孫躍男
(甘肅天成道橋勘察設(shè)計有限公司,甘肅 蘭州 730070)
聚氨酯粉煤灰復(fù)合材料主要由多異氰酸酯、聚醚多元醇、粉煤灰和必要的改性劑組成。相關(guān)試驗表明在橋梁加固的聚氨酯粉煤灰復(fù)合材料,各項指標(biāo)如下:抗壓強度40 MPa、抗彎拉強度31.5 MPa;抗剪強度26.6 MPa、彈性模量75 100 MPa;泊松比0.27,與混凝土黏結(jié)性較好。該材料近年在橋梁加固中得以應(yīng)用,經(jīng)后期荷載試驗驗證,加固效果較好[1]。
當(dāng)前現(xiàn)有鋼筋混凝土舊橋中普遍存在抗彎承載力不足的問題。引發(fā)這樣問題的原因有兩方面:首先,舊橋的原設(shè)計等級較低不能滿足當(dāng)下的使用要求;其次,早期的施工方法及工藝不夠完善對成橋后的承載力存在一定影響等。
某簡支混凝土T梁橋位于黑龍江省伊春市S312線上,其橋垮布置為5×20 m,橋梁全長105.6 m,重力式橋墩,擴大基礎(chǔ),橫斷面布置為0.5 m 路緣帶+7 m 行車道+0.5 m路緣帶,橋面為水泥混凝土鋪裝。該橋1983 年竣工通車,運營期內(nèi)進行過小中修,但近年來又出現(xiàn)不同病害,主要包括主梁腹板出現(xiàn)豎向及斜向裂縫、梁底橫向裂縫,橋墩剝蝕露骨、支座老化等病害。
為了更好地模擬橋梁加固前后的受力情況,該次采用橋梁結(jié)構(gòu)分析軟件Midas/FEA 模擬該橋的空間有限元結(jié)構(gòu)模型并進行分析計算,如圖1~2 所示。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及模型計算結(jié)果綜合分析,采取以下加固措施:①梁肋底面布置單層5 根高強預(yù)應(yīng)力鋼絲繩;②梁肋及底面粘貼聚氨酯水泥復(fù)合,位置沿跨中左右各8 m;③橋墩外包混凝土;④同步頂升更換全橋支座等[2]。
圖1 Midas/FEA 計算模型(一)
圖2 Midas/FEA 計算模型(二)
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查及模型計算結(jié)果綜合分析,采取以下加固措施提高鋼筋混凝土T 梁的抗彎承載力、抗剪能力及并替換失效支座:
(1)梁肋底面布置單層5 根高強預(yù)應(yīng)力鋼絲繩,鋼絲繩直徑為4 mm。
預(yù)應(yīng)力鋼絲繩材料,必須滿足《預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線》(GB/T5224—2014)中的相關(guān)規(guī)定,材料應(yīng)具備高強度、高拉伸應(yīng)變、低松弛、抗腐蝕能力強的性質(zhì)。該次加固采用高強度鍍鋅鋼絲,硫、磷含量均不大于0.03%,預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)安裝必須滿足《預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》(JGJ 85—2010)[2]。
(2)梁肋及底面粘貼聚氨酯水泥復(fù)合材料,位置沿跨中左右各8 m,T 梁底部材料厚度為5 cm,側(cè)面高度為15 cm;聚氨酯水泥復(fù)合材料的施工過程:該材料一般在橋梁加固現(xiàn)場進行制作,制作前根據(jù)現(xiàn)場模板數(shù)量,計算每次制作量。質(zhì)量比按照多異氰酸酯:改性聚醚多元醇:水泥=1 ∶1 ∶2,第一步:將適量的改性聚醚多元醇、催化劑、阻燃劑等原料倒入容器中攪拌3 min;第二步:按照配合比將多異氰酸酯和水泥倒入容器中,混合充分?jǐn)嚢? min;第三步:將拌和均勻的聚氨酯水泥復(fù)合材料倒入模板內(nèi),自然養(yǎng)生24 h。澆筑聚氨酯水泥復(fù)合材料時,嚴(yán)禁雨天施工,并且為了徹底隔絕水分,水泥要現(xiàn)場烘干。橋梁加固后現(xiàn)場如圖3~4 所示。
圖3 跨中截面撓度對比圖(mm)
(3)為提高T 梁端部的抗剪能力,在橋跨兩側(cè)端部3 m 范圍內(nèi),粘貼8 mm 厚鋼板。
(4)橋墩外包混凝土。
(5)同步頂升更換全橋支座等。
