彭光宇
(中煤科工西安研究院(集團(tuán))有限公司,陜西西安 710077)
坑道鉆機(jī)是煤礦井下探放水鉆孔和瓦斯抽采鉆孔施工的重要設(shè)備,隨著煤礦井下自動(dòng)化、智能化鉆探設(shè)備的大面積推廣使用,自動(dòng)化鉆機(jī)存在的問題日益凸顯,其中自動(dòng)上扣和卸扣成功率是影響自動(dòng)鉆機(jī)鉆孔施工流暢性的主要因素[1]。自動(dòng)鉆機(jī)的給進(jìn)液壓系統(tǒng)是典型的液壓位置伺服系統(tǒng),其系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性和位置控制精度決定著鉆機(jī)自動(dòng)上/卸扣成功率。
由于液壓系統(tǒng)的非線性時(shí)變特性[2],加上液壓油的可壓縮性和系統(tǒng)泄漏問題,液壓系統(tǒng)高精度控制一直困擾著廣大技術(shù)工作者。尤其是在液壓位置伺服系統(tǒng)中,影響系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)誤差的因素較多,難以通過設(shè)計(jì)計(jì)算確定選擇最優(yōu)化的元件及元件參數(shù)[3]。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)可以重點(diǎn)考慮對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差影響較大的器件和參數(shù),進(jìn)而降低系統(tǒng)成本,因此分析自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)中各器件及參數(shù)對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差的影響程度就顯得尤為重要。
本文作者通過AMESim軟件對(duì)自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)特性仿真分析,得到各器件和參數(shù)對(duì)給進(jìn)位置控制動(dòng)態(tài)誤差的影響程度,指導(dǎo)自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì),提高自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)精度,最大程度提高自動(dòng)鉆機(jī)自動(dòng)施工流暢性,最后通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證此方法的有效性。
自動(dòng)鉆機(jī)液壓系統(tǒng)由三泵系統(tǒng)組成[4],其中泵I系統(tǒng)為負(fù)載敏感系統(tǒng),用于驅(qū)動(dòng)鉆機(jī)回轉(zhuǎn)馬達(dá)和夾持系統(tǒng)各液壓缸動(dòng)作;泵II為恒壓定量系統(tǒng),用于驅(qū)動(dòng)主機(jī)給進(jìn)液壓缸和穩(wěn)固系統(tǒng)各液壓缸動(dòng)作;泵III為負(fù)載敏感系統(tǒng),用于驅(qū)動(dòng)液驅(qū)鉆桿自動(dòng)裝卸系統(tǒng)機(jī)械臂、鉆桿轉(zhuǎn)運(yùn)裝置液壓缸以及主機(jī)機(jī)械臂動(dòng)作。為達(dá)到自動(dòng)控制的目的,自動(dòng)鉆機(jī)用液壓閥全為電磁閥,其中控制回轉(zhuǎn)、給進(jìn)/起拔和機(jī)械臂動(dòng)作的閥為比例電磁閥,其余輔助機(jī)構(gòu)用閥為開關(guān)電磁閥。自動(dòng)鉆機(jī)控制器采用單片機(jī)系統(tǒng),主要用于采集自動(dòng)鉆機(jī)各傳感器信號(hào),接收遙控器控制信號(hào),再通過一定的運(yùn)算處理,控制自動(dòng)鉆機(jī)按照設(shè)定的運(yùn)動(dòng)邏輯完成自動(dòng)鉆孔施工作業(yè)[5]。
自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)是一種典型的閉環(huán)電液聯(lián)合控制系統(tǒng)[6],主要由三位四通電磁閥比例換向閥、拉繩位移傳感器、定量泵、液壓缸、溢流閥、放大器、信號(hào)源和托板構(gòu)成。該系統(tǒng)(見圖1)的工作原理如下:首先給進(jìn)液壓缸的輸出位移通過拉繩位移傳感器轉(zhuǎn)變?yōu)镃AN總線信號(hào),控制器采集到CAN信號(hào)后按照協(xié)議解析得到高精度的位移值,與給定的位移值進(jìn)行對(duì)比,得到閉環(huán)控制的偏差信號(hào)。這個(gè)偏差經(jīng)過放大器放大后作為三位四通電磁比例換向閥的輸入信號(hào)控制三位四通換向閥的開口度,從而按比例地控制給進(jìn)液壓缸活塞桿的前進(jìn)或后退,進(jìn)而控制給進(jìn)液壓缸的移動(dòng)速度和移動(dòng)方向,以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確控制給進(jìn)液壓缸位移大小及方向的目的[7]。給進(jìn)液壓缸的實(shí)際輸出位移和給定的期望位移之間只要存在偏差,系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)調(diào)整輸出位移,直至二者之間的偏差為零,使系統(tǒng)趨向于穩(wěn)定的工作狀態(tài)。
