任志鵬
(寧夏回族自治區(qū)紅寺堡揚(yáng)水管理處,寧夏中寧 755100)
根據(jù)勵磁系統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式對同步電動機(jī)進(jìn)行劃分,可分為旋轉(zhuǎn)磁極式與旋轉(zhuǎn)電樞式兩種,其中旋轉(zhuǎn)磁極式同步電動機(jī)又可根據(jù)磁極所在位置結(jié)果的不同分為兩種,即表面突出式轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)與表面嵌入式轉(zhuǎn)子磁路結(jié)構(gòu)。勵磁系統(tǒng)作為支撐同步電動機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的重要構(gòu)件,一旦出現(xiàn)故障問題,將嚴(yán)重影響同步電動機(jī)輸出功率。因此,應(yīng)當(dāng)針對同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)不同故障進(jìn)行及時排查與處理,確保同步電動機(jī)處于工作狀態(tài)時能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.1.1 故障現(xiàn)象
新氫壓縮機(jī)的WKLF-400 系列同步電動機(jī),編號107-K-101A 出現(xiàn)開關(guān)故障并發(fā)生跳閘,現(xiàn)場6KV開關(guān)柜綜合保護(hù)顯示操作面板顯示“超負(fù)荷反時限跳閘保護(hù)”字樣,動作電流的數(shù)額為580A。設(shè)定的額定電流參數(shù)為290A,保護(hù)閾值為348A。勵磁柜控制面板顯示“勵磁故障”燈亮,故障錄波表明同步電動機(jī)的定子電流已增加至580A,并在56s 延時狀態(tài)下完成跳閘,在跳閘前同步電動機(jī)的電流狀態(tài)呈現(xiàn)出具有周期性特點(diǎn)的波動波形。
2.1.2 故障排查與處理
勵磁系統(tǒng)故障排查結(jié)果如下:同步電動機(jī)與勵磁系統(tǒng)輸出線纜的電阻絕緣屬性符合標(biāo)準(zhǔn);對6vK開關(guān)柜進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn),即進(jìn)行過電保護(hù)試驗(yàn),試驗(yàn)獲取數(shù)據(jù)與故障錄波具有一致性;對勵磁系統(tǒng)的回路連接線進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)勵磁系統(tǒng)中正極輸出一側(cè)的接線端子存在一定松動,同時細(xì)致檢查和加固勵磁系統(tǒng)的回路連接線;對勵磁系統(tǒng)進(jìn)行總體運(yùn)行調(diào)試、檢查均沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,對勵磁機(jī)本身及與設(shè)備相連的接線和端子進(jìn)行檢查并未出現(xiàn)問題。
采取排查法對同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)進(jìn)行檢查,確定此次故障導(dǎo)致的同步電動機(jī)停機(jī)是由于勵磁柜內(nèi)勵磁系統(tǒng)回路連接線出現(xiàn)松動而引起的,同步電動機(jī)在失磁之后,轉(zhuǎn)子未跟隨定子的磁場變化完成同步旋轉(zhuǎn)出現(xiàn)失步,電源開關(guān)啟動過電保護(hù)完成跳閘,且從結(jié)果來看過電保護(hù)應(yīng)在失步保護(hù)之前完成。勵磁系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)異常引發(fā)的失步問題可能由以下幾種原因,包括勵磁繞組匝間發(fā)生短路問題、勵磁機(jī)或是旋轉(zhuǎn)勵磁部分存在問題、勵磁系統(tǒng)回路接線發(fā)生斷裂或是接線搭接存在不良。通過上述故障排查能夠?qū)⑶皟蓚€原因進(jìn)行排除。
2.1.3 故障排查及處理中的注意事項(xiàng)
