吳文寶
(中煤大屯煤電公司徐莊煤礦, 江蘇 徐州 221611)
跳汰機(jī)的選矸過(guò)程,首先是原煤運(yùn)輸?shù)绞诌x皮帶機(jī)上,由人工進(jìn)行初級(jí)篩選。然后轉(zhuǎn)運(yùn)到跳汰室,在跳汰室中密度大的矸石集中到了底層,通過(guò)排矸系統(tǒng)運(yùn)往矸石倉(cāng)。密度小的煤塊位于上層,經(jīng)排煤系統(tǒng)運(yùn)輸?shù)狡扑闄C(jī)。還有一部分碎煤碎矸石會(huì)隨著水流進(jìn)入斗提機(jī)底部,最后經(jīng)過(guò)斗提機(jī)將其運(yùn)輸?shù)交孛浩?,最終運(yùn)輸至煤倉(cāng)。
1)跳汰機(jī)有篩板電機(jī)及減速機(jī)、滾筒電機(jī)及減速機(jī)、排矸電機(jī)及減速機(jī)等設(shè)備較多,維護(hù)工作量較大。篩板、矸石斗子、外圍滾筒銷(xiāo)子等磨損嚴(yán)重,需要定期更換。跳汰機(jī)還須搭配斗提機(jī)工作,造成檢修工作任務(wù)繁重。檢修工稍有疏忽,檢修不到位就會(huì)造成全礦停產(chǎn)。
2)跳汰機(jī)洗選能力低,煤中含矸率(全文均為煤中矸的質(zhì)量分?jǐn)?shù))在7%~9%之間,矸中含煤率(煤在矸中的質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)在7%左右。遇到工作面斷層等矸石量較多時(shí),無(wú)法滿(mǎn)足工藝需求。跳汰機(jī)洗選噪聲大,同時(shí)產(chǎn)生的污水較多,加劇了徐莊煤礦污水處理方面工作壓力。
3)跳汰機(jī)洗選首先要經(jīng)過(guò)人工揀矸工序,該工序受較大人為因素影響,如人員工作中出現(xiàn)疏忽或者高強(qiáng)度作業(yè)導(dǎo)致疲憊都會(huì)使人員揀矸率下降,影響洗選,從而影響煤質(zhì)。
4)每天每班至少安排4 人揀矸,造成科里人員短缺現(xiàn)象。
5)人工揀矸作業(yè)存在工人勞動(dòng)強(qiáng)度高、噪聲大、粉塵大、工作環(huán)境惡劣等問(wèn)題。
2)最近幾年工作面條件不好,矸石較多,揀矸員工工作壓力大,矸石揀出率不達(dá)標(biāo),嚴(yán)重影響煤質(zhì)。而且矸石揀出率低下容易造成矸石進(jìn)入煤流系統(tǒng),經(jīng)過(guò)破碎機(jī)時(shí),容易造成破碎機(jī)破碎不動(dòng),形成卡堵現(xiàn)象,影響生產(chǎn)。
圖1 CXR-1000 分選系統(tǒng)
1)分選精度高,矸中含煤率低于3%,煤中含矸率也低于3%,優(yōu)于手選、動(dòng)篩跳汰機(jī)的排矸效率。
2)低耗,除電能外無(wú)其他消耗,設(shè)備運(yùn)行全部智能化,操作簡(jiǎn)單,穩(wěn)定性高,無(wú)需人員操作。
3)節(jié)能,物理分離,無(wú)需介質(zhì),耗電量低。
4)環(huán)保:系統(tǒng)完全干法分選,無(wú)需水、介質(zhì)介入,避免環(huán)境污染,減輕徐莊煤礦污水處理壓力。
5)運(yùn)行和維護(hù)成本低。
Arrhenius模型能很好的描述蜂蜜黏度-溫度、黏度-含水量以及黏度-溫度-含水量的關(guān)系,可以通過(guò)公式μ=exp((12.779-0.205 4t)-(0.440 9-0.004 6t)·W)來(lái)大致計(jì)算出不同含水量的蜂蜜在5 ℃~25 ℃范圍內(nèi)的黏度值。
6)系統(tǒng)遠(yuǎn)程一鍵啟動(dòng),無(wú)需任何現(xiàn)場(chǎng)操作。
徐莊煤礦主井提升原煤約390 t/h,振動(dòng)篩篩上物約占25%,所以進(jìn)入選矸系統(tǒng)約97.5 t/h。經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行勘查,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況以及生產(chǎn)需要,選擇在跳汰機(jī)車(chē)間拆除原有的跳汰機(jī),安裝兩臺(tái)智能干法分選機(jī)CXR-1000,單臺(tái)處理能力為150 t/h,帶寬1 000 mm,帶速0~3 m/s 可調(diào)。由于徐莊煤礦單線生產(chǎn),所以選擇兩臺(tái)并列的分選機(jī)。
