張 濤
(國(guó)網(wǎng)福建電力有限公司漳州供電公司,福建 漳州 363000)
氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(gas insulated switchgear,GIS)具有結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、可靠性高、維護(hù)工作量小、安裝方便等諸多優(yōu)點(diǎn),目前在新式變電站中應(yīng)用越來越廣泛[1-3]。由于GIS設(shè)備高度集成化,設(shè)備狀態(tài)變化指示并不明顯,容易出現(xiàn)分合閘不到位的情況,且當(dāng)內(nèi)部放電時(shí)無法通過感官或測(cè)溫儀等常規(guī)儀器及時(shí)檢出。雖然GIS變電站的故障發(fā)生率比常規(guī)敞開式變電站低一個(gè)數(shù)量級(jí),但是GIS設(shè)備一旦發(fā)生故障,將會(huì)產(chǎn)生較大的不利影響,檢修周期要比常規(guī)設(shè)備長(zhǎng)[4-6]。本文介紹了一起GIS隔離開關(guān)合閘不到位未及時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致刀口熔化,最后GIS外殼燒穿造成線路跳閘、全站失壓的嚴(yán)重事故。針對(duì)該起事故,對(duì)原因進(jìn)行分析,提出了相應(yīng)的防范措施和整改建議。
變電站A 于2021年11月投運(yùn),是一座220 kV 戶外GIS 變電站,全站共有220 kV、110 kV 和10 kV 3個(gè)電壓等級(jí),配有一臺(tái)三繞組主變壓器,容量為240 MV·A。本期投運(yùn)M 線路與N 線路2 條220 kV線路,這兩條線路的電源取自變電站B。由于前期設(shè)計(jì)原因,本站僅作為終端站為110 kV 及10 kV 客戶供電,后期會(huì)建設(shè)新的220 kV 線路形成多回多站聯(lián)絡(luò)的可靠網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。
計(jì)劃2022 年2 月5 日8 時(shí)至2 月7 日18 時(shí),對(duì)線路N的某桿塔進(jìn)行遷移施工,N線路處于停電檢修狀態(tài)。由于天氣原因,桿塔遷移工作未能如期完成,順延至2 月8 日18 時(shí)。事故前220 kV 側(cè)運(yùn)行方式如圖1所示。
圖1 事故前220 kV側(cè)運(yùn)行方式
由于變電站A 僅有M 線路作為全站電源點(diǎn),為保證M 線路負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行,調(diào)度部門提前調(diào)整了運(yùn)行方式,將部分110 kV、10 kV 重要負(fù)荷及時(shí)轉(zhuǎn)移。有關(guān)部門制定了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控措施,并通知相關(guān)運(yùn)維人員做好M 線路特巡。從2 月5 日停電到事故跳閘前,運(yùn)維人員均匯報(bào)特巡無異常。
2022年2月7日20時(shí)52分46秒,變電站B 220 kV M 線路兩套保護(hù)均動(dòng)作(該線路配置PCS-902 和PSL-603 線路成套保護(hù)裝置),單相跳閘,單相重合不成功,跳開三相斷路器。由于變電站A 僅有M 線路一條電源進(jìn)線,M 線路斷路器跳閘后,全站失壓,損失負(fù)荷24.5 MV·A。另外除跳閘信號(hào)外,該間隔還出現(xiàn)“其他氣室SF6壓力低”告警信號(hào)。
220 kV M 線路GIS 設(shè)備型號(hào)為ZF11-252,其額定電壓和額定電流分別為252 kV 和3150 A,斷路器氣室額定壓力為0.6 MPa,告警壓力為0.52 MPa,閉鎖壓力為0.5 MPa,其他氣室額定壓力為0.5 MPa,熱穩(wěn)定電流為50 kA,額定短時(shí)耐受時(shí)間為4 s。該線路GIS 設(shè)備從投運(yùn)到跳閘事故發(fā)生之前,未發(fā)生過任何故障。