(1)檢查全部外部接線無異常后解開轉(zhuǎn)子連接線,這樣能夠確保外部交流電、直流電以及母線的PT信號處于完全切開斷聯(lián)的狀態(tài),此時對同步電動機(jī)和勵磁系統(tǒng)的輸電線路實(shí)施絕緣電阻檢查才能保障安全。(2)進(jìn)行電阻測量應(yīng)主要檢查直流電源回路,包括220V和24V;交流電源回路,包括PT、CT以及電源;主線回路的電阻數(shù)值是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,在完成測試后需將勵磁系統(tǒng)復(fù)原至交流勵磁機(jī)并完成勵磁繞組全部線路連接[1]。(3)實(shí)施絕緣測試需合閉空氣開關(guān),解除連接雙路勵磁系統(tǒng)的電源輸入線零線,解除顯示操作控制面板的接地端子連接線,進(jìn)行短接并利用500V 搖表遙測設(shè)備完成直流電路回路和交流電路回路測試,包括勵磁發(fā)生變化的二次測,絕緣測試電阻應(yīng)大于0.5。
2.2.1 故障現(xiàn)象
新氫壓縮機(jī)的WKLF-400 系列同步電動機(jī),編號107-K-101B 出現(xiàn)開關(guān)跳閘情況,現(xiàn)場6kV 開關(guān)柜綜合保護(hù)顯示操作面板未顯示異常故障,靜態(tài)勵磁柜控制面板的“旋轉(zhuǎn)模塊故障”燈明顯點(diǎn)亮,監(jiān)控中心后臺同步發(fā)出“新氫機(jī)組B 出現(xiàn)勵磁系統(tǒng)故障”的警報。
2.2.2 故障排查與處理
勵磁系統(tǒng)故障排查結(jié)果如下:檢查同步電動機(jī)內(nèi)部定子的繞組絕緣性能,測得絕緣電阻數(shù)值為2500,對高壓配電柜的內(nèi)部線路連接情況進(jìn)行檢查沒有發(fā)現(xiàn)松動;對勵磁柜的內(nèi)部元器件進(jìn)行檢查如中間繼電器,未發(fā)現(xiàn)異常情況;對勵磁柜內(nèi)部各條線路的連接情況進(jìn)行緊固檢查沒有發(fā)現(xiàn)存在松動問題;對勵磁柜各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行檢查,利用轉(zhuǎn)換開關(guān)實(shí)施試驗(yàn),最終得出數(shù)據(jù)與額定與標(biāo)定參數(shù)保持一致,因而勵磁柜也無異常情況;現(xiàn)場打開交流電源勵磁柜的端蓋,對旋轉(zhuǎn)勵磁系統(tǒng)進(jìn)行針對性檢查;對整流盤與主機(jī)轉(zhuǎn)子的絕緣性能進(jìn)行檢查,測得絕緣電阻數(shù)值為10;對勵磁機(jī)連接線的端子進(jìn)行緊固檢查,未發(fā)現(xiàn)本體存在異常情況。
采取排查法對同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)進(jìn)行檢查,分析發(fā)出跳閘信號的信號源,包括空氣開關(guān)、靜態(tài)勵磁柜、快熔以及高壓配電柜。依次經(jīng)過故障排查發(fā)現(xiàn),快熔與空氣開關(guān)處于正常狀態(tài),而靜態(tài)勵磁柜控制面板的“旋轉(zhuǎn)模塊故障”燈已亮,由此工程技術(shù)人員判斷跳閘信號是勵磁調(diào)節(jié)器發(fā)出。由于靜態(tài)勵磁系統(tǒng)配備了兩套各自獨(dú)立的控制單元用于調(diào)整通道,在進(jìn)行手動切換時,A 控制單元與B 控制單元均未出現(xiàn)故障,因而可以考慮失步過度保護(hù)、旋轉(zhuǎn)快熔斷保護(hù)機(jī)制以及選裝模塊故障而引發(fā)的同步電動機(jī)跳閘。參照故障錄波顯示在同步電動機(jī)發(fā)生跳閘前電流波形處于正常流動狀態(tài),未出現(xiàn)失步狀況;并且DCS 記錄顯示勵磁故障最后一次的報警時長大約在15s,與工程技術(shù)人員提前設(shè)定的旋轉(zhuǎn)模塊故障延時跳閘時間相一致。由此綜合判斷,確定是勵磁旋轉(zhuǎn)模塊發(fā)生故障[2]。
勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)模塊故障,一般是由于靠近電機(jī)一側(cè)的旋轉(zhuǎn)整流系統(tǒng)存在短路或是缺相問題而導(dǎo)致的,致使旋轉(zhuǎn)電樞處于非平衡狀態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)而影響同步電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)效果。處理勵磁旋轉(zhuǎn)模塊故障主要是在現(xiàn)場針對啟動功能、整流模塊、主控模組、滅磁電阻等實(shí)施線路連接情況檢查和相關(guān)電氣參數(shù)檢測,由此快速確定造成旋轉(zhuǎn)模塊發(fā)生故障的源頭。