司春旭,周景山,孫博文
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
隨著加工原油品質(zhì)劣質(zhì)化程度的提高和正常生產(chǎn)運行周期的不斷延長,設備、管道的腐蝕問題愈發(fā)嚴峻[1]。在煉油廠常壓裝置內(nèi),常壓塔頂設備腐蝕、常壓塔頂冷卻系統(tǒng)腐蝕、常壓塔頂換熱系統(tǒng)腐蝕、管道堵塞等問題頻發(fā),這對裝置安全生產(chǎn)影響極大。為此,對該裝置常壓塔頂設備及管道腐蝕、堵塞問題進行分析論證,制定常壓塔頂腐蝕及堵塞情況應對措施,減緩常壓塔頂腐蝕及堵塞速率,保證常壓裝置在生產(chǎn)運行周期內(nèi)安全平穩(wěn)運行。
某常壓裝置長期加工低硫低酸原油,自2023 年以來,常壓頂循環(huán)回流系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,尤其二季度加工負荷提高至93%,并持續(xù)高負荷運行時,頂循堵塞情況呈加速趨勢,具體表現(xiàn)為頂循返塔溫度持續(xù)升高、流量下滑(表1)。
表1 頂循工藝參數(shù)統(tǒng)計
頂循返塔溫度的升高,導致常壓塔頂溫上升,進電脫鹽原油換熱溫度下降,造成電脫鹽單元脫鹽效率變差、常壓爐燃料氣消耗增多、常壓爐超溫等操作問題。此外,由于頂循系統(tǒng)結(jié)垢、結(jié)鹽問題,頂循除鹽撬塊除鹽罐壓降及過濾器壓降持續(xù)上升。
常壓裝置常頂循除鹽撬塊自2022 年9 月投用以來,處理負荷、壓降變化顯著(表2)。頂循油處理量自2023 年1 月開始持續(xù)呈下降趨勢,2023 年5 月最低下降至4.35 t/h。除鹽罐壓降自2022 年12 月開始上升,至2023 年二季度達到最高,為130.0 kPa 左右。過濾器壓降自2022 年12 月開始上升并最高達到42.5 kPa,自2023 年1 月逐步下降并基本保持在20.0 kPa 左右。
表2 頂循除鹽撬工藝參數(shù)統(tǒng)計
通過對常壓裝置工藝參數(shù)與頂循除鹽撬塊運行情況分析,說明常壓頂循系統(tǒng)雜質(zhì)、鹽類含量偏高,除鹽撬塊已無法除去頂循系統(tǒng)雜質(zhì)及鹽類,除鹽罐內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)堵塞??紤]常壓頂循系統(tǒng)堵塞主要由原油中雜質(zhì)、鹽類及腐蝕產(chǎn)物組成,結(jié)合設備檢查情況進行逐一驗證。
常壓頂循系統(tǒng)腐蝕主要為酸環(huán)境腐蝕與氨鹽腐蝕,腐蝕介質(zhì)來源于原油中的氯化物和硫化物。
原油中含有NaCl、MgCl2和CaCl2。它們都溶解在水里形成鹽水,在原油加工時雖然NaCl 不水解,但MgCl2和CaCl2卻易受熱水解生成強烈的腐蝕介質(zhì)HCl。反應式如下:
原油中的MgCl2、CaCl2水解溫度分別為120 ℃和175 ℃,由此可以看出裝置的腐蝕介質(zhì)HCl 主要來自原油中鎂鹽的水解[2]。HCl 和H2S 在沒有液態(tài)水時對設備腐蝕較輕,而在有液態(tài)水的液相部位腐蝕較重,以相變的露點部位腐蝕最為嚴重,構(gòu)成HCl-H2S-H2O 型低溫腐蝕[3]。
頂循除鹽撬塊自2022 年9 月投用至過濾器濾芯壓降驟降只用了4 個月,這表明塔頂腐蝕嚴重,過濾器濾芯運行4 個月便腐蝕穿孔。對拆開的頂循除鹽撬塊觀察,濾芯上黏附大量鐵銹,這表明在頂循系統(tǒng)HCl-H2S-H2O 型低溫腐蝕較為突出。
常壓塔頂需加注中和緩蝕劑控制塔頂腐蝕速率,中和緩蝕劑中存在無機氨或有機氨與HCl、H2S 生成氨鹽結(jié)晶沉積在設備內(nèi)表面。反應式如下:
影響NH4Cl 腐蝕的主要因素包括濃度、溫度和水。由于NH4Cl 具有吸濕性能,可以從氣態(tài)流體中吸收水分造成腐蝕,即使少量的水也會導致十分嚴重的腐蝕[4-5]。
2023 年3 月17 日和5 月12 日,常一線塔底再沸器均出現(xiàn)管束泄漏。打開再沸器后發(fā)現(xiàn),管束結(jié)垢明顯,因此,判斷氨鹽結(jié)晶后沉積在換熱器管束表面,在低流速狀態(tài)下形成垢下腐蝕加劇管束泄漏。
