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        靖邊氣田低壓氣井深度解堵措施研究及應(yīng)用

        2023-12-06 07:26:38楊青松于曉明
        石油化工應(yīng)用 2023年10期
        關(guān)鍵詞:作業(yè)

        楊青松,楊 飛,任 磊,張 旬,于曉明

        (1.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500;2.西安長(zhǎng)慶同欣石油科技有限公司,陜西西安 710000)

        靖邊下古氣藏H2S 平均1 426.04 mg/m3,CO2平均4.15%,采用抗硫管材+加注緩蝕劑防腐工藝,加之產(chǎn)水氣井產(chǎn)出水礦化度普遍較高,部分氣井管柱存在著嚴(yán)重的腐蝕和結(jié)垢現(xiàn)象。隨著氣井生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),緩蝕劑裂解殘留物、管柱腐蝕產(chǎn)物、氣井產(chǎn)出液及其他入井劑的共同作用,造成氣井井筒形成有機(jī)或者無機(jī)結(jié)垢,導(dǎo)致油管縮徑、生產(chǎn)摩阻增大,嚴(yán)重時(shí)堵塞井筒無法正常生產(chǎn)。

        2000-2022 年靖邊下古井開展通井作業(yè)1 086 口/5 512 井次,其中通井遇阻或遇卡氣井655 口/2 110 井次,占總通井?dāng)?shù)60.31%。從通井情況來看,結(jié)垢物主要集中在油管中下部、油套環(huán)空及近井地帶儲(chǔ)層中;通井遇阻位置主要在2 000 m 以下,尤其是3 000 m 至喇叭口的位置。隨著氣田開發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),氣井井筒、近井筒堵塞問題日益凸顯,造成流動(dòng)壓降增加,影響氣井最終采收率。

        另外,部分氣井產(chǎn)出地層水或者凝析水,而開發(fā)氣藏屬于低滲致密儲(chǔ)層,且非均質(zhì)性較強(qiáng),導(dǎo)致儲(chǔ)集巖層含水飽和度增加,儲(chǔ)層滲透率相應(yīng)降低,部分氣井存在著不同程度的反滲吸水水鎖現(xiàn)象,影響到氣井產(chǎn)能的正常發(fā)揮,主要表現(xiàn)在試氣無阻流量折算目前壓力下無阻流量的理論值與實(shí)際產(chǎn)量偏差、產(chǎn)量下降快等。目前氣井井筒及近井地帶儲(chǔ)層解堵逐步成為氣田開發(fā)中后期的常規(guī)維護(hù)措施[1-5]。

        1 堵塞物成分分析

        近年來,靖邊氣田利用氣井大修作業(yè)、通井、氣井解堵等有利條件,先后對(duì)20 余口氣井井筒內(nèi)結(jié)垢物進(jìn)行取樣分析,逐漸明確了井筒及儲(chǔ)層結(jié)垢物成分及結(jié)垢機(jī)理。

        以G1 井為例,該井配產(chǎn)2.0×104m3/d,生產(chǎn)過程中油套壓差達(dá)3.0 MPa,從對(duì)井筒取出物化驗(yàn)結(jié)果來看,該井清出物主要成分為腐蝕產(chǎn)物硫化亞鐵(Fe2+含量達(dá)到16.78%)和緩蝕劑裂解后形成的酸不溶物(含量8.47%),歷年通井結(jié)果顯示,該井多次通井,通井表面較臟,有黑色油污,因此,判斷該井井筒較臟且有結(jié)垢現(xiàn)象。選取三口氣井修井更換油管時(shí)提取的垢樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析及X 射線衍射分析,結(jié)果見表1。

        表1 井筒結(jié)垢物組成分析結(jié)果 單位:%

        從分析結(jié)果來看:

        (1)G2 井筒的結(jié)垢物無機(jī)成分主要是FeCO3、Fe2O3和CaCO3,故井筒結(jié)垢物以腐蝕產(chǎn)物為主,其余為除油以外其他有機(jī)物以及采氣過程中由儲(chǔ)層帶來的黏土礦物和一些結(jié)垢產(chǎn)物。

