馬澤源
(晉能控股集團(tuán)晉城有限公司,山西 晉城 048000)
惠陽煤礦15111 運輸順槽位于井田的東南部,西部為15111 工作面,東部為15113 工作面采空區(qū),南部為實體煤,北部為東輔運大巷。
15111運輸順槽設(shè)計長度為1250m、寬度4200mm、高度2800 mm、掘進(jìn)斷面11.76 m2。巷道掘進(jìn)煤層為15 號層,煤層厚度1.3~3.6 m,平均厚度約1.86 m,部分發(fā)育0~1 層夾矸,矸厚0.10~0.35 m,結(jié)構(gòu)簡單。老頂為K2 灰?guī)r,直接頂為黑色泥巖,底板為泥巖,老底為灰?guī)r。煤層的物理性質(zhì):黑色、條帶狀、亮煤為主,夾帶狀鏡煤,呈條帶狀結(jié)構(gòu)和層狀構(gòu)造,煤層比較穩(wěn)定。
15111 運輸順槽采用綜合機械化掘進(jìn)工藝,截止2021 年4 月17 日巷道已掘進(jìn)480 m,巷道掘進(jìn)至470 m 處時位于巷道東部為15113 工作面采空區(qū),間隔保安煤柱寬度為18 m,工作面掘進(jìn)至475 m 處揭露一條F5 正斷層,斷層落差為1.8 m、傾角為62°,巷道掘進(jìn)至475 m 后進(jìn)入采空區(qū)殘余應(yīng)力與構(gòu)造應(yīng)力集中區(qū),受集中應(yīng)力影響,巷道出現(xiàn)圍巖應(yīng)力顯現(xiàn)現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在頂板出現(xiàn)破碎、下沉以及局部錨桿(索)支護(hù)失效;兩幫出現(xiàn)嚴(yán)重收斂現(xiàn)象;通過礦生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場對圍巖變形監(jiān)測發(fā)現(xiàn),巷道掘進(jìn)至480 m處時滯后迎頭10 m 范圍內(nèi)頂板最大下沉量為0.42 m,兩幫最大收斂量為0.59 m,頂板支護(hù)失效率達(dá)15%,嚴(yán)重制約著巷道安全快速掘進(jìn)[1-2]。
1)頂錨桿:初步設(shè)計中頂板主要采用螺紋鋼錨桿進(jìn)行支護(hù),桿體長度為2.0 m、直徑為20 mm,錨桿采用矩陣式布置,采用端頭錨固方式,錨桿布置間距和排距均為1.0 m,其中兩幫側(cè)錨桿與幫部呈75°夾角布置。
2)幫錨桿:位于工作面?zhèn)认飵湾^桿主要采用型號為MGSC18/1800F 的玻璃鋼錨桿,位于煤柱側(cè)主要采用MSGLW-335/18×1800 金屬錨桿,錨桿長度全部為1.8 m、直徑為20 mm,錨桿布置間排距均為1.0 m,共計布置3 排,其中第1 排距頂板間距為0.4 m,且以15°仰角布置,第3 排錨桿以15°俯角布置。
3)錨索:原頂板采用的錨索長度為5.0 m、直徑為17.8 mm,錨索采用“一二一”邁步式布置,同一排錨索間距為2.0 m、排距為1.0 m,錨索外露端主要采用拱形墊片進(jìn)行預(yù)緊。
4)網(wǎng)片:頂板采用8 號鉛絲編制的金屬網(wǎng)進(jìn)行護(hù)頂,頂板金屬網(wǎng)長度為5.5 m、寬度為1.5 m,巷幫金屬網(wǎng)長度為4.0 m、寬度為2.0 m,巷道每掘進(jìn)100 m 進(jìn)行斷網(wǎng)一次鋪設(shè)聚氨酯纖維網(wǎng),每卷網(wǎng)長度為10 m、寬度為2.0 m。
