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        高礦化度礦井水“零排放”成套技術(shù)與設(shè)備

        2023-09-05 04:43:26
        山西化工 2023年8期
        關(guān)鍵詞:零排放濃水反滲透

        朱 峰

        (兗礦能源(鄂爾多斯)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

        1 礦井處理技術(shù)及創(chuàng)新性

        目前我國主流的處理工藝為“預(yù)處理+生化處理+納濾+反滲透”等,礦井水工藝能有效保證出水水質(zhì)較好。但現(xiàn)有處理工藝主要缺點有反滲透濃水很難處理,鹽份很高;也有部分采用蒸發(fā)濃縮液的方式實現(xiàn)濃縮液的減量化,蒸發(fā)處理后剩下的濃縮母液仍未找到很好的處理方法,結(jié)晶鹽純度較低難以資源化利用,反滲透成本高[1]。

        該項目技術(shù)采用“預(yù)處理+多級膜高效濃縮+多效強制蒸發(fā)結(jié)晶+分鹽”的治理工藝,進(jìn)行工程化和集成化開發(fā),通過多級膜高效濃縮,蒸發(fā)結(jié)晶、分鹽資源化實現(xiàn)礦井水深度處理達(dá)標(biāo),其創(chuàng)新點及技術(shù)先進(jìn)性如下:

        1)采用多級膜高效濃縮組合工藝,開發(fā)出經(jīng)濟(jì)高效的膜濃縮技術(shù)及裝備,提高了膜濃縮回收率,解決了濃液減量化難題。

        2)采用化學(xué)除硬,避免了結(jié)垢的問題,克服修復(fù)技術(shù)施工、運行的限制,降低運行成本。

        3)采用多效強制蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),多效蒸發(fā)器提高了鹽的純度,且為降低系統(tǒng)中雜質(zhì)離子的濃縮聚集,為系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)離子設(shè)置了一個出口,使系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)離子維持在一定水平,以保證結(jié)晶鹽的品質(zhì),從而解決了結(jié)晶鹽純度較低難以資源化利用的難題。

        4)形成了一套典型的礦井水深度處理工程模式。

        2 主要工藝流程及指標(biāo)

        3 重點創(chuàng)新內(nèi)容的實施

        項目技術(shù)主要采用“預(yù)處理+多級膜濃縮處理+多效強制蒸發(fā)結(jié)晶+分鹽”的工藝流程(圖1)。其中,二級膜濃縮和三級膜濃縮通常需要協(xié)調(diào)考慮,是零排放的重點和難點,工藝路線較多,主要技術(shù)難題是經(jīng)濟(jì)高效的防結(jié)垢預(yù)處理技術(shù)和高倍濃縮技術(shù)。設(shè)計出水指標(biāo)見表1。

        表1 設(shè)計出水水質(zhì)指標(biāo)

        圖1 工藝流程圖

        3.1 預(yù)處理技術(shù)

        井下預(yù)處理沒有考慮除鐵錳,沒有過濾裝置,地面預(yù)處理目的是調(diào)節(jié)井下避峰就谷排水,去除水中鐵、錳離子,進(jìn)一步去除水中懸浮物膠體等影響膜濃縮處理系統(tǒng)穩(wěn)定運行的因素[2]。預(yù)處理采用“調(diào)節(jié)曝氣+過濾”的工藝。礦井水處理過程中的過濾形式采用V型濾池。V 型濾池不僅濾料層厚度能夠滿足要求,納污能力強,且采用氣水反沖洗,沖洗效果好,濾速高,能耗較低,占地面積小,能夠?qū)崿F(xiàn)較高的自動化程度。

        3.2 多級膜濃縮處理技術(shù)

        一級濃縮處理處理技術(shù)相對成熟,采用“超濾+BW反滲透”工藝,UF 回收率可以達(dá)到95%以上,出水濁度≤1 NTU,SDI15(污染指數(shù))≤5,為反滲透處理提供較好的進(jìn)水條件。本項目二級膜濃縮前采用藥劑軟化+管式微濾(TMF)的預(yù)處理工藝,在三級膜濃縮前采用管式微濾(TMF)+離子交換+除碳工藝,二級膜濃縮采用BWRO 工藝,三級膜濃縮采用DTRO 工藝。通過膜技術(shù)處理將絕大部分污染物質(zhì)截留在濃水一側(cè),實現(xiàn)ρ(TDS)≤1 000 mg/L,濃縮后的濃鹽水水量占總水量的10%以下,ρ(TDS)在10 000 mg/L以上,滿足蒸發(fā)結(jié)晶的經(jīng)濟(jì)性要求,并為后續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶做好準(zhǔn)備。

