王曉明 , 左文洲 , 李長印 , 王宜中 , 郭 聰
(1.中電建鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司, 北京100060;2.中國水利水電第十一工程局有限公司, 河南 鄭州450000;3.河南理工大學(xué) 土木工程學(xué)院, 河南 焦作454000)
盾構(gòu)法以其經(jīng)濟(jì)性、 快捷性和安全性成為了隧道工程中應(yīng)用最多的工法。 盾構(gòu)正常掘進(jìn)最基礎(chǔ)的工作是渣土改良, 這是由于地層經(jīng)渣土改良,才能擁有適宜的流動性、 止水性和塑性[1-2], 從而使切削、 推進(jìn)系統(tǒng)、 螺旋輸送機(jī)等協(xié)調(diào)工作, 實(shí)現(xiàn)正常掘進(jìn)。
鑒于渣土改良的重要性, 國內(nèi)外諸多學(xué)者均對此進(jìn)行了研究。 如王樹英等[3]、 楊益等[4]對渣土改良和刀盤結(jié)泥餅進(jìn)行了研究綜述; LEINALAT 等[5]討論了泡沫劑與土體之間的相互作用機(jī)理; 彭磊等[6]、 王明勝等[7]、 趙世森等[8]對泡沫配比和用量進(jìn)行了研究; 萬澤等[9]和張迅等[10]研究了泡沫劑對土壓平衡盾構(gòu)主要掘進(jìn)參數(shù)的影響;王洪新等[11]進(jìn)行了土壓平衡盾構(gòu)渣土改良的合理坍落度研究。
但以上研究多存在以下問題: (1) 大部分學(xué)者都僅以泡沫劑作為渣土改良的主要手段進(jìn)行試驗(yàn)研究, 未考慮實(shí)際施工時(shí)很多工程為主要以水進(jìn)行渣土改良。 (2) 坍落度評價(jià)法與實(shí)際盾構(gòu)司機(jī)渣土改良評價(jià)方法不符, 且由于施工工藝原因,盾構(gòu)施工過程中無法采集穿越地層的原狀土樣,加之地層不均勻, 導(dǎo)致即使相同的渣土改良方式和地層, 坍落度依然可能不同。 (3) 大部分研究都僅采用傳統(tǒng)的分析手段, 未能結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)的技術(shù)手段, 進(jìn)行更為精確的渣土改良方案分析。
文章以鄭州地鐵8 號線南流村站~五龍口西站區(qū)間盾構(gòu)工程為依托, 針對粘性土地層, 結(jié)合兩種主流渣土改良理念, 進(jìn)行現(xiàn)場掘進(jìn)試驗(yàn)并通過BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合分析, 探索精確的渣土改良方案。
南流村站~五龍口西站區(qū)間起點(diǎn)里程左DK24+091, 終點(diǎn)里程左DK26+184, 全長2093 m。穿越地層主要為黏質(zhì)粉土和粉質(zhì)黏土。 本區(qū)間地下水穩(wěn)定埋深為10.2 m~15.8 m, 除始發(fā)端外, 地下水位均在隧道頂以上。
推進(jìn)和切削系統(tǒng)的核心參數(shù)如推進(jìn)速度、 總推力、 貫入度和刀盤扭矩等是改良評價(jià)的重要指標(biāo)。
螺旋輸送機(jī)壓力和轉(zhuǎn)速是評價(jià)渣土改良性能最主要的參數(shù)指標(biāo), 螺旋輸送機(jī)壓力一般以維持在50 bar~80 bar 為宜, 高于80 bar 則偏干, 一般會提高螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速以提升出渣能力, 導(dǎo)致出渣效率小于1; 低于50 bar 則偏稀, 一般會降低螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速, 利用土塞效應(yīng)來防止發(fā)生噴涌, 使得出渣效率高于1。
螺旋輸送機(jī)出口處設(shè)置視頻監(jiān)控, 便于盾構(gòu)司機(jī)直接觀察出渣狀況, 評價(jià)渣土流塑性能。 在粉質(zhì)黏土和黏質(zhì)粉土地層中, 渣土改良的直觀評價(jià)以螺旋輸送機(jī)出口處渣土分散不結(jié)塊, 皮帶輸送機(jī)連續(xù)出渣能帶走, 不產(chǎn)生堆積為最好的流塑性狀態(tài)。 渣土結(jié)塊多為分散型泡沫劑偏少或發(fā)泡率偏低所致。 渣土偏干會表現(xiàn)為螺旋機(jī)出渣不連續(xù), 過干則會導(dǎo)致螺旋機(jī)出渣困難。 渣土偏稀會導(dǎo)致堆積和滑移, 皮帶機(jī)無法連續(xù)帶走。 過稀則無法形成土塞效應(yīng), 發(fā)生噴涌, 無法維持土壓平衡。