        (2)G3 井筒結(jié)垢物中無機(jī)成分主要是FeCO3和FexSy,故井筒結(jié)垢物以腐蝕產(chǎn)物為主,其余為采氣過程中由儲(chǔ)層帶來的黏土礦物、除油以外其他有機(jī)物,僅含有極少量結(jié)垢產(chǎn)物。

        (3)G4 井筒結(jié)垢物中無機(jī)成分主要是CaCO3和SiO2,故井筒結(jié)垢物以結(jié)垢產(chǎn)物為主,其余為采氣過程中由儲(chǔ)層帶來的黏土礦物,含有極少量腐蝕產(chǎn)物。這說明在不同的井下環(huán)境井筒所產(chǎn)生的結(jié)垢類型存在較大的差異。

        結(jié)合前期開展的紅外色譜分析、氣相色譜對(duì)比分析、X 射線衍射分析結(jié)果,判斷井筒結(jié)垢物主要成分組成為:

        (1)有機(jī)成分15%~30%,其余為無機(jī)成分。

        (2)有機(jī)成分基團(tuán)與緩蝕劑主要活性基團(tuán)接近,判斷主要為緩蝕劑變性物。

        (3)無機(jī)物主要為FeS、FeCO3、CaCO3和少量BaSO4,其中FeS 占90%以上。

        2 堵塞機(jī)理分析

        2.1 井筒結(jié)垢機(jī)理

        從目前的井筒結(jié)垢情況看,結(jié)垢物形成主要有以下幾方面原因。

        2.1.1 緩蝕劑的影響 緩蝕劑主要由溶劑(煤油或柴油,體積含量75%~80%)、氣相緩蝕劑(低分子物質(zhì),體積含量5%)、液相緩蝕劑(高分子物質(zhì),體積含量20%)組成。加注的緩蝕劑在高溫高壓下可能導(dǎo)致緩蝕劑中的高分子組分性能發(fā)生改變,輕組分不斷揮發(fā),黏度增加或者其有效成分發(fā)生降解或失效,形成裹夾腐蝕產(chǎn)物和地層砂粒的瀝青狀膠質(zhì)物質(zhì),這些產(chǎn)物吸附于產(chǎn)層上污染產(chǎn)層,吸附于油管壁上使油管的有效通道變窄。

        2.1.2 起泡劑的影響 目前,靖邊氣田氣井加注起泡劑后引起井下結(jié)垢的現(xiàn)象并不普遍,但從國(guó)內(nèi)其他氣田氣井的生產(chǎn)情況看,入井起泡劑若與地層產(chǎn)物發(fā)生反應(yīng)或在高溫情況下發(fā)生性質(zhì)改變,也有可能引起井下結(jié)垢。部分泡排劑在井下壓力溫度作用下,親水基團(tuán)與地層水中的二價(jià)陽(yáng)離子生成鈣皂及鎂皂,聚集在管壁上結(jié)垢管道,另外過期變質(zhì)的泡排劑入井也會(huì)造成井下結(jié)垢。

        2.1.3 無機(jī)鹽的影響 地層水中含有大量無機(jī)鹽,流體在進(jìn)入井筒后由于溫度壓力降低造成微溶物質(zhì)的溶解度下降,附著在井筒內(nèi),日積月累會(huì)產(chǎn)生垢物沉積。

        2.1.4 腐蝕產(chǎn)物的影響 靖邊氣田氣井產(chǎn)出流體中含高礦化度水、H2S、CO2等腐蝕性介質(zhì),形成了一種復(fù)合腐蝕環(huán)境,造成井筒腐蝕結(jié)垢,形成無機(jī)結(jié)垢。

        地層產(chǎn)出的地層水加上天然氣高速進(jìn)入井筒油管內(nèi)時(shí),由于壓力、溫度迅速降低,導(dǎo)致管壁內(nèi)形成凝析水,與天然氣中所含H2S 混合變成弱酸,發(fā)生如下電離反應(yīng):

