張志堅(jiān),張 超,田冬冬,薛 冬,王紀(jì)增,賈肖陽(yáng),譚 云,高 翔
(八億橡膠有限責(zé)任公司,山東 棗莊 277800)
隨著國(guó)家對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)重視程度的不斷加大,公路運(yùn)輸獨(dú)有的便捷性和及時(shí)性等優(yōu)點(diǎn)被快速挖掘,使其成為城市間物料運(yùn)輸?shù)闹饕α浚秃兔禾康葍r(jià)格持續(xù)上漲,壓縮了運(yùn)輸行業(yè)的利潤(rùn)空間。為保證經(jīng)濟(jì)效益的最大化,機(jī)動(dòng)車(chē)輛大負(fù)荷承載現(xiàn)象較為普遍,市場(chǎng)對(duì)全鋼載重子午線(xiàn)輪胎的負(fù)荷性能提出了更高的要求[1-4]。
0°帶束層作為輪胎承受載荷的主要部件,它起著箍緊冠帶層、強(qiáng)化輪胎負(fù)荷性能的作用[5-6]。我公司在投用17和23根0°帶束層壓延工序初期,雙條0°帶束層在壓延和使用過(guò)程中頻繁出現(xiàn)不同程度的左右兩側(cè)長(zhǎng)度和張力差異問(wèn)題,單側(cè)長(zhǎng)度超出公差的0°帶束層無(wú)法使用,只能報(bào)廢處理,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加;同時(shí),兩條張力存在差異的0°帶束層用于同一條輪胎,輪胎在使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)冠部受力不均、偏磨、跳胎和抽絲爆等異?,F(xiàn)象,特別是對(duì)于高速度級(jí)別輪胎產(chǎn)品,車(chē)輛在行駛過(guò)程中存在嚴(yán)重的爆胎隱患。
為提高成本管控質(zhì)量,我公司成立了專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)小組,對(duì)0°帶束層左右兩側(cè)長(zhǎng)度和張力差異的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并采取解決措施,取得良好效果。
圖1示出了0°帶束層壓延生產(chǎn)線(xiàn)布局。在雙條0°帶束層同步壓延過(guò)程中,每卷取450 m左右時(shí)左側(cè)與右側(cè)長(zhǎng)度會(huì)出現(xiàn)不同步異常(兩側(cè)長(zhǎng)度差不小于15 m,并伴隨著0°帶束層表面鋼絲簾線(xiàn)起筋問(wèn)題)。為確保雙條0°帶束層的同步卷取,只能對(duì)左側(cè)0°帶束層長(zhǎng)度超出的部分進(jìn)行裁剪報(bào)廢處理。卷取的0°帶束層在胎坯成型使用時(shí),每卷0°帶束層尾部右側(cè)通常會(huì)較左側(cè)長(zhǎng)15 m,剩余的單側(cè)0°帶束層無(wú)法單獨(dú)使用,只能報(bào)廢處理。為保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行,平均每卷次0°帶束層造成30 m鋼絲簾線(xiàn)廢料,對(duì)生產(chǎn)成本影響較大。此外,因0°帶束層張力差異問(wèn)題引發(fā)的輪胎偏磨、磨冠等理賠輪胎數(shù)量居高不下,嚴(yán)重影響公司的品牌形象。
圖1 0°帶束層壓延生產(chǎn)線(xiàn)布局示意
為預(yù)留雙工位卷取切換時(shí)間,設(shè)置左右兩組在線(xiàn)儲(chǔ)步裝置是行業(yè)內(nèi)的通用辦法。為防止兩側(cè)儲(chǔ)步裝置質(zhì)量差異帶來(lái)的兩側(cè)0°帶束層張力差異,對(duì)兩側(cè)10對(duì)儲(chǔ)步輪質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)左側(cè)儲(chǔ)步輪質(zhì)量明顯比右側(cè)儲(chǔ)步輪質(zhì)量大,兩側(cè)儲(chǔ)步輪質(zhì)量差異是造成兩側(cè)0°帶束層張力和長(zhǎng)度差異的主要原因。
