李飛宇 陳星星
陜西未來能源化工有限公司 陜西 榆林 719000
陜西未來能源化工有限公司煤制油項(xiàng)目是國內(nèi)首套百萬噸級(jí)煤間接液化示范項(xiàng)目,于2015年8月23日一次投料試車成功并生產(chǎn)出合格油品,采用自主研發(fā)的低溫費(fèi)托合成技術(shù),利用豐富的煤炭資源轉(zhuǎn)化為液體燃料,對(duì)保障我國能源安全,促進(jìn)煤炭清潔高效利用技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有重要意義。
2015年8月23日,一期100萬噸/年煤間接液化示范項(xiàng)目打通全流程,產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)油品。一期煤制油項(xiàng)目的核心裝置是費(fèi)托合成,費(fèi)托合成產(chǎn)生的高溫冷凝物和石蠟產(chǎn)品需經(jīng)過濾去除催化劑顆粒后,和低溫冷凝物一并送往油品加工得到合格的油品。一期費(fèi)托合成裝置共有11套過濾設(shè)備,全部引進(jìn)南非SLFC公司的產(chǎn)品。一、二級(jí)廢催化劑過濾機(jī)采用壓力式過濾器,通過5um的濾布進(jìn)行液固分離。由于石蠟漿液中催化劑含量較高(33%)且小顆粒較多,采用壓濾方式過濾時(shí),小顆粒催化劑容易透濾,一次過濾很難得到合格的產(chǎn)品。廢催化劑過濾機(jī)自開車運(yùn)行以來一直未能得到合格的產(chǎn)品,需進(jìn)行改進(jìn)。在催化劑正常更新及系統(tǒng)波動(dòng)需要排放時(shí),含催化劑的漿液無法進(jìn)行回收,直接排放至粗蠟排放池。排放池中的催化劑漿液雖然可以作為粗蠟直接銷售,但相對(duì)于合格的石蠟產(chǎn)品價(jià)格較低,而且排放的石蠟煙氣較大,容易造成污染,露天排放還存在安全隱患,易引發(fā)安全事故。
2.1.1 石蠟漿液存儲(chǔ)超大容量設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新
費(fèi)托合成反應(yīng)器高固含量石蠟漿液長(zhǎng)距離輸送及儲(chǔ)存是反應(yīng)器漿液能否高效再處理的重要因素,本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)費(fèi)托合成反應(yīng)器漿液(濃度約33%)可遠(yuǎn)距離安全穩(wěn)定輸送,防止管道堵塞,設(shè)計(jì)超大容量?jī)?chǔ)罐,該儲(chǔ)罐頂部設(shè)計(jì)攪拌器,錐底設(shè)置鼓泡裝置,實(shí)現(xiàn)高固含量反應(yīng)器漿液儲(chǔ)存。
2.1.2 石蠟漿液過濾圓盤過濾器的技術(shù)創(chuàng)新
該項(xiàng)目采用分級(jí)過濾技術(shù)對(duì)費(fèi)托合成反應(yīng)器石蠟漿液進(jìn)行過濾回收,一級(jí)過濾采用水平圓盤式過濾器對(duì)費(fèi)托合成反應(yīng)器石蠟漿液進(jìn)行一級(jí)過濾,實(shí)現(xiàn)催化劑漿液與液體石蠟的簡(jiǎn)單分離。
2.1.3 石蠟漿液過濾豎直葉片式過濾器的技術(shù)創(chuàng)新
該項(xiàng)目二級(jí)過濾創(chuàng)新使用豎直葉片式過濾器對(duì)一級(jí)濾后產(chǎn)品進(jìn)行過濾,二級(jí)過濾為新增豎直葉片預(yù)涂式過濾器,采用硅藻土預(yù)涂及助劑添加的方式,利用微孔結(jié)構(gòu)的硅藻土形成過濾涂層,對(duì)一級(jí)后濾液進(jìn)行循環(huán)過濾,得到約固含量100ppm的石蠟液體。
2.1.4 石蠟漿液過濾保安過濾器的技術(shù)創(chuàng)新
該項(xiàng)目三級(jí)過濾創(chuàng)新使用新增豎直葉片預(yù)涂式過濾器和保安過濾器,采用硅藻土預(yù)涂及助劑添加的方式,處理二級(jí)后濾液,且三級(jí)過濾系統(tǒng)內(nèi)部可實(shí)現(xiàn)串、并聯(lián)操作,最終得到固含量20ppm以下的合格石蠟產(chǎn)品。
2.1.5 過濾器系統(tǒng)控制程序的技術(shù)創(chuàng)新
該項(xiàng)目對(duì)國內(nèi)外石蠟過濾系統(tǒng)的邏輯控制研究,學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)外頂尖的石蠟過濾系統(tǒng)的控制水平和有關(guān)技術(shù),設(shè)定并不斷優(yōu)化了一套適應(yīng)陜西未來能源有限公司的石蠟過濾系統(tǒng),不僅提高了系統(tǒng)的可靠性,分散了危險(xiǎn)性,解決了目前國內(nèi)豎直葉片式過濾器DCS邏輯控制系統(tǒng)不穩(wěn)定性等問題。
