任智威
(廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037001)
殼牌氣化爐是基于氣流床氣化工藝進(jìn)行的一類設(shè)備,主要通過粉煤氣化工藝,將粉煤與氧氣/蒸汽混合物并流噴入氣化爐,并在高溫高壓環(huán)境中瞬間進(jìn)行反應(yīng)以得到最終氣體產(chǎn)物[1]。因這種氣化爐在性能指標(biāo)上較為優(yōu)異,當(dāng)前已為煤化工企業(yè)所廣泛采用。但在實際運(yùn)行過程中,受到各種因素影響,殼牌氣化爐也難免出現(xiàn)一些問題,為有效解決這些問題,避免其對生產(chǎn)造成影響,仍需要對相關(guān)內(nèi)容做進(jìn)一步探究。
某煤化工企業(yè)于2019 年引入SCGP(殼牌煤氣化)工藝進(jìn)行生產(chǎn),為提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)能,該企業(yè)采用穩(wěn)定煤源進(jìn)行配煤,并將氣化爐負(fù)荷提升至100%運(yùn)行。在以上條件下,該企業(yè)所應(yīng)用的殼牌氣化爐的運(yùn)轉(zhuǎn)率和長周期運(yùn)行時間均得到大幅提升,2020—2021 年的運(yùn)行數(shù)據(jù)情況見表1。
表1 殼牌氣化爐2020—2021 年運(yùn)行數(shù)據(jù)對比
從表1 中的數(shù)據(jù)可見,該企業(yè)的殼牌氣化爐運(yùn)行情況整體向好發(fā)展。但在實際開車運(yùn)行過程中,部分問題仍未得到顯著解決,這些問題仍造成了殼牌氣化爐的停車問題。對此,企業(yè)技術(shù)人員針對存在問題作更為深入的研究,以尋求解決問題的有效途徑。
該企業(yè)應(yīng)用的殼牌氣化爐中,激冷口盤管由2 根規(guī)格為Φ38 mm×7.1 mm,材質(zhì)為1.7335 的管子繞成7 圈而組成,管子之間采用1.7335 材質(zhì)的圓鋼進(jìn)行填充和密封焊接,并配備耐磨層。該結(jié)構(gòu)的主要作用是,將冷卻過濾后的合成氣與反應(yīng)段頂部的高溫合成氣混合,使溫度調(diào)整至900 ℃,同時配置高壓氮?dú)鈬姶倒?,以除去氣化段出口區(qū)域積聚的灰渣[2]。該結(jié)構(gòu)的整體示意圖如圖1 所示。
圖1 激冷口盤管示意圖
近期,在該模塊的實際運(yùn)行過程中,工作人員經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),激冷口盤管表面磨損較為嚴(yán)重,初步推斷,其主要原因是激冷口盤管材料長期在高溫和粉粒條件下工作,且溫度變化較為劇烈。當(dāng)溫度變化時,材料內(nèi)部會產(chǎn)生溫差熱應(yīng)力,且該應(yīng)力值反復(fù)變化,使材料受到疲勞損傷而產(chǎn)生較為嚴(yán)重的損害。
在某次氣化爐運(yùn)行過程中,工作人員發(fā)現(xiàn)合成氣出口溫度異常偏高。為避免安全問題的擴(kuò)大,工作人員停止氣化爐運(yùn)行,并對氣化爐中用于清灰的振打裝置進(jìn)行全面檢查。初步檢查后發(fā)現(xiàn),在端部凸臺根部位置,出現(xiàn)活塞桿斷裂問題。就此推斷,造成這種斷裂問題的主要原因是,該區(qū)域的應(yīng)力集中問題較為突出,在運(yùn)行過程中峰值應(yīng)力相對較高,加之露點腐蝕在表面形成微小的腐蝕小凹坑,加速形成疲勞裂紋和表面裂紋[3]。在此基礎(chǔ)上,受到長時間的循環(huán)振打,撞桿與導(dǎo)向套之間的磨損也會造成活塞桿與撞桿之間的傾斜,最終導(dǎo)致活塞桿強(qiáng)度下降而斷裂失效。