常壓頂循系統(tǒng)堵塞的主要原因是氣相中存在HCl與NH3,二者在分子狀態(tài)下快速反應生成NH4Cl,且在塔頂溫度低于氨鹽結(jié)晶溫度時析出,隨著介質(zhì)流動在換熱器、機泵入口等低速區(qū)附著,附著的氨鹽在低速區(qū)形成垢下腐蝕,加速設備腐蝕,并且腐蝕產(chǎn)物Fe2O3、FeCl3和FeCl2無法形成有效的保護膜[6],而是被介質(zhì)沖刷帶至低速區(qū)沉積,鹽類的沉積也會進一步粘附介質(zhì)中雜質(zhì)滯留,從而使頂循系統(tǒng)低速區(qū)堵塞加速。
2023 年5 月,常一線泵出口線堵死,機泵無法正常備用,閥門拆下后發(fā)現(xiàn)管線被黑色雜質(zhì)、鹽垢堵死,考慮鹽垢、雜質(zhì)在常一線出現(xiàn),結(jié)合生產(chǎn)實際深層剖析工藝及操作上造成堵塞的原因。
原油性質(zhì)差,電脫鹽效果差,脫后含鹽高,導致塔頂腐蝕速率上升。
2021 年和2022 年一季度電脫鹽系統(tǒng)操作波動,原油脫后含鹽值上升,引起常壓塔頂部系統(tǒng)腐蝕速率上升,尤其是頂循系統(tǒng)持續(xù)出現(xiàn)腐蝕速率超標,腐蝕產(chǎn)生的FeS 數(shù)量同時增加,這是頂循系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)高的主要原因。雜質(zhì)長期存在于頂循系統(tǒng)中,無法被帶出,離常壓塔最近的一個餾出口為常一線,部分雜質(zhì)被帶入到常一線系統(tǒng),引起塔底再沸器、機泵出現(xiàn)結(jié)垢、堵塞,甚至腐蝕泄漏。
常壓塔長期保持高拔出率、塔上部輕質(zhì)油負荷高。常壓塔原設計收率為45.57%,近些年通過技改和優(yōu)化操作,輕質(zhì)油拔出率不斷升高,尤其近幾年,輕質(zhì)油收率均保持在49.00%以上,2022 年接近50.00%,因而原油中的灰分、雜質(zhì)被輕質(zhì)油帶入到塔頂系統(tǒng)。
2023 年二季度高加工負荷運行,進一步增加塔頂油氣負荷,因而塔頂結(jié)垢、結(jié)鹽情況呈加速現(xiàn)象。
針對常壓頂循系統(tǒng)腐蝕、堵塞的具體原因,從減緩腐蝕和防止堵塞方面制定應對措施。
4.1.1 電脫鹽操作 穩(wěn)定電脫鹽操作,降低原油脫鹽含鹽量;脫后含鹽盡量控制在2.0 mg/L 以下,可有效降低常壓塔頂氯含量,進而降低塔頂結(jié)鹽、結(jié)垢產(chǎn)生的幾率和數(shù)量。
4.1.2 常頂溫度控制 日常操作過程中,要對頂循返塔溫度加強監(jiān)測,在全部生產(chǎn)方案和操作條件不變的條件下,當頂循溫度呈下降趨勢,頂循流量逐步降低,就要密切關注常壓塔結(jié)鹽的可能性,提前做好預防措施。定期對塔頂露點溫度和結(jié)鹽溫度進行工藝計算,實現(xiàn)工藝參數(shù)精確控制,解決原油劣質(zhì)化、生產(chǎn)需求與防結(jié)鹽之間的矛盾。
4.2.1 常壓拔出率 合理控制常壓塔拔出率,適度降低常壓塔中上部油氣負荷,減少原油中雜質(zhì)帶入量。
4.2.2 常壓塔操作 常壓裝置提降原油負荷時,對常壓塔各參數(shù)進行相應工藝核算后調(diào)整,尤其是塔底汽提蒸汽量及中段回流量,確保各工藝參數(shù)與加工負荷相匹配,以避免造成原油中的灰分、雜質(zhì)和鹽類大量被帶入到塔頂系統(tǒng),造成常壓塔頂循系統(tǒng)出現(xiàn)結(jié)垢或結(jié)鹽現(xiàn)象。
常壓塔頂循設備堵塞主要原因是由酸環(huán)境腐蝕與氨鹽腐蝕造成,在腐蝕產(chǎn)物與氨鹽結(jié)晶析出滯留低速區(qū)后,頂循系統(tǒng)壓降增加,造成設備堵塞。同時,在操作上過度追求拔出率與高負荷下常壓塔中段調(diào)節(jié)不及時,使原油中雜質(zhì)、灰分帶至塔頂系統(tǒng),這進一步加速了頂循系統(tǒng)的堵塞。在今后操作中,不僅要制定工藝防腐措施,更應加強操作管理制度的落實。