趙立蘇,李超,喻軍,蔡莼
上海外高橋造船有限公司 上海 200137
焊接技術(shù)是船舶工業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)之一[1],各大船企也在不斷大力推進(jìn)高效焊接技術(shù)的應(yīng)用普及性。據(jù)統(tǒng)計(jì),單船的焊接工作量占船體建造總工作量的30%~40%[2],其成本占船體建造總成本的30%~50%[1,3]。因此,提高焊接效率與質(zhì)量,對(duì)于節(jié)省焊接時(shí)間和降低成本都具有重要意義。如何利用現(xiàn)有的焊接設(shè)備,通過(guò)工藝創(chuàng)新,減少人工焊接作業(yè)量,從而提高焊接效率、節(jié)約造船成本,一直是我公司重點(diǎn)研究的課題。
FAB(Flux Asbestos Backing)法工藝焊接生產(chǎn)效率大大高于傳統(tǒng)埋弧焊,具有焊接質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn),這種工藝方法省去了傳統(tǒng)埋弧焊需要翻轉(zhuǎn)工件進(jìn)行反面碳弧氣刨和焊接[4]的步驟,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,可以縮短分段制造周期,有效提高焊接質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
FAB法在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中受到坡口切割和拼板精度的影響,由于沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的焊接工藝指導(dǎo),所以如果出現(xiàn)焊縫間隙過(guò)大,就會(huì)給焊接操作帶來(lái)很大的難度,造成焊接質(zhì)量和焊接效率不穩(wěn)定,同時(shí)也制約了FAB法焊接工藝的使用推廣。
經(jīng)過(guò)多次焊接調(diào)試,對(duì)多種板厚FAB法大間隙焊接工藝進(jìn)行研究[5],通過(guò)對(duì)工藝創(chuàng)新、焊接參數(shù)優(yōu)化,使該焊接工藝在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用時(shí)適應(yīng)性更強(qiáng),從而可以縮短分段制造周期,有效提高焊接生產(chǎn)效率和焊接質(zhì)量。
針對(duì)FAB法大間隙工藝進(jìn)行研究,主要是為了充分利用FAB法高效焊接優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)該焊接工藝在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用時(shí)的適應(yīng)性,從而提高焊接質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
FAB法是將一種帶有柔性玻璃纖維所制的陶瓷襯墊[6],粘貼在焊件的背面,在焊縫坡口內(nèi)填加一定量的鐵粉,作為填充金屬的一部分,利用埋弧焊的原理,從正面進(jìn)行焊接,實(shí)現(xiàn)單面焊雙面成形的效果。FAB法焊接原理如圖1所示。
圖1 FAB法焊接原理
焊接設(shè)備選用要求主要包括以下幾點(diǎn):
1)合適的電源外特性。
2)保證電弧穩(wěn)定燃燒。
3)能提供足夠大的電弧功率。
4)遠(yuǎn)距離調(diào)節(jié)電流裝置。
本試驗(yàn)選用暫載率100%的DZ5-1600E型直流埋弧焊機(jī)作為焊接設(shè)備。
根據(jù)生產(chǎn)需求,焊接工藝試驗(yàn)選取12m m、14mm、16mm、18mm厚度的AH36鋼板。以板厚16mm的AH36材質(zhì)鋼板作為代表,該材質(zhì)鋼板屈服強(qiáng)度為403MPa,抗拉強(qiáng)度為529MPa,平均沖擊吸收能量為246J(0℃),化學(xué)成分見(jiàn)表1。
表1 母材化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
根據(jù)國(guó)際通用碳當(dāng)量公式,計(jì)算可得上述AH36鋼板的Ceq約為0.3804%(在0.250%~0.400%之間),因此該鋼板的焊接性能良好。
