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        苯法順酐尾氣催化處理裝置穩(wěn)定運行技術改造

        2023-11-29 06:45:00陳政江李業(yè)永湯燕波柳立偉
        云南化工 2023年11期
        關鍵詞:鄰二甲苯順酐床層

        陳政江,李業(yè)永,陳 銳,湯燕波,柳立偉,任 梵

        (1.云南大為恒遠化工有限公司,云南 曲靖 655338;2.沾益區(qū)環(huán)境保護局,云南 沾益 655331;3.云南省化學化工學會,云南 昆明 650228)

        順酐作為一種重要的基本有機原料,是世界上僅次于醋酐和苯酐的第三大酸酐。主要用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂、富馬酸、琥珀酸、潤滑油添加劑、農(nóng)用化學品、耐熱苯乙烯樹脂等近百種下游精細化工有機中間體和專用化學品[1]。順酐生產(chǎn)主要工藝有苯氧化法、丁烯氧化法、正丁烷氧化法、苯酐副產(chǎn)法。云南大為恒遠化工有限公司有12萬t/a粗苯精制裝置,為強化煤化工的綜合利用,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,鑒于原料純苯來源的運輸成本優(yōu)勢,于2011年由中國科學院山西煤炭化學研究所設計,新建了5萬t/a苯氧化法順酐裝置,同時配套建成尾氣催化處理裝置,2012年底順利投產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中所排放的尾氣量達14萬m3/h,其中含有微量的未轉化苯和一氧化碳,以及極少量醛酸類物質,會造成周圍環(huán)境污染,必須通過尾氣催化處理裝置去除有害物質,滿足排放標準。尾氣催化處理裝置投入生產(chǎn)后,頻繁出現(xiàn)催化劑床層溫度超溫的情況,不得不切除降溫,或部分尾氣通過尾氣催化系統(tǒng)處理,無法達到持續(xù)或完全處理尾氣的效果,同時副產(chǎn)蒸汽無法穩(wěn)定產(chǎn)出并網(wǎng)使用。公司針對該情況進行了一系列的調整和技術改造,最終將尾氣催化處理裝置投入生產(chǎn)長周期穩(wěn)定運行,實現(xiàn)其環(huán)保功能,降低原料消耗,副產(chǎn)大量蒸汽,提高了裝置經(jīng)濟效益及競爭力。

        1 尾氣催化處理裝置工藝簡述

        從吸收塔出來的尾氣進四通閥,經(jīng)管式熱交換器與催化燃燒后經(jīng)廢熱鍋爐換熱后的尾氣進行熱交換,將溫度提升后再經(jīng)管式管熱器進一步換熱,提高溫度至 300 ℃,進入催化燃燒反應器,反應器上、下催化劑床層溫度達470~530 ℃,將尾氣中的有機物(苯、二甲苯、一氧化碳)轉化成二氧化碳和水。經(jīng)催化反應后的高溫反應氣,經(jīng)板式換熱器換熱后,溫度降低至 382 ℃ 左右,進入廢熱鍋爐產(chǎn)生 1.2 Mpa 蒸汽并入進公司蒸汽管網(wǎng)使用,廢熱鍋爐回收熱量后的反應氣溫度降低 200 ℃,再經(jīng)管式換熱器再次換熱,回收熱量后排放,排氣溫度達 120 ℃ 左右。

        圖1 苯法順酐尾氣催化處理裝置工藝流程簡圖

        開工時開尾氣風機,啟用電加熱器加熱空氣,讓催化劑床層溫度升至 280 ℃ 以上,逐步打開四通閥,引入尾氣,待催化劑床層溫度上漲,尾氣開始反應后,停尾氣風機,停電加熱器。通過控制反應器進口氣體溫度控制反應催化劑床層溫度[2-3]。

        2 尾氣催化處理裝置改造前的現(xiàn)狀

        順酐裝置高負荷運行時尾氣催化處理裝置催化劑床層超溫,無法穩(wěn)定運行,當生產(chǎn)負荷超過70%以上,尾氣反應器床層溫度超 560 ℃ 以上,溫度高無法控制,只能切出系統(tǒng)或僅處理部分尾氣。