現(xiàn)場(chǎng)檢查M 線路保護(hù)裝置,20 時(shí)52 分46 秒,M線路電流差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,高頻距離保護(hù)動(dòng)作,零序Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作,線路斷路器A 相跳閘,重合不成功,跳開三相斷路器,最大故障電流為40.7 kA,故障測(cè)距為0.03 km。M 線路斷路器匯控柜內(nèi)“其他氣室SF6壓力低告警”指示燈亮起,查看后臺(tái)機(jī)M 線路間隔光字牌也有該信號(hào),該信號(hào)出現(xiàn)的時(shí)間與斷路器跳閘的時(shí)間一致。由此可初步判斷故障為近區(qū)短路故障,故障點(diǎn)距離該站較近,甚至在本站內(nèi)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)M線路的線路側(cè)隔離開關(guān)A相氣室筒體下方燒穿一個(gè)孔洞,面積大約為120 mm×80 mm,如圖2 所示。M 線路的線路側(cè)隔離開關(guān)機(jī)械指示和電氣指示均為合閘位置。
圖2 M線路的線路側(cè)隔離開關(guān)氣室燒穿孔洞
將內(nèi)窺鏡從GIS 設(shè)備燒穿孔洞伸入內(nèi)部,檢查線路側(cè)隔離開關(guān)A 相內(nèi)部放電情況,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部放電嚴(yán)重,動(dòng)、靜觸頭燒蝕情況如圖3 所示,靜觸頭屏蔽罩、梅花觸指、彈簧、導(dǎo)向桿等已燒熔消失,動(dòng)觸頭屏蔽罩已熔化變形(依稀可辨認(rèn)),動(dòng)觸頭觸指及彈簧飛出氣室。在氣室內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量白色粉末,隔離開關(guān)導(dǎo)電體燒毀嚴(yán)重。
圖3 線路側(cè)隔離開關(guān)A相氣室內(nèi)動(dòng)、靜觸頭燒蝕情況
用X 射線對(duì)M線路的線路側(cè)隔離開關(guān)三相動(dòng)、靜觸頭接觸情況進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果如圖4 所示。由圖4 可見,A 相靜觸頭僅剩1 根彈簧,動(dòng)、靜觸頭之間存在較大縫隙,判斷合閘時(shí)動(dòng)觸頭伸入靜觸頭位置不到位;B 相動(dòng)、靜觸頭之間也有輕微縫隙,判斷B相合閘時(shí)也未完全到位;C 相動(dòng)、靜觸頭接觸良好,合閘到位。
圖4 三相動(dòng)、靜觸頭X光圖
2.4.1 A相隔離開關(guān)氣室解體檢查情況
對(duì)A 相隔離開關(guān)氣室進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)隔離開關(guān)內(nèi)部燒蝕嚴(yán)重,如圖5(a)所示。由圖5(a)可見,A 相隔離開關(guān)動(dòng)觸頭座、靜觸頭屏蔽罩及梅花觸指已全部消失,筒體燒穿孔洞位于動(dòng)觸頭座下方,氣室內(nèi)壁存在熔化物,隔離開關(guān)導(dǎo)電體及氣室內(nèi)壁表面均沾滿粉末(SF6氣體分解物)及燒蝕殘留物。
圖5 解體后A相隔離開關(guān)動(dòng)、靜觸頭檢查及測(cè)量情況
用卡尺測(cè)量動(dòng)、靜觸頭之間的距離為18.7 mm,如圖5(b)所示,A 相隔離開關(guān)顯示合閘位置時(shí),動(dòng)觸頭剛超過剛合點(diǎn)(按照廠家規(guī)定剛合點(diǎn)深度為15 mm,該型號(hào)隔離開關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)插入深度為24.8 mm),即合閘不到位。
2.4.2 B相隔離開關(guān)氣室解體檢查情況
對(duì)B 相隔離開關(guān)氣室進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)動(dòng)觸頭端部有明顯燒蝕痕跡,靜觸頭梅花觸指僅有2 片觸指接觸,其他有放電灼燒痕跡,表面有灰白色燒蝕物。靜觸頭內(nèi)導(dǎo)向螺栓、外屏蔽罩完整,GIS 氣室內(nèi)壁無放電痕跡,如圖6 所示。從動(dòng)、靜觸頭的燒蝕痕跡可以判斷B 相隔離開關(guān)合閘不到位,不到位程度較低。
圖6 解體后B相隔離開關(guān)動(dòng)、靜觸頭檢查情況
2.4.3 C相隔離開關(guān)氣室解體檢查情況
