單超,郭脈興,畢如新
(山東東華科技有限公司,山東淄博 255000)
ATOX-50 立磨屬于柱輥平盤磨機(jī),磨輥與磨盤接觸面較大,若磨盤料層不穩(wěn)定,則容易造成磨機(jī)劇烈振動(dòng),給設(shè)備帶來巨大傷害[1]。且本磨機(jī)加壓方式為“Y”型,3 個(gè)磨輥同步施壓,原下料位置在1#與2#磨輥之間,物料的沖力和磨盤的旋轉(zhuǎn)會導(dǎo)致磨機(jī)3#磨輥物料最多,2#磨輥物料其次,1#磨輥物料最少[2]。這樣不僅影響磨機(jī)臺時(shí),還會因料層不穩(wěn)定導(dǎo)致磨機(jī)劇烈振動(dòng),2個(gè)磨輥研磨效率降低[3]。
針對我公司ATOX-50 立磨側(cè)面下料導(dǎo)致磨輥下料層厚度不均的問題,相關(guān)技術(shù)人員經(jīng)過多次研討、摸索試驗(yàn)決定由側(cè)面喂料改成中心喂料。
(1) 延長入磨溜管至磨盤中心,且選擇合適溜管角度,保證入磨物料速度;制作倒錐,倒錐固定在中心厄上,使入磨物料正好落在磨盤中心,如圖1 和圖2 所示。
圖1 入磨溜管(Fig.1 Chute into the mill)
圖2 制作倒錐(Fig.2 Taper making)
(2) 倒錐內(nèi)設(shè)置“十”刮板(見圖3),并將其固定在磨中心盤,使入磨物料均勻散開,物料在磨盤離心力作用下可以均勻分布到每個(gè)磨輥。
圖3 倒錐內(nèi)“十”刮板(Fig.3 "Ten"scraper in the inverted cone)
我公司磨機(jī)側(cè)面喂料改為中心喂料后,磨機(jī)振動(dòng)大幅減弱。由于料層穩(wěn)定、磨機(jī)振動(dòng)小,為降低擋料圈奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),擋料圈高度由原來的220 mm 降低到現(xiàn)在的180mm,立磨主電機(jī)電流下降20 A。因擋料圈降低了物料與磨盤之間的尺寸,壓縮比增大(改造前物料壓縮比為220/100=2.2,改造后物料壓縮比為180/60=3.0,壓縮比增大36.36%),使磨輥與磨盤之間的料層變得更致密。致密的料層一方面可以減弱磨機(jī)振動(dòng),另一方面可以在有效時(shí)間內(nèi)粉磨出更多的成品,提高磨機(jī)粉磨效率和磨機(jī)臺時(shí)。改造前后具體運(yùn)行參數(shù)對比見表1。
表1 改造前后運(yùn)行參數(shù)(Tab.1 Operation parameters before and after reform
采用中心喂料方式后,磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),生料電耗下降1.4 kWh/t,磨機(jī)臺時(shí)上升30 t/h,按立磨每年運(yùn)轉(zhuǎn)率70%核算,電價(jià)按0.65 元/度計(jì)算,可節(jié)省約3 666 936元,多生產(chǎn)生料183 960 t,折合熟料按1.58 料耗計(jì)算可多生產(chǎn)熟料116 430 t,熟料按300 元/t 計(jì)算,創(chuàng)造價(jià)值約為34 929 000 元。
采用中心喂料基本實(shí)現(xiàn)了3 個(gè)磨輥下料層厚度相同的目的,改造后磨機(jī)料層穩(wěn)定,振動(dòng)降低,改變了原來一味通過噴水來穩(wěn)定料層的傳統(tǒng)模式。同時(shí)也由于噴水減少,物料的活性及流動(dòng)性提高,使磨機(jī)臺時(shí)大幅提升,噴水的減少使主電機(jī)電流下降,生料電耗下降明顯。中心喂料使磨輥與料層接觸面積增大,在相同產(chǎn)量、相同時(shí)間、相同研磨壓力的情況下降低了輥皮的磨損量,大大提高了輥皮的使用周期。