工程技術(shù)人員針對上述部分依次進(jìn)行檢查與測量,發(fā)現(xiàn)主控電源11#與13#端子之間的阻值明顯低于其他端子間阻值,且三相阻值之間存在失衡問題。因此,工程技術(shù)人員確認(rèn)主控電源模組存在故障。隨后,工程技術(shù)人員對滅磁電阻進(jìn)行檢查,解除各個滅磁電阻的連接線路,確保轉(zhuǎn)子與滅磁電阻各自獨(dú)立,再依次測量各個滅磁電阻與轉(zhuǎn)子的對地絕緣電阻數(shù)值,最終判斷7#滅磁電阻存在問題。最后,工程技術(shù)人員將全部滅磁電阻與主控模塊進(jìn)行更換,待完成調(diào)試后開機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保同步電動機(jī)處于正常狀態(tài)。
2.2.3 故障排查及處理中的注意事項(xiàng)
(1)如果顯示旋轉(zhuǎn)模塊故障,則旋轉(zhuǎn)勵磁系統(tǒng)一定存在問題。造成此類問題的原因一般是旋轉(zhuǎn)整流系統(tǒng)發(fā)生缺相或是短路問題,致使旋轉(zhuǎn)電樞在非平衡狀態(tài)下運(yùn)行,并由此產(chǎn)生負(fù)序電流以及零序電流。對此,可利用諧波波形圖對旋轉(zhuǎn)模塊故障源頭進(jìn)行識別。利用勵磁繞組電流對交流電源支持下的勵磁機(jī)電樞電壓波形變化、勵磁機(jī)旋轉(zhuǎn)勵磁系統(tǒng)運(yùn)行頻率的基礎(chǔ)波形變化,測量特征諧波幅值,對缺相、短路或是缺少脈沖等問題進(jìn)行初步識別。(2)針對勵磁系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)模塊進(jìn)行檢查的前后,工程技術(shù)人員需保證所拆解的和最終恢復(fù)的線路連接情況一致,各個端子處于緊固狀態(tài)。
該規(guī)格型號的同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)有四項(xiàng)主要功能,包括控制勵磁電流、控制啟動排序、保護(hù)同步電動機(jī)、使控制者與控制系統(tǒng)整體建立聯(lián)系。此同步電動機(jī)的控制模式有恒勵磁,即勵磁參數(shù)設(shè)置為恒定;恒電壓,即設(shè)定恒定電壓保證同步電動機(jī)和勵磁系統(tǒng)維持運(yùn)轉(zhuǎn);恒電壓+恒功率因數(shù),即通過設(shè)置恒定電壓來調(diào)節(jié)功率因數(shù)變化,進(jìn)而保證同步電動機(jī)和勵磁系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn);恒無功+橫功率因數(shù)控制模式是該規(guī)格型號同步電動機(jī)最為常用的,此模式下的參量單位是KVAr,調(diào)節(jié)控制模式可通過操作面板完成。其中,控制無功需利用PID 調(diào)節(jié)器,實(shí)際的無功數(shù)據(jù)需以主開關(guān)位置所測的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),通過無功變換器調(diào)整為輸入信號,再和PLC 控制器中的相關(guān)變量完成對比分析。在恒功率因數(shù)控制模式下,同步電動機(jī)的運(yùn)行功率處于被控制的恒定狀態(tài),功率因數(shù)可以通過控制面板完成設(shè)定,但不可直接進(jìn)行測量,因而需要在PLC 控制器中將同步電動機(jī)的功率因數(shù)參量按照等效無功功率進(jìn)行計(jì)算。
此規(guī)格型號同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)失步跳閘故障的原因較為復(fù)雜,有外部原因?qū)е碌?,也有?nèi)部原因引發(fā)的,且多數(shù)情況為內(nèi)外因素共同導(dǎo)致的。其中,外部原因包括外部電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)波動變化而產(chǎn)生干擾影響,或是風(fēng)門修正幅度過大而造成的系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)異常等;而內(nèi)部原因包括供電系統(tǒng)無法穩(wěn)定支撐勵磁系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、勵磁系統(tǒng)本體存在低效勵磁問題、勵磁系統(tǒng)內(nèi)部個別元器件出現(xiàn)問題、控制模式調(diào)整不當(dāng)、勵磁系統(tǒng)內(nèi)部定子或轉(zhuǎn)子發(fā)生移動等[3]。