柴偉榮
(云南西雙版納英茂糖業(yè)有限公司勐阿糖廠,云南景洪 666300)
煮煉車間是甘蔗糖廠制糖生產(chǎn)的核心車間,煮制過程、物料質(zhì)量和工藝配比等因素幾十種,各工藝因素之間存在一定的交互影響,煮煉水平的高低在一定程度上決定了白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣[1]。云南西雙版納英茂糖業(yè)有限公司景真糖廠自2012年改擴建以來,白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量波動,色值偏高,產(chǎn)品黃黑點多,直接影響到了糖廠的聲譽。本文通過對影響白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素的系統(tǒng)性分析,對煮煉車間各生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在問題提出了針對性改進技術(shù)措施,以期提高白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量。
目前甘蔗采用三系煮糖全產(chǎn)白砂糖的生產(chǎn)工藝[2],分為甲、乙、丙三段煮糖,基本的工藝流程見圖1,即甲糖膏采用乙糖糊做晶種,糖漿做主要原料,甲洗蜜做補充物料煮制,甲糖膏的晶體經(jīng)分蜜、干燥后為白砂糖成品;乙糖膏采用丙糖糊做晶種,以甲糖膏分離得到的甲原蜜做原料煮制,分離得到的乙糖調(diào)制成乙糖糊作為甲糖膏的晶種;丙糖膏采用投種法,以乙糖膏分離得到的乙原蜜煮制,分離得到的丙糖調(diào)制成丙糖糊作為乙糖膏的晶種。
按照成品白砂糖煮制原料種類分析,白砂糖成品的色素主要由糖漿、乙糖糊、甲洗蜜帶入,在清凈工段糖漿脫色工藝穩(wěn)定的情況下,白砂糖色值主要取決于甲膏煮制控制和乙糖糊的質(zhì)量,而乙糖糊質(zhì)量又取決于丙糖質(zhì)量。綜合分析,在清凈工段糖漿脫色工藝穩(wěn)定的情況下,白砂糖色值高低取決于三段糖膏煮制過程及乙、丙糖膏分蜜過程控制。
對白砂糖色素的來源,李琳等人曾深入分析,并進行了定量研究,給出了表1所示的研究結(jié)果[3]。
表1 白砂糖煮制過程中色素的來源及其含量
從表1可以看出,在白砂糖的煮制過程中,可能給白砂糖帶來色素的主要工序是糖漿、乙糖和結(jié)晶過程。所以,要減少白砂糖中色素的產(chǎn)生,提高白砂糖質(zhì)量,既要加強清汁或糖漿的脫色處理,又要強化煮糖工段的控制管理,提高乙、丙糖質(zhì)量,降低產(chǎn)品色值。
白砂糖中黃點、黑點的來源,經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場分析,白砂糖中的黃黑點物質(zhì)主要是煮糖車間三系煮糖過程中產(chǎn)生焦糖、粘晶、帶蜜罐垢、物料箱壁上霧滴霉變斑塊等物質(zhì),因其為非磁性,經(jīng)分蜜干燥后,在后續(xù)磁選工序無法剔除,最終留在成品中。
從與白砂糖成品直接關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)工序和原料來看,成品糖是由乙糖糊和糖漿、甲洗蜜煮制成甲糖膏,經(jīng)助晶、分蜜工序最終得到成品,黃黑點從原料帶入和生產(chǎn)過程中出現(xiàn),強化清凈糖漿過濾除去蒸發(fā)過程帶來黃黑點物質(zhì)外,對煮煉車間原料儲存、煮糖、助晶、分蜜等工序管理才是消除黃黑點的最有效措施。
甘蔗制糖過程中,糖汁或產(chǎn)品中濁度的來源主要有以下幾個方面:
