丁騰騰
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司唐安煤礦分公司,山西 晉城 048400)
就目前我國的煤礦生產(chǎn)狀態(tài)展開分析,發(fā)現(xiàn)很多的煤礦開采生產(chǎn)中,問題比較嚴(yán)重,比如采掘比例失調(diào)、接替銜接不穩(wěn)定等,導(dǎo)致煤礦開采受到較大的影響,開采效率和質(zhì)量根本無法有效的提升。很多研究學(xué)者綜合分析,分析巷道掘進(jìn)的相關(guān)影響因素,優(yōu)化掘進(jìn)作業(yè)工藝,并且已經(jīng)將很多先進(jìn)的成果應(yīng)用到實(shí)際中,促進(jìn)煤礦開采效果的提升。有研究學(xué)者通過使用因子分析法以獲取某煤礦的大段面煤夯快速掘進(jìn)的4個(gè)影響因子,綜合考慮到各個(gè)方面的要素,做出優(yōu)化和改進(jìn),提高掘進(jìn)的水平。還有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn),巷道掘進(jìn)中,確定科學(xué)合理的空頂距離,方法和效果比較差,實(shí)際應(yīng)用的價(jià)值比較高。而有專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)當(dāng)前的煤礦掘進(jìn)的狀態(tài),進(jìn)行多向聚能高效破巖關(guān)鍵技術(shù)、支護(hù)系數(shù)以及作業(yè)制度優(yōu)化的相關(guān)技術(shù)等,提高掘進(jìn)作業(yè)的效果。通過研究,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)有效的控制,提升巷道掘進(jìn)作業(yè)的速度,促進(jìn)巷道掘進(jìn)效果和質(zhì)量的全面提升,滿足當(dāng)前煤礦巷道掘進(jìn)的要求。在煤巷掘進(jìn)作業(yè)環(huán)節(jié),為了可以全面地提高掘進(jìn)的質(zhì)量和效果,給相似的煤礦掘進(jìn)提供幫助與支持,分析研究目前的掘進(jìn)狀況,總結(jié)出優(yōu)化措施,對(duì)煤礦領(lǐng)域發(fā)展產(chǎn)生重要的影響[1]。
某煤礦在掘進(jìn)的環(huán)節(jié),選擇其中一段作為試驗(yàn)段進(jìn)行分析,輔運(yùn)順槽,而該巷道是煤巷的形式,煤層有2-2 煤,主要的組成成分是瀝青光澤的半亮煤,厚度在4.0~4.6m左右。煤層結(jié)構(gòu)的上覆層厚度在90~130m之間,土層結(jié)構(gòu)厚度在40~100m 之間。同時(shí)在內(nèi)部分布著多種地質(zhì)條件,比如細(xì)粒砂巖、中粒砂巖,厚度在4.76~23.45m。
在本次的煤巷開采中,原支護(hù)方式為膠運(yùn)順槽支護(hù)的形式,主要的支撐結(jié)構(gòu)是頂錨—頂板應(yīng)用錨網(wǎng)支護(hù)的結(jié)構(gòu),并使用單軌吊錨桿的方式,錨索以及錨桿的強(qiáng)度性能合格,尺寸與規(guī)格滿足內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)的使用標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí),在現(xiàn)場(chǎng)的煤巷中合理的分布錨桿,排布方式以及間隔距離完全可以達(dá)到正常的運(yùn)行效果。
在本次的支護(hù)施工中,具體的施工工藝流程如下所示:先進(jìn)行工作面膠運(yùn)順槽的設(shè)置,同時(shí)再進(jìn)行輔運(yùn)順槽的作業(yè),該方式通過應(yīng)用雙巷掘進(jìn)的施工方法。連采機(jī)割煤、運(yùn)輸、破碎機(jī)轉(zhuǎn)載、支護(hù)頂板等工序嚴(yán)格控制,割煤與支護(hù)采取交替進(jìn)行的方式。在本次施工中,具體的施工工序可見圖1。
圖1 總體施工工序
在二次拉底的作業(yè)中,首先是進(jìn)行工作面膠運(yùn)順槽,然后進(jìn)行輔運(yùn)順槽一次掘進(jìn)80m的深度,并且逐步地延伸皮帶前,從正頭開始進(jìn)行施工作業(yè),分段實(shí)施二次拉底作業(yè),進(jìn)而可以達(dá)到巷道斷面的設(shè)計(jì)要求,技術(shù)參數(shù)和性能合格。在二次拉底的階段,后一次延長皮帶75m 長度,可以優(yōu)選的組織開展后一階段的掘進(jìn)作業(yè),提高系統(tǒng)運(yùn)行效果和質(zhì)量[2]。
