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        雙室爐生產(chǎn)技術(shù)研究

        2023-10-30 13:36:48馮波
        中國(guó)設(shè)備工程 2023年20期
        關(guān)鍵詞:雙室水油爐門

        馮波

        (上海大屯能源股份有限公司鋁板帶廠,江蘇 徐州 221600)

        近年來(lái),再生鋁行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢(shì),作為降本增效的有力手段之一,大部分熔鑄企業(yè)鋁廢料的使用比例也在逐年增加。鋁廢料中的鋸屑、銑屑等體積較小的屑狀薄料,在普通的熔煉爐中加入后若直接見到明火,燒損較大,造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,常見爐型及熔煉工藝下通常綜合燒損可達(dá)到8%以上。

        為降低鋁屑廢料的燒損,熔鑄企業(yè)通常會(huì)配置雙室爐或感應(yīng)爐,由于感應(yīng)爐單次熔化量通常小于5t,對(duì)于鋁屑使用量較大的企業(yè),雙室爐是相對(duì)合理的選擇。由于各個(gè)鋁熔鑄企業(yè)使用的鋁廢料存在差異,各類爐型燃燒系統(tǒng)也不盡相同,行業(yè)內(nèi)使用雙室爐的鋁廢料燒損也不盡相同。

        1 雙室爐工作原理及燃燒控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        1.1 雙室爐工作原理

        雙室爐的主體包括主爐膛、副爐膛、泵區(qū)(旋渦加料井)3 個(gè)區(qū)域。3 個(gè)區(qū)域各自相對(duì)獨(dú)立,為滿足鋁液在3 個(gè)區(qū)域之間的循環(huán)流動(dòng),相鄰的每2 個(gè)區(qū)域之間設(shè)有通道連接。鋁液流動(dòng)的動(dòng)力由機(jī)械泵提供。主爐膛設(shè)有一對(duì)蓄熱式燃?xì)鉄?,用于提供熱量,主、副爐膛之間采用隔墻隔開,在隔墻上部設(shè)有煙氣流通的通道,高溫?zé)煔馔ㄟ^(guò)該通道可進(jìn)入副爐膛。泵區(qū)內(nèi)安裝有機(jī)械泵。爐料通過(guò)爐門或漩渦井加入爐內(nèi),爐內(nèi)使用天然氣介質(zhì)燃燒進(jìn)行熔化。鋁壓塊料及薄料可從雙室爐的副室爐門口加入爐內(nèi),在副室的爐門口設(shè)有熱橋,剛?cè)霠t的鋁廢料放置在熱橋上,通過(guò)爐氣進(jìn)行預(yù)熱烘干后,再推入副室的鋁液熔池。鋸屑、銑屑、車屑等碎屑鋁廢料通過(guò)傳送帶送至雙室爐漩渦井,以均勻的速度在漩渦的作用下被立即卷吸到鋁液中,并被帶入爐內(nèi),在不與爐內(nèi)火苗直接接觸且隔絕空氣的情況下實(shí)現(xiàn)浸沒式熔化。鋁壓塊料或薄料也可以經(jīng)過(guò)破碎后,從旋渦加料井加入。

        主副爐門升降均采用液壓驅(qū)動(dòng),通過(guò)鏈輪、鏈條來(lái)實(shí)現(xiàn),運(yùn)行平穩(wěn)。爐門采用液壓壓緊,爐門壓緊時(shí)具有一定的傾斜角度。下部設(shè)有導(dǎo)渣板,可方便地將鋁渣導(dǎo)入渣箱。

        爐門四周設(shè)有可調(diào)整的密封裝置,兩側(cè)及上部采用軟密封(硅酸鋁纖維盤根),考慮到鋁渣的影響,下部采用硬密封(正確的清理爐門區(qū)域是很重要的,它保證了密封部件和爐門的壽命,改善了爐門的密封性)。爐門框由耐熱鑄鐵制成,并固定在爐子鋼結(jié)構(gòu)上。

        爐門提升極限位置均有行程控制并與燃燒系統(tǒng)相連鎖,當(dāng)爐門提起,燒嘴主火焰自動(dòng)調(diào)整到小火狀態(tài);爐門關(guān)閉,火焰大小自動(dòng)控制。