        由于目前尚無高效率長(zhǎng)時(shí)間防止H2S 腐蝕的緩蝕劑,井筒內(nèi)生成FeS 在天然氣井十分常見,由于FeS 是脆性片狀非保護(hù)性物質(zhì),它能使金屬腐蝕速率加快,在管道受到振動(dòng)時(shí)會(huì)有大量粉狀和片狀物質(zhì)脫落,與有機(jī)物黏結(jié)形成結(jié)垢物,日積月累最終在井筒內(nèi)堆積形成大量結(jié)成硬塊的FeS 腐蝕產(chǎn)物[6-8]。

        2.2 儲(chǔ)層傷害機(jī)理

        結(jié)合氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài),井筒取樣分析,室內(nèi)巖心模擬,推斷近井地帶堵塞主要存在以下三個(gè)過程:

        (1)沉淀析出并附著結(jié)垢:氣井在采氣過程中,高礦化度地層水因地層壓力下降,致使CaCO3、BaSO4溶解度下降,以沉淀方式析出并附著于近井地帶,造成孔喉變小、滲透率下降,離子析出地層水礦化度也隨之下降。

        (2)堵塞進(jìn)一步造成水鎖:因孔喉變小,滲透率下降,毛管力變大,液相滯留作用明顯,儲(chǔ)層進(jìn)而發(fā)生水鎖。

        (3)壓力進(jìn)一步降低,堵塞、水鎖嚴(yán)重:氣井壓力、產(chǎn)量下降導(dǎo)致攜液、攜固能力下降,井底積液在毛管力作用下會(huì)自吸至井底周圍巖石孔道中,從而影響氣相滲透率,嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生水鎖現(xiàn)象,造成產(chǎn)量異常遞減或大幅下降。

        3 低壓氣井解堵工藝

        針對(duì)靖邊氣田部分氣井井筒較臟、油套壓差逐漸增大、氣井產(chǎn)能下降快、存在井筒及儲(chǔ)層結(jié)垢趨勢(shì)的問題,對(duì)這類氣井開展油管暫堵分段清洗+近井地帶注氣氣驅(qū)深度解堵工藝試驗(yàn),通過完善堵塞判識(shí)流程,配套形成氣井解堵藥劑體系,確立改造范圍、用量計(jì)算、工序及加注制度等關(guān)鍵參數(shù),制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序及技術(shù)要求,保障工藝推廣應(yīng)用,達(dá)到增產(chǎn)增效、預(yù)防氣井結(jié)垢的目的。

        3.1 工藝原理

        通過井口關(guān)放排液或者井口氣舉排液的方式進(jìn)行積液排液,將井底積液排凈后加注解堵劑進(jìn)行井筒及孔眼清洗(清洗井筒期間嚴(yán)格掌握藥劑反應(yīng)情況,返排時(shí)間,清洗程度),重復(fù)清洗直至井筒及孔眼清洗干凈為止。井筒及孔眼清洗完成后加注滲透率改造劑后通過壓縮機(jī)向井筒注入高壓天然氣,使井底壓力高于地層壓力,確保近井地帶滲透率徹底得到改善。關(guān)井反應(yīng)后進(jìn)行井口放噴,關(guān)井觀察,若仍未達(dá)到預(yù)期效果,則重復(fù)上述操作,提高儲(chǔ)層氣相滲透率,從而達(dá)到恢復(fù)氣井產(chǎn)能的目的。

        3.2 解堵劑體系

        考慮到氣井垢物中存在無機(jī)垢、有機(jī)垢,應(yīng)用相似相溶原理進(jìn)行室內(nèi)酸性除垢藥劑的配制,同時(shí)為降低混合酸對(duì)管柱的腐蝕作用,優(yōu)選加入了配伍性良好的緩蝕劑。

        在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)返排物中存在體積較大、表面附有瀝青狀、黏度較大的酸不溶有機(jī)質(zhì)垢,返排困難,同時(shí)為中和每次作業(yè)后殘留于井筒內(nèi)壁的酸性解堵劑,配制了一種添加滲透分散劑的堿性除垢藥劑,在作業(yè)中聯(lián)合交替使用(堿性藥劑用于井筒除垢),分散劑可以剝離掉垢表面的芳烴、石蠟、瀝青等酸不溶有機(jī)質(zhì),拆散骨架后促進(jìn)酸與填充物充分接觸溶解,提高溶垢速率。

