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        胺液溫度對(duì)磁力泵的影響及解決方法

        2023-08-02 04:53:52趙金榮樊江海
        石油化工應(yīng)用 2023年6期

        趙金榮,樊江海,喬 軻

        (中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        目前,石油化工過(guò)程中泵的軸密封主要是機(jī)械密封,盡管對(duì)機(jī)械密封的構(gòu)造與要求不斷進(jìn)行完善,但還是不能避免完全無(wú)泄漏的難題。由于磁力泵的問(wèn)世,又開辟了動(dòng)密封力傳動(dòng)工藝發(fā)展的另一個(gè)嶄新方向。磁力泵相比于其他一般泵具有完全杜絕液體泄漏的優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用在石油化工行業(yè)用來(lái)輸送有毒有害、易燃易爆和具有強(qiáng)腐蝕性的液體,能夠解決泄漏污染問(wèn)題,同時(shí)能夠滿足環(huán)境保護(hù)的要求。由于溶劑再生裝置介質(zhì)中含有硫化氫,具有很強(qiáng)的毒性和腐蝕性,因此溶劑再生裝置采用磁力泵。但是在磁力泵運(yùn)行過(guò)程中,由于回流罐液位低或介質(zhì)溫度高的原因,導(dǎo)致回流泵自停次數(shù)過(guò)多,造成尾氣排放超標(biāo)且磁力泵的損壞,增加了設(shè)備的檢修費(fèi)用,影響溶劑回收裝置系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 磁力泵原理及結(jié)構(gòu)

        磁力泵采用磁力扭矩傳動(dòng)技術(shù),通過(guò)隔離罩實(shí)現(xiàn)內(nèi)外磁缸無(wú)接觸密封,解決了運(yùn)輸過(guò)程中介質(zhì)泄漏的問(wèn)題,它的機(jī)械結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1,主電機(jī)帶動(dòng)外部磁缸旋轉(zhuǎn),由于磁場(chǎng)的作用內(nèi)磁缸則同步旋轉(zhuǎn),內(nèi)外磁缸間有隔離套,隔離套與內(nèi)磁缸間形成封閉腔,部分液體由于壓力差的原理,流向封閉腔對(duì)內(nèi)外磁缸進(jìn)行冷卻后流入葉輪進(jìn)口。由于不存在機(jī)械密封,內(nèi)部接觸介質(zhì)的零件被泵體、泵蓋及隔離套等完全封閉,從而實(shí)現(xiàn)無(wú)泄漏,消除了有毒物質(zhì)通過(guò)泵密封泄漏的安全隱患[1]。

        圖1 磁力泵的結(jié)構(gòu)示意圖

        磁力泵經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)改進(jìn)提升,機(jī)泵制造水平日漸提高,不同的工藝介質(zhì)對(duì)磁力泵的性能提出了新的需求。本裝置中的磁力泵由丹東克隆集團(tuán)有限公司生產(chǎn),輸送介質(zhì)為酸性水(主要成分是0.16%H2S,有毒且具有腐蝕性),泵體及葉輪材料均為不銹鋼;殼體墊片材料為聚四氟乙烯;磁力泵磁缸的永磁材料主要為稀土材料釹鐵硼。泵的性能參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 磁力泵性能參數(shù)表

        2 溶劑再生工藝

        溶劑再生裝置工藝見(jiàn)圖2,來(lái)自重油催化裂化裝置、柴油加氫精制裝置、汽油加氫、312 瓦斯脫硫和硫磺回收裝置的富胺液,經(jīng)過(guò)換熱后,進(jìn)入溶劑再生塔上部第3 層塔板。塔底重沸器由0.35 MPa 蒸汽提供熱量,使再生塔底部溫度控制在125 ℃左右,塔內(nèi)液體中的H2S 和部分CO2被解析出來(lái),經(jīng)塔頂空冷換熱器冷卻至40 ℃后進(jìn)入塔頂回流罐,罐頂?shù)乃嵝詺馀欧胖亮蚧腔厥昭b置,罐底的酸性水經(jīng)塔頂回流泵加壓后返回再生塔頂部控制塔頂溫度。

        圖2 溶劑再生裝置工藝圖

        在日常操作過(guò)程中,當(dāng)再生塔回流量出現(xiàn)波動(dòng),會(huì)導(dǎo)致塔的壓力過(guò)高;或空冷器的冷卻效果不佳,致使回流罐液位過(guò)低,其液位過(guò)低會(huì)使回流量較小或者中斷,影響塔內(nèi)的氣液相平衡,需要通過(guò)補(bǔ)水來(lái)控制回流罐液位,使塔內(nèi)氣液相達(dá)到平衡維持塔的操作。系統(tǒng)操作不穩(wěn)定對(duì)泵也造成了影響。

        據(jù)統(tǒng)計(jì),2018 年至2020 年裝置運(yùn)行期間機(jī)泵共自停56 次,計(jì)劃停機(jī)檢修12 次,非計(jì)劃停機(jī)42 次,占比過(guò)高;非計(jì)劃停機(jī)中,泵抽空導(dǎo)致自停占比在7%,機(jī)泵溫度高導(dǎo)致自停占比在93%。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)機(jī)泵的檢查分析和數(shù)據(jù)收集,當(dāng)泵的隔離套溫度達(dá)到140 ℃左右的時(shí)候,泵內(nèi)部會(huì)傳出異常的雜音,導(dǎo)致機(jī)泵振動(dòng)值偏高,造成機(jī)泵停機(jī),檢修打開發(fā)現(xiàn)磁力泵出現(xiàn)內(nèi)磁缸消磁和卡死現(xiàn)象。