FAB法埋弧焊選用的焊接材料取得DNV、GL、LR、CCS及ABS等船級(jí)社認(rèn)證。本次試驗(yàn)的焊接材料:焊絲牌號(hào)H-14、φ4.8mm;焊劑牌號(hào)S-705HF;坡口填充鐵粉牌號(hào)I R N;F A B法專用襯墊牌號(hào)CBM-G22。
(1)焊前試驗(yàn)準(zhǔn)備 結(jié)合生產(chǎn)需求,對(duì)4種板厚進(jìn)行工藝試驗(yàn),試板尺寸為1000mm×200mm,坡口形式為V形,坡口角度45°,根部間隙0~4mm,如圖2所示。焊前將焊接坡口正面、反面及坡口兩側(cè)各寬20mm范圍內(nèi)的鐵銹、氧化物、水分及油污等清除干凈。
圖2 坡口示意
(2)引弧板、引出板安裝要求 焊件裝配時(shí)板材必須放平整,裝配間隙最大不能超過(guò)4mm。同時(shí)在焊縫兩端安裝引弧板、引出板,其尺寸為200mm×200mm;引弧板、引出板要開(kāi)槽,無(wú)需開(kāi)坡口,厚度與焊件相同,如圖3所示。在裝配定位時(shí),定位焊高度不應(yīng)超過(guò)4mm,不允許有氣孔、夾渣、裂紋及焊穿等缺陷。
(3)試件上標(biāo)注焊接信息 焊前需要對(duì)坡口間隙大小進(jìn)行測(cè)量,根據(jù)坡口間隙大小在試件上標(biāo)注焊接信息(見(jiàn)圖4),此環(huán)節(jié)至關(guān)重要,因?yàn)殍F粉鋪設(shè)過(guò)后蓋住坡口間隙,操作人員無(wú)法通過(guò)識(shí)別坡口間隙大小來(lái)及時(shí)調(diào)整焊接參數(shù)等。在焊接過(guò)程中操作人員需要根據(jù)試件上標(biāo)注的焊接信息,來(lái)及時(shí)調(diào)整焊接參數(shù)等。
(4)襯墊粘貼及鐵粉鋪設(shè)要求 焊接信息標(biāo)注完成之后要進(jìn)行襯墊的粘貼及鐵粉的鋪設(shè),在安裝襯墊時(shí),需要特別注意用橡皮榔頭敲擊襯墊,使之與焊件的背面緊密粘合,并且襯墊與襯墊的銜接處應(yīng)相互推進(jìn)敲擊至無(wú)間隙,防止在焊接過(guò)程中出現(xiàn)焊穿等現(xiàn)象。鐵粉應(yīng)均勻地平鋪在焊接試件的坡口內(nèi),鐵粉的鋪設(shè)厚度要求見(jiàn)表2。
表2 藥粉鋪設(shè)厚度要求 (mm)
(5)焊接試驗(yàn)參數(shù)研究 由于FAB法埋弧焊需要達(dá)到單面焊雙面成形的效果,所以焊接參數(shù)比傳統(tǒng)埋弧焊的大。若焊接參數(shù)、極性匹配不合理或參數(shù)不準(zhǔn)確,則都會(huì)直接影響焊縫成形和焊接質(zhì)量。為獲得良好的焊縫成形和焊接質(zhì)量,必須選擇合理的焊接參數(shù)進(jìn)行施焊。通過(guò)對(duì)多種板厚、多次焊接試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié),掌握了多個(gè)板厚FAB法大間隙的焊接方法,具體焊接參數(shù)見(jiàn)表3。
(6)焊接試驗(yàn)過(guò)程 焊前將焊絲調(diào)整到距離試件30~40mm高度,焊絲前端處于焊縫中心位置,焊接時(shí)要求焊接操作人員根據(jù)試件上的焊接信息及時(shí)調(diào)整焊接參數(shù),以保證焊縫的焊接質(zhì)量,如圖5所示。
圖5 焊接試驗(yàn)過(guò)程
(1)外觀和無(wú)損檢測(cè) 試板焊接結(jié)束后,驗(yàn)船師外觀檢查合格后,對(duì)焊接接頭進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),包括磁粉檢測(cè)、射線檢測(cè),檢測(cè)全部合格后再進(jìn)行理化試驗(yàn)檢測(cè)。
(2)力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果與分析 試樣橫向拉伸試驗(yàn)和側(cè)向彎曲試驗(yàn)均滿足船級(jí)社規(guī)范要求,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 橫向拉伸試驗(yàn)與彎曲試驗(yàn)結(jié)果
