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        化學鍍鎳/金中銅鎳分離的影響因子

        2023-11-02 08:29:12劉夢茹崔冬冬唐海波
        印制電路信息 2023年10期
        關鍵詞:銅鎳藥水硫酸

        劉夢茹 崔冬冬 唐海波 張 勇

        (生益電子股份有限公司,廣東 東莞 523127)

        0 引言

        印制電路板(printed circuit board,PCB)在化學鍍鎳/金工藝過程中,底層銅與鎳層分離是涉及可靠性方面的缺陷之一,其為過程必需的檢驗項,如果缺陷板應用到產(chǎn)品上,將面臨元器件脫落等可焊性風險,因此必須杜絕該問題的發(fā)生。

        本公司在生產(chǎn)過程中使用A 系列及B 系列藥水時,均出現(xiàn)過銅鎳分離的問題,影響較大,故本文對銅鎳分離問題進行研究。

        1 失效數(shù)據(jù)分析

        1.1 失效表觀確認

        對過程中一些代表性的失效表觀情況進行分析,如圖1所示。由圖1可見,分離出現(xiàn)在孔環(huán)位置,焊盤位置未出現(xiàn)。

        圖1 銅鎳分離

        1.2 鍍層厚度測量

        通過X射線測量分離位置金鎳厚,見表1。

        表1 鍍層厚度分析 單位:μm

        由表1 可見,分離位置基本無鎳,因此可確認為銅鎳分離。

        1.3 金相顯微鏡切片分析

        對分離位置做金相顯微鏡切片分析,觀察分離位置孔口及孔內(nèi)的差異,如圖2所示。由圖2可以看出,孔口及孔內(nèi)分離位置為銅鎳交界面,故為銅鎳分離。

        圖2 分離位置金相顯微鏡切片

        1.4 FIB激光切割確認

        對銅鎳交界面進行聚焦離子束(focus ion beam,F(xiàn)IB)激光切割,將鎳層與銅層界面放大到20 000倍,如圖3所示。由圖3可以看到,除鎳銅分離外在交界面未發(fā)現(xiàn)其他污染物。

        圖3 銅鎳分離問題板FIB分析結(jié)果(20 000倍)

        1.5 鎳腐蝕確認

        對銅鎳剝離位置進行電鏡分析,如圖4 所示。由圖4 可見,銅鎳分離位置處的鎳腐蝕良好,因此可以判斷銅鎳分離并非化鎳過程的異常原因。

        1.6 結(jié)論

        由失效數(shù)據(jù)分析可知,問題點可以確定為銅鎳分離集中在孔環(huán)上,失效的問題點與化鎳過程無關。

        2 失效原因分析

        2.1 產(chǎn)品的工藝流程

        失效產(chǎn)品的工藝流程為:除油→水洗→微蝕→水洗→酸洗→水洗→酸洗→預浸→活化→酸洗→水洗→酸洗→水洗→化鎳→水洗→沉金→金回收→水洗→烘干。

        由前面的失效數(shù)據(jù)分析可知,分離位置確認為銅鎳分離,且與化鎳過程無關,因此可以判定問題出現(xiàn)在化鎳之前,即除油到化鎳前的水洗流程。

        2.2 產(chǎn)線狀態(tài)確認

        產(chǎn)線問題共分為2種狀態(tài):

        (1)保養(yǎng)后生產(chǎn)1 d以上時出現(xiàn)孔環(huán)分離。更換除油到活化后的水洗后,無分離問題,初步分析原因為做板過程中導致的藥水缸污染,問題發(fā)生在4# B藥水沉金線。

        (2)新開缸生產(chǎn)存在分離問題。初步分析原因為新開缸藥水存在污染問題(來料異?;蚓€體本身的污染),問題發(fā)生在1# A藥水沉金線。

        2.3 初步原因分析

        通過現(xiàn)場及流程分析可知,銅面與鎳面的結(jié)合力不足造成銅鎳分離。對銅鎳分離的影響因子分析如圖5所示。

        圖5 銅鎳分離影響因子

        確認影響銅鎳分離的因子為除油、微蝕、活化、硫酸、水質(zhì)、銅面氧化、微蝕量不足等,需進一步確認哪些為強相關因子。其中:①水質(zhì)的問題可通過電導率及pH 值進行測試和判定,在實際驗證過程中,水質(zhì)電導率≤20 μS/cm,pH 為6~8,結(jié)果均正常,未被污染,因此不再進行驗證。②眾所周知,銅面嚴重氧化及微蝕量[1]較小,導致粗糙度不足并產(chǎn)生分離問題,因此不在試驗中進行驗證測試。

        3 試驗方案

        3.1 試驗原料

        (1)現(xiàn)有條件:①1#沉金線使用的A 藥水,搭配PC1816 微蝕劑(硫酸雙氧水體系[2])及化學純(chemically pure,CP)級硫酸;②4#沉金線使用的B 藥水,搭配PC1816 微蝕劑及分析純試劑(analytical reagent,AR)級硫酸;對出現(xiàn)的問題可以通過交叉試驗進行驗證。

