李永柳,唐 策
(中國鐵路南寧局集團有限公司 南寧車輛段,1.工程師,2.助理工程師,廣西 南寧 530001)
根據(jù)《鐵路動車組運用維修規(guī)則》(鐵總〔2017〕238 號)要求,CRH2A、CRH380A 統(tǒng)型動車組運用過程中,同一軸車輪輪徑差相差不得大于1mm,超出則算為同軸輪徑差故障,需進行鏇修及時將故障消除。因此同軸輪徑差故障增多,一方面增多動車組車輪鏇修任務量,增加現(xiàn)場作業(yè)負擔;另一方面動車組輪對額外鏇修(除正常E 包鏇修外)增多,導致輪徑提前到限,間接增加輪對更換費用成本,經(jīng)測算單條輪對因故障鏇修,輪徑值每消除1mm 約等于損失2000元。自2020年以來,中國鐵路南寧局集團有限公司南寧車輛段配屬的CRH2A 統(tǒng)型動車組通過車輪故障在線診斷系統(tǒng)(以下統(tǒng)稱LY 系統(tǒng))時,報出255 條同軸輪徑差過限報警,嚴重影響了庫內(nèi)生產(chǎn)組織,給行車安全及節(jié)支降耗方面都帶來了嚴峻的考驗。因此,對同軸輪徑差成因分析是當前的一個重要研究課題。
動車組同軸輪徑差超限成因復雜,需對運維輪徑數(shù)據(jù)進行分析。為了獲取較全面的運用數(shù)據(jù),通過采取調閱查詢LY 系統(tǒng)的方式,對CRH2A、CRH380A 統(tǒng)型動車組輪對輪徑差報警數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,見圖1。
圖1 LY系統(tǒng)報警調閱查詢
1.1.1 車型調查 對配屬的135組CRH2A、CRH380A統(tǒng)型動車組進行對比調查。從車型分布上看,存在輪徑差車型均為CRH2A統(tǒng)型動車組,且從復核證實輪徑差超限的53 組(255 條)動車組輪徑上看,沒有CRH380A 統(tǒng)型。在選取抽查分析的CRH380A 統(tǒng)型動車組輪徑數(shù)據(jù)中,也均未發(fā)現(xiàn)同軸輪徑差過限問題。
1.1.2 車組配屬調查 抽查南寧、桂林動車所配屬車型,從動車組配屬分布看,輪徑差超限的53 組CRH2A 統(tǒng)型動車組中,24 組配屬南寧動車所,占比為45.3%;25 組配屬桂林動車所,占比為47.2%;其余4 組為兩個動車所間調動使用車組,占比7.5%??梢娡S輪徑差問題在兩個動車所均存在。
1.1.3 輪對位數(shù)及輪徑值調查 對255 條已證實存在同軸輪徑差問題的輪對位數(shù)進行分析,從輪對位數(shù)及輪徑分布看,統(tǒng)計結果顯示,頭車輪徑超限稍多,中間車廂輪徑超限相對偏少的分布規(guī)律。從輪徑超限位側分布看,一位側偏小輪徑數(shù)量有113處,二位側輪徑偏小數(shù)量有142 處,整體比例為1:1.26,且二位側磨耗情況相較一位側稍嚴重,但總體接近平均分布(見表1)。對運用動車組設備檢測到輪徑差報警的車輪直徑進行統(tǒng)計分析,結果顯示,發(fā)生輪對輪徑差主要集中在Φ810mm-Φ830mm 輪徑范圍(見表2)。
表1 輪徑差位數(shù)分布
表2 輪徑差在不同輪徑區(qū)間發(fā)生概率
1.1.4 修型后走行里程調查 對動車組輪對修型維保數(shù)據(jù)進行分析,統(tǒng)計分析53組輪徑差報警動車組其最近輪對修型后至首次發(fā)現(xiàn)同軸輪徑差報警時車組走行里程(見表3)。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,大部分輪徑差報警問題出現(xiàn)在修型后走行15萬千米之后,存在少部分輪對的輪徑差在修型后走行10 萬千米后逐漸顯現(xiàn)。
表3 走行里程分布
因同軸輪徑差涉及車型均為CRH2A車統(tǒng)型,且持續(xù)發(fā)生時間有一定連續(xù)性,涵蓋了柳南客專、衡柳線、南線廣和南昆等主要鐵路線路。通過查詢周邊鐵路局集團公司動車組輪對運用磨耗情況,均未發(fā)現(xiàn)集中性輪徑差超限問題。為進一步驗證動車組與運用徑路關系,2021 年4 月起至6 月底,開展為期兩個月運用輪對數(shù)據(jù)跟蹤。使用兩組CRH2A 統(tǒng)型動車組開行指定交路,驗證不同線條影響情況。同時結合后續(xù)一個輪對修型周期內(nèi),每6 萬千米開展一次輪徑跟蹤測量(見圖2、圖3),在跟蹤驗證期間不實施踏面清掃裝置動作方式改造。參與驗證的兩組CRH2A 統(tǒng)型動車組通過輪對自動檢測系統(tǒng)時均未報出同軸輪徑差過限報警,可判斷同軸輪徑差問題與運用徑路無關。