對(duì)C 相隔離開關(guān)氣室進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)動(dòng)、靜觸頭完好,無放電痕跡,如圖7 所示。通過動(dòng)觸頭上的痕跡位置可判斷動(dòng)觸頭插入深度達(dá)到25 mm,達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求,滿足正常通流能力。
圖7 解體后C相隔離開關(guān)分、合位檢查情況
X 射線及解體檢查結(jié)果確定了M 線路的線路側(cè)隔離開關(guān)A 相氣室內(nèi)動(dòng)、靜觸頭燒蝕嚴(yán)重是造成本次事故的直接原因。由事故前的運(yùn)行方式可知,事故前該站兩條線路狀態(tài)均未發(fā)生變化,推測(cè)M 線路負(fù)荷電流變化對(duì)本次事故有間接影響。
圖8 為M 線路A 相跳閘前幾小時(shí)的負(fù)荷電流變化情況。由圖8 可知,16 時(shí)10 分A 相負(fù)荷電流由186 A 急速增大至943 A,20 時(shí)52 分跳閘前A 相電流為743 A。跳閘前負(fù)荷電流約是平時(shí)負(fù)荷電流的4倍,在隔離開關(guān)接觸電阻不變的情況下,刀口發(fā)熱量達(dá)到原來的十幾倍,因此推測(cè)M 線路負(fù)荷電流的變化使線路側(cè)隔離開關(guān)A 相接觸不良導(dǎo)致的發(fā)熱量劇增,最后造成GIS外殼燒穿。
圖8 負(fù)荷電流變化情況
M 線路自2021 年11 月投運(yùn)以來一直未進(jìn)行檢修、維護(hù)工作,因此判斷隔離開關(guān)合閘不到位的原因是在投運(yùn)過程中施工單位及廠家未按照規(guī)范工藝進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試。一般來說,隔離開關(guān)合閘不到位的原因主要有:出廠前裝配過程中工藝控制不嚴(yán);傳動(dòng)系統(tǒng)銹蝕,螺栓松動(dòng),連桿變形;現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接安裝時(shí)未按要求進(jìn)行裝配及調(diào)試。
1)出廠裝配及試驗(yàn)檢查。對(duì)M 線路的線路側(cè)隔離開關(guān)出廠裝配檢查卡、試驗(yàn)檢查卡進(jìn)行仔細(xì)核對(duì),除未記錄三相聯(lián)調(diào)尺寸外,未發(fā)現(xiàn)其他異常,基本排除廠內(nèi)裝配時(shí)工藝不嚴(yán)導(dǎo)致隔離開關(guān)合閘不到位的可能。
2)傳動(dòng)系統(tǒng)檢查。對(duì)氣室設(shè)備進(jìn)行解體檢查,未發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)系統(tǒng)螺栓松動(dòng)、連桿變形等現(xiàn)象。傳動(dòng)連桿軸雖存在一定的銹蝕情況,但外向軸外層活動(dòng)自如,軸銷拔出時(shí)雖存在卡澀情況但不影響傳動(dòng),可排除傳動(dòng)銹蝕、螺栓松動(dòng)及連桿變形導(dǎo)致隔離開關(guān)合閘不到位的可能。
3)現(xiàn)場(chǎng)安裝階段檢查。該變電站從2019 年籌備至2021 年11 月投運(yùn),歷時(shí)近3 年。220 kV GIS 設(shè)備自2021 年5 月進(jìn)站到10 月調(diào)試結(jié)束,時(shí)間跨度較大,調(diào)試人員更換兩次。M線路GIS設(shè)備由第一批調(diào)試人員于7 月完成第一次調(diào)試,8 月開始由第二批調(diào)試人員進(jìn)行第二次調(diào)試。由于技術(shù)原因,第二次調(diào)試人員需要分相將第一次調(diào)試好的三相聯(lián)動(dòng)出線隔離開關(guān)、接地刀閘拆除。間隔底架和斷路器重新安裝完畢后,再將分相拆除的出線隔離開關(guān)、接地刀閘復(fù)位。復(fù)位后由第一次調(diào)試人員調(diào)試好的相間連桿及固定板位置發(fā)生了變化,第二次調(diào)試人員、現(xiàn)場(chǎng)施工單位未按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝配和重新調(diào)試,也未通過觀察窗對(duì)機(jī)械指示進(jìn)行位置確認(rèn)。根據(jù)回路測(cè)試相關(guān)報(bào)告可知,線路側(cè)隔離開關(guān)各相現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試試驗(yàn)電阻值分別為A 相304.7 μΩ、B 相287.1 μΩ、C 相292μΩ,按照1.2倍回路電阻試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和理論極限值無法判斷出隔離開關(guān)合閘不到位。
