孫國中,程懷宇,宋 明,李康偉,楊恒杰
(國家電網(wǎng)有限公司特高壓建設(shè)分公司,北京 100000)
變壓器套管是變壓器的重要組成部分,它的作用是將高壓引線從箱體中引出,并起到絕緣作用[1]。變壓器套管按照主絕緣結(jié)構(gòu)分為電容式和非電容式兩種,電容式套管一般由電容芯子、瓷套、連接套筒和其他固定附件組成,電容芯子為套管的主絕緣,瓷套作為外絕緣和保護(hù)芯子的容器[2]。電容式套管介損(tanδ)測(cè)量是判斷套管絕緣狀況的一項(xiàng)重要手段[3-4],由于套管體積較小,電容量較?。◣装賞F),因此測(cè)量其介損可以比較靈敏地反映套管油質(zhì)劣化或受潮及某些局部缺陷。
南昌±800 kV 換流站內(nèi)新建2 臺(tái)300 MVar 調(diào)相機(jī),每臺(tái)調(diào)相機(jī)采用調(diào)相機(jī)-變壓器組單元接線經(jīng)斷路器接入換流站500 kV 交流濾波器大組母線。2 臺(tái)調(diào)相機(jī)升壓變壓器型號(hào)為SFP-360 MVA/500 kV,由常州東芝變壓器有限公司生產(chǎn)。升壓變冷卻方式為強(qiáng)迫油循環(huán)導(dǎo)向風(fēng)冷(ODAF),額定容量360 MVA,調(diào)壓方式為無激磁調(diào)壓,電壓比525±2×2.5%/20 kV,短路阻抗Ud=10.5%,接線組別為YN,d11,空載電流0.06%,空載損耗198 kW。
測(cè)量繞組連同套管的tanδ:絕緣電阻合格后方可進(jìn)行,當(dāng)變壓器電壓等級(jí)為35 kV 及以上且容量在8 000 kVA 及以上時(shí),應(yīng)測(cè)量介質(zhì)損耗角正切值tanδ;被測(cè)繞組tanδ值不應(yīng)大于產(chǎn)品出廠試驗(yàn)值得130%。
在完成變壓器本體及附件安裝工作后,對(duì)該調(diào)相機(jī)升壓變進(jìn)行常規(guī)試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)繞組連同套管介質(zhì)損耗角正切(tanδ)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量值較工廠的試驗(yàn)值偏高。主要試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1、2所示。
表1 變壓器介損和電容對(duì)比分析
表2 變壓器絕緣電阻值對(duì)比分析
查常規(guī)試驗(yàn)相關(guān)數(shù)據(jù),繞組連同套管的直流電阻試驗(yàn),換算到同一溫度,各相繞組相互間電阻的實(shí)測(cè)值較出廠值的差別不大于0.5%,滿足規(guī)范“≦1%”的要求。所有分接頭的電壓比允許偏差不超過±0.5%,三相組別正常。各繞組對(duì)地的絕緣電阻值,換算到同一溫度,滿足“不低于產(chǎn)品出廠試驗(yàn)值的70%或不低于10 000 MΩ(20 ℃)”的要求,R60s大于10 000 MΩ,吸收比和極化指數(shù)與產(chǎn)品出廠值相比應(yīng)無明顯差別。
從測(cè)量數(shù)據(jù)(換算到同一溫度)分析可以得出初步結(jié)論:電容的現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量值與產(chǎn)品出廠的試驗(yàn)值基本一致,滿足“≦3%”的要求,被測(cè)繞組的tanδ值不宜大于產(chǎn)品出廠試驗(yàn)值的130%,高壓對(duì)地的介損測(cè)量值與工廠試驗(yàn)值差異不大,但涉及低壓對(duì)地之間介損的差異較大,推測(cè)超標(biāo)原因可能是“發(fā)生在低壓對(duì)地之間”。
介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試所用儀器AI-6000E 原理為QS1 型平衡電橋原理。QS1 型電橋接線原理圖如圖1、圖2所示。
圖1 QS1型平衡電橋原理圖
圖2 QS1型電橋平衡原理圖
電橋平衡時(shí),介質(zhì)損耗因數(shù)及電容量計(jì)算公式如下:
式中:CN為高壓標(biāo)準(zhǔn)電容器;R4為無感固定電阻;ω為角頻率,以上3個(gè)量均為定量;R3為無感可調(diào)電阻;C4為可調(diào)電容器,以上2個(gè)量為變量。
電橋平衡過程是通過調(diào)節(jié)R3和C4,從而分別改變橋臂電壓的大小和相位來實(shí)現(xiàn)的。調(diào)節(jié)R3可以改變UVD的幅值,使之與UVD的大小相等;調(diào)節(jié)R4時(shí),由于很小,所以C4的數(shù)值不大,對(duì)Z4的幅值影響很小,也就是對(duì)UVD的幅值影響很小,只是影響阻抗角的變化,換言之,決定CX、tanδ變化的直接量分別為R3和C4[5]。只要分析出當(dāng)RX增大時(shí)C4如何變化即可得出結(jié)論。
式(1)中由于CX沒有變化,R3沒有變化,接線原理ZX支路中UWD不變,RX增大,回路電流IX減小,R3沒有變化,UUD減小。電橋平衡時(shí),由于UVD=UUD,因此UVD也要減小。在CN支路中,除C4外其他量均為定量,要想使UVD減小,只能調(diào)節(jié)C4使之增大,使電橋達(dá)到平衡,由于前面分析C4的變化決定介質(zhì)損耗的變化,從而介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ增大[6]。
針對(duì)調(diào)相機(jī)升壓變安裝過程及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)狀態(tài)與工廠試驗(yàn)狀態(tài)差異性展開了如下調(diào)查工作。
1)變壓器繞組連同套管的直流電阻如表3所示。