圖3 2279車組每6萬千米輪徑變化情況
針對2020 年11 月至2021 年11 月發(fā)生的272 件同軸輪徑差超限問題進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)LY系統(tǒng)能提前報警的有131件,準確率為48.16%。LY 未能提前報警的有141 件,漏報率為51.8%。同時組織272人次進行人工測量與LY 測量數(shù)據(jù)及機床測量數(shù)據(jù)三個方面進行對比。采用機床測量數(shù)據(jù)作為基準數(shù)據(jù),誤差以0.5mm 為臨界值,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)LY 測量與機床測量誤差不大,誤差率僅在2.68%;人工測量與機床和LY測量數(shù)據(jù)存在較大誤差,表明人工測量引起的誤差占絕大多數(shù),反映出設備穩(wěn)定性能較好,對同軸輪徑差影響較小。
為改善動車組輪對踏面潔凈度,提升輪軌間有效接觸面,動車組每臺轉向架設置四套踏面清掃裝置(見圖4)。其動作模式分直動式模式和間歇式模式。動作原理為,在動作指令發(fā)出后,直動試模式即踏面清掃裝置持續(xù)動作,研磨子與輪對踏面貼緊;間歇式模式即動作時間為20s,緩解時間10s,然后再動作20s,緩解10s,依次循環(huán),每30s 為一次循環(huán)周期。對53 組已發(fā)生的同軸輪徑差故障動車組進行分析,其踏面清掃裝置動作方式均為直動式模式,選取了15 組CRH2A 統(tǒng)型動車組進行踏面清掃裝置動作方式改造,改為間歇式模式,后續(xù)跟蹤期間均未發(fā)現(xiàn)報出輪徑差報警問題;CRH380A 統(tǒng)型動車組踏面清掃裝置動作方式均為間歇式,也未發(fā)生過同軸輪徑差問題。可見間歇式研磨子動作方式對同軸輪徑差問題有較大的緩解作用。
圖4 踏面清掃裝置示意圖
研磨子作為與輪對踏面直接接觸部件,其產(chǎn)品質量是影響輪徑偏差關鍵因素之一。針對輪徑差問題集中在CRH2A 統(tǒng)型動車組實際,對255 條確認為同軸輪徑差過限輪對的研磨子進行分析,查找相關規(guī)律。通過分析,發(fā)現(xiàn)動車組踏面清掃裝置動作方式與輪對踏面磨耗情況關聯(lián)性較大,在動作模式選定下,采用了不同批次出廠研磨子進行裝車跟蹤驗證,統(tǒng)計輪徑值偏小位側的研磨子批次號分布如表4所示(以英文字母代表批次號)。
表4 輪徑偏小側研磨子批次表
根據(jù)分布規(guī)律,發(fā)生輪對輪徑值偏小一側的研磨子主要集中A-F 批次中,研磨子均為2020 年9 月開始裝車運用,且與發(fā)生輪徑差問題時間段基本重合。同時將該批次號研磨子與其它未發(fā)生過輪徑差故障的批次研磨子作為對照組送專業(yè)機構進行硬度測試,測試結果見表5。通過檢測對比,發(fā)現(xiàn)存在問題的研磨子批次硬度值普遍偏小,較對照組小11.2%(問題批次:對照組=1:1.112)。由此推斷,批次研磨子質量存在硬度值普遍偏小,是造成動車組同軸輪徑差主因。
表5 不同批次研磨子硬度測試結果
針對批次產(chǎn)品硬度值普遍偏小問題,組織開展集中更換,同時結合運用檢修,定期將研磨子送檢硬度測試,確保裝車產(chǎn)品質量。
結合動車組檢修運用過程中,實施專人統(tǒng)計分析,持續(xù)做好動車組輪對數(shù)據(jù)跟蹤,每月收集匯總異常輪對數(shù)據(jù),進行歸納總結,及時掌握傾向性問題,并制定管控及防范措施。
結合動車組運用修及高級修,持續(xù)開展CRH2A統(tǒng)型動車組研磨子動作方式優(yōu)化改造,提高研磨子使用周期的同時,進一步提升輪軌接觸面品質。
輪對是動車組關鍵部件,其發(fā)生任何故障,對動車組安全運行構成嚴重威脅。針對動車組在實際運維中存在多種不可控因素造成輪徑差問題,通過上述分析研究,找到了問題的根源,采取停用批次硬度值普遍偏小研磨子裝車使用后,2021 年9 月動車組運用以來,再未出現(xiàn)動車組發(fā)生集中性輪徑超限報警問題,消除了輪徑差超限對行車產(chǎn)生的安全隱患。