圖1 自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
AMESim是法國(guó)IMAGINE 公司開發(fā)的基于功率鍵合圖的液壓/機(jī)械系統(tǒng)建模、仿真及動(dòng)力學(xué)分析軟件,為多學(xué)科領(lǐng)域復(fù)雜系統(tǒng)建模仿真平臺(tái)[8-9]。其中包含很多的標(biāo)準(zhǔn)元件庫(kù),庫(kù)中的模型和子模型是基于物理現(xiàn)象的數(shù)學(xué)解析表達(dá)式,不同的應(yīng)用庫(kù)完全兼容,省去了大量額外的編程,為用戶提供了友好的圖形化物理建模方式以及魯棒性極強(qiáng)的智能求解器和齊全的分析工具,大大提高用戶的建模效率。文中利用AMESim軟件建立自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服控制系統(tǒng)模型。
進(jìn)入AMESim環(huán)境,利用Sketch模式,并調(diào)用系統(tǒng)所提供的Hydraulic、Mechanical和Signal庫(kù)中的元器件,在模型窗口中將各模型移動(dòng)到適當(dāng)?shù)奈恢?,用點(diǎn)擊鼠標(biāo)連線的方式將各器件連接起來,組成自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)的AMESim仿真模型,如圖2所示。
圖2 自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)仿真模型
點(diǎn)擊 Submodel mode按鈕,進(jìn)入子模型選擇模式,分別給電磁比例換向閥和給進(jìn)液壓缸選擇合適的子模型,再點(diǎn)擊 Premier submodel 按鈕,為其他器件選擇所需要的子模型,最后點(diǎn)擊 Parameter mode 按鈕進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置模式,為仿真模型中每個(gè)器件設(shè)置合適的參數(shù)。模型器件參數(shù)設(shè)置如表1所示。
表1 模型器件參數(shù)設(shè)置
進(jìn)入仿真模式,設(shè)置仿真時(shí)間為12 s,打印時(shí)間間隔為0.04 s,開始仿真,仿真結(jié)束后從Variables窗口中拖出需要的信號(hào)源輸出信號(hào)到模型窗口中查看仿真結(jié)果,如圖3所示。
圖3 仿真結(jié)果
從圖3(a)中可以看出:液壓缸的實(shí)際位移曲線與要求的信號(hào)源曲線非常接近,在動(dòng)態(tài)情況下液壓缸的位移存在一定的滯后,輸入穩(wěn)態(tài)信號(hào)后系統(tǒng)能在很短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到所要求的穩(wěn)態(tài)值。這與實(shí)際情況相符合,說明仿真結(jié)果比較好。
圖3(b)和圖3(c)反映了液壓缸的進(jìn)口流量與液壓缸的速度成正比,圖3(a)和圖3(c)反映了液壓缸進(jìn)口流量對(duì)時(shí)間的積分與液壓缸的位移成正比,液壓缸的進(jìn)口流量與出口流量之差等于液壓缸的位移與液壓缸桿的橫截面面積之積;比較圖3(c)和圖3(d)可以得到溢流閥的出口流量與電磁比例換向閥的進(jìn)口流量之和與泵的出口流量相等。這些情況都符合理論上的分析結(jié)果,由此可以看出此自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)的模型建立正確,仿真結(jié)果也符合實(shí)際情況,可以采用此模型在AMESim中分析自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性。
從圖3可以看出此自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)存在一定的動(dòng)態(tài)誤差和穩(wěn)態(tài)誤差,在Variables窗口調(diào)出系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)跟蹤誤差曲線如圖4所示。
圖4 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差跟蹤曲線
由圖4可以看出:系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差很小,滿足一般系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差要求;系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)跟蹤誤差大于0.05 m,不滿足精度較高的自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)要求,而且隨著給進(jìn)液壓缸位移的增大,動(dòng)態(tài)誤差有繼續(xù)增大的趨勢(shì)。