要想使得整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的煤巷掘進(jìn)作業(yè)速度加快,將掘進(jìn)作業(yè)的周期控制在合理的范圍內(nèi),減少現(xiàn)場(chǎng)不利因素的干擾和影響,技術(shù)人員綜合分析,最終進(jìn)行原工藝的調(diào)整,以割煤8m,支護(hù)8排作為一個(gè)統(tǒng)一的單元實(shí)施膠運(yùn)巷與輔運(yùn)巷的重要工序時(shí)長延長,從而可以確保作業(yè)順利的完成。經(jīng)過上述流程分析發(fā)現(xiàn),在現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)中,最為主要的幾個(gè)工序就是割運(yùn)煤、調(diào)機(jī)、頂板支護(hù)等。在頂板支護(hù)的環(huán)節(jié),組織人員開展現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),比如鉆孔、放藥卷、安裝錨桿等,人員的專業(yè)技術(shù)水平比較高,掌握熟練的操作技術(shù),縮短項(xiàng)目作業(yè)的工期。同時(shí),做好現(xiàn)場(chǎng)記錄工作,對(duì)于每名工作人員的情況都有所掌握,以便于合理地分配作業(yè)人員,將現(xiàn)場(chǎng)施工控制在合理的范圍內(nèi),確保施工效果合格。對(duì)于本次工作來說,各工序時(shí)長統(tǒng)計(jì)可見表1。
技術(shù)方面:①目前的錨桿支護(hù)系統(tǒng)應(yīng)用效果良好,將頂板變形控制在合理的范圍內(nèi),但是因?yàn)樵诂F(xiàn)場(chǎng)安裝的頂板支護(hù)錨桿的數(shù)量非常多,密度比較大,加上現(xiàn)場(chǎng)的施工環(huán)境比較復(fù)雜,工藝方案難度較大,所以現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)該反復(fù)進(jìn)行調(diào)機(jī)支護(hù)處理,工作時(shí)間消耗的比較大。②礦井現(xiàn)場(chǎng)的南部主運(yùn)輸系統(tǒng)的煤倉出現(xiàn)停運(yùn)的情況,所以現(xiàn)場(chǎng)的連采機(jī)也就不能開啟運(yùn)行,造成割煤的時(shí)間比較長。③現(xiàn)場(chǎng)施工中地質(zhì)條件調(diào)查不夠深入,空頂距離的研究還存在很多的問題,且空頂?shù)木嚯x比較大,導(dǎo)致設(shè)備來回調(diào)的時(shí)間較長。④井下空間有限,設(shè)備存儲(chǔ)的能力不足,一旦出現(xiàn)故障問題,煤無法運(yùn)輸,周期延長[3]。
人員組織方面:①人員的專業(yè)技術(shù)水平相差較大,沒有積極參與到培訓(xùn)學(xué)習(xí)中,熟練工與新手的時(shí)間差異很大;②交接班停機(jī)時(shí)間很長,對(duì)于生產(chǎn)班作業(yè)時(shí)沒有把割煤和支護(hù)分別設(shè)置,造成前一個(gè)生產(chǎn)班不能給后一個(gè)生產(chǎn)班提供幫助,早班不生產(chǎn)的情況較為嚴(yán)重,時(shí)間浪費(fèi)比較多。
為了解決上文中提出的錨桿支護(hù)密度大、數(shù)量多、效率低等問題,要做出頂板結(jié)構(gòu)支護(hù)的優(yōu)化與改進(jìn)。經(jīng)過分析連續(xù)梁理論參數(shù),確定具體的預(yù)應(yīng)力錨桿頂板支護(hù)的形式,選擇厚度符合設(shè)計(jì)需要的錨固巖梁的結(jié)構(gòu),從而可以緩解變形、避免離層、防止失穩(wěn)等,進(jìn)而可以實(shí)現(xiàn)雙向聯(lián)動(dòng)和控制,有效地實(shí)現(xiàn)層間控制。通過增大梁厚的方式,提高結(jié)構(gòu)的抗彎性能,減小抗采動(dòng)力,最終得出圖2的力學(xué)簡(jiǎn)圖。
圖2 “連續(xù)梁理論”力學(xué)簡(jiǎn)圖
經(jīng)過上述分析,研究圖形變形,最終提出如下的優(yōu)化方案:通過使用合理的方式減小支護(hù)錨桿的密度,調(diào)整錨桿的形式,從原先的6 根改變?yōu)? 根,并且將錨桿的形式做出調(diào)整,即從原先的圓鋼錨桿調(diào)整為左旋無縱筋螺紋鋼錨桿。這種優(yōu)化改進(jìn)的方式,錨固的方式有了很大的改變,從端頭錨固逐步地調(diào)整為半長錨固的方式,錨桿長度也從350mm 增加到950mm。通過采取措施調(diào)整錨桿排距數(shù)據(jù),其從1m 增加到1.2m;頂板網(wǎng)片的型號(hào)也盡量地保持統(tǒng)一,不需要選擇多種規(guī)格,其寬度設(shè)計(jì)為錨桿間距+300mm,長度為巷道寬度的1/2+150mm。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作面配套的具體情況,做出技術(shù)參數(shù)的優(yōu)化和改進(jìn),提高網(wǎng)片規(guī)格,減少錨桿數(shù)量,工藝得到簡(jiǎn)化,現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)量也會(huì)減少,不會(huì)存在反復(fù)調(diào)機(jī)的情況,從而實(shí)現(xiàn)支護(hù)性能的提高,也能大大提升作業(yè)效率,綜合利用價(jià)值較高[4]。
