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        稀燃汽油機(jī)NOx 排放后處理方案的研究

        2023-11-01 11:41:32田一潤徐立峰周益波
        關(guān)鍵詞:后處理發(fā)動機(jī)效率

        田一潤 張 淼 徐立峰 楊 建 周益波

        (寧波吉利羅佑發(fā)動機(jī)零部件有限公司 浙江 寧波 315336)

        引言

        汽油的理論空燃比為14.7。稀燃是指汽油機(jī)在空燃比大于理論空燃比時的燃燒。稀燃技術(shù)能夠有效提高汽油機(jī)效率和降低排放。但是,只有當(dāng)汽油機(jī)工作在理論空燃比附近時,傳統(tǒng)的三元催化器才能同時有效地降低HC、CO 和NOx排放[1-4];當(dāng)汽油機(jī)稀燃時,傳統(tǒng)的三元催化器無法有效地降低NOx排放。因此,如何有效地降低NOx排放是汽油機(jī)稀燃時必需解決的關(guān)鍵問題之一。

        本文的稀燃汽油機(jī)NOx排放后處理方案采用新型三元催化器(NTWC)+催化型汽油機(jī)顆粒過濾捕集器(CGPF)+選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)的技術(shù)方案,控制策略采用基于氨存儲[5-9]的SCR 系統(tǒng)控制策略。新型三元催化器(New Three Way Catalytic Converter,NTWC)解決理論空燃比燃燒時的冷起動排放;催化型汽油機(jī)顆粒過濾捕集器(Catalyzed Gasoline Particulate Filter,CGPF)[10]是在GPF 載體上涂覆催化劑。選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)系統(tǒng)通過尿素噴射系統(tǒng)將一定量的尿素溶液噴入混合器中,SCR 吸附存儲噴射的還原劑,凈化發(fā)動機(jī)排放中的NOx。本文采用新鮮態(tài)催化劑,通過臺架控制發(fā)動機(jī)冷卻水溫度分別在40 ℃(冷起動工況)和90 ℃(正常運(yùn)行工況),SCR 系統(tǒng)分別采用全液式尿素噴射系統(tǒng)(簡稱全液式SCR 系統(tǒng))和氣助式尿素噴射系統(tǒng)(簡稱氣助式SCR 系統(tǒng)),進(jìn)行了稀燃汽油機(jī)在穩(wěn)態(tài)工況下降低NOx排放的試驗(yàn)。

        1 試驗(yàn)用汽油機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

        試驗(yàn)用汽油機(jī)為某3 缸4 沖程渦輪增壓直噴汽油機(jī),汽油機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 試驗(yàn)汽油機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

        2 試驗(yàn)裝置及試驗(yàn)方法

        2.1 NOx 排放后處理系統(tǒng)

        采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng)主要包括DCU(尿素噴射控制單元)、尿素箱、建壓泵(集成在尿素箱里,與尿素箱一體)、電控噴嘴、NTWC催化器、CGPF、全液式SCR 系統(tǒng)等,如圖1 所示。NTWC 的載體體積為1.1 L,目數(shù)/壁厚為750/2;CGPF 的載體體積為1.4 L,目數(shù)/壁厚為300/8;SCR的載體體積為2.47 L,目數(shù)/壁厚為400/4,銅基分子篩涂層;電控噴嘴的最小流量為20 mL/h。

        圖1 采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng)示意圖

        采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng)主要包括DCU、尿素箱、計(jì)量泵、機(jī)械噴嘴、NTWC 催化器、CGPF、氣助式SCR 系統(tǒng)等,氣助式SCR 系統(tǒng)的規(guī)格、涂覆與全液式SCR 系統(tǒng)相同,如圖2 所示。計(jì)量泵的最小流量為70 mL/h。計(jì)量泵通過管路與尿素箱連接,圖中未展示尿素箱。

        圖2 采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx 排放后處理系統(tǒng)示意圖

        2.2 試驗(yàn)裝置

        試驗(yàn)臺架主要包括試驗(yàn)用汽油機(jī)、測功機(jī)、排放測量儀器和NOx排放后處理系統(tǒng),如圖3 所示。

        圖3 發(fā)動機(jī)試驗(yàn)臺架布置

        試驗(yàn)用主要測試設(shè)備和儀器見表2。

        表2 試驗(yàn)用主要測試設(shè)備和儀器

        2.3 試驗(yàn)方法

        2.3.1 40 ℃和90 ℃冷卻水溫度時發(fā)動機(jī)NOx原機(jī)排放及溫度測試

        發(fā)動機(jī)冷機(jī)起動時,冷卻水溫度控制在(40±2)℃,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在3 000 r/min 以內(nèi),每隔500 r/min 統(tǒng)計(jì)一組數(shù)據(jù)。每一個轉(zhuǎn)速下,采集負(fù)荷BMEP 分別在0.2、0.4、0.6、0.8 和1.0 MPa 下的NOx原機(jī)排放及溫度數(shù)據(jù)(SCR 不參與工作)。

