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        某氣田三甘醇損耗量優(yōu)化研究與解堵清污創(chuàng)新實(shí)踐

        2023-08-08 13:14:58陶學(xué)偉
        山西化工 2023年7期
        關(guān)鍵詞:液位優(yōu)化

        陶學(xué)偉

        (中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335)

        1 研究背景

        某氣田采用三甘醇溶劑吸收法對天然氣進(jìn)行脫水,設(shè)有兩套單獨(dú)的天然氣脫水系統(tǒng)和相應(yīng)的三甘醇再生系統(tǒng),天然氣設(shè)計處理能力為500 萬m3/d。投產(chǎn)初期,天然氣脫水系統(tǒng)三甘醇損耗量較高,極大增加生產(chǎn)成本;臺風(fēng)關(guān)斷后平臺黑啟動,甘醇系統(tǒng)投用后發(fā)生堵塞故障。

        通過對氣田天然氣脫水及三甘醇再生工藝流程進(jìn)行技術(shù)分析,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)工況,利用創(chuàng)新思路,實(shí)現(xiàn)以下兩個目標(biāo):

        1)通過優(yōu)化再沸爐工藝參數(shù),減小溫度波動范圍以及對循環(huán)泵出口流程實(shí)施改造,輔助調(diào)節(jié)循環(huán)泵排量兩種方法來減少三甘醇損耗量;

        2)實(shí)施加熱熔化排烴替代傳統(tǒng)開罐清污創(chuàng)新實(shí)踐,完成流程解堵和循環(huán)排烴工作,恢復(fù)設(shè)備可用狀態(tài)。

        2 損耗量優(yōu)化研究

        2.1 優(yōu)化再沸爐溫度參數(shù)

        2.1.1 再沸器溫度參數(shù)優(yōu)化方法

        再沸器溫度是保證三甘醇再生的關(guān)鍵參數(shù)[1],溫度過高三甘醇分解,溫度過低三甘醇再生效果差。

        優(yōu)化前再沸器操作溫度在185~210 ℃之間波動,該波動范圍較大,溫度無法控制在±5 ℃。分析溫度不穩(wěn)定的主要因素是加熱爐熱油溫控閥TV-4810的PID 參數(shù)設(shè)置不合理,PID 數(shù)學(xué)表達(dá)式為式(1):

        式中:KP為比例度,TI為積分時間,TD為微分時間,合理選擇KP、TI、TD三個參數(shù),使再沸器實(shí)際溫度接近優(yōu)化后操作溫度,才能控制好再生效果及減少甘醇損失?,F(xiàn)場組織開展溫度優(yōu)化措施步驟如下:

        第一步:檢查調(diào)節(jié)閥是否故障,現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)節(jié)閥的行程測試,結(jié)果測試正常說明調(diào)節(jié)閥沒有問題。

        第二步:進(jìn)行PID 的調(diào)節(jié),緩慢調(diào)節(jié)KP、TI、TD三個參數(shù)使再溫度接近優(yōu)化溫度;

        第三步:在滿足脫水效果的前提下,應(yīng)盡量降低三甘醇再沸器溫度設(shè)點(diǎn),經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)摸索試驗(yàn),將再沸器的溫波動范圍由185~210 ℃優(yōu)化調(diào)整為192~196 ℃。

        2.1.2 參數(shù)優(yōu)化前后溫度對比

        宋代嚴(yán)羽在《滄浪詩話》中說:“詩有別趣,非關(guān)理也?!睆男睦韺W(xué)角度講,人的情感達(dá)到一定強(qiáng)度,理性的認(rèn)識和判斷便會減弱。當(dāng)情感進(jìn)一步加強(qiáng),達(dá)到臨界點(diǎn)時,人便進(jìn)入一種物我融合、主客一體、亦真亦幻、不辨真假、美丑不分的心理狀態(tài)。這大概就是“無理”產(chǎn)生的心理原因?!胺闯!笔窃姷镊攘λ?,“合道”是一種理解方式,而不同的讀者會根據(jù)自身的經(jīng)驗(yàn)閱歷,產(chǎn)生獨(dú)特的審美感受,盡管“道”不盡相同,“合道”卻是公認(rèn)的。

        由再沸爐溫度變化曲線(圖1)可知,自2020 年3 月1 日對再沸爐溫控閥TV-4810 PID 參數(shù)調(diào)節(jié)后,再沸爐溫度波動范圍明顯減小,溫度波動范圍控制在±4 ℃,經(jīng)驗(yàn)證該溫度滿足脫水效果。

