張東
(吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司 吉林 磐石 132311)
吉恩鎳業(yè)冶煉廠應用世界先進的澳斯麥特熔池熔煉技術,其主體設備是立式固定圓筒形澳斯麥特爐,內襯耐火材料,熔池溫度1 400 ℃左右[1]。冶煉工藝所需的空氣、氧氣、粉煤通過噴槍噴入熔池,在高速氣流的作用下攪動熔池,各種物料、溶劑等經配比后從爐頂加料口加入爐內并迅速熔化和反應。熔煉產物低冰鎳和爐渣排放到沉降電爐進行渣鎳分離[2]。熔渣經水淬后出售,將低鎳锍送轉爐吹煉成含鎳锍產品。
冶煉廠高冰鎳產品產量是冶煉廠最重要的生產指標。產量越高,各項能耗單耗指標越低,生產成本越低。隨著自產鎳精礦的減少,硫化鎳精礦的采購成本增加,為了降低冶煉廠生產成本,冶煉廠在保證安全生產的前提下,逐步摸索澳爐最大量處理小料種含鎳物料的配料方案。
吉恩鎳業(yè)冶煉廠采用“浸沒頂吹熔池熔煉—沉降電爐沉降分離—臥式轉爐吹煉”鎳冶煉工藝[3]。工藝流程如圖1所示。
圖1 冶煉廠工藝流程圖
(1)配料以保證冶金爐礦生產為主,控制生產指標達標。入爐精礦CaO<5%,MgO<10%,F(xiàn)e/SiO2<2.5。高冰鎳Ni+Cu=73%,高冰鎳含銅<15%。
(2)月完成鎳金屬產量2 000 t。
(3)配料根據(jù)精礦庫存物料數(shù)量和元素含量,計算出入爐精礦配比值、入爐鎳品位和鎳锍中主要元素含量,作為指導生產的依據(jù)。根據(jù)爐況數(shù)據(jù)進行生產參數(shù)的調控,通過澳爐工藝參數(shù)調整來適應原料成分的變化,確保爐況和生產指標的穩(wěn)定[4]。并跟蹤生產指標,及時做好配料調整,使生產指標達到最佳值數(shù),保證高冰鎳產品產量和質量。
配入硫酸鎳,按配料方案一開始處理,具體情況如表1所示。
表1 配料方案一
硫酸鎳含鎳22%~24%,配入系統(tǒng)后入爐物料鎳品位由8%升高到11%,澳爐出口鎳迅速從28%上漲至33%,電爐渣含鎳從0.31%升高到0.38%。為降低出口鎳品位,穩(wěn)定渣含鎳指標,調整燃煤系數(shù)從6.2 降至5.7,降低風量后燃燒效率降低,澳爐渣溫度從1 300 ℃降低至1 260 ℃,渣黏度增加,排放困難[5]。
配入高砷礦,同時處理硫酸鎳和高砷礦,按配料方案二開始處理,具體情況見表2。
表2 配料方案二
加入高砷礦后,澳爐出口鎳品位相對穩(wěn)定,硫酸車間凈化原液含砷明顯升高,由之前的0.5~0.6 g/L 增加到0.8~1.0 g/L,污水處理使用的硫化鈉0.3 t/d 增加到0.7 t/d,硫酸亞鐵用量增加了0.9 t/d增加到1.35 t/d??紤]煙氣含砷對轉化觸媒及污水的影響,高砷物料最大加入量維持在1.5 t/h。
配入氧化鎳礦,調整配料方案開始同時處理硫酸鎳、高砷礦和氧化鎳礦。按配料方案三開始處理,具體情況見表3。
表3 配料方案三