由于穿越地層均為黏質(zhì)粉土和粉質(zhì)黏土, 黏粒含量高, 不須加入膨潤土, 故采用分散型泡沫劑+水進(jìn)行改良。 基于左右線盾構(gòu)機(jī)和施工材料均相同, 結(jié)合目前該地層渣土改良的兩種思路, 以及實(shí)際施工進(jìn)度和地層代表性, 分別在區(qū)間左右線進(jìn)行掘進(jìn)試驗(yàn):
(1) 左線采用以水為主的渣土改良方式, 泡沫劑用量配合加水量選用, 泡沫原液比例按照常規(guī)選用3%; 右線采用以泡沫劑為主的渣土改良方式, 加水量配合泡沫劑用量選用, 考慮渣土改良效果隨原液比例遞增, 且為與最大5%的原液比例拉開差距以確保極端狀況時(shí)的渣土改良性能, 采用泡沫原液比例3.5%。 左右線泡沫劑發(fā)泡倍率因管路氣壓須大于土倉壓力以確保不堵管, 故結(jié)合地層的滲透系數(shù)和干濕條件, 分別在河底段、 普通段和極端狀況下大體按照4~6、 10~13 和20~30選用。
(2) 根據(jù)以上試驗(yàn)采集各環(huán)盾構(gòu)掘進(jìn)數(shù)據(jù),通過深入分析和對比評價(jià), 選擇渣土改良方式。
2.3.1 土體干濕程度劃分
由于粉質(zhì)黏土和黏質(zhì)粉土對于土壓平衡盾構(gòu)來說性質(zhì)近似, 掘進(jìn)時(shí)司機(jī)一般僅根據(jù)地層的干濕程度來調(diào)整改良劑用量。 結(jié)合詳勘資料, 本次試驗(yàn)段為區(qū)間第288 環(huán)~550 環(huán), 主要為河底段到湖心島段。 河底段地層為黏質(zhì)粉土, 滲透系數(shù)在10-4cm/s~10-5cm/s, 可認(rèn)為是飽水地層。 湖心島段上覆3 m~6 m 的粉質(zhì)黏土, 滲透系數(shù)在10-6cm/s附近為隔水層, 故該區(qū)域相對較干。 從河底段到湖心島段的過渡區(qū)段, 其性質(zhì)介于兩者之間。
由于不同干濕程度的土體, 渣土改良主要體現(xiàn)在加水量不同, 結(jié)合現(xiàn)場司機(jī)掘進(jìn)體驗(yàn), 不同干濕程度土體大致的加水量和對應(yīng)的環(huán)數(shù)統(tǒng)計(jì)見表1。結(jié)合詳勘資料、 線間距和實(shí)際經(jīng)驗(yàn), 認(rèn)為左右線在相同里程處地層差異不大。 根據(jù)左右線不同干濕程度土體對應(yīng)的環(huán)數(shù)差異較小, 且與詳勘揭示的地質(zhì)和水文條件基本一致, 認(rèn)為該劃分標(biāo)準(zhǔn)合理。
表1 不同干濕程度土體加水量和環(huán)數(shù)Table 1 Water addition and ring numbers of soil with different dry and wet degrees
2.3.2 渣土改良劑實(shí)際用量
按照上文分類標(biāo)準(zhǔn), 泡沫劑和水的實(shí)際用量統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表2。 其中, 右線在平均用水量遞增的情況下, 泡沫劑用量有所減少, 說明泡沫劑為主導(dǎo)的渣土改良方式, 渣土潛在的流塑性能充分發(fā)揮, 表現(xiàn)為在增加用水量后, 原用量的泡沫性能已無法充分發(fā)揮, 故減少其用量; 與此相對, 左線泡沫劑和水的平均用量均遞增, 說明以水為主的渣土改良方式, 渣土潛在的流塑性能始終未充分發(fā)揮。
表2 不同干濕程度土體的泡沫劑用量和實(shí)際加水量Table 2 Foaming agent dosage and actual water addition of soil with different dry and wet degrees
2.4.1 推進(jìn)系統(tǒng)參數(shù)
推進(jìn)速度和總推力的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見圖1, 結(jié)果表明: (1) 在各種土體狀態(tài)下, 右線推進(jìn)速度始終維持在 90 mm/min ~ 125 mm/min, 左 線 維 持 在65 mm/min~105 mm/min,以泡沫為主導(dǎo)的改良方式平均推進(jìn)速度提高約17.8%, 工效大幅提高。(2) 在飽和地層中, 右線總推力與左線基本持平,在普通和偏干地層中, 右線總推力均低于左線。表明以泡沫劑為主導(dǎo)的改良方式, 在大幅提升推進(jìn)速度時(shí), 土體的抗力不增加甚至小幅度降低,地層的適應(yīng)性更強(qiáng)。
