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        柳鋼2 號(hào)高爐爐況失常分析與恢復(fù)

        2023-04-16 11:58:40韋正強(qiáng)
        中國(guó)鋼鐵業(yè) 2023年10期
        關(guān)鍵詞:軟水爐況裝料

        韋正強(qiáng)

        柳鋼2號(hào)高爐的有效爐容為2650m3,從2012年9月3日開始第一代爐役,后經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)10年的生產(chǎn),爐役后期因冷卻壁漏水?dāng)?shù)量增多以及爐缸侵蝕嚴(yán)重,于2022年10月17日順利安全停爐進(jìn)行大修,并于2023年2月6日點(diǎn)火送風(fēng)開爐復(fù)產(chǎn)。

        1.爐況失常過程概述

        柳鋼2號(hào)高爐大修開爐后第4天即達(dá)產(chǎn),經(jīng)過不斷優(yōu)化操作,至2023年2月21日日產(chǎn)量達(dá)7585t/d,燃料比505kg/t。為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高煤氣利用率,從2月25日開始逐步提高高爐生礦使用配比至18%,3月2日又開始嘗試取消中心加焦,初期取得一定的效果,煤氣利用率達(dá)到49%左右。3月上旬,原燃料質(zhì)量整體下滑,2號(hào)高爐壓量關(guān)系逐步變差,產(chǎn)量下降,消耗上升,于3月10日縮小批重,調(diào)整裝料制度,恢復(fù)中心加焦;3月中旬至4月中旬,調(diào)整近1個(gè)月時(shí)間,爐況出現(xiàn)波動(dòng)。期間頻繁出現(xiàn)管道氣流的異常情況,進(jìn)而造成鐵水出格多,爐缸不活躍,需經(jīng)常補(bǔ)大量焦炭以改善爐缸熱度,燃料比升高38kg/tFe,產(chǎn)量損失近3萬噸。

        2.爐況失常的特征

        2.1 爐況穩(wěn)定性差

        2號(hào)高爐爐況順行指數(shù)低,爐況穩(wěn)定性差,高爐的壓量關(guān)系趨于緊張,走料不均勻,探尺工作狀態(tài)不好,出現(xiàn)偏尺、滑尺的異?,F(xiàn)象。

        2.2 高爐冷卻壁溫度差值大

        高爐冷卻壁密閉循環(huán)冷卻水的回水與進(jìn)水溫度差值大,即軟水溫差偏高,軟水溫差波動(dòng)大、波動(dòng)區(qū)間偏廣,由開爐期間的2℃逐步上升至4月份的7℃左右。由于煤氣流分布不合理,邊緣局部氣流過分發(fā)展,導(dǎo)致易有氣流沖出,頻繁出現(xiàn)邊緣小管道,高爐爐頂測(cè)溫的四點(diǎn)中最大與最小值偏差達(dá)80℃,平均頂溫在200℃~300℃。同時(shí),中心氣流弱而不集中也不穩(wěn)定,爐頂十字測(cè)溫中心點(diǎn)溫度偏低,大多在200℃~300℃(見圖1)。

        圖1 柳鋼2號(hào)高爐軟水溫差變化趨勢(shì)圖 ℃

        2.3 裝料制度不相匹配

        高爐煤氣利用率與高爐爐頂?shù)难b料制度不相匹配。使用退守疏導(dǎo)兩道氣流的裝料制度,煤氣流在高爐內(nèi)的停留時(shí)間應(yīng)縮短,煤氣與原料的接觸時(shí)間和面積減少,煤氣還原的原料占比變少,煤氣利用率應(yīng)當(dāng)下降。但2號(hào)高爐卻出現(xiàn)煤氣利用率異常升高,煤氣利用率高達(dá)48%。

        2.4 高爐物理熱和化學(xué)熱不穩(wěn)定

        2號(hào)高爐出現(xiàn)管道氣流的頻率高、頻次多,高爐的熱制度操作受到較大影響,高爐的物理熱和化學(xué)熱不穩(wěn)定,爐溫大幅波動(dòng),出現(xiàn)低爐溫次數(shù)明顯增多,爐缸脫硫效果明顯下降,鐵水的化學(xué)成分不穩(wěn)定,造成不合格鐵水較多。