        1.2 燃燒控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        雙室爐燃燒系統(tǒng)采用的是蓄熱式燃燒。蓄熱式燃燒系統(tǒng)的一個(gè)完整控制系統(tǒng)包括2 個(gè)主槍及天然氣管路,并由各種控制開關(guān)、壓力開關(guān)、檢測(cè)儀器等組成。當(dāng)一個(gè)燒嘴工作時(shí),另一個(gè)燒嘴起排煙作用,相互交替進(jìn)行,高溫?zé)煔庠跓煜虏康男顭嵯渲羞M(jìn)行熱量交換后通過(guò)煙道管路排出,排煙溫度極限設(shè)置在230℃左右,將冷空氣預(yù)熱到700℃以上,最大限度將燃燒熱能留在爐內(nèi),進(jìn)而收獲降耗節(jié)能的目的。兩個(gè)燒嘴的切換動(dòng)作由PLC控制系統(tǒng)決定,在本燃燒控制系統(tǒng)中設(shè)有3 種切換模式。3 種切換模式分別為定周期切換、等溫差切換、定溫強(qiáng)制切換。本燃燒控制系統(tǒng)有以下突出特點(diǎn):

        (1)采用了爐壓連續(xù)控制技術(shù),使?fàn)t壓按設(shè)定值自動(dòng)有效控制。(2)鋁液溫度采用串級(jí)控制技術(shù),控溫精度達(dá)±30℃,可同時(shí)兼顧熔化及保溫需要。(3)采用了小槍點(diǎn)火然后切換大槍點(diǎn)火方式。(4)先進(jìn)的雙火檢監(jiān)測(cè),強(qiáng)調(diào)安全燃燒理念。(5)采用了可編程控器和觸摸屏通訊的方式完成各工作狀況單動(dòng)聯(lián)動(dòng)、聯(lián)鎖保護(hù)、時(shí)序控制功能,操作界面簡(jiǎn)單明了。(6)采用高可靠氣動(dòng)角行程蝶閥進(jìn)行空、煙氣切換,使用壽命可達(dá)100 萬(wàn)次以上,并配有高可靠閥位位置開關(guān),確保切換安全。(7)采用了定周期切換、等溫差切換、定溫強(qiáng)制保護(hù)切換等多套并行切換方式,使系統(tǒng)運(yùn)行最佳化。(8)系統(tǒng)運(yùn)行各穩(wěn)壓閥、調(diào)壓閥、電磁閥、壓力開關(guān)等主要元器件全部選用歐洲可靠產(chǎn)品,增強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行可靠性。

        2 試驗(yàn)過(guò)程

        2.1 研究雙室爐鋁水溫度的控制技術(shù)

        鋁水溫度是影響鋁屑熔化效率的關(guān)鍵因素,從熔化效率的角度考慮,鋁水溫度越高越好,但實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,還需考慮鋁水溫度過(guò)高對(duì)熔體質(zhì)量的影響,本次研究將在700 ~760℃的熔化溫度范圍內(nèi),通過(guò)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,不斷進(jìn)行摸索,選擇、壓縮到最佳的鋁水溫度控制范圍,并保持控制的精度。

        雙室爐分主室和副室,因副室鋁水不直接接觸燃?xì)饣鹧?,以主室鋁水的傳導(dǎo)熱進(jìn)行保溫,生產(chǎn)過(guò)程中,主要以主室鋁水溫度為控制依據(jù)。通過(guò)多個(gè)爐次的生產(chǎn)數(shù)據(jù),得出以下結(jié)論。

        (1)加料過(guò)程中鋁水溫度低于720℃,鋁水流動(dòng)性變差,鋁屑在漩渦井處很容易堵塞。

        (2)鋁水溫度高于750℃,雙室爐排煙風(fēng)機(jī)和高溫循環(huán)風(fēng)機(jī)很容易出現(xiàn)故障,溫度長(zhǎng)時(shí)間超過(guò)葉輪設(shè)計(jì)容易造成葉輪變形,動(dòng)平衡不穩(wěn),且由于升溫過(guò)程的控制誤差,很容易導(dǎo)致局部鋁水溫度超過(guò)760℃發(fā)生熔體過(guò)燒。

        (3)未連續(xù)加料時(shí),鋁水溫度控制在700℃以上即可,長(zhǎng)期高溫將增加生產(chǎn)成本,且導(dǎo)致熔體氫含量增加影響產(chǎn)品質(zhì)量。

        綜上,最終雙室爐鋁水溫度控制范圍如表1 所示。

        表1 雙室爐鋁水溫度控制范圍

        2.2 持續(xù)優(yōu)化鋁屑加料速度

        影響鋁屑加料速度的因素主要有鋁屑的品質(zhì)、輸送帶運(yùn)行狀態(tài)、漩渦井狀態(tài)、鋁水溫度等,針對(duì)優(yōu)化鋁屑加料速度,針對(duì)各種因素實(shí)施了各項(xiàng)技術(shù)措施,對(duì)機(jī)械泵葉輪的方向進(jìn)行了反復(fù)設(shè)計(jì)優(yōu)化,確保減小阻力使流量最大化,同時(shí)為了加快鋁液循環(huán),增大了原有電機(jī)和變頻器的功率,對(duì)三檔位的控制頻率進(jìn)行了調(diào)整。為適應(yīng)電機(jī)在高溫環(huán)境中的使用壽命,對(duì)原有電機(jī)新增加了獨(dú)立散熱風(fēng)機(jī)并進(jìn)行了聯(lián)鎖,確保了設(shè)備穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