        滲透率改造劑注入地層后進(jìn)入巖石孔道和縫隙,來降低表面張力和毛細(xì)管力,可以解除水鎖、改善近井地帶滲流條件(表2)。

        表2 解堵劑理化性質(zhì)

        3.3 解堵劑用量計(jì)算

        3.3.1 井筒解堵劑計(jì)算 結(jié)合氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)資料,計(jì)算井筒堵塞物含量,結(jié)合室內(nèi)評(píng)價(jià)結(jié)果,計(jì)算解堵劑用量。

        3.3.1.1 動(dòng)態(tài)油管摩阻系數(shù)計(jì)算:

        井底流壓通過靜氣柱“平均溫度及偏差系數(shù)法”進(jìn)行計(jì)算,井口壓力取套壓。

        3.3.1.2 理想光油管摩阻系數(shù)計(jì)算:

        3.3.1.3 油管縮徑率及堵塞物含量預(yù)計(jì)量計(jì)算:

        縮徑率:

        3.3.1.4 井筒解堵劑用量計(jì)算 結(jié)合室內(nèi)評(píng)價(jià)結(jié)果,按照堵塞物與藥劑用量1∶2,酸性與堿性藥劑用量按照1.5∶1.0,計(jì)算井筒解堵劑用量,實(shí)際根據(jù)返排堵塞物情況,可適當(dāng)調(diào)整酸、堿藥劑比例。

        3.3.2 儲(chǔ)層解堵劑計(jì)算 酸性藥劑用量按照以下公式計(jì)算,取近井地帶半徑2 m,為防止將孔眼處溶解后垢物擠入地層深處無法返出,注入量略大于計(jì)算量。

        若一個(gè)射孔段包含多個(gè)層位,則:

        式中:R套-套管半徑;R-注藥半徑;h-下古層位最上部射孔段頂界到人工井底的高度;h射孔段-射孔段涉及層位厚度;h層位-層位厚度;φ射孔段-射孔段涉及層位孔隙度;φ層位-層位孔隙度。

        滲透率改造劑用量按照公式(5),取近井地帶儲(chǔ)層酸性藥劑半徑向外延伸1 m 進(jìn)行計(jì)算,現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)改造效果適當(dāng)增加藥劑用量。

        實(shí)例計(jì)算:選取G1 井近2 年內(nèi)三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),利用理論公式計(jì)算出井筒摩阻系數(shù)、油管縮徑率及堵塞物預(yù)計(jì)量(表3)。

        表3 G1 井歷年井筒摩阻系數(shù)、油管縮徑率、堵塞物預(yù)計(jì)量計(jì)算情況

        通過計(jì)算油管中堵塞物預(yù)計(jì)量為3.03 m3。按照堵塞物與藥劑用量1∶2,則解堵劑總用量為6.06 m3。酸性與堿性藥劑用量按照1.5∶1.0,則酸性藥劑用量為3.64 m3、堿性藥劑用量為2.42 m3。

        儲(chǔ)層解堵酸性藥劑取近井地帶半徑2 m,計(jì)算用量為8.70 m3,滲透率改造劑用量為10.48 m3,現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)改造效果適當(dāng)增加藥劑用量。

        3.4 作業(yè)流程(圖1)

        圖1 總體施工流程

        3.4.1 生產(chǎn)動(dòng)態(tài)核實(shí) 作業(yè)前安排倒單量生產(chǎn)72 h,準(zhǔn)確落實(shí)氣井油、套壓、日產(chǎn)氣、日產(chǎn)水量,并取水樣開展水質(zhì)全分析化驗(yàn)(第一次)。

        3.4.2 排空井筒積液 先采用井口關(guān)放排液方式,根據(jù)排液情況確定是否進(jìn)行井口氣舉排液,排液方式及積液排空判定條件如下:

        3.4.2.1 井口關(guān)放排液 井口放噴時(shí)氣井產(chǎn)氣量穩(wěn)定、連續(xù)產(chǎn)水或間歇性出水,油、套壓差基本保持穩(wěn)定,關(guān)井4~6 h 油、套壓恢復(fù)至基本一致,氣井產(chǎn)液量大于根據(jù)液面折算的井筒積液量,則可判定積液已排空。

