文/王勇明,姚彥軍·陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司
近幾十年來,隨著現(xiàn)代液壓技術(shù)和電控技術(shù)的飛速發(fā)展,以及蒸汽空氣錘被國家列為淘汰的設(shè)備,為了既能發(fā)揮鍛錘的優(yōu)點(diǎn)又能克服空氣錘存在的缺點(diǎn)(耗能大,操作勞動(dòng)強(qiáng)度非常大),國內(nèi)許多企業(yè)技術(shù)人員對(duì)鍛錘進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和攻關(guān),研發(fā)新型鍛壓設(shè)備。目前,高效節(jié)能的電液錘已成為鍛錘的主力軍,甚至一些生產(chǎn)廠家采用獨(dú)立的工作臺(tái)和遙桿進(jìn)行操作,做到了人機(jī)分離,安全性強(qiáng)。
我國的電液錘技術(shù)是在把液壓傳動(dòng)原理用于傳統(tǒng)蒸-空鍛錘進(jìn)行動(dòng)力頭技術(shù)改造,將能量由壓縮空氣改為液壓驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來的。在“換動(dòng)力頭”改造過程中,我國技術(shù)人員對(duì)液壓系統(tǒng)上快速放油閥及相關(guān)控制閥技術(shù)進(jìn)行不斷創(chuàng)新和改進(jìn),使得這項(xiàng)技術(shù)不僅能應(yīng)用于模鍛錘,而且也能有效應(yīng)用于自由鍛錘上,目前,國內(nèi)90%以上的傳統(tǒng)蒸-空鍛錘都進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)。
本文結(jié)合我公司日常電液錘的使用狀態(tài),介紹了一些全液壓自由鍛電液錘在鍛造過程中存在的技術(shù)問題和解決方法,進(jìn)一步提高設(shè)備的可靠性、實(shí)用性、完好性。
全液驅(qū)動(dòng)電液錘是指錘頭的打擊和回程,錘桿的上下行程均為液壓油驅(qū)動(dòng)的電液錘。自由鍛電液錘動(dòng)力頭的結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。電液錘的系統(tǒng)原理為錘桿活塞下腔常通高壓油,通過控制活塞上腔油的高壓和低壓轉(zhuǎn)換來實(shí)現(xiàn)打擊和回程。錘桿活塞上腔通高壓時(shí),錘桿活塞下腔仍通高壓油,相通的高壓油同時(shí)作用在錘桿活塞上部的圓面積和下部的環(huán)面積上,由于有面積差形成向下的作用力,再結(jié)合落下部分的自重實(shí)現(xiàn)向下打擊,同時(shí)活塞下腔的液壓油通過油路返到活塞上腔;當(dāng)活塞上腔為低壓時(shí),常作用于活塞下腔環(huán)面積的油壓產(chǎn)生的回程力克服落下部分的自重及相應(yīng)的摩擦力實(shí)現(xiàn)回程。
圖1 自由鍛電液錘動(dòng)力頭的結(jié)構(gòu)簡圖
電液錘的基本動(dòng)作是提錘和打擊兩種。工作時(shí),司錘工操縱手柄控制主操縱閥閥芯的位置,通過控制能量大小,可用手柄控制打擊行程實(shí)現(xiàn),操縱部分可完成提錘、打擊、回程、慢升、慢降和急停收錘、懸錘等多種動(dòng)作,操縱方式和原蒸空錘基本相同,只是操作靈活、輕巧,不像蒸空錘操作手柄較沉,一天工作下來勞動(dòng)強(qiáng)度非常大。
