自動控制邏輯很難精準控制NOx。舉例說明:調(diào)門開度本身較大時,如果脫硝進口NOx上升,前饋作用會直接開大脫硝噴氨調(diào)門,但線性較差,噴氨流量無法正常提升,需要待反饋上升后方可再次開大(但是反饋作用因為滯后性問題,反應(yīng)較慢),從而導致煙囪入口NOx過高,造成參數(shù)超標。

        反之亦然,同時由于煙囪入口NOx過高,過度噴氨后可能又導致煙囪入口NOx濃度過低,造成脫硝系統(tǒng)殘氨量較大,硫酸氫銨大幅度上升,導致預熱器堵塞可能性加大。

        3 脫硝自動控制邏輯改進

        針對上述技術(shù)難點,對該廠1 000 MW機組脫硝自動控制回路進行了邏輯改造,該控制系統(tǒng)包括以下三大模塊:脫硝超前模塊、脫硝噴氨量預估模塊、脫硝偏差模塊,具體方案如下。

        3.1 脫硝超前模塊

        脫硝CEMS參數(shù)測點滯后不可避免,針對該問題,增加脫硝超前模塊,通過引入一些超前量來修正脫硝入口NOx,使其滯后性減小并更接近真實曲線。

        3.1.1 脫硝側(cè)氧量測點替換

        脫硝NOx參數(shù)是經(jīng)過脫硝側(cè)氧量6%折算而來:

        根據(jù)某1 000 MW機組長期變負荷工況試驗,排除氧量測點漏風可能,脫硝氧量參數(shù)的變化滯后鍋爐側(cè)氧量約1 min。針對該現(xiàn)象,對脫硝氧量測點進行替換,將其改為鍋爐側(cè)氧量,減少脫硝入口NOx滯后性。

        3.1.2 增加鍋爐氧量微分補償修正

        變負荷工況中,燃料加速回路作用導致煤量、風量波動較大[2],造成風煤比失調(diào)。燃料型NOx生成主要與燃燒區(qū)域風煤比有關(guān),脫硝入口NOx由于測點響應(yīng)滯后易造成脫硝自動調(diào)節(jié)滯后。在機組變負荷工況下,鍋爐側(cè)氧量變化能提前反映燃燒區(qū)風煤比的變化情況,因此,在脫硝入口NOx中引入鍋爐氧量微分修正回路,其輸出作為超前量作用在脫硝入口NOx回路中。同時考慮到測點的正常擾動,對該算法設(shè)置一定的死區(qū),當參數(shù)穩(wěn)定時,該超前量輸出為0,不會對原脫硝自動邏輯產(chǎn)生干擾,同時該函數(shù)輸出上下限可根據(jù)現(xiàn)場整定。

        3.1.3 增加脫硝入口NOx微分補償修正

        原理同上,在變工況及啟停磨期間,脫硝入口NOx變化較大時,其微分經(jīng)f(x)函數(shù)輸出作為超前量作用在脫硝入口NOx回路中,這樣可以在鍋爐工況擾動時提前改變脫硝入口NOx,進一步降低其滯后性。

        3.1.4 增加啟停磨信號補償修正

        根據(jù)運行人員反映的情況和歷史數(shù)據(jù)調(diào)取分析,磨煤機啟停對脫硝自動控制回路調(diào)節(jié)的干擾也是比較大的[3]。由于操作手法、啟停磨時制粉系統(tǒng)運行方式不同等,很難確定修正值。目前,可根據(jù)磨煤機一次風量與煤量偏差前饋經(jīng)f(x)函數(shù)輸出對脫硝入口NOx做修正。

        3.1.5 脫硝超前模塊邏輯簡介

        進行上述優(yōu)化后脫硝超前模塊邏輯如圖4所示,同時該邏輯輸出量作為下文圖5邏輯中SCR入口NOx數(shù)值。采用上述修正后的脫硝入口NOx參數(shù)時滯更小,更能反映脫硝參數(shù)的真實變化,使得鍋爐變工況運行及啟停磨期間脫硝自動響應(yīng)更快,脫硝出口控制也更加平緩。