進(jìn)行膠帶機(jī)的提速改造,對(duì)本次的煤膠帶機(jī)展開提速改進(jìn)作業(yè),防止南翼主輸送系統(tǒng)給停機(jī)造成嚴(yán)重的影響,可以全面地提高開機(jī)的效率。最大空頂距離也要做出調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況,掌握到煤層頂板地質(zhì)條件信息,分析相鄰工作面的回采環(huán)節(jié)超前礦壓以及順槽頂板垮落的問題,把最大空頂距離從原先的8m 增加到12m,單次循環(huán)進(jìn)尺的作業(yè)量做出調(diào)整。順槽橫貫的改造應(yīng)該在距離工作面的正頭200m 的位置上做出改變,并且在現(xiàn)場(chǎng)合適的位置上設(shè)置設(shè)備與材料的補(bǔ)給站,避免設(shè)備出現(xiàn)問題而影響掘進(jìn)作業(yè)。制度管理的優(yōu)化也極為重要,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作的需要做出制度的改進(jìn)與完善,加強(qiáng)人員培訓(xùn),提高工作熟練度;嚴(yán)格落實(shí)班組內(nèi)部管理工作,縮短交接班的時(shí)間,提高掘進(jìn)效率;班組長對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)展開時(shí)間的核算,促進(jìn)生產(chǎn)效率以及開機(jī)率的提高。早班組織相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)措施,發(fā)布相應(yīng)的考核指標(biāo)與管理措施,促進(jìn)生產(chǎn)效率的提升,產(chǎn)生較高經(jīng)濟(jì)效益[5]。
工時(shí)統(tǒng)計(jì):為了能夠更好地優(yōu)化掘進(jìn)工作效率,對(duì)于優(yōu)化處理完成后的工序統(tǒng)計(jì),可見表2。在優(yōu)化開始之前,現(xiàn)場(chǎng)是采用一次割煤8m、支護(hù)8 排的方式,而在優(yōu)化完成后調(diào)整為一次割煤12m、支護(hù)12 排的方式。對(duì)于上述數(shù)據(jù)對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)優(yōu)化前后的平均時(shí)間都做出了改變,具體可見圖3 所示。分析圖內(nèi)的變化情況,兩種方式用時(shí)都出現(xiàn)了降低的情況,而膠運(yùn)順槽的工時(shí)縮短的比較明顯,總體應(yīng)用效果較好。
表2 膠運(yùn)巷工序時(shí)長
圖3 輔運(yùn)順槽工序優(yōu)化前后時(shí)長統(tǒng)計(jì)
在進(jìn)行方案優(yōu)化之后,工作面膠、輔運(yùn)順槽的掘進(jìn)作業(yè)從單日35m 增加到50~60m,這樣計(jì)算之下,月掘進(jìn)的深度從900m增加到1500m以上,已經(jīng)完全可以達(dá)到掘進(jìn)高效的要求,縮短項(xiàng)目工期。分析工時(shí)數(shù)據(jù)信息,發(fā)現(xiàn)通過快速掘進(jìn)方式應(yīng)用之后,使得塔礦內(nèi)的3個(gè)工作面已經(jīng)成功掘進(jìn)9500m,并且各方面的參數(shù)改善都比較明顯,作業(yè)效率得到了根本性的提升。
(1)頂板支護(hù)、割煤和調(diào)機(jī)是目前煤巷掘進(jìn)的主要環(huán)節(jié),對(duì)于正常的運(yùn)行產(chǎn)生直接的影響,所以優(yōu)化改進(jìn)應(yīng)從這些方面出發(fā)進(jìn)行。在確保支護(hù)強(qiáng)度合格的基礎(chǔ)之下,減少頂板錨桿的支護(hù)作業(yè)數(shù)量,改進(jìn)錨固方式,合理地增加錨固長度、排距等參數(shù),支護(hù)作業(yè)的效率大幅提升,可以達(dá)到20%以上,并且支護(hù)的密度也有了很大的降低,使得頂板支護(hù)環(huán)節(jié)作業(yè)時(shí)間有效地降低,促進(jìn)總體利用率的提升。
(2)高效快速掘進(jìn)作業(yè)工藝的復(fù)雜性較高,對(duì)于工作人員的專業(yè)技術(shù)要求很高,同時(shí)還能避免各種不利因素或者條件的影響,使得地質(zhì)條件、支護(hù)參數(shù)、裝配配套、考核機(jī)制、勞動(dòng)人員組織等方面做出合理的改進(jìn),達(dá)到系統(tǒng)連續(xù)掘進(jìn)的效果,優(yōu)化和改進(jìn)掘進(jìn)水平,成為更加先進(jìn)的掘進(jìn)作業(yè)體系。
(3)經(jīng)過工藝優(yōu)化改進(jìn)之后,月單進(jìn)水平從900m增加到1500m以上,效率提升的幅度非常大,符合快速掘進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)要求,系統(tǒng)運(yùn)行更加的穩(wěn)定、可靠,實(shí)現(xiàn)綜合效益的提升。