全液壓自由鍛電液錘是一種節(jié)能、環(huán)保的新型鍛造設(shè)備,主要進(jìn)行模鍛件鍛荒和制坯以及生產(chǎn)產(chǎn)品。我公司全液壓自由鍛電液錘主要生產(chǎn)高溫合金和鈦合金等高強(qiáng)度、高硬度產(chǎn)品和荒型,工裝砧子一般采用材質(zhì)5CrNiMo(熱處理硬度302~360HBW)或材質(zhì)42CrMo(熱處理硬度300 ~320HBW)。公司全液壓自由鍛電液錘有3 個(gè)班組,一天24 小時(shí)工作制,設(shè)備連續(xù)使用,由于鍛錘頻繁打擊后砧面較軟,容易出現(xiàn)坑洼不平等現(xiàn)象。為了不影響產(chǎn)品質(zhì)量,使用一段時(shí)間后必須及時(shí)對(duì)砧面進(jìn)行刨面見平和倒角處理,以保證鍛件產(chǎn)品的質(zhì)量,防止產(chǎn)品尺寸超差和不足,給下一道工序模鍛帶來困難甚至出現(xiàn)產(chǎn)品報(bào)廢的情況。每次刨面時(shí)需對(duì)砧面下落4 ~8mm,保證砧面沒有一處坑洼區(qū),由于經(jīng)常反復(fù)刨面后,上、下砧高度下落,到達(dá)一定程度后,會(huì)導(dǎo)致錘頭運(yùn)行時(shí)封閉高度不夠。因此,錘桿運(yùn)行到最下端時(shí)活塞密封槽處密封正好在主油管進(jìn)油孔處,由于高壓油頻繁沖擊密封導(dǎo)致密封損壞,錘桿活塞密封全面脫落后容易導(dǎo)致錘桿活塞和缸襯拉傷,造成設(shè)備控錘不穩(wěn)的故障,因此需對(duì)設(shè)備缸蓋進(jìn)行拆卸,更換錘桿和密封,情況嚴(yán)重將更換缸襯,維修成本非常高。
為了解決自由鍛電液錘工裝上砧、下砧打擊面頻繁使用造成砧面坑洼不平的問題,一般只采用砧面反復(fù)刨面的方法從而保證產(chǎn)品質(zhì)量,而在生產(chǎn)中由于上、下砧砧面刨面導(dǎo)致高度降低從而導(dǎo)致錘頭運(yùn)行封閉高度下降,經(jīng)常引發(fā)設(shè)備其他故障的出現(xiàn),于是通過對(duì)原有錘桿進(jìn)行重新設(shè)計(jì)改進(jìn),加長錘桿的長度和相應(yīng)增加密封槽數(shù),通過錘桿改進(jìn),不但降低了設(shè)備的故障率,而且提高了上下砧的使用次數(shù),無形中在生產(chǎn)成本不變的基礎(chǔ)上大大提高了工裝的使用壽命,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
針對(duì)3t 自由鍛電液錘砧面進(jìn)行反復(fù)刨面見平情況,于是對(duì)設(shè)備有效工作行程進(jìn)行測量和計(jì)算,既保證工裝上、下砧有效使用壽命又不影響錘桿密封使用壽命。唯有改變錘桿長度才能避免以上問題,于是將原錘桿總長由2780mm更改為2860mm,并且保證打擊能量,錘桿密封槽由原來4 道增加至5 道,中間新增一道密封槽(安裝格來圈),防止上、下密封由于磨損造成上下油腔液壓油互竄出現(xiàn)錘頭掉錘和打擊無力的故障,改進(jìn)后的自由鍛電液錘錘桿見圖2。通過本次改造,不但提高了上、下砧有效使用頻次,而且大大節(jié)約了生產(chǎn)成本,有效解決了設(shè)備密封損壞、竄油故障的難題,消除了控錘不穩(wěn)的安全隱患,有效提高了工裝和錘桿等部件的使用壽命。
圖2 自由鍛電液錘錘桿改進(jìn)圖
⑴上、下砧使用壽命由原來2 個(gè)月延長至4 個(gè)月,3 套工裝同時(shí)交叉使用,1 套工裝上下砧3 ~5 天時(shí)間需進(jìn)行刨面1 次,全年可大幅度節(jié)省設(shè)備維修成本。
⑵解決了由于封閉高度不夠?qū)е略O(shè)備錘桿活塞密封容易磨損,并且上、下油腔竄油造成故障頻發(fā)等問題,大大降低了設(shè)備的故障率,錘桿使用壽命由原來的6 個(gè)月延長至2 ~3 年。自從改進(jìn)錘桿,設(shè)備故障率大幅度降低,且提高了生產(chǎn)效率,降低了費(fèi)用成本。
⑶避免了密封頻繁損壞導(dǎo)致設(shè)備控錘不穩(wěn)的安全隱患,提高了設(shè)備安全可靠性。
本文對(duì)全液壓自由鍛電液錘錘桿的故障分析及處理策略進(jìn)行了探究,通過這次的技術(shù)改造,將錘桿進(jìn)行了相應(yīng)的加長和密封圈槽數(shù)量增加,設(shè)備運(yùn)行狀況良好,再未出現(xiàn)掉錘和打擊能量下降的故障。通過改進(jìn),大大提高了維修效率,節(jié)約了砧子等工裝的成本,獲得了極大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。