就本文所分析案例來說,工程技術(shù)人員通過對比分析各類原因,討論認(rèn)為同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)失步跳閘故障是由于勵磁系統(tǒng)內(nèi)部元器件發(fā)生損壞而引起的,因此故障處理方向得以明確。
本案例針對勵磁系統(tǒng)內(nèi)部元器件損壞而引發(fā)的失步跳閘故障采取以下措施進(jìn)行處理:(1)更換電源。同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)內(nèi)部元器件發(fā)生損壞多數(shù)由供電系統(tǒng)不穩(wěn)定或電源輸入異常而造成,為保證此次失步跳閘故障處理徹底,工程技術(shù)人員將電源調(diào)整為不間斷電源,以此確保勵磁系統(tǒng)能夠長時間得到穩(wěn)定可靠的電力能源支持。針對AMS-800LF型同步電動機(jī)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行對比分析,最終選用Hipulse U/120/S/6P 型不間斷電源實(shí)施更換處理,并利用型號ULK366SZ12-UF-BCB500/0500-03 的電池進(jìn)行搭配,按照三進(jìn)三出的方案開展安裝調(diào)試,并設(shè)定額定容量120kVA。除此之外,工程技術(shù)人員針對勵磁系統(tǒng)供電專用變壓器進(jìn)行維護(hù)更換,同時檢查了勵磁系統(tǒng)的輸電線路,從而確保供電系統(tǒng)及輸電線路能夠?yàn)閯畲畔到y(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的電力支持。(2)更換勵磁系統(tǒng)內(nèi)部元器件。通過排查勵磁系統(tǒng)內(nèi)部元器件運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),并結(jié)合廠家售后回訪交流,工程技術(shù)人員確認(rèn)出現(xiàn)損壞的元器件為勵磁控制器。由于勵磁控制器無法穩(wěn)定運(yùn)行,難以有效控制勵磁電流的大小變化,導(dǎo)致勵磁系統(tǒng)內(nèi)部磁場運(yùn)行出現(xiàn)異常,進(jìn)而影響同步電動機(jī)整體運(yùn)轉(zhuǎn)效果。工程技術(shù)人員將對勵磁控制器進(jìn)行更換,并進(jìn)行數(shù)次調(diào)試,確保更換后的勵磁控制器能夠在正常發(fā)揮調(diào)節(jié)控制作用,從而保證勵磁系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。(3)修正低效勵磁保護(hù)。工程技術(shù)人員為能夠更好地識別判斷導(dǎo)致失步跳閘故障的原因,特意重新修正了低效勵磁保護(hù)程序,將之前的-15%修正為-25%,以此有效保護(hù)勵磁系統(tǒng)在低效勵磁狀態(tài)下的安全性。
綜上所述,造成同步電動機(jī)勵磁系統(tǒng)出現(xiàn)故障的原因有許多,需要全面分析產(chǎn)生故障的可能性以及導(dǎo)致故障現(xiàn)象的源頭,才能準(zhǔn)確找出造成故障的具體位置。工程技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)對勵磁系統(tǒng)的維護(hù)管理,定期進(jìn)行緊固和試驗(yàn),全面掌握勵磁系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),同時加強(qiáng)巡檢的細(xì)致程度,制定巡檢標(biāo)準(zhǔn)和重點(diǎn)檢查內(nèi)容,尤其需要關(guān)注連接線異常以及系統(tǒng)過載預(yù)警等情況,切實(shí)做到盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,以保證同步電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)效果。