        設計尾氣處理能力為14萬m3/h,投產(chǎn)后實際處理尾氣能力不足10萬m3/h。

        裝置副產(chǎn)蒸汽量少。投產(chǎn)后順酐裝置總副產(chǎn)蒸汽量只能維持本系統(tǒng)使用,無富余外送蒸汽,投運經(jīng)濟效益性差。

        3 技術改造內容

        3.1針對尾氣有機組份降低的技術改造

        尾氣系統(tǒng)反應溫度重大影響因素是尾氣的組分,苯法順酐尾氣主要組份含有未轉化的苯、一氧化碳以及其它少量醛酸類物質[4]。從分析數(shù)據(jù)中看出,這些組分的高低直接決定了尾氣催化劑床層的反應程度和溫度。有機組分含量高,反應劇烈,反應溫度高,處理量少;反之,反應溫度低,處理量大。

        3.1.1 氧化反應催化劑更換和比選

        苯、一氧化碳以及少量醛等有機物來源于前系統(tǒng)的苯氧化反應,關鍵因素在催化劑的選擇上,其次是反應條件的合理控制,保證氧化反應原料苯的有效轉化率與選擇性,同時保證順酐收率。

        由表1很明顯看出,不同的催化劑型號選擇對尾氣系統(tǒng)影響較大。

        表1 不同型號催化劑在氧化反應進出口相關數(shù)據(jù)對比

        3.1.2 降低尾氣中鄰二甲苯含量

        鄰二甲苯用于恒沸精餾脫水劑,在脫水過程中,恒沸精餾塔頂溫度高,鄰二甲苯與水在分層器內分離效果差,和酸水混合進入吸收塔,瞬間大量高濃度地被帶入尾氣。鄰二甲苯完全氧化反應機理如下:

        反應放出大量的熱,且該過程出現(xiàn)時為瞬間濃度增大,在非常短的時間內(半小時以內或者更短)進入尾氣的鄰二甲苯以噸計,尾氣催化處理裝置催化劑床層溫度出現(xiàn)“飛溫”現(xiàn)象,若處理及時,尾氣催化處理裝置應立即切除,啟動風機降溫,若處理不及時,有類似裝置出現(xiàn)催化劑過熱損毀、熔融結塊以及尾氣催化處理裝置損毀的事故。

        為了避免出現(xiàn)鄰二甲苯帶入尾氣催化處理裝置的情況,采取三項技改控制措施:一是增加恒沸溫水冷卻器、二是新增循環(huán)水泵、三是新增水封分離槽。

        圖2 恒沸精餾技改后鄰二甲苯分離工藝流程簡圖

        新增循環(huán)水泵和恒沸溫水冷卻器是為了降低恒沸塔頂冷卻器后酸水溫度,使鄰二甲苯與酸水有效分離[5]。在分層器出口再增加一個新增水封分離槽,使得鄰二甲苯得到三次分離,減少鄰二甲苯帶入吸收塔進入尾氣系統(tǒng),同時降低了鄰二甲苯消耗。

        同時嚴控工藝操作,將鄰二甲苯竄入尾氣的原因、后果及處置措施專門對班組進行培訓,嚴防類似事件發(fā)生。

        通過以上技術改造和操作管控,順酐鄰二甲苯消耗逐年降低。

        3.1.3 降低酸水濃度,提高吸收效率、減少尾氣酸類組份

        同等負荷狀態(tài)下,減少酸水量的方法是增大液酐捕集,通過調整系統(tǒng)阻力,部冷器溫水溫度控制。粗酐捕集量增大,則酸水量減小,可降低酸水濃度運行,低濃度酸水吸收效率增高,未捕集帶入尾氣的順酐減少。