3.2.1 選煤效果
徐莊煤礦智能干法分選機(jī)CXR-1000 于2021 年元月正式投入使用,應(yīng)用后的選煤效果數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表1、表2 所示。
表1 分選后矸中帶煤率
表2 分選后煤中含矸率
通過(guò)表1 中數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過(guò)五次采樣,五次采樣數(shù)據(jù)中矸中帶煤率都<3%,平均矸中帶煤率也在1.5%左右,指標(biāo)較好。
通過(guò)表2 中數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過(guò)五次采樣,五次采樣數(shù)據(jù)中煤中含矸率都<3%,平均煤中含矸率也在1.4%左右,指標(biāo)較好。
通過(guò)表1、表2 數(shù)據(jù)可以看出,智能干法分選機(jī)CXR-1000 選煤效果較好,能夠滿(mǎn)足徐莊煤礦原煤分選任務(wù),保障徐莊煤礦的煤質(zhì)要求。
3.2.2 應(yīng)用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決辦法。
1)徐莊煤礦智能干法分選機(jī)CXR-1000 于2021年元月正式投入使用,使用一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)煤流系統(tǒng)中沫煤太多,導(dǎo)致物料分離執(zhí)行裝置的噴嘴經(jīng)常堵塞,需要工人每天疏通。經(jīng)過(guò)半年使用電磁閥損壞已達(dá)10 個(gè)左右(單臺(tái)分選機(jī)共有110 個(gè)),主要原因就是噴嘴堵塞。針對(duì)該問(wèn)題,我單位經(jīng)過(guò)研究探討及調(diào)研,最終將原來(lái)的振動(dòng)篩改為滾動(dòng)篩,煤流中現(xiàn)在基本沒(méi)有沫煤。
2)智能干法分選機(jī)自帶的除塵系統(tǒng)除塵效果較差,物料分離執(zhí)行裝置處積聚大量煤塵,也是導(dǎo)致噴嘴堵塞的主要原因。徐莊煤礦在2022 年陸續(xù)投入使用兩臺(tái)濕式除塵器,除塵效果良好。
3)將振動(dòng)篩和除塵風(fēng)機(jī)更換改造完畢后,物料分離執(zhí)行裝置的噴嘴一周內(nèi)就有個(gè)別堵塞,近半年內(nèi)電磁閥損壞3 個(gè),電磁閥損壞率降低70%左右。
1)通過(guò)直接拆除跳汰機(jī),借用跳汰機(jī)車(chē)間并列平鋪兩臺(tái)智能干法分選機(jī)CXR-1000,能為單線生產(chǎn)多一份安全生產(chǎn)保障,減少事故造成停產(chǎn)現(xiàn)象。而且智能干法分選機(jī)CXR-1000 遠(yuǎn)程一鍵啟動(dòng),無(wú)需任何現(xiàn)場(chǎng)操作。
2)將振動(dòng)篩更換為滾動(dòng)篩,大幅度提高篩分效果,減少智能干法分選機(jī)噴嘴堵塞現(xiàn)象,提高噴嘴電磁閥的使用壽命,減少投資成本。
徐莊煤礦人工揀矸作為徐莊煤礦的傳統(tǒng)作業(yè)環(huán)節(jié),存在工人勞動(dòng)強(qiáng)度大、噪聲大、粉塵大、工作環(huán)境惡劣等問(wèn)題,極易造成人身安全事故。徐莊煤礦采用智能干法分選機(jī)替代人工揀矸作業(yè),可降低選矸作業(yè)崗位工人數(shù),同時(shí)降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提升煤礦自動(dòng)化管理水平,降低發(fā)生人身安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。