        2.2.1 嚴(yán)格控制鋁屑的形態(tài)、水油含量

        通過(guò)破碎機(jī)對(duì)鋁屑、鋁切邊卷(直徑﹤0.8m,長(zhǎng)度小于1.6m,厚度﹤2mm)、鋁型材(長(zhǎng)度﹤1.6m,厚度﹤2mm)、鋁打包塊(體積﹤0.8m×0.8m×0.8m,厚度﹤2mm)等鋁廢料進(jìn)行破碎處理物料,處理后要求材料散開,不能有團(tuán)裝料。由于車銑加工時(shí)刀片狀態(tài)和車銑工藝的不同,鋁屑廢料的形態(tài)也不盡相同。往雙室爐添加的鋁屑廢料最理想的狀態(tài)是密度大、體積小、水油含量低。為保證鋁屑廢料品質(zhì),多次調(diào)整廢料采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),最終滿足雙室爐加料要求。

        2.2.2 將鐵質(zhì)鏈板機(jī)技術(shù)改造為皮帶輸送帶

        雙室爐初始設(shè)計(jì)配置了封閉式鐵質(zhì)鏈板機(jī),使用時(shí)很容易出現(xiàn)卡塞故障,維護(hù)極其不便,經(jīng)常導(dǎo)致加料暫停,極大的影響生產(chǎn)加料效率。通過(guò)調(diào)研和論證,最終更改為皮帶輸送帶,有效解決了容易卡塞的問(wèn)題。同時(shí)因皮帶為開放式運(yùn)行,方便維保人員對(duì)皮帶輸送帶定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),防止皮帶出現(xiàn)跑偏、磨損等情況發(fā)生,有效保障了加料效率和設(shè)備使用成本。

        2.2.3 保持漩渦井通暢狀態(tài)

        漩渦井是雙室爐的核心構(gòu)件之一,是讓鋁屑進(jìn)入爐內(nèi)的入口,保持漩渦井通暢是保證加料效率的關(guān)鍵所在,且鋁屑在氧氣的存在下會(huì)發(fā)生燃燒反應(yīng),漩渦井一旦發(fā)生堵塞,不但需要加料停止,還可能有爆燃、爆炸等危險(xiǎn)情況發(fā)生。

        2.2.4 保持鋁水溫度符合要求,低于要求范圍及時(shí)停止加料

        鋁水溫度是影響鋁屑熔化效率的關(guān)鍵因素,通過(guò)研究和摸索,鋁屑加料時(shí)最佳的鋁水溫度控制范圍是720~750℃,并通過(guò)充分?jǐn)嚢韬腿斯y(cè)溫復(fù)核等手段保持溫度控制偏差不超過(guò)5℃。加料過(guò)程中鋁水溫度低于要求時(shí),化料能力下降嚴(yán)重,極易發(fā)生堵料,需及時(shí)中止加料,等待鋁水升溫符合要求后再恢復(fù)加料。

        2.3 研究鋁屑水油含量的檢測(cè)與控制技術(shù)

        鋁屑中水油含量將直接影響到加料效率及燒損,主要通過(guò)加強(qiáng)廢料入廠檢驗(yàn)、檢測(cè),不符合要求的及時(shí)反饋處理,確保水油含量符合要求。

        目前,大多數(shù)企業(yè)使用的鋁屑主要來(lái)源于新能源汽車輪轂加工廠車削過(guò)程產(chǎn)生的碎屑,里邊殘留了車刀潤(rùn)滑冷卻時(shí)噴淋的油和水,一般情況下,輪轂廠家在裝袋前已進(jìn)行了甩干,但未能百分百去除。

        為準(zhǔn)確測(cè)量鋁屑中的水油含量,因地制宜使用鋼板設(shè)計(jì)制作了烘烤箱,來(lái)料鋁屑隨機(jī)取樣后放置到烘烤箱中,再使用叉車叉運(yùn)到爐內(nèi)進(jìn)行烘烤,在爐內(nèi)約760℃爐氣溫度烘烤5 ~10min 后進(jìn)行前后重量對(duì)比計(jì)算,得出水油含量。通過(guò)多次檢測(cè),結(jié)合加料過(guò)程中漩渦井狀態(tài),雙室爐添加鋁屑的水油含量需嚴(yán)格控制在2%以下。

        2.4 研究漩渦井及主副室通道的清理維護(hù)技術(shù)

        鋁水在爐內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間停留、鋁水排空、廢料品質(zhì)低、廢料量過(guò)大等都會(huì)在漩渦井及主副室通道上積渣,由于各處通道正常狀態(tài)下都浸沒在鋁水中,給清理工作造成很大困難。前期主要使用叉車用長(zhǎng)桿釬子進(jìn)行疏通主副室通道,人工使用渣鏟或釬子清理漩渦井,但效果不佳。

