崔志勇 馬東嶺 賈濤 姜彩彤
摘要:為解決某輕卡離合器掛擋困難問題,對離合器操縱機構、變速箱一軸與從動盤花鍵的配合間隙、從動盤轉(zhuǎn)動慣量、變速箱阻尼力矩、一軸與飛輪軸承的同軸度、離合器結構和摩擦片性能等因素進行排查,制定改進措施并進行路試驗證。分析表明,變速箱一軸與從動盤花鍵配合間隙過小、從動盤轉(zhuǎn)動慣量過大、一軸和花鍵之間積聚的碎屑是造成掛擋困難的主要原因。試驗結果表明,采用增大從動盤花鍵齒槽寬、減小從動盤外徑尺寸、開發(fā)自防護從動盤等措施,可有效解決掛擋困難問題。
關鍵詞:離合器;掛擋困難;轉(zhuǎn)動慣量;配合間隙
中圖分類號:TK428文獻標志碼:A文章編號:1673-6397(2023)01-0085-04
引用格式:崔志勇,馬東嶺,賈濤,等.某輕卡掛擋分析及其優(yōu)化[J].內(nèi)燃機與動力裝置,2023,40(1):85-88.
CUI Zhiyong,MA Dongling,JIA Tao,et al.Analysis of a light truck engaging and its optimization[J].Internal Combustion Engine & Powerplant, 2023,40(1):85-88.
0引言
隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展,用戶對商用車舒適性需求不斷提高,掛擋順暢是評價駕駛舒適性的一個重要指標[1]。掛擋困難影響司機的駕乘感受,降低客戶滿意度[2-3]。車輛長時間掛擋困難,會加速從動盤摩擦片磨損,減少離合器壽命,增加發(fā)動機飛輪及相關軸承的故障率[4]。
某輕卡起步時,起動發(fā)動機,踩下離合器踏板,撥動選擋桿,無法掛入一擋、二擋擋位,倒擋存在打齒現(xiàn)象,且有明顯反彈力,其他擋位工作正常;拆下傳動軸后,起動車輛,踩下離合踏板后,變速箱輸出軸一直轉(zhuǎn)動,無停止跡象,表明離合器并未分離。此車型裝配2種不同廠家生產(chǎn)的變速箱,分別為六擋箱和八擋箱,掛擋困難車輛裝配的變速箱均為六擋箱。
1故障排查分析
1.1離合器操縱機構
離合器操縱機構控制離合器與變速箱的結合和分離,完成變速箱換擋、掛擋操作,并提供離合器所需的分離軸承行程,是汽車行駛系統(tǒng)重要組成部分,包括離合器總泵、分泵、踏板、分離杠桿等[5-7]。離合器操縱機構匹配不當,無法滿足離合器所需的分離軸承行程,會造成離合器分離不徹底,出現(xiàn)掛擋困難[8-9]。
車輛出現(xiàn)掛擋困難時,需檢查分離軸承行程是否滿足規(guī)范要求。離合器不同,對應的分離軸承行程不同。測量6臺掛擋困難車輛的分離軸承行程分別為105、106、103、105、107、106 mm,6臺車輛分離軸承行程均大于10 mm,滿足該規(guī)格離合器對操縱機構完全分離時分離軸承行程為10~14 mm的設計要求。為進一步驗證分離軸承行程的影響,破壞離合踏板限位,分離軸承行程增大為125 mm,仍存在掛擋困難,表明離合器操縱機構不是車輛掛擋困難的原因。
1.2一軸和花鍵配合間隙
分別測量六擋箱和八擋箱的一軸齒寬、從動盤花鍵齒槽寬,測量10組,取平均值,得到六擋箱及八擋箱一軸齒輪與從動盤花鍵齒槽配合間隙,如表1所示。
由表1可知:六擋箱配合間隙小于八擋箱。分析六擋箱車輛掛擋困難,可能是由于一軸齒輪與從動盤花鍵齒槽配合間隙過小造成[10]。
1.3從動盤轉(zhuǎn)動慣量和變速箱阻尼力矩
