黃振霞 李 堅 田 彤 馬學文
(上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西 柳州 545007)
排氣歧管作為發(fā)動機的關鍵部件,其作用是將各缸的高溫廢氣集中起來導入排氣總管。排氣歧管需要承載高低溫氣體的冷熱沖擊、發(fā)動機振動激勵。隨著發(fā)動機性能及排放要求的日益提高,排氣溫度也越來越高,對排氣歧管材料耐熱性的要求越來越高,熱疲勞開裂成為排氣歧管最為常見的失效模式[1-3]。
在某款汽油增壓發(fā)動機的臺架耐久試驗及熱循環(huán)試驗中,出現(xiàn)多例排氣歧管開裂失效。裂紋位置一致,都是在3-4 氣道間出現(xiàn)貫穿性裂紋,如圖1所示。
圖1 排氣歧管3-4 氣道間貫穿性裂紋
對排氣歧管氣道開裂做故障樹分析,如圖2 所示。造成氣道開裂三大因素為:質(zhì)量問題、振動過大、熱負荷過大,分別對三大因素做失效原因排查。
圖2 排氣歧管氣道開裂故障樹分析
該排氣歧管材料為奧氏體耐熱鑄鋼,材料耐溫極限1 025 ℃,金相組織為奧氏體基體及晶間碳化物。
對開裂排氣歧管做泄露量、尺寸、材料成分、斷口分析、金相、硬度等做檢測,確認零件材料符合要求、亦不存在鑄造缺陷。
1)開裂排氣歧管泄漏量超限;由于受熱變形,法蘭平面度及安裝孔的位置度超差,但在可接受范圍;開裂處壁厚檢測:圖紙要求壁厚4.5±0.5 mm,實測開裂位置4.71、4.42 mm,如圖3 所示,壁厚在公差范圍內(nèi)。
圖3 開裂處壁厚檢測
2)材料成分、硬度、金相組織均在材料標準要求范圍內(nèi),如表1、圖4 所示。
表1 材料成分及硬度檢測
圖4 開裂處金相組織
排氣歧管排氣熱端模態(tài)分析熱應力分析
3)斷口分析及電鏡分析,如圖5、6 所示,裂紋斷面呈深灰色,斷面平整。
圖5 斷口分析
圖6 電鏡分析
檢測臺架上發(fā)動機(缸蓋)振動、增壓器中間體及執(zhí)行器振動。由于排氣歧管溫度過高,無法直接在排氣歧管上安裝加速度傳感器,故通過檢測增壓器的振動來評估整個排氣熱端的振動水平。如圖7 所示,發(fā)動機本體的振動并無異常,在可接受范圍內(nèi);而增壓器中間體及執(zhí)行器振動均存在超限現(xiàn)象,如圖8 所示。
圖7 發(fā)動機本體振動
該排氣歧管在國五項目中已經(jīng)得到充分的驗證,并無開裂現(xiàn)象,排氣歧管及增壓器的模態(tài)均高于發(fā)動機點火頻率。然而,在升級至國六后三元催化器集成了GPF,重量增加了近一倍,而與增壓器的連接結(jié)構、支撐結(jié)構都沒有更新。排氣歧管開裂失效也都是出現(xiàn)在國六項目發(fā)動機上。分別對國五、國六排氣熱端整體(含排氣歧管、增壓器、三元催化器)做模態(tài)分析,如圖9 所示。國六排氣熱端模態(tài)只有141 Hz,低于發(fā)動機點火頻率180 Hz,這是造成振動過大的原因。
圖9 排氣熱端模態(tài)分析
檢測發(fā)動機排溫,最大排氣溫度880 ℃,排氣歧管材料耐溫極限1 025 ℃,并不存在排氣溫度過高問題。
檢查氣道結(jié)構,裂紋位于2、3 氣道交匯及4 氣道分隔處。此處是氣道分隔最小壁厚位置,處于圓角邊緣且處于凹陷部位。發(fā)動機工作時,此處同時受到第2、3、4 氣道高溫氣流的沖刷,造成過熱、產(chǎn)生較大的熱應力集中。裂紋從氣道分隔處、由內(nèi)表面向外裂穿,同時向兩側(cè)管壁延伸,如圖10 所示。
圖10 開裂處氣道結(jié)構示意
結(jié)合CFD 溫度場分析,對排氣歧管做熱應力分析發(fā)現(xiàn):開裂部位溫度850 ℃、累積塑性變形較大如圖11 所示。進一步驗證了開裂部位熱負荷較大、存在熱應力集中。
圖11 排氣歧管熱應力分析
綜上所述,排氣歧管開裂原因為:
1)排氣熱端模態(tài)過低、振動過大;
2)開裂處存在熱應力集中。
對排氣歧管做質(zhì)量功能展開(QFD 質(zhì)量屋,如圖12 所示):排氣系統(tǒng)結(jié)構布置、渦輪增壓器結(jié)構設計、排氣歧管結(jié)構設計是整個排氣系統(tǒng)的關鍵特性。目前系統(tǒng)中存在的振動過大問題,主要是系統(tǒng)結(jié)構強度不足、模態(tài)過低造成。
圖12 排氣歧管質(zhì)量功能展開
提高排氣熱端整體模態(tài),可以有幾種方式或策略:增加增壓器支架、優(yōu)化排氣歧管結(jié)構、優(yōu)化增壓器結(jié)構、優(yōu)化三元催化器總成、增加三元催化器總成支架。從變更成本、結(jié)構強度、關聯(lián)變更量、涉及的試驗驗證、裝配難易程度、變更周期、質(zhì)量變化幾個方面評估各方案,并進行普氏矩陣分析,如圖13 所示。
圖13 排氣熱端模態(tài)提升普氏矩陣分析
結(jié)合QFD、普氏矩陣分析可以得出:影響系統(tǒng)結(jié)構強度、振動因素主要有支架位置&數(shù)量、支架&增壓器&排氣歧管&三元催化器結(jié)構設計、三元催化器總成質(zhì)量。
增加三元催化器總成支架的方案,成本低廉、關聯(lián)變更量小、涉及試驗驗證少、變更周期短、質(zhì)量輕,無疑是最優(yōu)的方案。如圖14 所示,增加一個三元催化器總成支架后,排氣熱端一階模態(tài)由141 Hz 提高至185 Hz。
圖14 新增三元催化器支架方案
增大開裂處圓角半徑,使氣道過渡更為平順,減小內(nèi)凹結(jié)構。
增加一個三元催化器總成支架后,排氣熱端一階模態(tài)由141 Hz 提高至185 Hz,高于發(fā)動機點火頻率。在發(fā)動機臺架上做增壓器總成的振動測試,增壓器中間體振動降低3.5 g、執(zhí)行器振動降低4 g。
增大排氣歧管開裂處圓角半徑同時應用新的三催支撐結(jié)構,在發(fā)動機臺架耐久試驗及熱循環(huán)試驗中驗證,排氣歧管開裂問題得以改善。