        3.3 多效強制蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)

        蒸發(fā)結(jié)晶是零排放過程中濃鹽水處理的最主要方法,也是最終方法,主要有蒸發(fā)塘(晾曬池)工藝、多效蒸發(fā)工藝(MED)和機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)工藝(MVR)[3]。該項目采用MED 多效蒸發(fā)工藝,MED 利用蒸汽加熱物料,之后再利用物料產(chǎn)生的二次蒸汽加熱后一效的物料,依次循環(huán),一般三效蒸發(fā)具有較高的性價比,同時可以分別控制各效溫度,有利于分鹽操作;運行費用方面,在蒸汽價格較低的地方MED 優(yōu)勢更加明顯,電費0.8 元/(kW·h)情況下,蒸汽費70 元/t。相比較而言,工程投資較低,運行維護(hù)費用低,且運行電耗低。該工藝技術(shù)將膜濃縮產(chǎn)生的少量濃鹽水中的溶解性鹽類分離出來,實現(xiàn)固化,便于利用及最終處置,同時產(chǎn)生合格產(chǎn)品水。產(chǎn)品水ρ(TDS)≤1 000 mg/L,體積流量近乎等于濃鹽水的體積流量;根據(jù)具體要求,產(chǎn)生的固體鹽類可以是混鹽,也可以是滿足一定技術(shù)要求的工業(yè)原料鹽。

        4 技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用示范案例

        4.1 項目簡述

        某煤礦礦井水深度處理工程,建設(shè)地點在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn),建設(shè)時間為2019 年2 月至2019 年8 月。

        該礦現(xiàn)有2 000 m3/h 的地面凈化處理站,主要以去除水中懸浮物為目的,出水達(dá)到《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB20426—2002,但因處理系統(tǒng)主要設(shè)備為租用環(huán)保設(shè)備廠家,且能力不能滿足今后水量增大的需求,經(jīng)礦方多次論證后,準(zhǔn)備在井下建一座預(yù)處理系統(tǒng),處理能力3 000 m3/h。根據(jù)水質(zhì)分析,該煤礦礦井水含鹽量3 300 mg/L 左右,因此,需要對礦井水進(jìn)行深度處理。深度處理項目處理對象為井下預(yù)處理系統(tǒng)的出水。

        設(shè)計一級濃縮采用“超濾+BW 反滲透”工藝,二級濃縮采用BW 反滲透工藝,三級濃縮采用DTRO 反滲透工藝,系統(tǒng)中除硬采用“藥劑軟化+管式微濾膜”工藝,濃鹽水處理采用“多效蒸發(fā)+分鹽結(jié)晶”工藝,生產(chǎn)Na2SO4,占地面積省,技術(shù)成熟可靠,運行穩(wěn)定,處理效果好,可保證出水水質(zhì)滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB 3838—2002》表1 三類水質(zhì)(非湖、庫)和表2水質(zhì)指標(biāo)要求,同時ρ(TDS)<500 mg/L,ρ(硫酸鹽)<250 mg/L,ρ(氯化物)<250 mg/L,且系統(tǒng)回收率不小于96%。

        4.2 項目工藝流程

        礦井水提升上來后先進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)曝氣系統(tǒng),氧化水中鐵錳離子,出水進(jìn)入V 型濾池,過濾去除水中殘留懸浮物、膠體及鐵錳沉淀物,出水進(jìn)入一級預(yù)處理系統(tǒng),一級膜濃縮預(yù)處理采用自清洗過濾器和超濾工藝,進(jìn)一步提高反滲透進(jìn)水水質(zhì),減少污染堵塞,延長膜使用壽命,一級膜濃縮回收率70%;一級膜濃縮的濃水作為二級膜濃縮的進(jìn)水,該濃水經(jīng)過藥劑軟化去除鈣、鎂、硅,通過管式微濾去除鈣、鎂、硅的沉淀物,進(jìn)入二級膜濃縮的反滲透單元,進(jìn)一步濃縮,回收率80%;二級膜濃縮的濃水濃縮后含鹽量40 000 mg/L 左右,加藥進(jìn)一步軟化去除鈣、鎂,通過管式微濾去除鈣、鎂沉淀物后進(jìn)入離子交換系統(tǒng),去除鋇離子及少量鈣、鎂離子,脫碳后進(jìn)入三級膜濃縮,回收率55%,濃縮后濃鹽水質(zhì)量濃度達(dá)100 000 mg/L以上,待蒸發(fā)結(jié)晶。三級膜濃縮產(chǎn)生的產(chǎn)品水混合后收集到產(chǎn)品水池,待回用。管式微濾的濃縮液、離子交換的再生廢液收集經(jīng)管式微濾、化學(xué)沉淀處理后,產(chǎn)生的泥渣壓濾處理,上清液返回至各級濃水預(yù)處理系統(tǒng),循環(huán)處理利用,產(chǎn)生的固廢委托有相關(guān)資質(zhì)的部門處理。濾池反沖洗水經(jīng)澄清處理后清水回至調(diào)節(jié)池,污泥水送至洗煤廠濃縮池處理。工藝技術(shù)框圖如圖2 所示。