(1)原料帶入的泥沙、鈣鎂、硅酸鹽、膠體、蔗糠等非糖分,在澄清過程不能完全除去。
(2)生產(chǎn)過程添加的原輔料,如石灰乳、磷酸、SO2等,形成可溶性鹽類等物質(zhì)。
(3)微生物轉(zhuǎn)化及其代謝產(chǎn)物。
(4)生產(chǎn)過程接觸的加工器皿,主要是形成的鐵鹽等。
(1)煮糖使用的種子質(zhì)量不好,晶粒不整齊。
(2)乙、丙糖糊質(zhì)量不好,乙丙糖膏分離操作控制不好,分離得到的乙丙糖晶體破損開裂,在調(diào)制糖糊時,有色物質(zhì)填充到晶體裂隙中。
(3)煮糖過程中,煮糖工控制濃度波動大或多次整砂,使晶體包裹了含色素母液。
(4)煮糖時回煮了較多深色物質(zhì)。
(1)煮煉車間原料存儲、稀釋、煮制、分蜜機等以糖膏物料接觸的換熱部件溫度高,加熱面附著的糖料受熱焦化結(jié)塊。
(2)生產(chǎn)原料存儲、助晶、糖糊調(diào)制、分蜜等設(shè)備使用后,糖料附著在設(shè)備、容器壁面,脫水結(jié)晶形成團塊,在二次使用設(shè)備時,團塊剝落進入物料中。
(3)結(jié)晶罐的平鼓結(jié)構(gòu)的設(shè)備問題,卸糖后結(jié)晶罐汽鼓面清洗不干凈形成粘晶團塊,在第2輪使用時進糖膏中。
(4)煮制過程錘度控制過高形成粘晶團塊。
(5)設(shè)備換熱管壁鈣鹽結(jié)垢團塊。
(6)原料箱清洗不及時出現(xiàn)的霉變斑塊。
成品糖濁度偏高的原因較多,澄清過程工藝的穩(wěn)定性和適應(yīng)性比較關(guān)鍵,因為制糖工藝流程長,其中工藝控制點多,物料早、中、晚變化多,容易造成澄清效率波動,使得成品糖的色值、濁度、灰分等指標(biāo)偏高;物料的周轉(zhuǎn)不暢也容易引起糖汁中濁度的增加,主要是停留期間微生物轉(zhuǎn)化、可溶性鹽類增多、膠體復(fù)溶等。
由上述白砂糖色素影響分析可以看出,糖漿質(zhì)量對白砂糖的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響。云南英茂糖業(yè)(集團)有限公司針對白砂糖中色素的來源和控制,進行了多方面的技術(shù)研究和生產(chǎn)驗證。以景真糖廠2018/19、2021/22和2022/23年榨季糖漿和白砂糖質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,結(jié)果如表2所示。
表2 糖漿質(zhì)量和產(chǎn)品白砂糖質(zhì)量統(tǒng)計分析
通過3個榨季的數(shù)據(jù)分析,可以看出:糖漿氣浮處理后,糖漿簡純度依次(其他指標(biāo)下同)提升0.46%、0.59%、0.97%,色值去除率21.92%、26.37%、24.97%,濁度去除率75.8%、64.5%、61.2%,水不溶物降低了45.88%、56.16%、55.38%,同期白砂糖色值較不采用糖漿氣浮工藝降低6.14%,平均值為105 IU,濁度低于50 MAU,有效穩(wěn)定了白砂糖質(zhì)量[4]。進一步對浮清糖漿過濾處理,糖漿的簡純度變化不大,色值平均降低1.5%、1.4%、1.5%,濁度平均值為47、52、50 MAU,平均降低27.69%、21.21%、21.87%,不溶水雜質(zhì)平均值為4.6、5.6、5.5 mg/kg。同期白砂糖色值平均值為86、64、62 IU,混濁度平均值為24、27、32 MAU,水不溶物平均值為9.0、5.0、3.0 mg/kg,明顯提升了白砂糖質(zhì)量[5],從分析結(jié)果可以看出,糖漿上浮和過濾技術(shù)通過除去大部分濁度物質(zhì),提高糖漿質(zhì)量,為煮糖工序提供高質(zhì)量的物料,避免色素物質(zhì)聚合、沉積,使得糖膏對流效果更好,達到提升白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量的效果。