由自動(dòng)控制的相關(guān)知識(shí)可知:影響系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性的因素有系統(tǒng)的固有頻率、阻尼比和放大增益等[10-11]。文中通過AMESim軟件分析電磁比例換向閥以及閥前的增益和負(fù)載對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差的影響。
(1)電磁比例換向閥固有頻率和阻尼比對(duì)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差的影響
進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置模式,打開Batch Paramaters對(duì)話框,選擇電磁比例換向閥,進(jìn)行用戶自定義數(shù)據(jù)設(shè)置,添加電磁比例換向閥固有頻率值分別為5、20、50、100、500、800 Hz。然后進(jìn)入仿真模式,在參數(shù)設(shè)置中將仿真模式設(shè)置成Batch,再開始仿真。仿真結(jié)束后調(diào)出系統(tǒng)動(dòng)態(tài)跟蹤曲線,將各固有頻率下的仿真結(jié)果顯示在同一個(gè)圖形窗口中進(jìn)行對(duì)比,圖5所示為電磁比例換向閥固有頻率為5、20、50、100、500、800 Hz時(shí)的系統(tǒng)動(dòng)態(tài)跟蹤誤差曲線。
圖5 閥頻率不同時(shí)的系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差跟蹤曲線
由圖5可以看出:電磁比例換向閥的固有頻率越大,閥的響應(yīng)速度越快,但響應(yīng)速度的變化十分微小,基本可以忽略電磁比例換向閥固有頻率對(duì)自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)誤差的影響。從精密儀器的角度來看,可以通過適當(dāng)增大電磁比例換向閥的固有頻率來提高位置伺服系統(tǒng)的精度。
用同樣的方法得到電磁比例換向閥阻尼比對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差的影響如圖6所示,此時(shí)系統(tǒng)中其他器件的參數(shù)均采用第一次運(yùn)行模型時(shí)的參數(shù),后面的仿真中若無(wú)說明亦是如此。
圖6 閥阻尼不同時(shí)的系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差跟蹤曲線
根據(jù)圖6所示,從微觀上看,隨著電磁比例換向閥阻尼系數(shù)的大幅度增大,系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差有極其微小的增大,穩(wěn)態(tài)誤差有一定程度的減小;而隨著電磁比例換向閥阻尼系數(shù)的大幅度減小,系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差會(huì)增大,使系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定。從宏觀上看,電磁比例換向閥阻尼系數(shù)對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性影響不大。但從提高精度的角度看,可以通過減小電磁比例換向閥的阻尼系數(shù)來提高自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)精度,也可以通過增大電磁比例換向閥的阻尼系數(shù)來提高自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)精度。
(2)負(fù)載剛度對(duì)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差的影響
用同樣的方法,在仿真軟件中分別設(shè)置負(fù)載彈簧剛度為10、100、500、1 000、5 000、10 000 N/m,仿真得到自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差跟蹤曲線如圖7所示。
從圖7可以看出:彈簧剛度越大系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差越大,即負(fù)載越大系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)誤差越大。當(dāng)負(fù)載的大小超過了泵的承載能力,系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)誤差會(huì)呈指數(shù)式的增大。所以在設(shè)計(jì)自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)時(shí)應(yīng)適當(dāng)?shù)亓粲袆?dòng)力余量,防止負(fù)載意外增大或負(fù)載脈動(dòng)對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差造成不可忽略的影響,甚至造成不可挽回的損失。
圖7 彈簧剛度不同時(shí)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差跟蹤曲線
(3)電磁比例換向閥前增益對(duì)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差的影響