該次荷載試驗分析采用靜載試驗數(shù)據(jù)進行對比分析,根據(jù)現(xiàn)場勘查,橋梁第一橋跨下水流較小,障礙物少,試驗條件較好,故選取第一跨進行荷載試驗。
根據(jù)軟件計算分析,該次靜載試驗共布置如下2 個工況:
工況1:對稱加載,加固前后的荷載效率分別為1.00和1.01;
工況2:偏載,加固前后的荷載效率分別1.02 和1.04,共需32 t 重車兩輛[3]。
以上兩種工況的效率符合《公路橋梁承載能力檢測評定規(guī)程》規(guī)定的建議值0.95~1.05,說明試驗選取的加載值滿足規(guī)范要求。
通過對工況2 偏載下加固前、后橋梁撓度值的理論值和試驗值進行對比,確認加固前后橋梁剛度變化情況??缰薪孛娴母鳒y點撓度如表1、圖3 所示。
表1 跨中截面撓度實測值與理論值對比表
由表1、圖3 表明,橋梁加固前實測撓度值部分大于理論值,最大校驗系數(shù)1.06,無安全儲備;加固后實測撓度值平均下降26.6%,理論值平均下降38.1%,并且檢驗系數(shù)均小于1,試驗表明加固后該橋梁的縱向剛度得到提高并滿足設(shè)計要求[4]。
通過對工況2 偏載下加固前、后橋梁應(yīng)變理論值和試驗值進行對比,了解橋梁應(yīng)力變化,結(jié)構(gòu)受力等情況??缰薪孛娴母鳒y點應(yīng)變?nèi)绫?、圖4 所示。
表2 跨中截面應(yīng)變實測值與理論值對比表
圖4 工況2 跨中截面應(yīng)變對比圖(με)
由表2、圖4所示,該橋加固前校驗系數(shù)大部分大于1,說明跨中截面的受拉區(qū)混凝土已經(jīng)遠離正常工作狀態(tài)。該橋加固后應(yīng)變理論值最大下降16.1%,應(yīng)變實測值最大下降31.6%,其測點的實測值均小于理論值,校驗系數(shù)最大為0.89,符合規(guī)范要求且安全儲備較好。以上表明聚氨酯水泥復(fù)合結(jié)合預(yù)應(yīng)力鋼絲繩加固起到提高橋梁強度的效果,完成了預(yù)期的目標(biāo)。
該文通過有限元軟件模擬舊橋現(xiàn)狀截面抗力和加固后截面抗力,并進行極限狀態(tài)驗算對比分析,對比結(jié)果如表3~4 所示。
表3 主梁承載能力極限狀態(tài)驗算對比表
橋梁加固前后均按公路-Ⅱ級驗算,由表3 可知,該橋加固前后荷載等級安全系數(shù)最大為1 990.3/2 134.0=0.89,已無安全儲備。該橋處于重要公路段,結(jié)構(gòu)已安全不能滿足使用要求;加固后安全系數(shù)最小為2 712.2/2 134.0=1.27,滿足加固設(shè)計要求,且有足夠的安全儲備[5]。
由表4 可知,該橋加固前L/2、3L/8、5L/8 斷面裂縫寬度分別為0.23 mm、0.21 mm、0.21 mm,
表4 主梁正常使用極限狀態(tài)裂縫驗算對比表
均超過規(guī)范要求限值,不滿足要求;加固后裂縫寬度小于規(guī)范要求限值,滿足要求。且使用階段裂縫平均下降37%,表明采用聚氨酯水泥復(fù)合結(jié)合預(yù)應(yīng)力鋼絲繩對橋梁進行加固,能有效地限制裂縫出現(xiàn)。
該文通過實際橋梁維修加固工程為背景,首先通過有限元軟件進行理論計算,再通過加固后橋梁的荷載試驗數(shù)據(jù)驗證加固效果,得到以下結(jié)論:
(1)橋梁加固前,通過靜力荷載試驗得出實測撓度值、實測應(yīng)變值部分大于理論值,說明現(xiàn)橋梁已不能滿足原公路-Ⅱ級設(shè)計荷載標(biāo)準(zhǔn)。
(2)橋梁加固后,通過靜力荷載試驗得出實測撓度值、實測應(yīng)變值均小于理論值,滿足規(guī)范要求,表明結(jié)構(gòu)的強度和剛度滿足加固設(shè)計要求。
(3)聚氨酯水泥復(fù)合結(jié)合預(yù)應(yīng)力鋼絲繩與原結(jié)構(gòu)形成整體,共同承受荷載,加固效果明顯,滿足汽車荷載等級公路-Ⅱ級,符合加固設(shè)計要求,保證了橋梁的正常運營。
(4)橋梁加固實測的數(shù)據(jù)與模型中預(yù)期的理論值存在差異,分析原因:一方面,有限元計算軟件的計算結(jié)果和橋梁真實狀態(tài)存在差異,如對舊橋承載能力折減,其中需要對混凝土和鋼筋進行折減,規(guī)范中給出的系數(shù)與實際情況不可能完全相符;另一方面,在加固過程中人為因素、環(huán)境因素都會影響加固的實際效果。