試樣沖擊試驗(yàn)在20℃條件下進(jìn)行,結(jié)果均滿足船級(jí)社規(guī)范要求,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。
表5 不同板厚在20℃條件下沖擊試驗(yàn)結(jié)果 (J)
(3)宏觀金相結(jié)果 4種不同板厚的焊縫斷面宏觀檢查顯示,未發(fā)現(xiàn)裂紋和其他缺陷,試樣截面宏觀照片如圖6所示。
圖6 焊接接頭宏觀照片
F A B法大間隙試驗(yàn)焊縫性能主要數(shù)據(jù)包括彎曲、拉伸、沖擊、硬度等試驗(yàn),所有試驗(yàn)結(jié)果均滿足船級(jí)社規(guī)范要求。
經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化后的FAB法埋弧焊,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)16mm板厚拼板焊接,坡口間隙0~4mm,正面焊縫成形均勻美觀,焊縫余高2mm左右,焊縫表面無(wú)需打磨處理。焊縫反面成形整體均勻光順,余高2~3mm,反面成形整體上不需要打磨處理,如圖7所示。焊接后經(jīng)過(guò)DNT無(wú)損檢測(cè),除焊縫終端收弧處裂紋需返修,其余焊縫全部合格,有效地提高了焊接質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
圖7 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)焊接
該研究成功克服了FAB法大間隙焊接質(zhì)量不穩(wěn)定的問(wèn)題,此工藝方法減少了傳統(tǒng)埋弧焊需要翻轉(zhuǎn)工件進(jìn)行反面碳弧氣刨和焊接,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,可以縮短分段制造周期,有效地提高了生產(chǎn)效率和焊接質(zhì)量。
通過(guò)采用該工藝進(jìn)行焊接生產(chǎn),整體上焊接生產(chǎn)效率提升非常明顯,按照板厚16mm、20m長(zhǎng)焊縫為例,不同焊接工藝的焊接效率如下。
1)采用常規(guī)埋弧焊工藝焊接,正反面焊接各需要1道完成,焊接速度約400mm/min。反面碳弧氣刨、打磨時(shí)間約300mm/min,每條焊縫實(shí)動(dòng)工時(shí)約167min(人員配合分段翻身成本、時(shí)間等沒(méi)有計(jì)算)。
2)采用CO2氣體保護(hù)焊工藝焊接,需要打底、填充、蓋面共4道完成,焊接速度為200~300mm/min,每條焊縫實(shí)動(dòng)工時(shí)約300min。
3)采用FAB法工藝焊接,片段不需要翻身反面碳弧氣刨焊接,正面焊接正反面一次成形,焊接速度約250mm/min,每條焊縫實(shí)動(dòng)工時(shí)約80min。
生產(chǎn)實(shí)踐證明,F(xiàn)AB法焊接工藝較常規(guī)埋弧焊接工藝,焊接生產(chǎn)效率提高約108%。相比CO2氣體保護(hù)焊工藝,焊接生產(chǎn)效率提高了約272%。使用FAB法工藝焊接生產(chǎn)有效縮短了分段建造周期,提高了分段制作效率,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
通過(guò)積極開(kāi)展FAB法焊接工藝應(yīng)用技術(shù)研究,對(duì)多種板厚在不同間隙狀態(tài)下的焊接參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn),總結(jié)出了不同板厚、不同間隙狀態(tài)下的焊接參數(shù),采用對(duì)切割裝配精度進(jìn)行控制、定位焊控制,以及引弧板、引出板安裝,試件上標(biāo)注焊接信息等手段,成功解決了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)裝配焊縫間隙過(guò)大或不均勻所造成的焊接技術(shù)難題。
該工藝的成功實(shí)施,并在焊接生產(chǎn)中得到成功應(yīng)用,充分說(shuō)明該工藝的可行性和實(shí)用性。在不增加硬件設(shè)施的同時(shí),通過(guò)工藝的改進(jìn)和創(chuàng)新,仍然可以提高船舶的建造效率并降低生產(chǎn)成本,在行業(yè)中具有較強(qiáng)的推廣應(yīng)用前景。