此方案低冰鎳處理完畢后,F(xiàn)e/SiO2指標由1.1 恢復到0.8,石英石加入量減少,但氧化鎳礦物料加入系統(tǒng)后由于物料比重變化較大,氧化鎳礦物料實際加入量較大,入爐物料鎳品位由11%升高至14.2%,澳爐出口鎳品位大幅度升高,最高達到48%。電爐渣含鎳指標最高波動至0.5%。調整料倉配風均降至0,燃煤系數(shù)由6.5 Nm3/kg降至5.3 Nm3/kg,粉煤用量4 800~5 000 kg/h。燃煤燃燒效率低,燃燒不充分,硫酸車間轉化器多次出現(xiàn)溫度高。鎳礦石入廠加入系統(tǒng),減少氧化鎳礦加入量,澳爐渣鎂含量增加,達到11%左右,最高13.86%,導致澳爐渣粘度變大,排放比較困難,頻繁減料操作影響生產連續(xù)性,不利于安全生產,為穩(wěn)定生產調整工藝風量,導致電爐渣含鎳偏高。按配料方案四開始處理,具體情況如表4所示。
配入低冰鎳,澳爐開始同時處理低冰鎳a、硫酸鎳、氧化鎳礦、低冰鎳b。按配料方案五開始處理,具體情況見表5。
表5 配料方案五
按照表5組織生產,由于低冰鎳a和低冰鎳b的加入,F(xiàn)e/SiO2指標由0.7~0.9 升到1.1~1.3,石英石用量大幅增加,日加入量達150 t。減少低冰鎳a加入量,低冰鎳a含貴金屬節(jié)約使用,提高低冰鎳b及氧化鎳礦加入量,按配料方案六開始處理,具體情況見表6。
表6 配料方案六
按照表6 組織生產,石英石每天加入量保持140 t以上,最高單班用量96 t,但鐵硅比依然保持在1.1~1.3左右。
經過配料方案的不斷調整,使用配料方案六,現(xiàn)在澳爐安全生產,各項指標較穩(wěn)定,生產情況總結如下。
(1)同時處理低冰鎳a、高砷礦、硫酸鎳、氧化鎳礦、低冰鎳b,最大處理量為低冰鎳a 2 t/h(月138 金屬噸)、高砷礦1.5 t/h(月156金屬噸)、硫酸鎳1 t/h(月138金屬噸)、氧化鎳礦2 t/h(月235 金屬噸)以及低冰鎳b 23 t/h(月492金屬噸)。
(2)控制澳爐燃煤用量4 t/h,富氧濃度45%,石英石連續(xù)加入,日加入量150~170 t,F(xiàn)e/SiO2控制在1.1~1.3,電爐低冰鎳含鎳30%~32%,水淬渣含鎳<0.4%,凈化原液含砷1.0 g/L,高冰鎳產品完成2 000 t 鎳金屬產量,高冰鎳綜合能耗完成975 kgce/t,低于國家能源限額標準980 kgce/t[6]。
(3)澳爐渣中含鎂8%~10%時,可以保護襯墻和襯套,減少襯墻耐火材料更換頻率,每6個班更換一次澳爐鎳口襯套,含鎂6%~7%時每5個班更換一次澳爐鎳口襯套。
(4)澳爐渣中Fe/SiO2小于1.3時,每個襯套可放60包料,澳爐渣中Fe/SiO2大于1.3時,渣流動性好,含鐵高電爐電極導電性好,但低冰鎳溫度升高對電爐襯墻襯套侵蝕較快,每個襯套可放50包料,不利于安全生產。
(5)金屬回收率計算。平均高冰鎳品位:63%;渣含鎳:0.37%;爐渣質量:20 160 t;高冰鎳質量:3 074 t。
綜上所述,冶煉廠在組織生產經營工作中,按照公司原料結構的變化,為了實現(xiàn)節(jié)約使用硫化鎳精礦,最大量處理低冰鎳、氧化鎳礦、精制硫酸鎳等小料種的目標,冶煉廠經過完善配料方案,配料以保證冶金爐礦生產為主,控制生產指標達標。滿足入爐精礦CaO<5%,MgO<10%,F(xiàn)e/SiO2<2.5。高冰鎳Ni+Cu=73%,高冰鎳含銅<15%。按照同時處理低冰鎳、硫酸鎳、氧化鎳礦、高砷礦等小料種含鎳物料,經過6次配料摸索,逐步實現(xiàn)了安全平穩(wěn)生產,澳爐加料量30 t/h,其中小料種加入9.5 t/h,小料種占總加料量的31.6%,日產高冰鎳金屬量63 t。此方案提高了高冰鎳產品產量,保證了高冰鎳產品質量,創(chuàng)造了可觀的經濟效益。