杜淑平
(山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 洪洞 041606)
甲醇廠空分車間6 臺(tái)氧壓機(jī)為立式、三級(jí)四列(其中一級(jí)為2 個(gè)氣缸,二、三級(jí)各1 個(gè)氣缸)、雙作用、水冷卻、無(wú)潤(rùn)滑、活塞式氧氣壓縮機(jī)。其主要作用為:將空分裝置生產(chǎn)的氧氣加壓后送至一、二系統(tǒng)轉(zhuǎn)化爐。
氧壓機(jī)的填料是密封活塞桿與氣缸之間間隙的主要部件,填料函溫度能直接反映氧氣的泄漏情況及填料的質(zhì)量?jī)?yōu)劣。2016 年1#氧壓機(jī)發(fā)生著火事故后,為了提高氧壓機(jī)的安全性能,公司決定將二、三級(jí)填料函材質(zhì)由原來(lái)的3Cr13 改為青錫銅材料,填料環(huán)由三六瓣改為四瓣整體式填料環(huán),提高密封器的散熱效果、阻燃效果,降低泄漏氧氣的溫度及摩擦起火的可能性。在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,三級(jí)填料環(huán)的運(yùn)行時(shí)間較短,運(yùn)行50 d 左右填料環(huán)就會(huì)磨損、失效,導(dǎo)致填料函泄漏氣溫度升高至80 ℃、泄漏量變大而不得不停機(jī)檢修,從而導(dǎo)致頻繁的倒車,影響設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
非金屬類填料環(huán)的特性(耐磨性、熱穩(wěn)定性、塑性、高溫下的膨脹性、化學(xué)穩(wěn)定性等等)影響其使用周期,其由材料的配比所決定,這方面由填料環(huán)的制造廠家所決定。
填料環(huán)的表面粗糙度、各種加工尺寸、內(nèi)孔透光率且與活塞桿的最大間隙、切口透光率且最大間隙、端面的平行度等,其由制造廠家進(jìn)行加工保證。
合理的軸向間隙、徑向間隙、開(kāi)口間隙;徑向、切向環(huán)的安裝方向;密封面(填料環(huán)與活塞桿、填料盒所形成的密封面,包括填料環(huán)表面、活塞桿表面、填料合的側(cè)面)的粗糙度;拉緊彈簧的預(yù)緊力;活塞桿中心與各填料盒中心同心程度(活塞桿的跳動(dòng));活塞桿的圓柱度。其他方面原因還有介質(zhì)中的雜質(zhì)進(jìn)入填料環(huán);冷卻效果差。
針對(duì)這一情況,決定重點(diǎn)從以下幾方面開(kāi)展工作,探索延長(zhǎng)填料環(huán)使用周期的辦法:
1)由杭氧生產(chǎn)的銅填料函每組填料環(huán)與盒套的徑向間隙第一組間隙為0.4~0.6 mm,其余6 組為0.3~0.4 mm,開(kāi)封黃河生產(chǎn)的不銹鋼填料函使用的填料環(huán)的間隙均為0.5~0.8 mm。懷疑杭氧的填料環(huán)間隙偏小,在運(yùn)行過(guò)程中活塞桿與填料環(huán)摩擦,溫度升高膨脹后間隙變小加快了填料環(huán)的磨損。在2022 年6 月12 日對(duì)3#氧壓機(jī)檢修時(shí),通過(guò)研磨填料環(huán)墊環(huán),將三級(jí)填料函每組填料環(huán)與盒套的徑向間隙加大至0.6 mm 左右進(jìn)行試驗(yàn)。在3#氧壓機(jī)運(yùn)行56 d 時(shí),填料函泄漏氣溫度在75 ℃左右(指標(biāo)為≤80 ℃),此次加大徑向間隙的辦法效果不明顯。
2)考慮到填料環(huán)在高溫、高壓環(huán)境下的耐磨性可能降低,導(dǎo)致填料環(huán)磨損較快的情況,通過(guò)在各機(jī)組的抽油煙氮?dú)夤艿郎弦獨(dú)夤苤粮魈盍虾帲M(jìn)行通氮?dú)獯祾咛盍虾盎钊麠U,以降低填料環(huán)的溫度,達(dá)到提高填料環(huán)使用周期的目的。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,通氮?dú)獯祾咛盍虾盎钊麠U降低填料環(huán)溫度的辦法沒(méi)有明顯效果。
3)因在填料函外部通氮?dú)饨禍氐男Ч幻黠@,研究小組經(jīng)討論后決定在2#氧壓機(jī)三級(jí)填料函內(nèi)部開(kāi)孔,利用填料函泄漏氣內(nèi)漏、外漏通道將填料函內(nèi)部通入氮?dú)?,達(dá)到降低填料函及活塞桿的溫度并阻止氧氣泄漏的目的。從實(shí)施后的運(yùn)行周期來(lái)看,此辦法也沒(méi)有達(dá)到延長(zhǎng)填料環(huán)運(yùn)行周期的目的。