1)錨固效果差:受集中應(yīng)力影響巷道頂板產(chǎn)生塑性破壞區(qū),形成圍巖“松動圈”通過對破壞區(qū)施工深度為5.0 m、直徑為75 mm 窺視孔發(fā)現(xiàn),塑性破壞區(qū)范圍擴展至頂板2.0~2.5 m 范圍內(nèi),而原頂板采用錨桿長度為2.0 m,錨桿錨固端位于塑性破壞區(qū)內(nèi),導(dǎo)致錨桿錨固失效嚴(yán)重。
2)支護(hù)強度低:原頂板采用的錨索長度為5.0 m、直徑為17.8 mm,錨索破斷力為350 MPa,而且錨索布置數(shù)量少,在大應(yīng)力作用下錨索支護(hù)強度低,很容易出現(xiàn)破斷現(xiàn)象。
3)鋼帶支護(hù)截面積小:原頂板支護(hù)設(shè)計中頂板鋼帶采用M型鋼帶,鋼帶寬度為0.15 m,在實際應(yīng)用時鋼帶支護(hù)截面積小、承載強度低,在應(yīng)力作用下鋼帶很容易出現(xiàn)撕裂現(xiàn)象[3]。
為了解決傳統(tǒng)錨桿(索)在應(yīng)力區(qū)圍巖中支護(hù)時,支護(hù)強度低、支護(hù)失效嚴(yán)重等技術(shù)難題,決定對原頂板支護(hù)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提出了注漿錨桿、大應(yīng)力錨索聯(lián)合協(xié)同支護(hù)技術(shù)。
3.1.1 注漿錨桿支護(hù)原理
錨桿(索)支護(hù)時通過錨固劑錨固作用形成預(yù)應(yīng)力傳遞通道,然后對桿體施加預(yù)應(yīng)力形成預(yù)應(yīng)力支護(hù)拱(梁),從而對不穩(wěn)定圍巖進(jìn)行支護(hù);但是傳統(tǒng)錨桿支護(hù)、注漿支護(hù)為獨立工序,增加了破碎頂板鉆孔數(shù)量,加劇了頂板破碎力度;而注漿錨桿支護(hù)是對圍巖進(jìn)行錨桿支護(hù)后對桿體進(jìn)行注漿,從而對鉆孔壁裂隙圍巖進(jìn)行加固,同時實現(xiàn)了桿體全長錨固支護(hù)作用;注漿錨桿支護(hù)減少了鉆孔施工數(shù)量,簡化了支護(hù)工序,降低了勞動作業(yè)強度[4]。
3.1.2 注漿錨桿結(jié)構(gòu)
1)注漿錨桿采用中空無縫鋼管焊制而成,桿體長度為3.5 m、直徑為30 mm,中部孔直徑為15 mm,桿體壁厚為7.5 mm,桿體底端部為錨固端,采用實芯結(jié)構(gòu)長度為1.0 m,錨固端至桿體端頭處共計焊制5 排外圍圓孔,圓孔直徑為8 mm,布置排距為0.5 m,如圖1 所示。
圖1 注漿錨桿支護(hù)及結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)
2)桿體外露端安裝1 塊長度為4.5 m,寬度為0.32 m“JW”型鋼帶,并采用螺母進(jìn)行固定,注漿時在桿體中部埋入1 根直徑為10 mm 注漿軟管,軟管一端與注漿泵連接。
3)注漿材料采用馬麗散與催化劑配比為1∶1混合漿液,在注漿錨桿端頭采用膨脹水泥進(jìn)行封堵,封堵長度為0.5 m。
3.1.3 支護(hù)工藝
1)注漿錨桿與原頂板螺紋鋼錨桿交錯布置,采用“一二一”布置方式,即第1 排錨桿中第2、第4 根為注漿錨桿,第2 排錨桿中第3 根為注漿錨桿,第3 排與第1 排錨桿相同,如圖2 所示;注漿錨桿布置間距為2.0 m、排距為1.0 m,如圖2 所示。
圖2 15111 運輸順槽應(yīng)力區(qū)頂板優(yōu)化后支護(hù)示意圖(單位:mm)
2)采用錨索鉆機對頂板施工1 排支護(hù)鉆孔,注漿錨桿支護(hù)孔直徑為35 mm、深度為3.5 m,注漿錨桿支護(hù)孔施工完后對鉆孔內(nèi)安裝兩支錨固劑并對注漿錨桿進(jìn)行錨固。