圖1 推進(jìn)系統(tǒng)主要參數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果Fig.1 Statistical results of main parameters of propulsion system
2.4.2 切削系統(tǒng)參數(shù)
貫入度和刀盤扭矩的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見圖2, 結(jié)果表明: (1) 右線貫入度在各地層中均高于左線, 表明泡沫劑為主導(dǎo)的改良方式可以使盾構(gòu)機(jī)在較高的推進(jìn)速度和較低的刀盤轉(zhuǎn)速下產(chǎn)生良好的切削效果, 土方開挖的能力和效率更高; (2) 左右線刀盤扭矩分布相近, 表明泡沫劑為主導(dǎo)的改良方式, 在大幅提高推進(jìn)速度和開挖效率的同時(shí), 抵抗扭矩并沒有增加, 地層的適應(yīng)性更強(qiáng)。
圖2 切削系統(tǒng)主要參數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果Fig.2 Statistical results of main parameters of cutting system
2.4.3 螺旋輸送機(jī)參數(shù)
螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速和壓力的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見圖3, 結(jié)果表明: (1) 關(guān)于噴涌, 左線共計(jì)存在11 環(huán)螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速為0 rpm, 螺旋機(jī)壓力為30 bar, 右線存在1 環(huán)螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速為2.4 rpm, 螺旋機(jī)壓力為38 bar。 這表明以水為主導(dǎo)的改良方式更易導(dǎo)致噴涌。 另由于螺旋機(jī)壓力在38 bar 的情況下也有多環(huán)未發(fā)生噴涌, 認(rèn)為該值是噴涌的臨界螺旋機(jī)壓力; (2)左線螺旋機(jī)壓力控制在40 bar ~60 bar, 右線為40 bar~50 bar,右線波動較小。 表明以泡沫為主的改良方式更容易穩(wěn)定控制渣土流塑性能。 (3) 右線螺旋輸送機(jī)轉(zhuǎn)速明顯小于出渣效率為1 時(shí)的理論值, 加之螺旋機(jī)壓力為40 bar ~50 bar, 表明渣土偏稀, 與監(jiān)控顯示渣土無法連續(xù)帶走, 出現(xiàn)小范圍堆積和短距離滑移印證。
圖3 螺旋輸送機(jī)主要參數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果Fig.3 Statistical results of main parameters of screw conveyor
綜上所述, 認(rèn)為以3.5%泡沫為主, 輔以適量的水進(jìn)行渣土改良的方式, 開挖效率及適應(yīng)性等各方面均存在較大優(yōu)勢, 故剩余區(qū)間均采用此改良方式。 但由于掘進(jìn)試驗(yàn)顯示, 現(xiàn)改良方案下渣土仍偏稀, 達(dá)不到精準(zhǔn)控制的需求, 故引入人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Artificial Neural Networks, ANNs)[12-15]技術(shù), 通過深入學(xué)習(xí)樣本數(shù)據(jù)來抽取其隱含的因果關(guān)系, 建立改良劑與其他參數(shù)間的非線性模型,探索更精確的渣土改良方案。
