王小靜 劉文芯
“在使用自制震動(dòng)篩后,運(yùn)輸煤量相同的情況下,每天主井轉(zhuǎn)載皮帶開機(jī)時(shí)間平均減少了2小時(shí),同時(shí)也減少了專職處理矸石人員,降低了低硫上倉給煤機(jī)和低硫給煤機(jī)及沿線皮帶運(yùn)輸機(jī)相應(yīng)配件和材料的消耗。7~9月共節(jié)約電費(fèi)8002.8元、人工費(fèi)26208、材料費(fèi)23390元,共計(jì)節(jié)約57600.8元?!鄙浇刮魃矫弘婃?zhèn)城底礦機(jī)電部保運(yùn)隊(duì)書記張嘉說。
10月10日,《科學(xué)導(dǎo)報(bào)》記者走進(jìn)鎮(zhèn)城底礦,了解到該礦圍繞礦井安全生產(chǎn)中的難點(diǎn)和突出問題,深入開展技術(shù)攻關(guān),實(shí)現(xiàn)安全效率雙提升。
由于該礦南二采區(qū)22210工作面,地質(zhì)條件復(fù)雜,斷層多,采出的原煤中體積超標(biāo)的矸石含量多,在運(yùn)輸?shù)街骶畽C(jī)頭時(shí),容易造成主井溜煤斗堵塞,引起主斜井皮帶重載停機(jī)。為此,在主井轉(zhuǎn)載皮帶處安排專人集中對(duì)體積超標(biāo)的矸石進(jìn)行人工篩選,而人工篩選、破碎矸石時(shí),存在安全隱患,再則人工篩選、碎石時(shí),轉(zhuǎn)載皮帶需要頻繁停機(jī)、重載啟動(dòng),造成開機(jī)時(shí)間增加、維護(hù)成本增多,設(shè)備的使用壽命減少,給主運(yùn)系統(tǒng)的安全運(yùn)行造成極大壓力。
為解決這一難題,該礦機(jī)電部組織技術(shù)骨干人員根據(jù)矸石和煤密度的差別,查找資料,經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)繪圖、反復(fù)試驗(yàn),設(shè)計(jì)自制出一臺(tái)震動(dòng)篩。通過對(duì)原煤運(yùn)行線路各轉(zhuǎn)載點(diǎn)的實(shí)際情況分析后,將震動(dòng)篩安裝在南翼一部皮帶機(jī)頭,方便將震動(dòng)篩分矸石分出來裝入礦車,使進(jìn)入低硫煤庫的原煤更加“精細(xì)”。在與傳統(tǒng)的人工停機(jī)搬運(yùn)矸石相比,震動(dòng)篩具有更高的篩分效率和安全性,有效地減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了主井原煤運(yùn)輸效率。
創(chuàng)新創(chuàng)效促發(fā)展,點(diǎn)滴細(xì)節(jié)見效益。鎮(zhèn)城底礦將精益化管理融入日常安全生產(chǎn),持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)了安全效益與經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。