2.1.6 石蠟漿液過濾自動(dòng)排查系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新
本項(xiàng)目費(fèi)托合成過濾排渣系統(tǒng)創(chuàng)新采用一套自動(dòng)輸送機(jī):埋刮板輸送機(jī),實(shí)現(xiàn)了過濾器排渣機(jī)械化升級(jí)優(yōu)化,降低了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,將過濾系統(tǒng)排放的高溫催化劑濾渣輸送至界區(qū)外,創(chuàng)造良好舒適工作環(huán)境。
本技術(shù)方案中創(chuàng)新成果,提供一種費(fèi)托合成烴類產(chǎn)品過濾分離的方法,建立一套烴類產(chǎn)品過濾分離裝置,解決了費(fèi)托合成烴類產(chǎn)品固液過濾分離技術(shù)中存在的難題。本方案為費(fèi)托合成烴類產(chǎn)品過濾分離技術(shù):設(shè)計(jì)多臺(tái)超大容量?jī)?chǔ)罐存儲(chǔ)費(fèi)托合成反應(yīng)器漿液,首先采用圓盤過濾器對(duì)費(fèi)托合成漿液產(chǎn)品進(jìn)行粗分,其次通過豎直葉片式過濾器采用硅藻土預(yù)涂、助濾劑進(jìn)行精細(xì)過濾,最后通過保安過濾器進(jìn)行過濾,除去費(fèi)托合成烴類產(chǎn)品中的催化劑,得到合格烴類產(chǎn)品。
2.3.1 設(shè)計(jì)費(fèi)托合成反應(yīng)器漿液超大儲(chǔ)罐
本項(xiàng)目是費(fèi)托合成反應(yīng)器漿液分離過濾工業(yè)化項(xiàng)目,主要是處理費(fèi)托合成反應(yīng)器內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間反應(yīng)后催化劑破碎產(chǎn)生的漿液,以及催化劑活性置換時(shí)排出的石蠟漿液。
設(shè)計(jì)超大儲(chǔ)存儲(chǔ)費(fèi)托合成反應(yīng)器漿液,超大儲(chǔ)罐規(guī)格型號(hào)為:Φ6800×H7000 mm,攪拌器攪拌槳直徑Φ2900mm,介質(zhì):粗蠟漿液(固含量10%~33%),針對(duì)罐體高徑比較大,因固含量較高,固體顆粒為催化劑,對(duì)機(jī)封要求太苛刻,攪拌器及底支撐耐磨材料采用噴涂司太立合金,超大儲(chǔ)罐內(nèi)部設(shè)置頂攪拌器,設(shè)備錐底部及底部出料口管線設(shè)置了氮?dú)夤呐菅b置,防止高固含量漿液(濃度約33%)的催化劑在儲(chǔ)槽內(nèi)部及管線中沉積。使高固含量反應(yīng)器漿液(濃度約33%)攪拌充分、分布均勻,采用8臺(tái)超大儲(chǔ)罐可一次性存儲(chǔ)約2400m3反應(yīng)器漿液。
2.3.2 費(fèi)托合成石蠟漿液分離過濾系統(tǒng)
本項(xiàng)目采用三級(jí)過濾去除石蠟漿液中的催化劑顆粒,得到合格的石蠟產(chǎn)品。
過濾是將懸浮在液體或氣體中的固體顆粒分離出來的工藝。其基本原理是:在壓力差的作用下,懸浮液中的石蠟液透過可滲性介質(zhì)(催化劑濾餅、硅藻土濾餅),固體顆粒被可滲性介質(zhì)所截留,從而實(shí)現(xiàn)液體和固體的分離。
一級(jí)過濾主要利用新增加的水平圓盤式過濾器對(duì)合成反應(yīng)器排放的石蠟漿液進(jìn)行過濾,采用水平圓盤式過濾機(jī),過濾后濾液的固含量約2000ppm。
二級(jí)過濾為新增豎直葉片預(yù)涂式過濾器,采用硅藻土預(yù)涂及助劑添加的方式,利用微孔結(jié)構(gòu)的硅藻土形成過濾涂層,對(duì)一級(jí)后濾液進(jìn)行循環(huán)過濾,得到約固含量100ppm的石蠟液體。
三級(jí)過濾為新增豎直葉片預(yù)涂式過濾器和保安過濾器,采用硅藻土預(yù)涂及助劑添加的方式,處理二級(jí)后濾液,系統(tǒng)內(nèi)部可實(shí)現(xiàn)串并聯(lián)操作,最終得到固含量15ppm以下的合格石蠟產(chǎn)品,輸送至油品精制車間深加工處理。
2.3.3 過濾系統(tǒng)邏輯控制系統(tǒng)研究
過濾器邏輯控制詳見附圖1,主要包括以下幾方面:
附圖1 石蠟過濾裝置的邏輯控制圖
(1)過濾器閥門調(diào)試及準(zhǔn)備;
(2)系統(tǒng)氣密;
(3)葉片清洗;
(4)預(yù)涂液和助劑液配制;
(5)過濾器系統(tǒng)預(yù)涂;。
(6)過濾器循環(huán)過濾;
(7)循環(huán)過濾與合格石蠟外送切換;
(8)過濾器退殘液;
(9)濾餅失活處置:干燥、鈍化、冷卻;
(10)過濾器系統(tǒng)卸渣處置;