分別設(shè)置電磁比例換向閥前增益為250、300、400、600、1 000、1 500,采用同樣的仿真分析方法,得到系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差跟蹤曲線如圖8所示。
圖8 閥前增益不同時(shí)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差跟蹤曲線
由圖8可知:電磁比例換向閥前增益越大,響應(yīng)速度越快,系統(tǒng)動(dòng)態(tài)跟蹤誤差越小。但增益值過大,運(yùn)行4.5 s后,跟蹤誤差曲線出現(xiàn)超調(diào),系統(tǒng)出現(xiàn)明顯的震蕩和不穩(wěn)定。因此在設(shè)置電磁比例換向閥前增益值時(shí),應(yīng)在保證系統(tǒng)不出現(xiàn)震蕩的前提下盡量設(shè)置大一點(diǎn),這樣可以很大程度上減小系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)誤差。
自動(dòng)鉆機(jī)工作時(shí),其給進(jìn)油缸一直處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài),要提高給進(jìn)位置控制精度,需重點(diǎn)關(guān)注給進(jìn)位置伺服控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)誤差。結(jié)合仿真結(jié)果,考慮成本與實(shí)施可行性,對(duì)自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。在原基礎(chǔ)上適當(dāng)減小了電磁比例換向閥的阻尼系數(shù),增大了給進(jìn)位置伺服液壓系統(tǒng)的動(dòng)力余量,并通過優(yōu)化電控程序,增大了電磁比例換向閥前增益值,最后對(duì)整機(jī)進(jìn)行綜合調(diào)試。以上扣點(diǎn)為給進(jìn)位置控制精度測(cè)試點(diǎn),測(cè)得給進(jìn)位置動(dòng)態(tài)精度數(shù)據(jù)如表2所示。測(cè)試結(jié)果顯示:自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置動(dòng)態(tài)誤差在±2.5 mm以內(nèi),滿足自動(dòng)鉆機(jī)全自動(dòng)上卸扣要求。
表2 給進(jìn)位置動(dòng)態(tài)精度測(cè)試數(shù)據(jù)
優(yōu)化后的自動(dòng)鉆機(jī)于2022年4月在神東煤炭集團(tuán)石圪臺(tái)煤礦31 303和31 309工作面進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),如圖9所示,試驗(yàn)共完成16個(gè)鉆孔,總進(jìn)尺1 690.5 m。試驗(yàn)中,自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置控制精度大幅提升,自動(dòng)上扣/卸扣成功率由之前的92%提高到了98%,極大地提高了自動(dòng)鉆機(jī)全自動(dòng)施工流暢性。
圖9 自動(dòng)鉆機(jī)在石圪臺(tái)煤礦試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)
(1)AMESim的使用步驟簡(jiǎn)單且仿真結(jié)果準(zhǔn)確,其具有可以直接使用的豐富的元件庫(kù),使得圖形化建模比較容易,省去復(fù)雜的數(shù)學(xué)建模過程,提高了建模效率。此外運(yùn)用AMESim的批處理功能還可簡(jiǎn)化參數(shù)設(shè)置的步驟。
(2)在自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服系統(tǒng)中,系統(tǒng)中的各元件參數(shù)對(duì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)誤差都有一定的影響,其中電磁比例換向閥的固有頻率和阻尼系數(shù)對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差影響比較小;電磁比例換向閥前置放大器增益越大,系統(tǒng)響應(yīng)速度越快,動(dòng)態(tài)跟蹤誤差越小,但增益過大,會(huì)使系統(tǒng)震蕩,不穩(wěn)定;負(fù)載對(duì)液壓位置伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)誤差影響較大,當(dāng)負(fù)載大小超過了泵的承載能力時(shí),系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)誤差會(huì)呈指數(shù)式的增大,因此在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)留有一定的動(dòng)力余量。
(3)提高自動(dòng)鉆機(jī)給進(jìn)位置伺服控制精度,可以大幅度提高鉆機(jī)自動(dòng)上扣和卸扣成功率,進(jìn)而提高自動(dòng)鉆機(jī)全自動(dòng)施工流暢性。