        (2)現(xiàn)狀:①1#A藥水開缸后存在分離問題;②4# B 藥水開缸后做板無異常,連續(xù)做板1 d 以上,存在分離問題;③生產(chǎn)過程中,除油、微蝕、活化存在交叉污染的情況。

        3.2 儀器及設備

        儀器及設備分別為鉆孔機、等離子體機、除膠線、沉銅線、黑影線、研磨機、回流焊、金相顯微鏡、元素分析儀等。

        4 試驗結(jié)果與分析

        4.1 針對新開缸后存在的分離問題驗證

        通過1#及4# 2 條線的交叉驗證可知,新開缸的藥水為1#線酸洗異常導致的分離問題的原因,見表2。

        表2 新開缸藥水分離驗證方案及結(jié)果

        對1#沉金線使用的CP 級硫酸及新批次的CP級硫酸進行對比化驗,見表3。由表3 可知,硫酸存在污染,導致銅鎳分離問題。

        表3 CP級硫酸主要雜質(zhì)化驗對比 單位:%

        4.2 針對連續(xù)做板過程中出現(xiàn)的分離研究

        通過交叉試驗對比可知,更換微蝕藥水或活化藥水均可以改善分離問題,故可確認PC1816微蝕藥水與B 活化藥水不匹配(硫酸雙氧水不同時期的咬蝕銅面粗糙程度不同),見表4。

        表4 連續(xù)做板過程中分離驗證方案及結(jié)果

        PC1816 微蝕藥水的微蝕效果表觀電鏡圖如圖6 所示。由圖6 可知,PC1816 微蝕效果隨著做板量增加而變差(即咬蝕的銅面不夠粗糙),導致銅面與鈀的結(jié)合能力變差,從而導致銅鎳分離。

        4.3 生產(chǎn)過程中的污染源

        在生產(chǎn)現(xiàn)場排查過程中,發(fā)現(xiàn)存在除油、微蝕、活化藥水(除油、微蝕、活化的正常控制濃度為13%、2%、8%)相互交叉污染的風險。同時在自動添加過程中,添加盒內(nèi)的藥水可能被Ti(鈦探針)污染,活化藥水由無色透明變?yōu)樽仙?。因此對Ti污染及藥水間的交叉污染進行研究。

        4.3.1 除油缸被污染的模擬測試

        除油缸接中央加藥硫酸管道,且除油劑的自動添加與微蝕、活化藥水的自動添加并列排布,除油缸可能被硫酸、微蝕、活化藥水污染。設計試驗為正常13%除油液中加入不同藥水,結(jié)果見表5。由表5 可知,除油劑被硫酸、微蝕、活化藥水污染后,不會出現(xiàn)銅鎳分離問題;被Ti污染后,存在分離問題。

        表5 除油劑被污染驗證試驗及結(jié)果

        4.3.2 微蝕缸被污染的模擬測試

        微蝕劑的自動添加與除油、活化藥水的自動添加并列排布,微蝕缸可能被除油、活化藥水污染。設計試驗為正常2%微蝕液中加入不同藥水,結(jié)果見表6。由表6 可知,微蝕劑被除油、活化及Ti污染后,均存在分離問題。

        表6 微蝕劑被污染驗證試驗及結(jié)果

        4.3.3 活化缸被污染的模擬測試

        活化的自動添加與除油、微蝕藥水的自動添加并列排布,活化缸可能被除油、微蝕藥水污染。設計試驗為正常8%活化劑中加入不同藥水,結(jié)果見表7。由表7 可知,活化劑被除油劑污染后發(fā)生整板缺鍍的問題;被微蝕劑、除油劑污染無銅鎳分離,說明銅鎳分離與活化缸被除油與微蝕藥水污染無關;活化劑被Ti污染后,存在分離問題。

        表7 活化劑被污染驗證試驗及結(jié)果

        4.4 結(jié)論

        (1)不同的微蝕藥水體系與不同的化學鍍鎳/金藥水體系搭配,會影響銅面的結(jié)合力,主要為微蝕藥水后期咬蝕的銅面粗糙度不足導致。

        (2)硫酸的純度影響銅面與鎳面的結(jié)合力,故在搭配沉金藥水時,優(yōu)先選擇AR級硫酸進行匹配,減少外來雜質(zhì)的影響。

        (3)Ti 材質(zhì)會被除油、微蝕(硫酸雙氧水體系)、活化藥水腐蝕,并污染上述藥水,導致銅面與鎳面結(jié)合力變差。

        (4)微蝕缸被除油、活化藥水污染后,均存在分離問題,主要為影響了銅面的粗糙度所導致。

        (5)活化缸被除油、微蝕藥水污染后,不會導致分離問題,但會導致缺鍍問題。

        5 改善方案及效果

        針對銅鎳分離問題,改善方案及效果見表8。

        表8 銅鎳分離問題改善方案及效果

        6 結(jié)語

        不同體系的微蝕藥水與化金藥水的匹配性、硫酸的純度、微蝕藥水的微蝕效果(污染或微蝕量不足導致)、金屬Ti的污染等,均會導致不同程度的化金銅鎳分離問題。針對導致銅鎳分離的不同原因采取措施加以改善,可以很好地控制甚至消除銅鎳分離問題。

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