        發(fā)動機(jī)熱機(jī)時,冷卻水溫度控制在(90±2)℃,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在4 000 r/min 以內(nèi),每隔500 r/min 統(tǒng)計(jì)一組數(shù)據(jù)。每一個轉(zhuǎn)速下,采集負(fù)荷BMEP 分別在0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 和1.2 MPa 下的NOx原機(jī)排放及溫度數(shù)據(jù)(SCR 不參與工作)。

        2.3.2 采用全液式和氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng)的排放測試

        1)采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),在SCR 系統(tǒng)下游40 cm 以上位置布置NH3分析儀,調(diào)整發(fā)動機(jī)工況至各個載體溫度及空速點(diǎn)(即40 ℃和90 ℃冷卻水溫度時發(fā)動機(jī)NOx原機(jī)排放及溫度測試工況),然后按照氨氮比1 ∶1 的當(dāng)量關(guān)系噴入尿素,待NOx值及NH3泄漏值穩(wěn)定后,查看NOx轉(zhuǎn)化效率及NH3泄漏情況。若NOx轉(zhuǎn)化效率較高、NH3泄漏較多,將尿素噴射量的當(dāng)量比調(diào)整至0.80 或0.75。通過幾次反復(fù)的調(diào)整,使NOx轉(zhuǎn)化效率及NH3泄漏值保持在一個均衡的值(NH3泄漏值控制在10×10-6以內(nèi),NOx排放控制在5×10-6以內(nèi))。

        2)更換為氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),重復(fù)上述測試過程。

        3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        3.1 采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx 排放后處理系統(tǒng)對NOx 排放的影響

        采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在40 ℃時,SCR 系統(tǒng)前端溫度的變化如圖4 所示。

        圖4 40 ℃冷卻水溫度時的SCR 系統(tǒng)前端溫度變化(采用全液式SCR 系統(tǒng))

        從圖4 可以看出,從整體趨勢上看,SCR 系統(tǒng)前端溫度隨著發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速及負(fù)荷的增加而升高。在1 500 r/min@0.2 MPa 工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最低,為317 ℃;在3 000 r/min@1.0 MPa 工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最高,為501 ℃;其余工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度在317 ℃~501 ℃之間。

        采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在40 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率的變化如圖5 所示。

        圖5 40 ℃冷卻水溫度時NOx 轉(zhuǎn)化效率的變化(采用全液式SCR 系統(tǒng))

        從圖5 可以看出,在2 500 r/min@1.0 MPa 和3 000 r/min@1.0 MPa 工況,NOx轉(zhuǎn)化效率均為95%,其余工況,NOx轉(zhuǎn)化率均在98%及以上。

        采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在90 ℃時,SCR 系統(tǒng)前端溫度的變化如圖6 所示。

        圖6 90 ℃冷卻水溫度時SCR 系統(tǒng)前端溫度變化(采用全液式SCR 系統(tǒng))

        從圖6 可以看出,從整體趨勢上看,SCR 系統(tǒng)前端溫度隨著發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速及負(fù)荷的增加而升高。在1 500 r/min@0.2 MPa 工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最低,為244 ℃;在4 000 r/min@1.2 MPa 工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最高,為695 ℃;其余工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度在244 ℃~695 ℃之間。

        采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在90 ℃時,SCR 系統(tǒng)前端NO2/NOx比例的變化如圖7 所示。

        圖7 90 ℃冷卻水溫度時SCR 系統(tǒng)前端NO2/NOx 比例的變化(采用全液式SCR 系統(tǒng))

        從圖7 可以看出,從整體趨勢上看,SCR 系統(tǒng)前端NO2/NOx比例隨著發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速及負(fù)荷的增加而下降。

        采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在90 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率的變化如圖8 所示。

        圖8 90 ℃冷卻水溫度時NOx 轉(zhuǎn)化效率的變化(采用全液式SCR 系統(tǒng))

        從圖8 可以看出,當(dāng)BMEP≤0.8 MPa 時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到86%及以上。當(dāng)BMEP≥1.0 MPa 時,不同負(fù)荷下,達(dá)到某一轉(zhuǎn)速后,NOx轉(zhuǎn)化效率隨著轉(zhuǎn)速的增加急劇下降;負(fù)荷越大,與NOx轉(zhuǎn)化效率急劇下降對應(yīng)的轉(zhuǎn)速越低。結(jié)合圖6 與圖8 可以看出,當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度小于520 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到96%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度在520 ℃~600 ℃之間時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到81%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度大于600 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率急劇下降。

        導(dǎo)致NOx轉(zhuǎn)化效率下降的原因有:

        1)SCR 系統(tǒng)的催化劑在高溫下性能嚴(yán)重下降;

        2)結(jié)合圖6 和圖7 可知,高溫下,NOx中的NO2比例[2]下降,降低了NOx轉(zhuǎn)化效率。

        3.2 采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx 排放后處理系統(tǒng)對NOx 排放的影響