        受到爐內(nèi)鋁水人工噴粉精煉的啟發(fā),最終決定采用氬氣噴粉的方式對(duì)各處通道進(jìn)行了疏通,噴出的4AB 精煉劑由于有升溫和除渣功效,同時(shí),適當(dāng)提高鋁液的溫度,熔化一部分殘留鋁渣,目前,各處通道的疏通獲得了良好的效果。

        2.5 優(yōu)化漩渦井加料系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖監(jiān)控措施

        由于鋁屑在漩渦井處容易堵塞,可能發(fā)生爆燃或爆炸事故,加料過(guò)程中安排專人對(duì)漩渦井需實(shí)時(shí)不間斷的進(jìn)行監(jiān)控,但在發(fā)生故障時(shí),人員如果在現(xiàn)場(chǎng)容易發(fā)生安全事故。所以,在漩渦井增加高溫?cái)z像頭實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程在漩渦井觀察區(qū)觀察井內(nèi)情況,為確保漩渦井出現(xiàn)堵塞后能第一時(shí)間停機(jī),后期增加了火焰檢測(cè)裝置,研究設(shè)計(jì)了安全聯(lián)鎖裝置,在漩渦井觀察區(qū)域設(shè)置了一鍵急停按鈕,漩渦井有堵塞等異常情況時(shí),盯崗人員可第一時(shí)間拍下急停按鈕,中止加料,確保加料安全。

        3 研究結(jié)果

        3.1 雙室爐鋁水溫度精準(zhǔn)控制

        本次研究最終確定雙室爐鋁水溫度控制范圍是720~750℃,在這個(gè)溫度范圍下,雙室爐加料效率和熔化效率均較高,熔體無(wú)過(guò)燒風(fēng)險(xiǎn),排煙風(fēng)機(jī)故障率也較低。

        通過(guò)充分?jǐn)嚢韬腿斯y(cè)溫復(fù)核等技術(shù)措施的實(shí)施,雙室爐內(nèi)鋁水溫度得到了精準(zhǔn)控制,偏差≤5℃。

        3.2 鋁屑加料速度全面提升

        通過(guò)研究和控制鋁屑的品質(zhì)、輸送帶運(yùn)行狀態(tài)、漩渦井狀態(tài)、鋁水溫度等,雙室爐鋁屑加料速度得到全面提升,可穩(wěn)定控制在3 ~5t/h。

        3.3 鋁屑水油含量控制穩(wěn)定

        通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行取樣烘烤檢測(cè)水油含量的技術(shù)措施,雙室爐添加鋁屑的水油含量可嚴(yán)格控制在2%以下,確保每車都取檢合格,不合格嚴(yán)格做退貨處理,對(duì)降低鋁屑燒損起到了關(guān)鍵性的作用,同時(shí)也是安全生產(chǎn)的保障。

        3.4 漩渦井及主副室通道的清理技術(shù)突破

        通過(guò)采用氬氣噴粉的方式對(duì)各處通道進(jìn)行疏通,雙室爐漩渦井及主副室各處通道的疏通獲得了良好的效果,減少了積渣,對(duì)加料效率提升和降低燒損均起到了較好的作用。

        3.5 漩渦井加料系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖監(jiān)控落實(shí)

        通過(guò)設(shè)計(jì)了安全聯(lián)鎖裝置,在漩渦井觀察區(qū)域設(shè)置一鍵急停按鈕,漩渦井有堵塞等異常情況時(shí),盯崗人員可第一時(shí)間拍下急停按鈕,中止加料。通過(guò)充分發(fā)揮一鍵急停聯(lián)鎖的作用,可以避免因漩渦井加料堵塞造成雙室爐爆燃及爆炸事故,有效確保了雙室爐的生產(chǎn)安全。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)以上研究和分析,最終確定以下措施對(duì)優(yōu)化雙室爐生產(chǎn)工藝、提高雙室爐生產(chǎn)效率以及保障生產(chǎn)安全是積極有效的:將雙室爐鋁水溫度控制范圍在720 ~750℃,雙室爐生產(chǎn)效率較高,熔體無(wú)過(guò)燒風(fēng)險(xiǎn);嚴(yán)格控制鋁屑的水油含量在2%以下,是降低鋁屑燒損和保障生產(chǎn)安全的有力措施;保持漩渦井通暢,及時(shí)進(jìn)行有效清理是保證加料效率的關(guān)鍵所在;鑒于漩渦井加料存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn),建議各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)合理安排人員盯崗,同時(shí),可在必要的位置增加緊急停車按鈕以及高溫?cái)z像頭等設(shè)施,使生產(chǎn)安全可控。

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