        3.4.2.2 井口氣舉排液 若采取上述措施排液效果不佳,或未能排通,選擇采取壓縮機(jī)(氮?dú)廛嚕馀e排液。準(zhǔn)備增壓車,連接注氣流程以及井口放噴流程(圖2)。

        圖2 井口氣舉流程示意圖

        3.4.2.3 油管暫堵+清洗解堵 采取井口小劑量、油管暫堵+多次重復(fù)泵注解堵劑(200~600 升/次,酸性、堿性藥劑交替加注)、關(guān)井反應(yīng)+井口放空的方式進(jìn)行解堵作業(yè);引入了兩種規(guī)格暫堵棒(圖3),以延緩藥劑下流速度,增加解堵劑與堵塞物作用時(shí)間,實(shí)現(xiàn)逐段解堵目的,同時(shí)可以輔助泡沫排水措施(每加注3 次解堵藥劑后,必須加注1 次泡排劑),必要時(shí)配合氣舉帶液,排出井筒內(nèi)積液、堵塞物等,防止藥劑加量過大造成返排困難、垢物堵塞井筒。

        圖3 暫堵棒性能參數(shù)

        作業(yè)時(shí)根據(jù)返排情況調(diào)整暫堵棒大小和井筒解堵劑加注量,直到返排液清澈、透光可見為止,氣井放空過程中壓力、產(chǎn)氣量及產(chǎn)水量基本平穩(wěn),則進(jìn)行井底及近井地帶清洗。同時(shí)作業(yè)時(shí)可根據(jù)藥劑入井后的壓力變化掌握好返排時(shí)間和返排量,加注初期返排量必須大于注入量,出現(xiàn)返排不徹底或返排失敗時(shí)停止加注解堵劑,可從套管加注200~400 L 起泡劑溶液后進(jìn)行氣舉,嚴(yán)禁盲目加注和返排導(dǎo)致井底主產(chǎn)層掩埋,最終造成作業(yè)后反而降產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

        3.4.2.4 清洗井底及近井地帶 根據(jù)孔眼段厚度計(jì)算所需儲(chǔ)層解堵藥劑量(為防止將孔眼處溶解后垢物擠入地層深處無法返出,注入量略大于計(jì)算量即可),注劑完畢后連通油、套管,將站內(nèi)來氣或氮?dú)饨?jīng)壓縮機(jī)增壓后同時(shí)連續(xù)注入油、套管,直到注氣壓力基本平穩(wěn),使井底流壓略高于地層壓力后,停止注氣并關(guān)井反應(yīng)20~24 h,進(jìn)行井口放噴,并根據(jù)返排情況判斷是否需要采取連續(xù)氣舉助排。若前期井筒清洗完畢后返排順利,放空期間氣流較好關(guān)井復(fù)壓速度較快,說明儲(chǔ)層附近孔道滲流條件較好,此情形下需取消注氣環(huán)節(jié),否則有將溶解后的垢物擠入地層深處的風(fēng)險(xiǎn)。

        3.4.2.5 試生產(chǎn)(第一次)排液前、中、后期各取水樣1 次并做好水樣編號(hào),測(cè)水樣pH 值(作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè))合格后方可進(jìn)行氣井試生產(chǎn)。將氣井導(dǎo)入集氣站生產(chǎn)3 d,連續(xù)單量氣量、水量,準(zhǔn)確記錄油、套壓、進(jìn)站壓力變化,取水樣開展水質(zhì)全分析。

        3.4.2.6 儲(chǔ)層滲透率改造 通過加注儲(chǔ)層滲透率改造劑,注氣將改造劑推入儲(chǔ)層、改變巖石潤(rùn)濕性、驅(qū)除毛細(xì)管中束縛水,實(shí)現(xiàn)滲透率恢復(fù)。

