梁 浩 朱光羽
(1.廣州市淞吉節(jié)能科技有限公司,廣東 廣州 510006;2.廣東工業(yè)大學材料與能源學院,廣東 廣州 510006)
當今社會大規(guī)模使用的天然氣、石油、煤等能源都屬于不可再生能源,如果對不可再生能源開發(fā)過度,極易產生能源危機,還會加速污染環(huán)境[1]。大氣中NOx以及SOx排放的主要來源是燃煤電廠和工業(yè)、民用鍋爐[2],這些排放物造成酸雨污染問題日益嚴重。燃煤不但是CO2生成的主要來源,而且排放CO2的同時也在大氣中排放了很多粉塵,降低了空氣質量[3-4]。數(shù)據(jù)顯示,燃燒煤所排放的污染物占據(jù)我國大氣中煙塵含量的70%以上,二氧化硫含量占比為85%,二氧化碳含量占比為80%[5]。
我國是一個發(fā)展中國家,但不能一味追求國民經濟的發(fā)展,還要保護好環(huán)境,使經濟增長持續(xù)進行。而解決此問題的主要手段就是廣泛采用節(jié)能技術,實現(xiàn)節(jié)能減排,如此不但能降低生產能耗,還可以顯著減少污染氣體排放,一舉兩得[6-7]。
某糧油廠是耗能大戶,主要生產食用植物油(大豆油)、飼料大豆粕、大豆磷脂產品,日處理大豆3000 t,精煉食用植物油600 t。該企業(yè)在生產過程需消耗大量蒸汽,由于煤炭價格上漲,廠用蒸汽成本持續(xù)上升,噸豆蒸汽費用上漲的幅度比較大,基本達到每噸上漲20~30元,對企業(yè)的生產經營產生了較大壓力,亟待解決。
采用廢汽余熱回收技術是解決此問題的有效手段[8]。公司領導層高度重視節(jié)能減排工作的開展與實施,特邀請我單位相關技術人員對企業(yè)壓榨車間蒸脫(DT)工序的設備用能情況進行深入分析,探索較為合理和有效的余熱回收方法,為企業(yè)挖掘節(jié)能潛力,以便更大限度地降低企業(yè)綜合能耗。
蒸脫(DT)工序原理如圖1所示。
圖1 蒸脫(DT)工序原理圖
從圖1中不難看出,此工序消耗了大量蒸汽,可以回收大量的廢汽余熱,有較大的節(jié)能空間。
蒸脫(DT)工序的廢汽熱量回用現(xiàn)狀如圖2所示。
圖2 蒸脫(DT)工序廢汽熱量回用現(xiàn)狀
由圖2不難看出,目前廢汽回收系統(tǒng)中廢氣冷卻器的設置是不合理的,它采用冷卻水將溫度為72.6 ℃的廢汽進行冷卻后全部排掉,顯然沒有回收這部分廢汽余熱。經過現(xiàn)場了解,這部分廢汽的流量高達每小時3萬m3以上,蘊含著大量的余熱,應該對其加以回收,產生高壓蒸汽供給生產之用,來實現(xiàn)節(jié)能減排的效果。
眾所周知,蒸汽所攜帶的熱量遠高于熱水,因此余熱回收一般以產生蒸汽為主要目的。但由圖2不難看出進入廢汽冷卻器的廢汽溫度只有72.6 ℃,顯然在常壓下是難以產生蒸汽的(水在常壓下變成蒸汽的飽和溫度是100 ℃),這也是本次余熱回收的技術難點。因此,本文采用了真空加熱的方式來回收廢汽余熱,其原理介紹如下:
水蒸氣具有壓力升高,飽和溫度也相應提高的物理特性,如表1所示。
表1 水蒸氣飽和溫度和飽和壓力的對應關系
例如,將廢汽冷卻器的壓力設置為7 kPa(真空狀態(tài)),此時水的飽和溫度為39 ℃。當廢汽冷卻器的冷卻水進水溫度為40 ℃時,可以吸收廢汽余熱全部變?yōu)?0 ℃的蒸汽。也就是說,廢汽冷卻器的冷卻水一側處于7 kPa的真空狀態(tài),而廢汽一側處于高于大氣壓的正壓狀態(tài)。經過廢汽冷卻器后,廢汽放熱溫度由72.6 ℃下降到47.4 ℃,而冷卻水吸熱由40 ℃的液態(tài)水變?yōu)?0 ℃的低壓蒸汽,實現(xiàn)了回收廢汽余熱來產生蒸汽的目的。所以,本文提出的廢汽冷卻器余熱回收方案如圖3所示。
圖3 廢汽冷卻器余熱回收方案
如圖3所示,首先啟動真空泵,將廢汽冷卻器的水側抽成真空狀態(tài),然后關閉真空泵。40 ℃的冷水經過廢汽冷卻器變成40 ℃的低壓蒸汽,再經過電動加壓泵,升壓后變成120 ℃的蒸汽供給其他設備使用,這樣不但回收了廢汽的余熱,而且提高了蒸汽的用能品味,可謂一舉兩得。
經過現(xiàn)場測試,以圖2(改造前)方式運行時,廢汽冷卻器的運行參數(shù)如圖4所示。
圖4 廢汽冷卻器運行參數(shù)圖
測試數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 實驗與數(shù)據(jù)處理結果
由于企業(yè)是24 h連續(xù)運行,每年按8000 h計算,那么每年可以節(jié)約蒸汽量:1.215×0.8=0.972萬t,為方便計算,按1萬t每年計算。
根據(jù)產品樣本,電動壓縮泵壓縮1 t蒸汽需要110 kW·h電,按0.7元/(kW·h)計算,推算出蒸汽壓縮成本約77元。
目前采用集中供熱方式,每噸蒸汽價格大概為250元,也就是說回收1 t蒸汽可為企業(yè)節(jié)約:250-77=173元。保守考慮,本文按150元計算。
每年可以回收1萬t蒸汽,每噸蒸汽價格150元,那么每年的經濟效益為:1×150=150萬元。改造總投資300萬元,回收期為:300÷150×12=24個月,大約2年時間。
本文在對糧油廠進行實地考察、測試和數(shù)據(jù)分析的基礎上,對其蒸脫(DT)工序廢汽熱量回用進行了節(jié)能方案計算和分析。廢汽余熱回收主要采用真空蒸發(fā)技術和蒸汽電動加壓技術,將40 ℃的冷卻水變?yōu)?20 ℃的蒸汽加以回用。經過初步測算,每年可節(jié)約蒸汽費用150萬元,節(jié)能改造投資基本上兩年左右可以回收,這對實際生產設計具有一定的指導意義。