4)通過(guò)與填料環(huán)制造廠家(杭氧)技術(shù)人員聯(lián)系溝通,建議將填料環(huán)的組分配比進(jìn)行調(diào)整,在填料環(huán)中增加耐磨材料。廠家采取了此建議并制作了4 套改良后的耐磨填料環(huán),并分別裝入4#、6#氧壓機(jī)三級(jí)填料函及2#氧壓機(jī)二、三級(jí)填料函進(jìn)行試運(yùn)行。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,填料環(huán)的使用情況為:6#氧壓機(jī)運(yùn)行90 d,填料函泄漏氣溫度在30~36 ℃之間波動(dòng);4#氧壓機(jī)目前運(yùn)行98 d,填料函泄漏氣溫度由開(kāi)車時(shí)的25 ℃左右升至38 ℃;2#氧壓機(jī)運(yùn)行102 d,填料函泄漏氣溫度在35℃~40℃之間波動(dòng)(均因機(jī)組運(yùn)行時(shí)間超出小修周期,需停機(jī)檢修)。根據(jù)以上機(jī)組的運(yùn)行情況以及2021 年各機(jī)組更換為新填料環(huán)后的運(yùn)行情況來(lái)看,通過(guò)對(duì)填料環(huán)材質(zhì)進(jìn)行改進(jìn)后達(dá)到了延長(zhǎng)機(jī)組運(yùn)行周期的效果。
更換耐磨填料環(huán)前、后機(jī)組的運(yùn)行情況見(jiàn)表1、表2。
表1 更換耐磨填料環(huán)前機(jī)組的運(yùn)行情況
表2 更換耐磨填料環(huán)后機(jī)組的運(yùn)行情況
根據(jù)以上機(jī)組的運(yùn)行情況進(jìn)行對(duì)比,可以確定通過(guò)采取對(duì)填料環(huán)材質(zhì)進(jìn)行改進(jìn)、添加耐磨材料的辦法達(dá)到了延長(zhǎng)機(jī)組運(yùn)行周期的效果。
5.1.1 節(jié)省的備品備件費(fèi)用
根據(jù)一、二系統(tǒng)氧壓機(jī)兩開(kāi)一備運(yùn)行模式45 d運(yùn)行周期共需檢修32 次,共更換二、三級(jí)填料64套;90 d 運(yùn)行周期共需檢修16 次,共更換二、三級(jí)填料32 套(舊填料環(huán)一套價(jià)格為2 500 元,新填料環(huán)一套價(jià)格為3 000 元)。共年節(jié)約費(fèi)用:節(jié)約64×2 500-32×3 000=64 000 元。
5.1.2 減少的維修費(fèi)用
每次檢修費(fèi)用為3 000 元,延長(zhǎng)運(yùn)行周期后檢修頻次共減少16 次;節(jié)約48 000 元。
5.1.3 節(jié)約的試車電費(fèi)
每次檢修結(jié)束需氧壓機(jī)打氮?dú)庠囓? h,氧壓機(jī)電機(jī)功率630 kW。工業(yè)用電費(fèi)用為0.55 元/kW·h;節(jié)約22 176 元。
5.1.4 節(jié)約打氮?dú)庠囓囐M(fèi)用
每次檢修結(jié)束需氧壓機(jī)打氮?dú)庠囓? h,氧壓機(jī)打氮?dú)庥昧繛? 600 m3/h,氮?dú)鉃?.4 元/m3;節(jié)約3 600×0.4×4×16=92 160 元。
共節(jié)約費(fèi)用226 336 元。
機(jī)組的運(yùn)行周期由原來(lái)的45 d 左右提高到了90 d左右,大大延長(zhǎng)了機(jī)組的運(yùn)行周期。
設(shè)備的運(yùn)行周期提升后,減少了機(jī)組頻繁倒車,降低了因倒車操作造成的后工序負(fù)荷波動(dòng)及對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的影響。
通過(guò)更換新的填料環(huán)后延長(zhǎng)了設(shè)備的運(yùn)行周期,節(jié)約了維修費(fèi)用,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行,在往復(fù)式壓縮機(jī)填料環(huán)的應(yīng)用方面具有較強(qiáng)的推廣意義。