        3 磁力泵故障及改進(jìn)方法

        3.1 磁力泵抽空故障分析

        當(dāng)運(yùn)行中的泵開始抽空時(shí),會(huì)突然發(fā)出噪聲、振動(dòng),伴隨著壓力、流量和電流的降低;當(dāng)泵抽空嚴(yán)重時(shí),泵會(huì)強(qiáng)烈振動(dòng),壓力表顯示為零,泵中無(wú)介質(zhì)送出。通過(guò)對(duì)以上現(xiàn)象分析,泵的抽空主要有以下三點(diǎn)原因:

        (1)塔頂冷卻器冷卻效果不好,造成回流罐液位過(guò)低,回流罐的液位與泵入口的高度差較小,導(dǎo)致有效氣蝕余量偏小,發(fā)生氣蝕現(xiàn)象。

        (2)泵出口流量不滿足最小流量。磁力泵在抽空或低流量下運(yùn)行時(shí),造成石墨軸承沒(méi)有得到及時(shí)冷卻、潤(rùn)滑,使軸承溫度升高,酸性水急劇汽化,進(jìn)而發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,造成石墨軸承破碎[2]。

        (3)再生塔內(nèi)壓力不穩(wěn)。當(dāng)再生系統(tǒng)波動(dòng)較大或負(fù)荷調(diào)整過(guò)大,引起回流泵入口壓力突然下降,流量減少,容易發(fā)生泵體抽空[2]。

        改進(jìn)措施:(1)定時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)玻璃板液位計(jì)進(jìn)行檢查,與內(nèi)操DCS 液位進(jìn)行對(duì)比確認(rèn),防止因儀表失靈導(dǎo)致回流罐液位過(guò)低。造成磁力泵因?yàn)榱髁窟^(guò)低,液體汽化,導(dǎo)致機(jī)泵消磁損壞。(2)穩(wěn)定操作,介質(zhì)進(jìn)塔的負(fù)荷調(diào)整應(yīng)在溶劑再生塔允許的范圍內(nèi),適當(dāng)提高溶劑再生塔壓力,使其稍遠(yuǎn)離相同溫度下的酸性水飽和蒸汽壓力。

        3.2 高溫引起的磁力泵故障原因及改進(jìn)措施

        為維持回流罐液位,需要將凝結(jié)水加入回流罐內(nèi),由于加入的凝結(jié)水溫度在140 ℃左右,導(dǎo)致泵的入口介質(zhì)溫度過(guò)高,造成磁力泵內(nèi)磁缸消磁。在結(jié)構(gòu)上,磁力泵的外磁缸采用低碳鋼作為外部密封殼體,內(nèi)磁缸的材料為釹鐵硼,內(nèi)磁缸在內(nèi)部工作,與介質(zhì)直接接觸,當(dāng)介質(zhì)溫度超出允許范圍易發(fā)生消磁現(xiàn)象,這樣導(dǎo)致材料消磁的現(xiàn)象不可逆轉(zhuǎn)。釹鐵硼永磁體具有很高的磁積能,從溫度性能上(圖3)可以看出,釹鐵硼的居里溫度為300 ℃,但是,當(dāng)溫度在140 ℃左右時(shí),釹鐵硼的可變扭曲強(qiáng)度下降較快,不可逆損失較大。輸送的介質(zhì)溫度過(guò)高會(huì)使磁力泵空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)導(dǎo)致內(nèi)磁缸和隔離套間干摩擦使介質(zhì)溫度升高,軸承磁性體失磁;機(jī)泵機(jī)體振動(dòng),導(dǎo)致機(jī)泵自停回流中斷,影響生產(chǎn)。

        圖3 釹鐵硼溫度性能圖

        最終確定凈化水為最適合補(bǔ)水介質(zhì),其溫度適宜,介質(zhì)純凈,屬于裝置內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品且能耗低。補(bǔ)水后經(jīng)過(guò)短期對(duì)泵入介質(zhì)口溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,將補(bǔ)水介質(zhì)由凝結(jié)水改為凈化水后介質(zhì)溫度始終處于可操作范圍內(nèi),避免了在補(bǔ)水后由于輸送介質(zhì)溫度過(guò)高導(dǎo)致磁力泵消磁。

        改進(jìn)措施:回流罐流量及介質(zhì)溫度控制在操作范圍內(nèi),當(dāng)回流罐液位低于設(shè)定值時(shí),可以通過(guò)補(bǔ)水線對(duì)回流罐進(jìn)行補(bǔ)液來(lái)提高回流罐液位,對(duì)裝置中現(xiàn)有的四種介質(zhì)從溫度、所含雜質(zhì)、節(jié)能降耗等方面進(jìn)行對(duì)比研究分析,見(jiàn)表2。

        表2 補(bǔ)水介質(zhì)對(duì)比分析表

        4 結(jié)論

        對(duì)溶劑再生裝置中磁力泵在運(yùn)輸酸性水介質(zhì)時(shí),時(shí)常發(fā)生抽空、消磁的現(xiàn)象進(jìn)行研究分析,通過(guò)調(diào)整溶劑再生塔的工藝操作參數(shù)和更改補(bǔ)水介質(zhì),降低了磁力泵因故障停機(jī)所造成的經(jīng)濟(jì)損失,確保了溶劑再生裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

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