由圖8 可見,16 時(shí)10 分之前M 線路的線路側(cè)隔離開關(guān)A 相負(fù)荷電流一直穩(wěn)定在225 A 以下,16 時(shí)10分之后負(fù)荷電流開始激增。檢查該時(shí)間點(diǎn)前后變電站內(nèi)線路運(yùn)行方式的變化情況,發(fā)現(xiàn)先前為保持負(fù)荷平衡轉(zhuǎn)移出去的110 kV和10 kV負(fù)荷于16時(shí)10分左右全部轉(zhuǎn)移至該變電站供電。查閱當(dāng)日調(diào)度交接班記錄,發(fā)現(xiàn)2 月7 日14 時(shí)調(diào)度進(jìn)行交接班時(shí)未記錄N 線路停電延期(申請(qǐng)延期至8 日18 時(shí))事項(xiàng)。由此可知,由于當(dāng)日接班調(diào)度員未認(rèn)真核對(duì)當(dāng)前運(yùn)行方式,導(dǎo)致轉(zhuǎn)移出去的負(fù)荷被轉(zhuǎn)移回來,M 線路負(fù)荷電流激增。從16 時(shí)10 分至20 時(shí)52 分近4.5 h 內(nèi),高負(fù)荷電流持續(xù)作用使得發(fā)熱量不斷積聚,導(dǎo)致接觸不良的M 線路的線路側(cè)隔離開關(guān)A 相動(dòng)、靜觸頭燒熔,熔化物從均壓罩內(nèi)噴濺而出,使GIS 氣室內(nèi)壁燒穿,造成對(duì)地?fù)舸┕收?,發(fā)生保護(hù)動(dòng)作,導(dǎo)致開關(guān)跳閘。
由以上分析可知,安裝工藝不規(guī)范導(dǎo)致了隔離開關(guān)合閘不到位。由于本次隔離開關(guān)安裝涉及拆分后重新組裝的情況,在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到以下幾點(diǎn)以確保隔離開關(guān)分合到位。
1)該型號(hào)隔離開關(guān)三相橫式隔接組合共用一個(gè)底座,三相傳動(dòng)連桿長(zhǎng)度固定,需要在現(xiàn)場(chǎng)將連桿分相對(duì)接。二次調(diào)試前,將連桿在軸銷位置處拆除,使用工裝對(duì)中銷保證橫式隔接組合與斷路器對(duì)中。調(diào)試完畢后恢復(fù)相間傳動(dòng)連桿,并進(jìn)行手動(dòng)分合操作,使用對(duì)燈檢查三相合閘是否同步。
2)橫式隔接組合為單相獨(dú)立機(jī)構(gòu),三相聯(lián)動(dòng),機(jī)構(gòu)箱傳動(dòng)軸直連拐臂,連桿恢復(fù)后,應(yīng)檢查三相拐臂角度一致。
3)隔離開關(guān)合閘后,可以用X 射線檢查觸頭接觸情況,以確認(rèn)隔離開關(guān)動(dòng)觸頭插入靜觸頭的深度滿足相關(guān)要求。
此外,調(diào)度人員應(yīng)熟悉檢修申請(qǐng)具體情況,對(duì)與停電申請(qǐng)相關(guān)的其他申請(qǐng)應(yīng)加以關(guān)聯(lián)和區(qū)分,避免出現(xiàn)誤恢復(fù)已轉(zhuǎn)移負(fù)荷導(dǎo)致負(fù)荷電流激增的情況。
GIS 設(shè)備因其優(yōu)越的性能在變電站中得到越來越廣泛的應(yīng)用,但其故障更加隱秘,不容易被發(fā)現(xiàn),一旦發(fā)現(xiàn)往往已經(jīng)比較嚴(yán)重。GIS 設(shè)備的安全運(yùn)行離不開調(diào)度、運(yùn)行、檢修等各專業(yè)崗位人員的協(xié)作。只有在安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)、例行檢修等各環(huán)節(jié)中,嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)試要求、運(yùn)維規(guī)定及檢修工藝標(biāo)準(zhǔn),才能有效預(yù)防事故的發(fā)生。