        圖1 再沸爐溫度變化曲線圖

        2.2 循環(huán)泵出口回流管線改造

        2.2.1 回流管線改造方法

        通過對循環(huán)泵出口回流管線進(jìn)行改造,在循環(huán)泵出口增加一條回流管線,可達(dá)到降低三甘醇循環(huán)量的目的。經(jīng)過對三甘醇循環(huán)泵的實(shí)際排量進(jìn)行計量,發(fā)現(xiàn)泵的排量偏大,最大循環(huán)量可達(dá)7 m3,即使在回流截止閥全開的情況下,泵的實(shí)際最低循環(huán)量仍然可達(dá)4 m3/h,遠(yuǎn)大于設(shè)計循環(huán)量2.2 m3/h,而流量計是經(jīng)過標(biāo)定和檢測的,流量計不存在偏差,說明泵的選型有問題,泵的排量跟回流量是不匹配的。因此提出在循環(huán)泵出口增加回流管線,通過回流管線上針閥與截止閥對循環(huán)量進(jìn)行輔助調(diào)節(jié),使循環(huán)量達(dá)到2.2 m3/h以下。

        2.2.2 改造前后循環(huán)量對比

        自2020 年3 月22 日對循環(huán)泵出口回流管線進(jìn)行改造后,甘醇循環(huán)量明顯變小,循環(huán)量控制在2 m3/h上下,經(jīng)驗(yàn)證該循環(huán)量滿足脫水效果,通過試驗(yàn),該改造方法可有效調(diào)節(jié)三甘醇循環(huán)量,使甘醇循環(huán)量問題得以解決。

        3 措施前后甘醇損耗量比對

        3.1 措施前損耗量

        三甘醇再生系統(tǒng)調(diào)試完成后,在廠家給定的參數(shù)下試運(yùn)行一個月,得出甘醇損耗如下,見表1。

        表1 投產(chǎn)初期三甘醇損耗量統(tǒng)計

        如表1 所示,平臺投產(chǎn)運(yùn)行第一個月的三甘醇損耗量達(dá)到3 600 L。第一個月的天然氣處理量為4 497 萬m3。第一個月的三甘醇綜合損耗量為3 600/44.97=80.1 L/106m3。而根據(jù)廠家提供的技術(shù)數(shù)據(jù),三甘醇的損耗量應(yīng)小于13 L/106m3。

        3.2 措施后損耗量

        對上述提到再沸器溫度及甘醇循環(huán)量優(yōu)化調(diào)整后,平穩(wěn)運(yùn)行一個季度,得出甘醇損耗見表2。

        表2 參數(shù)優(yōu)化后平臺三甘醇損耗量統(tǒng)計

        如表2 所示,該季度累計添加三甘醇1 200 L,該季度的天然氣處理量為13 512 萬m3。該季度的三甘醇綜合損耗量為1 200/135.12=8.88L/106m3,低于推薦的三甘醇損耗量,甘醇損耗量降至投產(chǎn)初期的11%,降損效果明顯,極大降低了平臺的生產(chǎn)操作成本。

        4 解堵清污創(chuàng)新實(shí)踐

        4.1 堵塞現(xiàn)象

        臺風(fēng)關(guān)斷后平臺黑啟動,流程恢復(fù)后投用再生A列,啟動甘醇循環(huán)泵建立循環(huán)。啟泵半小時后,中控人員發(fā)現(xiàn):再沸器液位持續(xù)上漲,甘醇緩沖罐液位持續(xù)下降,再生A 列甘醇不能建立正常的循環(huán)?,F(xiàn)場隨即停泵,停泵后發(fā)現(xiàn)再沸器液位又逐步下降,緩沖罐液位緩慢上漲?,F(xiàn)場人員立即查找問題,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場流程暢通,泵回流開度固定未變,調(diào)節(jié)閥也無問題?,F(xiàn)場人員對再沸器下游管線及換熱器排放口取樣發(fā)現(xiàn)甘醇清澈無異常,調(diào)大泵出口回流量仍然無法解決問題,再沸器液位仍然持續(xù)上漲。隨后現(xiàn)場拆解管線發(fā)現(xiàn)較多瀝青狀物質(zhì),貧富甘醇換熱器及前后管線全部堵塞,反向注水、注氣均無法使堵塞物松動;取樣檢驗(yàn)該物質(zhì)高溫可熔,未充分?jǐn)嚢枧c油水均不互溶。