3)注漿錨桿錨固后對孔口處采用膨脹水泥封堵,封堵15 min 后在同一排錨桿外露端安裝JW 型鋼帶,并采用螺母進(jìn)行預(yù)緊,預(yù)緊力不得低于200 N·m。
4)在注漿錨桿內(nèi)安裝注漿軟管,連接注漿泵進(jìn)行注漿施,注漿壓力為3.0 MPa,單孔注漿量為10 kg,注漿穩(wěn)壓時間不得低于10 min,注漿完成后及時采用止?jié){塞對桿體端頭進(jìn)行堵塞[5]。
為了進(jìn)一步提高錨桿(索)懸吊及組合拱(梁)支護(hù)作用,將原頂板錨索更換為大應(yīng)力錨索支護(hù)。
3.2.1 大應(yīng)力錨索結(jié)構(gòu)
大應(yīng)力錨索主要由恒阻大變形錨索、讓壓器、鎖具、JW 鋼梁等部分組成;錨索長度為8.3 m、直徑為21.8 mm,錨索采用“九股一芯”預(yù)應(yīng)力鋼絞線;讓壓器主要由漲壓管、預(yù)應(yīng)力彈簧等部分組成,讓壓器安裝在鋼梁與頂板巖體之間,最大讓壓行程為0.2 m;JW型鋼梁長度為0.5 m、寬度為0.32 m,鋼梁橫截面成JW 型,如圖3 所示。
圖3 JW 型鋼梁剖面結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)
3.2.2 支護(hù)工藝
1)大應(yīng)力錨索每排布置3 根,錨索布置間距為1.5 m、排距為3.0 m,錨索支護(hù)孔直徑為30 mm、深度為8.0 m。
2)錨索支護(hù)孔施工完后鉆孔內(nèi)填裝3 支錨固劑,錨固長度為1.55 mm,采用端頭錨固方式,錨索錨固后外露長度為0.3 m;錨固后進(jìn)行預(yù)緊,在預(yù)緊時確保讓壓器具有一定讓壓行程,確保圍巖下沉?xí)r讓壓器能夠?qū)崿F(xiàn)自壓動作。
1)簡化了施工工序:與傳統(tǒng)注漿支護(hù)相比,注漿錨桿支護(hù)時錨桿支護(hù)孔兼做注漿孔,減少了頂板支護(hù)孔數(shù)量,縮短了支護(hù)時間,降低了勞動作業(yè)強度。
2)提高了支護(hù)質(zhì)量:傳統(tǒng)單錨桿支護(hù)時由于頂板破碎產(chǎn)生“松動圈”,支護(hù)體錨固端在松動圈內(nèi)錨桿質(zhì)量差,很容易出現(xiàn)支護(hù)失效現(xiàn)象;而注漿錨桿支護(hù)時實現(xiàn)了桿體全長錨固支護(hù)作用,同時支護(hù)鉆孔破碎圍巖進(jìn)行注漿加固,提高了圍巖穩(wěn)定,保證了支護(hù)質(zhì)量。
3)大應(yīng)力錨索抗壓、抗拉強度高,能夠?qū)Σ环€(wěn)定圍巖實現(xiàn)懸吊作用,避免了支護(hù)不足時造成不穩(wěn)定圍巖出現(xiàn)離層現(xiàn)象。
4)支護(hù)優(yōu)化后在應(yīng)力區(qū)頂板安裝YH-300 型數(shù)字顯示離層儀,并進(jìn)行15 d 現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),應(yīng)力區(qū)頂板采取協(xié)同支護(hù)技術(shù)后提高了頂板抗壓能力,頂板下沉量控制在0.14 m 以下,兩幫收斂量控制在0.25 m以下。
通過對惠陽煤礦15111 運輸順槽應(yīng)力區(qū)頂板支護(hù)進(jìn)行優(yōu)化后,在降低支護(hù)成本費用的同時提高了頂板整體穩(wěn)定性,解決了大應(yīng)力頂板支護(hù)難度大、支護(hù)效果差等技術(shù)難題,為類似地質(zhì)條件下巷道支護(hù)提供了實踐依據(jù),取得了顯著應(yīng)用成效。