人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是模仿人類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)行為特征,進(jìn)行分布式并行信息處理的算法數(shù)學(xué)模型。 它通過調(diào)整內(nèi)部大量節(jié)點(diǎn)之間的相互關(guān)系, 達(dá)到信息處理的目的。 其中, Back Propagation (BP) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因具有強(qiáng)大的學(xué)習(xí)能力和高速尋找優(yōu)化解的能力, 近年來被廣泛用于工程領(lǐng)域[16-17]。
由于渣土改良主要依據(jù)地層條件和掘進(jìn)需求,結(jié)合司機(jī)操作邏輯, 避免數(shù)據(jù)種類過多導(dǎo)致的過擬合, 輸入?yún)?shù)為粘聚力、 內(nèi)摩擦角、 滲透系數(shù)、含水率、 推進(jìn)速度和螺旋機(jī)壓力, 輸出值為泡沫用量和加水量, 以此構(gòu)建如圖4 所示的BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型[12-17]。 考慮到之前的渣土改良方案導(dǎo)致渣土偏稀, 故在左線865~1227 環(huán)和右線第600~786環(huán)重新采集掘進(jìn)參數(shù), 以此作為數(shù)據(jù)庫, 并要求減少一定的加水量, 使螺旋機(jī)壓力盡量維持在50 bar~60 bar。 因輸入?yún)?shù)數(shù)量IN 為6, 故根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)(HN) =2×IN+1, 則隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)取13。 傳遞函數(shù)分別為Sigmoid 函數(shù)和Purelin 函數(shù), 訓(xùn)練參數(shù)設(shè)置如下: 學(xué)習(xí)速率0.01,訓(xùn)練次數(shù)(epoch) 200, 精度目標(biāo)值le-3。
圖4 渣土改良BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型Fig.4 BP neural network model for soil conditioning
基于地層類型、 期望的推進(jìn)速度和螺旋機(jī)壓力對渣土改良進(jìn)行擬合分析, 結(jié)果如表3 所示。
表3 渣土改良擬合分析結(jié)果Table 3 Fitting analysis results of soil conditioning
基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合分析結(jié)果制定渣土改良方案, 在本區(qū)間右線第800-1394 環(huán)和冬青街站~南流村站區(qū)間盾構(gòu)施工中得到了更加合理的掘進(jìn)參數(shù)指標(biāo): 掘進(jìn)速度穩(wěn)定維持在85 mm/min~120 mm/min,平均推進(jìn)速度約104 mm/min, 螺旋輸送機(jī)壓力控制在48 bar~64 bar, 出渣效率控制在1 ~1.1, 再未發(fā)生過噴涌, 出渣連續(xù)、 分散、 不滑移, 地表沉降控制較之前更理想, 見圖5。 并且使原先單線每天10~12 環(huán)的掘進(jìn)速度, 達(dá)到15 ~20 環(huán), 大幅提升掘進(jìn)效率。
圖5 渣土改良優(yōu)化前后地表沉降控制對比Fig.5 Comparison of surface settlement control before and after optimization of soil conditioning
(1) 以3.5%泡沫為主, 輔以適量的水進(jìn)行渣土改良, 比以水為主的渣土改良方式推進(jìn)速度提升約17.8%, 開挖效率和適應(yīng)性等也全面提升。
(2) 通過BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合分析, 得到了更加精確的渣土改良方案, 使得使得后續(xù)掘進(jìn)過程中,平均推進(jìn)速度達(dá)到104 mm/min, 螺旋輸送機(jī)壓力穩(wěn)定維持在48 bar ~64 bar, 出渣效率1 ~1.1, 再未發(fā)生過噴涌, 穿越各風(fēng)險(xiǎn)源及地表沉降控制理想。