        圖2 預(yù)處理和膜濃縮工藝流程圖

        該煤礦礦井水為Na—SO4型水質(zhì),氯化物占比質(zhì)量比不足1/20,分離Na2SO4結(jié)晶鹽后,再分離NaCl并不經(jīng)濟(jì),因此少量氯化鈉與雜鹽一起結(jié)晶分離處理。

        濃鹽水經(jīng)上料泵并經(jīng)二次汽冷凝水預(yù)熱后首先進(jìn)入到三效蒸發(fā)器中,經(jīng)三效蒸發(fā)器循環(huán)泵在三效加熱室和分離室中循環(huán)濃縮,部分濃縮液由轉(zhuǎn)料泵排入二效分離室中,經(jīng)二效蒸發(fā)器循環(huán)泵在二效加熱室和分離室中循環(huán),進(jìn)水得到進(jìn)一步濃縮,部分濃縮液由轉(zhuǎn)料泵排入一效結(jié)晶分離室中,經(jīng)一效蒸發(fā)器循環(huán)泵在一效加熱室和結(jié)晶器中循環(huán),進(jìn)水最終濃縮達(dá)到過飽和結(jié)晶出硫酸鈉,關(guān)鍵是控制蒸發(fā)終點濃度在硫酸鈉的結(jié)晶區(qū)。一效蒸發(fā)的部分漿液經(jīng)出料泵排入稠厚器,使一效結(jié)晶器固液處于平衡狀態(tài)。

        一效結(jié)晶器設(shè)鹽腿進(jìn)行淘洗,以提高鹽的純度。進(jìn)入稠厚器的晶漿,再進(jìn)入離心機中離心分離脫水;離心分離得到的結(jié)晶為Na2SO4結(jié)晶單鹽(含水率≤5%),硫酸鈉結(jié)晶經(jīng)干燥后包裝,可以考慮作為普通玻璃、燃料、造紙等工業(yè)以及天然堿或元明粉行業(yè)的原料出售。離心母液可由母液泵送回一效蒸發(fā)結(jié)晶器。為降低系統(tǒng)中雜質(zhì)離子的濃縮聚集,外排一部分母液去雜鹽干化系統(tǒng),為系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)離子找一個出口,使系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)離子維持在一定水平,以保證結(jié)晶鹽的品質(zhì)。工藝技術(shù)框圖如圖3 所示。

        圖3 蒸發(fā)結(jié)晶工藝流程圖

        4.3 項目效益分析

        本項目的實施,可減少礦井水排放對周圍環(huán)境的污染,改善周邊居民的居住環(huán)境;每天最多可為礦區(qū)及周邊企業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供65 000 m3以上的可利用水源,減少了地下水的取水量,保護(hù)了地區(qū)地下水資源的自然平衡,解決地區(qū)用水量日益增加和水資源越來越短缺的矛盾,提高煤礦企業(yè)的綜合效益,促進(jìn)礦區(qū)的可持續(xù)發(fā)展,同時增加了50 人的就業(yè)機會,對促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧發(fā)展起到積極作用。

        5 實施效果

        項目技術(shù)產(chǎn)品包含多級膜高效濃縮及多效強制蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),工藝系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備多,投資大,專業(yè)性強,技術(shù)水平高,對礦井水的深度處理具有示范作用。該項目技術(shù)產(chǎn)品主要應(yīng)用推廣領(lǐng)域為礦井水深度處理,適用行業(yè)為各地區(qū)的煤礦廠等,可根據(jù)不同的進(jìn)水水質(zhì),調(diào)整運行方式和參數(shù),適用于各類礦井水。

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