景真糖廠2012/13年榨季5000 t擴建以來,煮煉車間熟練員工退休較多,糖膏煮制環(huán)節(jié)、分蜜環(huán)節(jié)新員工多,很難對糖膏煮制進行把控,錘度變化較大,洗砂頻繁,存在色素包夾的可能。從丙種煮制到乙糖膏煮制很難統(tǒng)一,砂粒存在參差不齊,加之沒有了解分蜜的機械作用對砂粒破壞帶來質(zhì)量的影響,從煮制到分蜜環(huán)節(jié),難以得到較好的乙糖。
景真糖廠從煮糖結(jié)晶原理進行了探討和分析,在傳統(tǒng)煮糖結(jié)晶原理基礎(chǔ)上,結(jié)合生產(chǎn)實際,對煮糖結(jié)晶過程不穩(wěn)定色素裹夾效應(yīng),以及乙、丙糖膏分離造成晶體破損后色素物質(zhì)填充時影響產(chǎn)品色素的重要原因進行確認分析后,在2015/16年榨季對煮糖新員工進行了煮糖結(jié)晶原理培訓(xùn),講解了分蜜過程砂粒破損導(dǎo)致白砂糖色值升高的問題。通過理論培訓(xùn)和實踐操作,較快提升操作工人技能水平,當(dāng)榨季優(yōu)一級品率達85%以上,有效地提升了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量。
煮糖制度是糖廠煮煉技術(shù)管理的重要環(huán)節(jié),對保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高煮煉收回率、平衡物料以及保持良好的生產(chǎn)次序有很大的影響[6]。制訂煮糖制度不僅要考慮生產(chǎn)的均衡、糖分的收回,而且還要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量,設(shè)備的狀況和操作者的技術(shù)水平。根據(jù)生產(chǎn)情況合理安排罐時,使物流處理順暢,做到不頂籠、不待料。從表1的數(shù)據(jù)可以得知,要保證成品糖的質(zhì)量,在煮糖方面必須盡量減少丙糖的色素,提高乙糖糊的質(zhì)量,為此,我們采取了如下技術(shù)措施:
3.3.1 采取逆向控制優(yōu)化乙糖糊的質(zhì)量
要求煮制的乙糖膏使用的丙糖晶粒要完整且要均勻整齊。在丙膏的煮制過程中,除了要求丙種要盡量滿足“齊、密、實”的條件外,還要求乙、丙糖膏煮制操作工熟練地對晶粒進行整理,以獲得均勻性較好的乙、丙糖晶體,除了要保證乙、丙糖在煮制過程不包裹色素外,乙、丙糖膏分蜜過程也要調(diào)整分離轉(zhuǎn)速,以最適宜的分離速度分離乙、丙糖膏,保證乙、丙糖砂粒的完整性(晶體表面被有鏡膜保護層,晶體棱角分明、感官晶瑩閃亮,鏡檢無裂痕),避免分蜜過程中乙、丙糖晶體磨損開裂(晶體表面鏡膜破損,砂粒棱角鈍化,感官灰暗,白而不亮,高倍顯微鏡檢,晶體存在裂隙),在調(diào)制糖糊時色素物質(zhì)填充,導(dǎo)致最終白砂糖色值高。同時乙糖的顆粒度也應(yīng)控制適當(dāng),不宜太大,太大了會造成甲糖方面抽種過多,糖糊不夠用,影響了整個煮糖次序。
3.3.2 采取技術(shù)操作規(guī)范化措施
