劉 宏,艾躍宗
(江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江西銅業(yè)股份有限公司貴溪冶煉廠新材料車間精碲生產(chǎn)線投產(chǎn)于1992年,主要包括堿浸、凈化、電解、澆鑄等多道工序,主要原料是本廠銅冶煉工藝殘渣經(jīng)一車間金、銀提取后產(chǎn)生的粗碲粉。目前作為全國最大的稀散金屬生產(chǎn)基地,可年產(chǎn)精碲60 t。在資源越來越緊缺、市場競爭越來越激烈的形勢下,稀散金屬作為一種重要的戰(zhàn)略物資,企業(yè)對提升冶煉水平、提高產(chǎn)品合格率越來越重視。
2020年貴溪冶煉廠新材料車間精碲生產(chǎn)線生產(chǎn)4N碲共計62 t,其中因質(zhì)量不合格進行返工處理的次品4N碲共計0.5 t[1],而這些不合格4N碲產(chǎn)品中,化學(xué)成分鈉含量超標(biāo)占全年次品4N碲的89.8%。精碲生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。
圖1 精碲生產(chǎn)工藝流程
為降低4N精碲產(chǎn)品鈉含量[2],開展試驗探索,通過調(diào)節(jié)電解液游離堿度、調(diào)節(jié)析出碲煮洗時長、選擇不同除雜劑、調(diào)節(jié)澆鑄溫度,跟蹤各因素對4N碲產(chǎn)品含鈉的影響[3]。
在控制析出碲煮洗時長為80 h、澆鑄溫度500℃、硼砂作為造渣劑的條件下,跟蹤不同電解液游離堿度的析出碲澆鑄情況,探究不同電解液游離堿度對4N精碲產(chǎn)品鈉含量的影響,結(jié)果見表1。
表1 電解液游離堿度化驗結(jié)果統(tǒng)計表
由表1可知,在選用除雜劑硼砂,控制煮洗時長為80 h、澆鑄溫度500℃,4N碲產(chǎn)品含鈉與電解液游離堿度不存在線性變化,考慮到試劑消耗和電解液成分,電解液游離堿度控制100 g/L為宜。
在控制電解液游離堿度為100 g/L、析出碲澆鑄溫度500℃、硼砂作為造渣劑的條件下,考察析出碲煮洗時長對4N碲產(chǎn)品含鈉的影響,結(jié)果見表2。
表2 不同煮洗時長與產(chǎn)品含鈉情況統(tǒng)計表
在電解過程中,析出碲表面和內(nèi)部會夾帶電解液,如煮洗時間不足,將導(dǎo)致析出碲中鈉鹽含量清洗不徹底。隨著析出碲煮洗時長的加大,產(chǎn)品含鈉量在降低,當(dāng)煮洗時長大約80 h后,產(chǎn)品含鈉量降低不明顯,為降低蒸汽消耗,選擇煮洗時長為80 h。
在控制電解液游離堿度為100 g/L、析出碲煮洗時長為80 h、澆鑄溫度500℃、除雜劑添加量2 g/爐的條件下,考察氯化鈣、碳酸氫鈉、碲粉、硼砂等不同除雜劑對4N碲產(chǎn)品含鈉的影響,試驗結(jié)果見表3。
表3 不同除雜劑與產(chǎn)品含鈉情況統(tǒng)計表 mg/L
除雜劑主要作用是改善渣型,提高渣熔點,便于分離。由表3可知,在采用游離堿度為100 g/L的電解液來進行電積、析出碲煮洗時長為80 h、澆鑄溫度500℃的條件下,通過分別采用氯化鈣、碳酸氫鈉、碲粉、硼砂進行除雜,不同除雜劑除鈉效果區(qū)別不大。
在控制電解液游離堿度為100 g/L、析出碲煮洗時長為80 h、選用除雜劑硼砂的條件下,通過調(diào)節(jié)澆鑄溫度,探究不同澆鑄溫度與產(chǎn)品含鈉情況的變化,試驗結(jié)果見表4。
表4 澆鑄溫度與產(chǎn)品含鈉情況統(tǒng)計表
由表4可知,在采用游離堿度為100 g/L的電解液來進行電積、析出碲煮洗時長為80 h、采用除雜劑硼砂的條件下通過對澆鑄溫度與產(chǎn)品含鈉情況進行跟蹤統(tǒng)計,可以看到隨著澆鑄溫度的上升,產(chǎn)品含鈉也在上升,考慮到澆鑄過程析出碲流動性,澆鑄時溫度控制在500℃左右為宜。
析出碲熔化溫度較高時,由于碲酸鈉、亞碲酸鈉等鈉鹽熔化,渣呈瀝青狀不易撈出,析出碲中夾帶鈉鹽含量升高。為降低析出碲中鈉鹽含量,析出碲澆鑄時溫度宜控制在500℃以下,以減少析出碲中鈉鹽融化量,改善渣型,提高撈渣效果。在鑄錠前,增加靜置降溫操作,析出碲熔化后控制碲液溫度在500℃以下,靜置5~10 min,再進行攪拌除渣,使其中融化的少量鈉鹽進一步析出,澆鑄時澆鑄渣渣型得到明顯改善。
精準(zhǔn)控制澆鑄溫度,改造前澆鑄爐設(shè)計簡單,澆鑄溫度無法準(zhǔn)確控制。經(jīng)設(shè)計測溫裝置、固定測溫距離和測溫點,增加熱電偶測溫,可實現(xiàn)精碲澆筑更加精細化控制,澆鑄時每爐析出碲熔液溫度都能控制在500℃以下,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性[4]。
1.降低析出碲熔化時溫度,將析出碲熔化時,使?jié)茶T爐內(nèi)溫度由550℃下降至500℃以下,減少析出碲中鈉鹽熔化量,進一步改善渣型[5],提高撈渣效果,降低產(chǎn)品鈉含量。
2.設(shè)計測溫裝置,實現(xiàn)了澆鑄時每爐析出碲熔液溫度都能控制在500℃以下,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
3.控制電解液游離堿度為100 g/L[6]、析出碲煮洗時長為80 h、析出碲澆鑄溫度500℃、采用硼砂作為造渣劑為最佳工藝技術(shù)條件。
通過采取上述措施,4N碲產(chǎn)品雜質(zhì)鈉含量穩(wěn)定受控,平均值由23 mg/L下降至12 mg/L以下。