在近年來的殼牌氣化爐運(yùn)行過程中,燒嘴和燒嘴罩故障問題也時常發(fā)生。在發(fā)生此類故障時,工作人員立刻進(jìn)行停機(jī)檢查,而后發(fā)現(xiàn)高壓燒嘴冷卻水出現(xiàn)明顯泄漏,部分冷卻水進(jìn)入到氣化爐內(nèi),導(dǎo)致氣化爐無法正常運(yùn)行[4-5]。造成這種情況的主要原因是,煤線速度計和密度計的量程過高,導(dǎo)致其精確度不足,煤粉流量偏高,引發(fā)氣化爐溫度偏高,最終導(dǎo)致燒嘴因高溫影響而破損。而在燒嘴罩故障問題發(fā)生時,其主要表現(xiàn)是煤粉線速度偏低,導(dǎo)致燒嘴罩出現(xiàn)破損(圖2)。
圖2 燒嘴罩故障問題
為有效解決激冷口盤管的故障問題,工作人員著手進(jìn)行損壞盤管的修補(bǔ)工作,修補(bǔ)工作主要分為以下幾個步驟。
1)坡口表面清理:此環(huán)節(jié)首先應(yīng)用手工方法清除灰塵,而后采用角向磨光機(jī),對坡口表面的氧化皮等雜質(zhì)進(jìn)行打磨,打磨至露出金屬光澤為止(如圖3 所示),而后對坡口表面做100%PT 檢測,確定無裂紋和其他缺陷后進(jìn)行焊接。
圖3 坡口表面清理
2)在確定可進(jìn)行焊接后,首先針對待焊表面及周圍100 mm 范圍內(nèi)進(jìn)行均勻預(yù)熱,預(yù)熱溫度設(shè)置為150 ℃,保持恒溫10 min 后開始進(jìn)行焊接,焊接參數(shù)如表2 所示。
表2 焊接參數(shù)
在焊接完成且檢查無誤后,損壞盤管即得到有效修復(fù)。在本次工作中,對修復(fù)后的損壞盤管檢查后發(fā)現(xiàn),檢修后試漏一次成功,且不存在明顯的磨蝕問題(如圖4 所示),證明本次損壞盤管修復(fù)取得了預(yù)期效果。
圖4 修補(bǔ)完成后的盤管
針對本次出現(xiàn)的振打器活塞桿斷裂失效問題,經(jīng)過分析后,技術(shù)人員從以下幾方面的角度著手予以處理:首先是更換新的振打器活塞桿,同時考慮到力學(xué)強(qiáng)度上的需要,嚴(yán)格控制振打裝置活塞桿的表面硬度HRC 在60 左右,并將新活塞桿表面粗糙度控制在0.4 μm 左右,同時對活塞桿端部凸臺根部加工為圓角結(jié)構(gòu),以降低摩擦沖擊。其次是對工藝操作予以嚴(yán)格控制,在工藝運(yùn)行正常的情況下,振打器大循環(huán)周期控制為20~30 min,每個循環(huán)周期內(nèi),每臺振打器的敲擊次數(shù)控制為2 次。再次,針對露點腐蝕帶來的振打器活塞桿腐蝕問題,工作人員增設(shè)預(yù)熱裝置,在密封氣進(jìn)入振打器前,對密封氣進(jìn)行預(yù)熱,確保密封氣體溫度大于250 ℃,通過這種方式,以往高溫水蒸氣結(jié)凝問題得到有效解決,從而在最大程度上降低了發(fā)生露點腐蝕的概率。
為避免燒嘴和燒嘴罩出現(xiàn)類似故障問題,工作人員通過以下幾方面的措施進(jìn)行處理:
1)針對已出現(xiàn)損壞現(xiàn)象的燒嘴和燒嘴罩,全部更換為新的器件;
2)對測量煤線的速度計和密度計進(jìn)行更換,確保其量程與實際情況相契合,并對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行多次標(biāo)定,以達(dá)到準(zhǔn)確要求;
3)考慮到氣化爐內(nèi)操作壓力為4.0 MPa,因此對燒嘴的煤粉速度進(jìn)行調(diào)整,將其速度全部提高到8.0 m/s。通過采取以上措施后,在后期的運(yùn)行中,燒嘴和燒嘴罩運(yùn)行情況較優(yōu),未出現(xiàn)較為明顯的故障問題。
整體來看,在本次研究中,結(jié)合殼牌氣化爐開車運(yùn)行過程中的一些常見問題,對這些問題的具體情況和引發(fā)這些問題的具體原因進(jìn)行了分析,并根據(jù)分析結(jié)果提出了針對性的處理措施。從實際效果來看,以上處理措施均有效解決了對應(yīng)問題,證明這些處理措施的效果較為優(yōu)異,能夠為后續(xù)的相關(guān)工作提供借鑒參考。在今后的工作中,還需要進(jìn)一步加強(qiáng)對殼牌氣化爐更多細(xì)節(jié)的研究,并在日常維護(hù)保養(yǎng)等工作上予以更多重視,以此降低殼牌氣化爐開車運(yùn)行問題的出現(xiàn)概率。