此邏輯控制圖基本囊括了在石蠟過濾過程中,可能出現(xiàn)和已經(jīng)出現(xiàn)的問題設(shè)置了邏輯控制程序,提高了系統(tǒng)的可靠性,分散了危險(xiǎn)性,并且設(shè)定了適應(yīng)公司的石蠟過濾系統(tǒng),解決了目前國內(nèi)豎直葉片式過濾DCS系統(tǒng)缺失問題。
通過對(duì)石蠟過濾系統(tǒng)的邏輯控制研究,對(duì)反應(yīng)器外部過濾單元設(shè)定包括:預(yù)涂罐系統(tǒng)、助劑罐系統(tǒng)、主過濾器系統(tǒng)、氮?dú)庀到y(tǒng)、濾液緩沖罐系統(tǒng)、預(yù)涂和助劑加料系統(tǒng)等。學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)外頂尖的石蠟過濾系統(tǒng)的控制水平和有關(guān)技術(shù),設(shè)定并不斷優(yōu)化了一套適應(yīng)陜西未來能源有限公司的石蠟過濾系統(tǒng),不僅提高了系統(tǒng)的可靠性,分散了危險(xiǎn)性,解決了目前國內(nèi)豎直葉片式過濾器DCS邏輯控制系統(tǒng)缺失問題。
一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)過濾器設(shè)計(jì)排料筒與下方的埋刮板輸送機(jī)(詳見附圖8)連接,排出的廢渣落入埋刮板輸送機(jī),輸送機(jī)將濾渣輸送至機(jī)頭料倉,最終排放至運(yùn)渣車上完成自動(dòng)化卸渣。實(shí)現(xiàn)了過濾器排渣機(jī)械化升級(jí)優(yōu)化,降低了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了人工卸渣操作中的安全隱患及環(huán)境影響,有利于過濾器卸渣操作,創(chuàng)造良好舒適工作環(huán)境。
埋刮板輸送機(jī)主要由封閉矩形斷面的殼體(機(jī)槽)、刮板鏈條,驅(qū)動(dòng)裝置、張緊裝置及安全保護(hù)裝置等部件組成,刮板鏈條在電動(dòng)機(jī)和減速機(jī)的傳動(dòng)下,助于運(yùn)動(dòng)著的刮板鏈條帶動(dòng)刮板連續(xù)輸送散狀物料的運(yùn)輸設(shè)備。
本設(shè)備型號(hào)為RMSM80,埋刮板輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)詳見附表2,設(shè)有卸料口,卸料口直徑600mm,輸送機(jī)槽寬為800mm,主要輸送物料為固含量60%~70%固含量(其余成分主要為水份及石蠟介質(zhì))的鐵劑催化劑散狀物料,封閉式輸送,可改善工人的勞動(dòng)條件,防止環(huán)境污染。
過濾器研究與應(yīng)用主要是通過過濾器國產(chǎn)化研究,設(shè)計(jì)一套石蠟漿液過濾工業(yè)化試驗(yàn)裝置,以處理反應(yīng)器內(nèi)部催化劑正常更新及系統(tǒng)波動(dòng)需要排放的石蠟漿液,以及當(dāng)系統(tǒng)波動(dòng)、合成系統(tǒng)出現(xiàn)異常或大修停車,石蠟產(chǎn)品不合格時(shí),將部分不合格石蠟輸送到新增石蠟過濾工業(yè)化試驗(yàn)裝置進(jìn)行處理,得到合格的石蠟產(chǎn)品。
通過對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)的研究,2018年5月建成石蠟過濾技改裝置并順利投產(chǎn),解決石蠟漿液過濾困難問題,為后續(xù)項(xiàng)目提供技術(shù)保障,且相關(guān)技術(shù)得到廣泛推廣應(yīng)用。
該技術(shù)成果填補(bǔ)了國內(nèi)低溫費(fèi)托合成反應(yīng)器漿液分離技術(shù)的空白,該項(xiàng)目生產(chǎn)的超硬蠟和潔凈費(fèi)托蠟產(chǎn)品質(zhì)量與與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,可完全替代進(jìn)口產(chǎn)品。同時(shí)費(fèi)托合成反應(yīng)器過濾裝置自動(dòng)化水平提高,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)石蠟過濾邏輯控制技術(shù)、石蠟漿液過濾技術(shù)、三級(jí)過濾分離設(shè)備、自動(dòng)運(yùn)輸催化劑濾渣等設(shè)備的國產(chǎn)化,為響應(yīng)國家煤化工總體布局和陜北能源化工基地及榆橫煤化工基地整體規(guī)劃,我公司大力推動(dòng)發(fā)展創(chuàng)新應(yīng)用煤制油費(fèi)托合成技術(shù),促進(jìn)煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí),為有力推動(dòng)煤炭深加工以及潔凈化利用技術(shù)的發(fā)展起到示范作用。