        4.2 堵塞物成分分析

        針對此種堵塞物,利用平臺實(shí)驗(yàn)室條件進(jìn)行初步化驗(yàn)和比對分析。

        1)外觀及性狀:取堵塞物樣品,在室溫下為軟膠狀固體形態(tài)。目測呈黑色,仔細(xì)辨別,可發(fā)現(xiàn)有灰白色、半透明蠟狀色澤,手觸有滑膩感。用溫箱進(jìn)行不同溫度下熔化試驗(yàn),判斷熔點(diǎn)(傾點(diǎn))約46 ℃,在高于46 ℃環(huán)境呈液態(tài);

        2)互溶性試驗(yàn):分別用淡水、三甘醇、柴油、原油、四氯化碳、石油醚等溶劑進(jìn)行互溶實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該物質(zhì)不溶于水溶于油,屬油溶性:

        3)加熱沸騰試驗(yàn):將少量樣品放入燒瓶進(jìn)行加熱試驗(yàn)。樣品加熱半小時后,溫度達(dá)到180 ℃,燒瓶內(nèi)熔化的物質(zhì)未見有顏色、性狀的變化。將溫度提高至190 ℃加熱30 min,瓶內(nèi)液體仍無明顯變化。后分別加熱至200 ℃、220 ℃,樣品無沸騰、無結(jié)焦現(xiàn)象。

        從化驗(yàn)結(jié)果可以判斷:該堵塞物不溶于水溶于油,屬油溶性,熔點(diǎn)為40 ℃,高溫下不揮發(fā),因此化驗(yàn)判斷其為蠟質(zhì)重?zé)N。

        4.3 堵塞原因分析

        1)當(dāng)脫水塔A/B 列切換及關(guān)斷再啟動時,造成入口過濾分離器液位控制不穩(wěn)定,導(dǎo)致天然氣中烴類物質(zhì)進(jìn)入脫水塔[2],烴類物質(zhì)經(jīng)過脫水塔進(jìn)入三甘醇再生系統(tǒng),三甘醇系統(tǒng)偶爾會出現(xiàn)液位上漲情況;

        2)再生A 列閃蒸罐油槽存在設(shè)計缺陷,罐體液位高度設(shè)點(diǎn)為600 mm,而油槽堰板高度在700 mm 左右。閃蒸罐液位設(shè)點(diǎn)為350 mm,通過摸索發(fā)現(xiàn)液位在600 mm 以內(nèi),撇油槽液位控制閥LV-4801 保持關(guān)閉狀態(tài),閃蒸罐根本沒有撇烴效果,如果液位過高又會導(dǎo)致甘醇進(jìn)入油槽;

        3)當(dāng)烴類進(jìn)入再沸爐后被加熱到近200 ℃,閃蒸后不再氣化的烴類重組分(蠟質(zhì)和瀝青質(zhì))殘留在再沸爐內(nèi)聚集,積少成多,然后通過再沸爐流到下游換熱器,停產(chǎn)后溫度恢復(fù)到環(huán)境溫度,重?zé)N在換熱器內(nèi)凝固進(jìn)而導(dǎo)致流程循環(huán)不暢。

        4.4 創(chuàng)新解堵方法

        確認(rèn)堵塞物性質(zhì)后,現(xiàn)場分析判定整個再生系統(tǒng)及脫水塔內(nèi)部均有重?zé)N固化積聚的情況[3],常規(guī)做法開罐清污工程難度大、成本費(fèi)用高。在分析討論后,現(xiàn)場制定了以熱水為媒,向再沸器中加注淡水,利用再沸器加熱爐對淡水進(jìn)行加熱,給系統(tǒng)建立熱水系統(tǒng)循環(huán),利用熱水的高溫融化回收各罐內(nèi)已存在的固態(tài)重?zé)N的方案。作業(yè)期間現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)各容器重?zé)N融化回收600 L,回收利用罐內(nèi)殘留三甘醇1 000 L,以近乎為零的成本投入,高效完成系統(tǒng)清污工作。

        5 結(jié)語

        三甘醇脫水及再生系統(tǒng)是天然氣處理工藝的核心,降低三甘醇的損耗量,可以大幅減少氣田生產(chǎn)成本節(jié)約;采取創(chuàng)新解堵方法,以零成本的投入迅速、高效地完成解堵,可在最短的時間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。該項(xiàng)目的成功實(shí)施,既創(chuàng)利增效又可以高效完成故障處理,為海上設(shè)施類似問題的解決提供了科學(xué)的思路參考,具有極大的推廣和借鑒意義。

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