為防止0°帶束層左右兩側(cè)厚度對(duì)稱(chēng)性差異帶來(lái)的0°帶束層卷取長(zhǎng)度差異[7],對(duì)0°帶束層厚度進(jìn)行系統(tǒng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)左側(cè)與右側(cè)厚度存在差異。技術(shù)人員對(duì)左右兩側(cè)0°帶束層厚度進(jìn)行對(duì)稱(chēng)性多次修正并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 報(bào)廢物料質(zhì)量與左右兩側(cè)0°帶束層厚度差的對(duì)應(yīng)關(guān)系
從圖2可以看出,左右兩側(cè)0°帶束層厚度差越大,則報(bào)廢物料質(zhì)量越大,左右兩側(cè)0°帶束層厚度差為0時(shí),物料報(bào)廢質(zhì)量最小。
通過(guò)測(cè)試鋼絲簾布擠出壓力發(fā)現(xiàn),左右兩側(cè)0°帶束層擠出壓力存在差異,排線(xiàn)板兩側(cè)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,存在兩側(cè)壓力失衡問(wèn)題,即左側(cè)0°帶束層擠出壓力大于右側(cè)0°帶束層擠出壓力,如圖3所示。這造成膠料對(duì)左右兩側(cè)鋼絲簾線(xiàn)排列、鋼絲簾線(xiàn)張力的沖擊不同,從而使左右兩側(cè)0°帶束層厚度、鋼絲簾線(xiàn)排列、鋼絲簾線(xiàn)張力出現(xiàn)不同程度的差異。
圖3 鋼絲排線(xiàn)板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
通過(guò)對(duì)壓延0°帶束層鋼絲簾線(xiàn)排列質(zhì)量進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn),左側(cè)0°帶束層鋼絲簾線(xiàn)水平排列較為均勻,鋼絲間距統(tǒng)一,右側(cè)0°帶束層鋼絲簾線(xiàn)排列存在上下起伏,使用時(shí)單絲有起筋現(xiàn)象,如圖4所示。
圖4 0°帶束層左右兩側(cè)排列質(zhì)量差異
攻關(guān)小組進(jìn)一步鎖定排查方向,對(duì)0°帶束層錠子導(dǎo)開(kāi)裝置進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,錠子架左側(cè)與右側(cè)風(fēng)壓表均顯示為0.1 MPa,但測(cè)量的兩側(cè)鋼絲簾線(xiàn)單絲放線(xiàn)張力不同,通過(guò)計(jì)量部門(mén)對(duì)兩側(cè)錠子導(dǎo)開(kāi)張力風(fēng)壓表進(jìn)行重新校準(zhǔn),左右兩側(cè)錠子導(dǎo)開(kāi)張力實(shí)測(cè)值分別為0.08和0.11 MPa。雙側(cè)錠子導(dǎo)開(kāi)張力差異是0°帶束層長(zhǎng)度和張力對(duì)稱(chēng)性異常的原因之一。
終煉膠的門(mén)尼粘度過(guò)大,則0°帶束層壓延表面凹凸不平。經(jīng)過(guò)對(duì)多批次0°帶束層生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤、對(duì)比發(fā)現(xiàn),終煉膠的門(mén)尼粘度[ML(1+4)100 ℃]控制在62以下時(shí)0°帶束層壓延表面較為平整,表面粘性較好;終煉膠的門(mén)尼粘度在65以上時(shí)0°帶束層壓延表面粗糙(呈磨砂狀),凹凸不平狀態(tài)較為嚴(yán)重。分析認(rèn)為,0°帶束層表面不規(guī)則的凹凸不平狀態(tài)對(duì)部件厚度與卷取長(zhǎng)度對(duì)稱(chēng)性干擾較大。