由技術(shù)好的員工對新員工進行手把手操作培訓(xùn),提高了新員工操作水平,煮制控制接近統(tǒng)一;三班統(tǒng)一乙糖砂粒范圍標(biāo)準(zhǔn);實行磨種采取電子定時,丙種由專人投粉煮制,較好控制種子的數(shù)量和均勻度。乙糖膏煮制的丙糖糊嚴格抽種體積控制,通過以上措施,整個乙糖砂粒均勻率有了較大的改善。
乙、丙膏分蜜方面,對分蜜機進行變頻控制改造,榨季生產(chǎn)中,嚴格乙、丙糖試篩分操作,通過調(diào)速控制確保了分離得到比較完整的乙、丙糖顆粒。榨季中期對乙膏分蜜機轉(zhuǎn)速進行了調(diào)整,乙膏分蜜機從1400 r/min調(diào)整1050 r/min,丙糖分蜜機轉(zhuǎn)速1500 r/min調(diào)整1250 r/min,乙糖、丙糖砂粒完整性得到提高,感官棱角分明,晶瑩閃亮,砂粒鏡檢無裂痕。
取得的生產(chǎn)實際結(jié)果:2016/17年榨季白砂糖平均色值較2015/16年榨季131.3 IU下降了20 IU。2017/18年榨季繼續(xù)采取變頻調(diào)速分離乙丙膏,并且加大使用對乙糖破損較上的上懸離心分蜜機,產(chǎn)品色值進一步得到降低,榨季產(chǎn)品優(yōu)一級品率達到100%。全榨季2125個批次產(chǎn)品,平均色值93.7 IU,較2015/16年榨季131.4 IU下降37.7 IU,分蜜砂粒破損導(dǎo)致色值升高的原理得到進一步驗證。
生產(chǎn)過程中沒有對白砂糖黃黑點進行控制,進入成品中,非糖黃黑點會導(dǎo)致水不溶物超標(biāo),焦糖團塊、粘晶團塊、非結(jié)晶帶蜜團塊,會導(dǎo)致產(chǎn)品色值指標(biāo)超標(biāo),控制好白砂糖的黃黑點,會得到較好的產(chǎn)品質(zhì)量。
2017/18年榨季景真糖廠通過煮煉制度優(yōu)化、加強管理等方面的細化措施,提出了一整套針對白砂糖黑黃點的管控措施,最終將白砂糖中的黑黃點數(shù)量控制在遠低于國家標(biāo)準(zhǔn)要求之內(nèi)[7]。采取的主要防控措施有:
(1)控制各加熱點的蒸汽溫度,減少焦糖形成,對具備間歇性清除積糖的部位,及時清除積糖。
(2)強化煮制責(zé)任,堵截粘晶產(chǎn)生,堵截煮煉正常生產(chǎn)使用混合高溫蒸汽。
(3)對原料箱、助晶機、攪拌槽等設(shè)備進行梳理調(diào)整,消除設(shè)備死角。
(4)落實設(shè)備輪洗制度,做好輪洗監(jiān)管,杜絕罐垢落入產(chǎn)品中。
(5)做好過濾管理工作,杜絕清凈車間形成鈣鹽雜質(zhì)進入下一道工序。
通過防控措施的實施,白砂糖黃黑點得到了有效控制,產(chǎn)品優(yōu)級品率達到100%,較實施前提高了5.83%,大大提高了客戶對景真糖廠產(chǎn)品的滿意度。
通過對甘蔗糖廠煮煉車間影響白砂糖質(zhì)量的工藝因素進行探討和分析,在傳統(tǒng)結(jié)晶原理基礎(chǔ)上,進行一些技術(shù)創(chuàng)新和突破,在制糖生產(chǎn)技術(shù)管理中大膽實施,取得了較好的生產(chǎn)實際效果。在技術(shù)改進、創(chuàng)新的同時,進一步改進煮煉車間煮制和分蜜環(huán)節(jié)的操作控制,強化生產(chǎn)現(xiàn)場管理,穩(wěn)定煮糖操作,乙、丙糖膏變頻控制,保持了砂粒完整性,大大降低了白砂糖的色值,杜絕了物料回溶處理的概率,減少了能耗,產(chǎn)品的優(yōu)級品率由94.17%提升至100%,顯著提高了白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量,獲得了客戶的認可,為甘蔗糖廠降耗、提質(zhì)、增效進行了有效的嘗試和探索,取得了一定的成績。