        圖4 脫硝超前模塊邏輯

        圖5 優(yōu)化后脫硝控制邏輯圖

        3.2 脫硝噴氨量預估模塊

        針對傳統(tǒng)的脫硝噴氨系統(tǒng)滯后性大、調(diào)門線性差等問題,采用全新的脫硝控制邏輯對其進行替換。利用脫硝反應(yīng)前后氮原子摩爾比不變的原則,可以根據(jù)鍋爐參數(shù)預估出脫硝理論噴氨量,公式如下:

        通過上述公式計算出鍋爐理論噴氨量,同時將鍋爐脫硝噴氨量作為主被調(diào)量,脫硝出口NOx濃度作為副被調(diào)量,組成一個閉環(huán)的串級PID控制系統(tǒng),副脫硝出口PID反饋環(huán)節(jié)經(jīng)f(x)輸出0.7~1.3系數(shù)用于對鍋爐理論噴氨量進行修正,確保脫硝噴氨量計算準確,如圖5所示。由于取消原邏輯中前饋環(huán)節(jié),脫硝噴氨調(diào)門線性問題得以避免。

        3.3 脫硝偏差模塊

        由于上述圖5邏輯最終控制的參數(shù)是脫硝出口NOx,但環(huán)??己藚?shù)針對的是煙囪入口NOx,根據(jù)問題2.5分析當兩者存在偏差時,就不能保證煙囪入口NOx控制濃度,從而運行人員必須人為干預調(diào)整,增加了煙囪入口NOx控制難度。

        因此引入偏差模塊控制邏輯,該邏輯作用:自動計算前一段時間內(nèi)“煙囪入口NOx與脫硝出口NOx的差值”(該時間可根據(jù)現(xiàn)場整定)。公式如下:

        該邏輯加入后運行人員只需設(shè)定煙囪入口NOx設(shè)定值,控制邏輯會自動計算出脫硝出口NOx設(shè)定值,且電腦長期實時跟蹤其偏差值,并作為反饋量來調(diào)整脫硝出口NOx的設(shè)定值,這樣在不影響原邏輯自動調(diào)節(jié)速度的同時也保證了煙囪入口NOx的跟蹤調(diào)節(jié),大大減輕了人員調(diào)整的工作量。該邏輯如圖6所示,其輸出量作為圖5邏輯中SCR出口NOx設(shè)定值。

        圖6 偏差模塊控制邏輯圖

        4 優(yōu)化效果

        在變負荷工況下,由于鍋爐側(cè)燃燒工況提前變化,鍋爐氧量微分前饋與脫硝進口NOx微分前饋提前動作,脫硝進口NOx上升較快,測點滯后性減小,脫硝噴氨調(diào)門能夠及時動作,脫硝噴氨量也上升較快,如圖7所示。同時由于新脫硝控制邏輯的作用下,煙囪入口NOx滯后性得以減小,使得脫硝煙囪入口NOx參數(shù)波動更加平穩(wěn),如圖8所示。

        圖7 脫硝入口NOx及各超前量動作曲線

        圖8 脫硝邏輯改造后NOx變化曲線

        5 結(jié)論

        該廠1 000 MW機組脫硝自動控制邏輯優(yōu)化后,提高了機組脫硝自動控制的可靠性,改善了調(diào)節(jié)質(zhì)量。將鍋爐噴氨量預估模塊作為主調(diào)回路后,可有效減少調(diào)節(jié)系統(tǒng)的滯后性并避免脫硝調(diào)門線性問題;偏差模塊功能使得煙囪入口NOx能自行跟蹤調(diào)整,極大程度減輕了運行人員的工作量;脫硝超前模塊的引入可有效減少脫硝進口參數(shù)測量的滯后性,在變負荷工況與磨煤機啟停時能超前動作,提高了調(diào)節(jié)的快速性。上述方案的實施為機組實現(xiàn)超低排放提供了技術(shù)支持,同時脫硝參數(shù)控制更加平緩,也避免了過量噴氨的情況,降低了噴氨成本,減少了脫硝出口的殘氨量,可有效減少預熱器硫酸氫銨堵塞,對預熱器的安全穩(wěn)定運行起到良好的作用。

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