聯(lián)合公司計(jì)量部門(mén)對(duì)設(shè)備兩側(cè)的儲(chǔ)步輪質(zhì)量進(jìn)行精確稱(chēng)量,并根據(jù)雙側(cè)質(zhì)量差異進(jìn)行配重,防止因兩側(cè)儲(chǔ)步輪質(zhì)量差異導(dǎo)致兩側(cè)0°帶束層張力失衡。同時(shí),制定了專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備周期性點(diǎn)檢制度,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和記錄,保證設(shè)備精度滿(mǎn)足工藝要求,從根本上解決設(shè)備精度問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及成本控制的影響。
重新優(yōu)化0°帶束層厚度對(duì)稱(chēng)性要求,并優(yōu)化0°帶束層口型設(shè)計(jì),確保兩側(cè)0°帶束層厚度差不大于0.02 mm,并成立了0°帶束層厚度對(duì)稱(chēng)性專(zhuān)項(xiàng)檢查小組對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行不定期抽查,同時(shí)規(guī)范新0°帶束層口型的投用,聯(lián)合質(zhì)量管控部門(mén)對(duì)新投用工裝對(duì)稱(chēng)性狀態(tài)進(jìn)行共同驗(yàn)收,有效解決了因0°帶束層兩側(cè)厚度差異帶來(lái)的異常問(wèn)題。
對(duì)鋼絲簾線(xiàn)排線(xiàn)板結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,增大右側(cè)導(dǎo)流槽的橫向距離,確保擠出機(jī)機(jī)頭壓力范圍涵蓋整個(gè)右側(cè),消除因擠出壓力的差異造成膠料對(duì)鋼絲簾線(xiàn)排列、鋼絲簾線(xiàn)張力的沖擊差異。
對(duì)錠子架風(fēng)壓控制方式進(jìn)行改進(jìn),在總風(fēng)壓滿(mǎn)足工藝要求的狀態(tài)下對(duì)風(fēng)壓控制系統(tǒng)進(jìn)行整合[8],即兩側(cè)采用同一個(gè)風(fēng)壓系統(tǒng)進(jìn)行控制,確保左右風(fēng)壓輸出的一致性,該方案投用后兩側(cè)0°帶束層鋼絲簾線(xiàn)排列一致性得到有效提升,右側(cè)0°帶束層鋼絲簾線(xiàn)水平排列起伏問(wèn)題得到有效解決。
界定終煉膠門(mén)尼粘度最優(yōu)參數(shù),嚴(yán)格控制終煉膠門(mén)尼粘度。對(duì)0°帶束層壓延用終煉膠的門(mén)尼粘度和公差進(jìn)行重新標(biāo)定,從下限至上限門(mén)尼粘度每隔3個(gè)門(mén)尼值分別生產(chǎn)1桌終煉膠進(jìn)行試驗(yàn)[9],驗(yàn)證不同門(mén)尼粘度膠料的工藝通過(guò)性,界定膠料塑化效果、0°帶束層表面平整性的終煉膠門(mén)尼粘度最優(yōu)參數(shù),制定膠料門(mén)尼粘度控制標(biāo)準(zhǔn),并將終煉膠門(mén)尼粘度嚴(yán)格控制在合理區(qū)間。
通過(guò)上述措施的落實(shí),我公司雙條0°帶束層導(dǎo)開(kāi)后左右兩側(cè)長(zhǎng)度和張力差異問(wèn)題得到了有效的解決,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量,每日0°帶束層廢料減少了540 m,0°帶束層鋼絲廢料減少了62.13%,全年降低過(guò)程成本326萬(wàn)元。同時(shí),因該問(wèn)題引發(fā)的輪胎抽絲爆和偏磨等質(zhì)量隱患得到有效避免,改進(jìn)后成品輪胎對(duì)應(yīng)病象三包理賠率下降了52.67%。改進(jìn)產(chǎn)品投放市場(chǎng)后,產(chǎn)品性能得到了廣大客戶(hù)的一致認(rèn)可,提升了公司品牌聲譽(yù)。