1)節(jié)省人力成本。采用智能干法分選工藝可節(jié)省4 名揀矸工,由于工作環(huán)境惡劣,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,每人每月工資不低于1 萬(wàn)元。按照企業(yè)每人支出工人工資12 萬(wàn)元/a 計(jì)算,采用智能干法分選機(jī)可節(jié)約人工成本48 萬(wàn)元/a。
2)拆除了跳汰機(jī)、斗提機(jī)等大型設(shè)備,減少設(shè)備維護(hù)維修投資接近50 萬(wàn)元/a。新增智能干法分選機(jī)維護(hù)維修投資接近30 萬(wàn)元/a,綜合降低生產(chǎn)投資成本20 萬(wàn)元/a。
1)采用智能干法分選工藝后,降低原煤分選后矸中帶煤4%,徐莊煤礦年產(chǎn)約169 萬(wàn)t/a,篩上物約占25%,篩上物約42.25 萬(wàn)t/a,即降低原煤流失約1.69萬(wàn)t/a,按照煤銷(xiāo)售價(jià)格750 元/t 計(jì)算,折算后增加效益為1 270 萬(wàn)元/a。
2)智能干法分選工藝可減少產(chǎn)生跳汰機(jī)洗選時(shí)的次生煤泥,改造前每年大約產(chǎn)生3 000 t 煤泥,現(xiàn)在每年產(chǎn)生約2 000 t 煤泥。根據(jù)改造前后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比得知,從煤泥角度考慮,減少原煤流失約1 000 t/a,按照煤銷(xiāo)售價(jià)格750 元/t 計(jì)算,折算后增加效益為75 萬(wàn)元/a。
智能干法分選機(jī)CXR-1000 替代人工撿矸作業(yè)和跳汰機(jī)濕式分選產(chǎn)生的綜合經(jīng)濟(jì)效益分析,見(jiàn)表3。
表3 智能干法分選機(jī)綜合經(jīng)濟(jì)效益分析
從表3 可以看出,徐莊煤礦原煤采用智能干法分選機(jī)CXR-1000 總計(jì)產(chǎn)生1 413 萬(wàn)元/a 的經(jīng)濟(jì)效益,投資回收期短且經(jīng)濟(jì)效益顯著。
智能干法分選機(jī)CXR-1000 遠(yuǎn)程一鍵啟動(dòng),可以對(duì)煤與矸石及雜物有效識(shí)別,具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高、分選精度準(zhǔn)確、矸石不入水、減少泥化、減少人工、生產(chǎn)成本低等特點(diǎn)。保障徐莊煤礦原煤分選處理能力,滿(mǎn)足礦井生產(chǎn)需要,降低生產(chǎn)成本,同時(shí),還解放了繁重的人工撿矸作業(yè),改善了工作環(huán)境,減少了安全隱患,提升了徐莊煤礦選煤系統(tǒng)自動(dòng)化水平;每年增加效益1 413 萬(wàn)元,有非常顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
智能干法分選機(jī)CXR-1000 在徐莊煤礦應(yīng)用過(guò)程中,存在一個(gè)比較鮮明的問(wèn)題是噴嘴易堵塞,導(dǎo)致電磁閥易損壞。我們?cè)趹?yīng)用過(guò)程中進(jìn)行了改造升級(jí),將振動(dòng)篩改造為滾動(dòng)篩,將原有的除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造。大大降低了噴嘴堵塞率,提高了電磁閥的使用壽命。我們直接使用礦內(nèi)壓風(fēng)系統(tǒng),減少了單獨(dú)空壓機(jī)的維修維護(hù)成本。我們保留了手選皮帶,留有一人進(jìn)行揀較大雜物,減少較大雜物進(jìn)入分選系統(tǒng)干擾分選效果。由于徐莊煤礦是單線生產(chǎn),我們使用了兩臺(tái)分選機(jī)并列生產(chǎn),單臺(tái)一旦出現(xiàn)問(wèn)題也不會(huì)造成全礦停產(chǎn)現(xiàn)象。這樣減少事故影響時(shí)間,減少一定的經(jīng)濟(jì)損失。