        (1)根據(jù)作業(yè)井產(chǎn)層厚度和孔隙度以及作用距離計(jì)算所需儲(chǔ)層滲透率改造劑,藥劑注入后連通油、套管,將站內(nèi)來氣或氮?dú)饨?jīng)壓縮機(jī)增壓后同時(shí)連續(xù)注入油、套管,直到注氣壓力基本平穩(wěn),使井底流壓略高于地層壓力。注氣結(jié)束后關(guān)井反應(yīng)24~36 h,進(jìn)行井口放噴,返排時(shí)取樣觀察藥劑反應(yīng)情況。施工期間根據(jù)返排情況判斷是否需要連續(xù)氣舉助排,必須保證返排量大于或等于注入量。

        (2)若返排液未明顯發(fā)揮作用且氣井產(chǎn)能未恢復(fù),則需分析原因并再次重復(fù)儲(chǔ)層改造步驟。

        3.4.2.7 試生產(chǎn)(第二次)施工完成后,將氣井導(dǎo)入集氣站生產(chǎn)一周,單量氣量、水量,取水樣開展水質(zhì)全分析。氣井生產(chǎn)穩(wěn)定后,如實(shí)際產(chǎn)量高于地質(zhì)預(yù)測(cè),則后期每周倒單量落實(shí)氣量1 次;如產(chǎn)量低于地質(zhì)預(yù)測(cè),需及時(shí)分析原因并制定下步措施。

        4 應(yīng)用效果

        歷年深度解堵73 口,井均增產(chǎn)氣量1.5×104m3/d,井均措施有效期380 d,累計(jì)增產(chǎn)2.6×108m3,實(shí)現(xiàn)降低遞減0.9%。

        典型井:A1 井2016 年12 月起生產(chǎn)能力下降,日均產(chǎn)氣量由7.0×104m3降至1.0×104m3,油、套壓差長(zhǎng)期保持在1.5 MPa 左右。2019 年9 月對(duì)該井進(jìn)行儲(chǔ)層深度解堵作業(yè),作業(yè)期間排出大量垢物,解堵作業(yè)后氣井產(chǎn)能恢復(fù)明顯,油、套壓差降至0.2 MPa 左右,日均產(chǎn)氣量上升至6.0×104m3,生產(chǎn)穩(wěn)定,目前仍在措施有效期內(nèi),累計(jì)增產(chǎn)達(dá)4 905×104m3[9-10]。

        5 結(jié)論

        (1)氣井井筒解堵工作最好由“治”轉(zhuǎn)為“防”,即對(duì)于部分有井下結(jié)垢趨勢(shì)的生產(chǎn)井,采取以多次少量加注藥劑的方式清除井筒及近井地帶儲(chǔ)層結(jié)垢物,使氣井恢復(fù)產(chǎn)能并保持正常生產(chǎn),達(dá)到增產(chǎn)增效、預(yù)防氣井結(jié)垢的目的,這樣可避免后期解堵或修井作業(yè)工作量大、施工費(fèi)用較高的狀況。

        (2)通過開展了深度解堵工藝試驗(yàn)效果分析,表明該工藝具有很好的效果;對(duì)于有井筒結(jié)垢趨勢(shì)、地層壓力還較高的氣井可盡早安排施工,可以利用地層能量排出反應(yīng)殘液,避免地層能量降低后再施工,增加作業(yè)難度。

        (3)這種工藝方法需對(duì)藥劑和注入周期進(jìn)行研究試驗(yàn)和優(yōu)化,盡量降低對(duì)生產(chǎn)的影響,必要時(shí)對(duì)地面工藝流程做一些改動(dòng),以適應(yīng)生產(chǎn)解堵需要。同時(shí)作業(yè)期間需加強(qiáng)排液工作,這有利于迅速排出井內(nèi)結(jié)垢物,延長(zhǎng)措施有效時(shí)間。

        (4)通過加注井筒及儲(chǔ)層解堵劑作業(yè),能夠起到清洗井筒垢物、預(yù)防氣井結(jié)垢、降低井筒結(jié)垢井后期治理成本的目的;結(jié)合氣舉工藝,低壓階段氣井復(fù)合解堵對(duì)儲(chǔ)層解堵更徹底、返排效果好、有效期更長(zhǎng),通過對(duì)試驗(yàn)氣井增產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià),具有非??捎^的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的降本增效效果,已成為靖邊氣田開發(fā)中后期提高采收率關(guān)鍵技術(shù)之一。

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