對從動盤外徑分別為350、325 mm的離合器轉(zhuǎn)動慣量進行模擬計算,結果表明:外徑為350 mm的離合器從動盤轉(zhuǎn)動慣量比325 mm增加了33%,為0009 kg·m2。掛擋困難車輛主要采用外徑為350 mm的離合器,分析認為從動盤的轉(zhuǎn)動慣量影響車輛掛擋。變速箱阻尼力矩主要包括變速箱內(nèi)部軸承和密封零部件之間的摩擦力矩、齒輪油的阻滯力矩,八擋箱比六擋箱內(nèi)部阻尼力矩更大,變速箱阻尼力矩影響車輛掛擋操作。主要原因是:從動盤轉(zhuǎn)動慣量減小,變速箱阻尼力矩增大,踩下離合踏板后,從動盤從高速旋轉(zhuǎn)到完全靜止所需時間減小,換擋等待時間縮短,駕駛員的體驗感較好[11];從動盤轉(zhuǎn)動慣量增大,變速箱阻尼力矩減小,從動盤轉(zhuǎn)動更加穩(wěn)定[12],從高速旋轉(zhuǎn)到完全靜止所需的時間增長,換擋等待時間延長,不利于掛擋操作。
1.4一軸與飛輪軸承的同軸度
離合器從動盤與一軸是花鍵配合,二者分離時,從動盤應與飛輪徹底分開。若一軸與飛輪軸承的同軸度過大,從動盤與飛輪傾斜越大,從動盤在一軸的滑動易卡滯,不利于從動盤自由移動。調(diào)整變速箱一軸與從動盤的夾角,模擬一軸與飛輪軸承的同軸度變化,進行臺架試驗。試驗時,環(huán)境溫度分別為25、200 ℃時,一軸與從動盤的夾角設定為0°、015°、030°,不同環(huán)境溫度、夾角下,離合器完全分離所需的最小分離行程如表2所示。
由表2可知:變速箱一軸與從動盤花鍵夾角越大,離合器所需的最小分離行程越大;當環(huán)境溫度為200 ℃、變速箱一軸與從動盤花鍵夾角為015°時,離合器所需的最小分離行程為100 mm。由于一軸與從動盤花鍵夾角越大,對應一軸與飛輪軸承的同軸度增大,模擬計算一軸與從動盤夾角為015°時一軸和飛輪軸承的同軸度為056 mm。測量故障車同軸度均低于04 mm,且分離行程均大于10 mm,滿足設計要求,表明一軸與飛輪軸承的同軸度不是造成車輛掛擋困難的原因。
1.5離合器自身結構和摩擦片性能
將故障車從動盤拆下,清理干凈變速箱一軸與從動盤花鍵之間的碎屑,去除附著在摩擦片表面的磨損碎屑后,重新將從動盤裝到故障車上,故障消失,車輛運行3000 km后故障再次出現(xiàn),積聚在花鍵內(nèi)部的碎屑和吸附在摩擦片表面的磨損碎屑影響離合器正常分離。主要原因是離合器從動盤在結合過程中,與飛輪、壓盤面發(fā)生滑磨,一部分磨損碎屑吸附在摩擦片表面,另一部分掉落到一軸表面,隨著一軸轉(zhuǎn)動及從動盤滑動,碎屑進入花鍵與一軸配合槽內(nèi),積聚的碎屑增多,花鍵和一軸的配合間隙減??;當踩下離合踏板時,從動盤在一軸上無法滑動,與飛輪不能徹底分離,出現(xiàn)掛擋困難;同時吸附在摩擦片和飛輪表面磨損的碎屑,在高溫下容易出現(xiàn)粘連,踩下離合踏板后,從動盤與飛輪無法正常分離,出現(xiàn)掛擋困難[13]。
2優(yōu)化措施及驗證
2.1增大一軸與花鍵配合間隙
六擋箱一軸齒寬保持不變,六擋箱花鍵齒槽寬由596 mm增加為600 mm,二者的配合間隙由024 mm增加為028 mm,將改進后的從動盤裝配到掛擋困難的車輛上試車,故障排除,運行10萬 km后,未再出現(xiàn)掛擋困難。
2.2減小從動盤慣量或增大變速箱阻力矩
將從動盤外徑由350 mm縮小到335 mm,模擬計算從動盤轉(zhuǎn)動慣量降低了17%,為0006 kg·m2,且滿足可靠性要求。將改進后的從動盤裝配在掛擋困難的車輛上,故障排除,車輛運行10萬 km后,故障未再出現(xiàn)。