        3.2 尾氣催化處理裝置技術改造,增加催化劑床層溫度調節(jié)手段

        1)在吸收塔頂部放空管上增加旁通閥,用于尾氣催化劑床層溫度高時直接放空。當尾氣催化劑床層溫度高時,直接排空部分尾氣,減少進氣量,來控制床層溫度。見圖3A處。

        圖3 苯法順酐尾氣催化處理技改后流程簡圖

        主要用于順酐催化劑使用末期,對進入尾氣催化處理裝置的尾氣量進行調整。

        2)將板式換熱器用隔熱板堵住部分換熱孔板,減少板式換熱器換熱面積。見圖3B處。

        主要目的是降低尾氣處理裝置催化劑入口溫度。

        3)在板式換熱器前后增加旁通。見圖3C處。

        主要用于調節(jié)板式換熱器的換熱量。

        4)在上述三次改造經(jīng)驗后,此次在吸收塔頂部增加大旁通,直接繞過管式換熱器,一路到板式換熱器前,一路直接到反應器入口,實現(xiàn)多路分流可控調節(jié)。見圖3D處。

        4 技術改造的效果

        1)尾氣處理能力達14萬m3/h,與設計能力一致。尾氣催化劑床層溫度實現(xiàn)可調節(jié)控制,反應溫度控制在500~550 ℃ 范圍內可調節(jié)。從排放尾氣氣體監(jiān)測結果數(shù)據(jù)可以看出(見表2),順酐尾氣符合大氣污染物綜合排放標準GB16297—1996達標排放。

        表2 順酐尾氣檢測表

        2)順酐裝置產(chǎn)能在2019年10月份時單月最高負荷突破 7.0 t/h,單月產(chǎn)量達4500噸,達到催化劑設計單管最高負荷。

        3)副產(chǎn)蒸汽明顯增大。尾氣系統(tǒng)由原來2~3 t/h 的產(chǎn)蒸汽能力提高至7~8 t/h,整個裝置外送并網(wǎng)副產(chǎn)蒸汽量由無到有,最高2018年副產(chǎn)蒸汽外送公司管網(wǎng)量達11.8萬t。

        5 技術改造的經(jīng)濟效益

        1)通過對順酐催化劑的比選和更換,降低尾氣中有機氣體組分,降低了噸順酐苯耗,提高了順酐收率。每生產(chǎn)1噸順酐消耗純苯由原來的 1.18 t/t 降低至 1.12 t/t,按照純苯均價5000元/噸計,生產(chǎn)每噸順酐降低原料純苯費用為300元/噸。

        2)為降低尾氣進氣組分做了恒沸精餾技改,使鄰二甲苯消耗降低,技改后單噸順酐消耗鄰二甲苯由原來的 6.95 kg/t 降低至 2.65 kg/t。鄰二甲苯按照均價7000元/噸計,生產(chǎn)每噸順酐降低成本30.1元;

        3)副產(chǎn)蒸汽并網(wǎng)綜合利用,以2019年數(shù)據(jù)來計,噸順酐副產(chǎn)蒸汽為 2.2 t/t,按蒸汽均價145元/t,則生產(chǎn)每噸順酐副產(chǎn)蒸汽產(chǎn)生的經(jīng)濟價值為319元/噸。

        綜上所述,僅 2019年度全年以生產(chǎn)順酐4.4萬噸來計,從原料苯耗、鄰二甲苯耗和蒸汽副產(chǎn)共計實現(xiàn)經(jīng)濟效益(300+30.1+319)×4.4萬=2856.04萬元。

        6 存在問題及改進建議

        1)尾氣排放溫度偏高

        通過順酐整個裝置的調整和技術改造后,在順酐高負荷運行時,雖然尾氣催化處理裝置處于穩(wěn)定可控狀態(tài),但為了調節(jié)催化劑床層溫度,熱負荷后移,導致尾氣排放溫度偏高,長期處于 150 ℃,熱量未完全得到回收。

        2)尾氣催化處理裝置催化劑壽命無法評估

        尾氣催化處理裝置催化劑自投產(chǎn)至今已運行8年,因無同類催化劑的運行經(jīng)驗,對催化劑壽命評估無法平行對比,一旦催化劑失活會對排放指標及運行經(jīng)濟效益產(chǎn)生較大影響,需提前籌備應對。

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