        由于計(jì)量泵的最小噴射量為70 mL/h,因此1 500 r/min@0.4 MPa、2 000 r/min@0.2 MPa、2 500 r/min@0.2 MPa 等要求尿素噴射量小于70 mL/h 的工況未進(jìn)行測試。

        采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在40 ℃時,SCR 系統(tǒng)前端溫度的變化如圖9 所示。

        圖9 40 ℃冷卻水溫度時SCR 系統(tǒng)前端溫度的變化(采用氣助式SCR 系統(tǒng))

        從圖9 可以看出,SCR 系統(tǒng)前端溫度隨著發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速及負(fù)荷的增加而升高。在1 500 r/min@0.2 MPa工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最低,為315 ℃;在3 000 r/min@1.0MPa 工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最高,為503℃;其余工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度在315 ℃~503 ℃之間。

        采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在40 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率的變化如圖10 所示。

        圖10 40 ℃冷卻水溫時NOx 轉(zhuǎn)化效率的變化(采用氣助式SCR 系統(tǒng))

        從圖10 可以看出,各工況的NOx轉(zhuǎn)化率均在98%及以上。

        采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在90℃時,SCR 系統(tǒng)前端溫度的變化如圖11 所示。

        圖11 90 ℃冷卻水溫度時SCR 系統(tǒng)前端溫度變化(采用氣助式SCR 系統(tǒng))

        從圖11 可以看出,SCR 系統(tǒng)前端溫度隨著發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速及負(fù)荷的增加而升高。在1 500 r/min@0.2 MPa工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最低,為248 ℃;在3 500 r/min@1.2 MPa 工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度最高,為680 ℃;其余工況,SCR 系統(tǒng)前端溫度在248 ℃~680 ℃之間。

        采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在90 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率的變化如圖12 所示。

        圖12 90 ℃冷卻水溫度時NOx 轉(zhuǎn)化效率的變化(采用氣助式SCR 系統(tǒng))

        從圖12 可以看出,當(dāng)BMEP≤0.8 MPa 時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到87%及以上。當(dāng)BMEP≥1.0 MPa 時,不同負(fù)荷下,達(dá)到某一轉(zhuǎn)速后,NOx轉(zhuǎn)化效率隨著轉(zhuǎn)速的增加急劇下降;負(fù)荷越大,與NOx轉(zhuǎn)化效率急劇下降對應(yīng)的轉(zhuǎn)速越低。結(jié)合圖11 和圖12 可以看出,當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度小于550 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到96%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度在550 ℃~600 ℃之間時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到87%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度大于600 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率急劇下降。

        通過圖8 和圖12 可以看出,發(fā)動機(jī)冷卻水溫度控制在90℃的情況下,當(dāng)SCR 系統(tǒng)前溫度大于520℃時,采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),NOx轉(zhuǎn)化效率明顯高于采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng)。導(dǎo)致上述現(xiàn)象的原因可以從圖13 所示的混合器氨均勻性仿真分析得出:在壓縮空氣的輔助下,采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),霧化效果更好,混合器的混合效果更好,氨均勻分布性更佳。

        圖13 采用全液式與氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx 排放后處理系統(tǒng)的混合器氨均勻性仿真分析

        4 結(jié)論

        本文針對某稀燃汽油機(jī),設(shè)計(jì)了新型三元催化器(NTWC)+催化型汽油機(jī)顆粒過濾捕集器(CGPF)+選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)的NOx排放后處理方案,并進(jìn)行了新鮮態(tài)催化劑發(fā)動機(jī)臺架試驗(yàn)驗(yàn)證。通過試驗(yàn),對比分析了發(fā)動機(jī)分別在40 ℃和90 ℃冷卻水溫度時,SCR 系統(tǒng)分別采用全液式和氣助式的NOx轉(zhuǎn)化效率。得出如下結(jié)論:

        1)汽油機(jī)冷卻水溫度為40 ℃時,采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到95%及以上;采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到98%及以上。

        2)汽油機(jī)冷卻水溫度為90 ℃時,采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度小于520 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到96%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度在520 ℃~600 ℃之間時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到81%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度大于600 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率急劇下降。

        3)汽油機(jī)冷卻水溫度為90 ℃時,采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度小于550 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到96%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度在550 ℃~600 ℃之間時,NOx轉(zhuǎn)化效率達(dá)到87%及以上;當(dāng)SCR 系統(tǒng)前端溫度大于600 ℃時,NOx轉(zhuǎn)化效率急劇下降。

        4)汽油機(jī)冷卻水溫度為90 ℃的情況下,當(dāng)SCR系統(tǒng)前端溫度大于520 ℃時,采用氣助式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng),NOx轉(zhuǎn)化效率明顯高于采用全液式SCR 系統(tǒng)的NOx排放后處理系統(tǒng)。

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