由于繞組連同套管的直流電阻測(cè)試數(shù)據(jù)在合格范圍內(nèi),三相互差未超出規(guī)程規(guī)定值2%。因此,該套管介質(zhì)損耗因數(shù)超標(biāo)未能通過直流電阻測(cè)試數(shù)據(jù)反應(yīng)出主要原因,可排除試驗(yàn)接線一次回路接觸不良。
2)該次使用的低壓套管型式是純瓷的,可排除受到類似油紙電容式套管本身介損變化的影響。
3)追溯現(xiàn)場(chǎng)安裝露空時(shí)間控制和真空抵消工藝符合規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)異?!,F(xiàn)場(chǎng)各繞組對(duì)地絕緣電阻測(cè)試數(shù)據(jù)良好,且高壓對(duì)地的介損測(cè)量值良好,排除變壓器安裝時(shí)受潮的因素。
4)追溯現(xiàn)場(chǎng)注入變壓器本體的變壓器油含水量<10 mg/L,現(xiàn)場(chǎng)熱油循環(huán)后油品各項(xiàng)數(shù)據(jù)均符合協(xié)議要求,可以排除現(xiàn)場(chǎng)油品的因素。
5)考慮到該兩臺(tái)變壓器在工廠試驗(yàn)時(shí)低壓套管未涂RTV,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)低壓套管涂有RTV,現(xiàn)場(chǎng)去除低壓套管瓷套表面的RTV 涂層后再次測(cè)量繞組連同套管介損,具體測(cè)量結(jié)果如表4所示。
表4 去除瓷套表面的RTV涂層后試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由試驗(yàn)結(jié)果可知:去除低壓套管RTV 涂層前后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)無太大變化,可排除RTV 涂層對(duì)變壓器介損的影響。
6)經(jīng)過專家論證,再進(jìn)行補(bǔ)充試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表5所示。
表5 補(bǔ)充試驗(yàn)及數(shù)據(jù)
從上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,與鐵心相關(guān)的連接介損都偏大,當(dāng)排除了鐵心對(duì)介損的影響后,介損測(cè)量值下降較多且與廠內(nèi)試驗(yàn)值數(shù)據(jù)相當(dāng)。
分析造成低壓繞組對(duì)地介損測(cè)量值差異的原因可能與變壓器的鐵心相關(guān),經(jīng)拆卸、包裝、吊裝、運(yùn)輸?shù)冗^程后鐵心環(huán)氧綁帶受到振動(dòng)導(dǎo)致狀態(tài)有微小變化,其接地條件相應(yīng)有所變化,導(dǎo)致了低壓繞組對(duì)地介損測(cè)量值的差異。介質(zhì)損耗因數(shù)與電容量、一次回路等效電阻關(guān)系式:
由公式(3)可以看出,CX沒有變化,ω為定量,所以推測(cè)導(dǎo)致介質(zhì)損耗因數(shù)增大的量為RX,可能鐵心環(huán)氧綁帶受到振動(dòng)導(dǎo)致狀態(tài)有微小變化,其接地條件相應(yīng)有所變化。相當(dāng)于在被試品回路中串入一個(gè)電阻,導(dǎo)致有功分量增大,無功分量保持不變,介質(zhì)損耗角增大[6]。
7)兩臺(tái)主變耐壓局放試驗(yàn)后,再次對(duì)低壓繞組對(duì)地介損進(jìn)行了測(cè)量,數(shù)據(jù)如表6所示。
表6 耐壓局放試驗(yàn)后介損試驗(yàn)及數(shù)據(jù)
從上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,低壓繞組對(duì)地之間介損值有所下降,1 號(hào)、2 號(hào)變壓器分別較出廠值偏差為+60%、+26%。一般變壓器在高電壓試驗(yàn)后不再進(jìn)行介損的測(cè)量,據(jù)廠家經(jīng)驗(yàn),確實(shí)記錄到高電壓試驗(yàn)后有介損變化的現(xiàn)象,可能在高電壓試驗(yàn)后接地條件會(huì)發(fā)生微弱的變化。
造成低壓繞組對(duì)地介損測(cè)量值差異問題的原因可能與變壓器的鐵心相關(guān),可能經(jīng)拆卸、包裝、吊裝、運(yùn)輸?shù)冗^程后鐵心環(huán)氧綁帶受到振動(dòng)導(dǎo)致狀態(tài)有微小變化,其接地條件相應(yīng)有所變化,導(dǎo)致了低壓繞組對(duì)地介損測(cè)量值的差異。
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果滿足技術(shù)協(xié)議中介損≤0.5%的要求,廠家確認(rèn)該差異完全不會(huì)影響變壓器的正常運(yùn)行。
該兩臺(tái)主變已通過了后續(xù)的耐壓、局放等試驗(yàn),變壓器可以正常運(yùn)行,后續(xù)將運(yùn)維過程中介損測(cè)試與本次現(xiàn)場(chǎng)交接試驗(yàn)測(cè)試的介損值作為對(duì)照,繼續(xù)保持關(guān)注。
當(dāng)后續(xù)變電站現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)類似介損超標(biāo)問題時(shí),可以從套管本身材質(zhì)、安裝時(shí)是否受潮(露空時(shí)間)、注入變壓器油含水量、套管RTV 涂層等方面進(jìn)行分析,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)安裝工藝及試驗(yàn)情況進(jìn)行綜合判斷。
建議后續(xù)套管廠家加強(qiáng)套管鐵心環(huán)氧綁帶的施工工藝、設(shè)備監(jiān)造的把關(guān),在套管的拆卸、包裝、吊裝、運(yùn)輸?shù)冗^程注意設(shè)備保護(hù),避免過程損傷。