調(diào)整變速箱內(nèi)部軸承和齒輪難度較大,因此通過增加齒輪油黏度等級,增大變速箱的阻尼力矩[14],將齒輪油型號由85W/90更換為85W/140,車輛掛擋困難得到緩解,但無法徹底解決。
2.3自防護從動盤
改進從動盤盤轂結構,增加從動盤自防護功能。保持內(nèi)側(cè)花鍵的長度不變,增加花鍵輪轂的整體長度,自防護從動盤結構如圖1所示,磨損的碎屑掉落飛輪殼內(nèi)腔中,一軸和花鍵之間的碎屑大量減少。將新開發(fā)的自防護從動盤裝到車輛上試車,故障排除,車輛運行10萬 km后,故障未再出現(xiàn)。
2.4摩擦片結構優(yōu)化
圖2優(yōu)化前、后摩擦片結構在摩擦片上增加容屑槽,儲存和排出磨損碎屑,防止碎屑吸附在摩擦片表面直接與飛輪接觸,優(yōu)化前、后摩擦片結構如圖2所示。將增加容屑槽的從動盤裝配在掛擋困難的車輛上試車,故障排除,但車輛運行5000 km后,故障再次出現(xiàn)。摩擦片表面增加容屑槽可以緩解掛擋困難,但無法徹底解決故障。
2.5路試
增大六擋箱花鍵齒槽寬、采用外徑為335 mm的從動盤、帶自防護功能的離合器裝配在車輛上試車,故障排除,車輛運行10萬 km后,故障未復現(xiàn)。
3結論
1)一軸和花鍵配合間隙過小、從動盤轉(zhuǎn)動慣量過大、一軸和花鍵之間積聚的碎屑是導致車輛掛擋困難的主要原因。
2)增加從動盤花鍵齒槽寬、減小從動盤外徑、開發(fā)自防護從動盤,可有效解決掛擋困難問題。
3)從動盤轉(zhuǎn)動慣量越小,離合器分離越快,但轉(zhuǎn)動慣量不能無限減小;針對不同配置的變速箱,轉(zhuǎn)動慣量的量化還需進一步深入研究。
參考文獻:
[1]吳江,趙培生,黃東東.某中型卡車型換擋困難分析及改進[J].汽車實用技術,2018,43(17):139-142.
[2]崔芹芹.關于汽車離合器分離不徹底故障的思考[J].時代汽車,2021(14):136-137.
[3]張立國,李陽,王磊,等.中重型商用車離合器常見故障原因分析及診斷[J].汽車實用技術,2021,46(10):147-148.
[4]劉保增,包耿,邵譜.離合器匹配設計[J].專用汽車,2020(1):74-78.
[5]李元勝.淺談手動變速器的常見故障及排除方法[J].內(nèi)燃機與配件,2017(24):95-96.
[6]劉浩,柴麗麗.手動擋汽車換擋困難的原因及排除方法[J].科技創(chuàng)新與應用,2015(16):131.
[7]林華山.某型號輕型客車掛擋困難原因分析與改進[J].汽車實用技術,2020,45(9):84-87.
[8]王力斌.汽車離合器故障分析[J].科學創(chuàng)新與生產(chǎn)力,2021(8):95-98.
[9]胡長平.汽車使用過程中變速器及其它常見問題分析[J].汽車維修,2020(4):40-41.
[10]彭國民,湯天寶,胡軍峰,等.變速器齒輪修形優(yōu)化及評估[J].內(nèi)燃機與動力裝置,2021,38(6):66-70.
[11]溫亞芹.轉(zhuǎn)動慣量在汽車制造中的應用[J].傳播力研究,2018,2(34):241-242.
[12]張永華.車輛起步換擋困難問題研究[J].汽車實用技術,2021,46(13):112-114.
[13]張艷,徐順,李青章,等.淺析商用車換擋性能的影響因素[J].汽車實用技術,2017(8):178-180.
[14]劉強.齒輪油對重卡變速器高低擋切換性能的影響[J].機械管理開發(fā),2020,35(12):54-55.