        2.5 高爐爐頂邊緣氣流分布不均勻

        2號(hào)高爐爐頂局部氣流過分發(fā)展,爐身與爐腹冷卻壁熱面溫度普遍上行,6~8層銅冷卻壁熱面溫度從55℃升到90℃,9~15層鑄造冷卻壁熱面溫度從100℃升到250℃,局部冷卻壁熱面溫度達(dá)到300℃。

        3.爐況失常原因分析

        3.1 兩道氣流分布失常

        依據(jù)高爐合理氣流分布的規(guī)律,首先要做到保持高爐的爐況穩(wěn)定順行,調(diào)節(jié)好邊緣氣流與中心氣流兩道氣流;其次才是最大限度地改善煤氣利用,獲取較高的煤氣利用率,降低焦炭消耗[1]。2月6日開爐后,柳鋼2號(hào)高爐主要以發(fā)展邊緣氣流和疏導(dǎo)中心氣流為主,使高爐的穩(wěn)定順行和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都較好。在采用取消中心加焦的布料制度過程中,礦石的布料角度沒有整體外移,最小布料角度用至26°,抑制了中心氣流,導(dǎo)致中心氣流更加不足,出現(xiàn)壓量關(guān)系緊張的情況。在恢復(fù)中心加焦的布料制度后,中心加焦量偏少,只有2環(huán)(占焦批重的13.3%),沒有起到充分釋放中心氣流的作用。在爐況調(diào)整過程中,當(dāng)?shù)V石布料最大角度大于32°,就容易出現(xiàn)管道氣流,于是嘗試恢復(fù)低角度布料,礦焦往中心布料,堆高中心料面,但中心氣流更加被抑制;而布料由中心向邊緣傾斜,礦石沿料面斜坡滾至邊緣,在邊緣堆積數(shù)目偏多,使邊緣焦炭負(fù)荷過重,造成邊緣氣流不穩(wěn)定,兩道氣流分布出現(xiàn)失常。

        3.2 原燃料質(zhì)量整體下滑影響

        大型高爐因爐缸直徑大,在原燃料質(zhì)量,特別是焦炭質(zhì)量較差時(shí)很難吹透中心。若焦炭有較好的粒度組成和焦炭強(qiáng)度,有利于提高高爐塊狀帶的透氣性、降低高爐壓差,有利于下部高溫區(qū)特別是軟熔帶的透氣性、透液性及煤氣流的二次分布,有利于改善高爐爐缸工作狀況、降低焦比和保持爐況的穩(wěn)定[2]。2月下旬至3月初,燒結(jié)礦質(zhì)量下滑,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由76%下滑到74%左右,3月初由于焦煤煤種變化,焦炭質(zhì)量也出現(xiàn)下滑,熱強(qiáng)度由66%下降到62%左右,M10由5.5%上升7.0%,灰分達(dá)13%以上。原燃料質(zhì)量的整體下滑,影響了高爐的穩(wěn)定順行(見圖2、圖3)。

        圖2 2023年2-3月柳鋼2號(hào)高爐焦炭質(zhì)量 %

        圖3 2023年3月柳鋼2號(hào)焦炭質(zhì)量趨勢(shì)圖 %

        3.3 提高塊礦比試驗(yàn)影響

        從2月25日開始,2號(hào)高爐嘗試進(jìn)行提高塊礦比試驗(yàn),高爐爐料結(jié)構(gòu)中的塊礦比由10%逐步提高到18%,熟料比下降。塊礦比提高后,將一個(gè)球團(tuán)倉和熔劑倉用作裝塊礦使用,利用兩倉的振動(dòng)篩篩分塊礦,但由于塊礦的粉末較多,易堵篩網(wǎng),效果不好,增加了入爐粉末。入爐粉末在高爐內(nèi)部會(huì)板結(jié)堵塞煤氣通路,造成煤氣上升的通道變小,使高爐的透氣性下降。另外,由于塊礦的高溫冶金性能不足,軟化溫度偏低,造成軟化入爐后高爐的軟融帶上移,進(jìn)一步使軟融區(qū)間變寬,增大煤氣上升的阻力,容易導(dǎo)致爐況失常。

        3.4 高爐進(jìn)退時(shí)機(jī)把握不好,采取措施不到位

        在提高塊礦比及取消中心加焦后,柳鋼2號(hào)高爐整體熱風(fēng)壓力升高,原燃料質(zhì)量出現(xiàn)下滑,卻沒有及時(shí)采取退守調(diào)整措施。3月初,軟水溫差從2℃緩慢爬升,當(dāng)時(shí)分析是噴涂料開始脫落引起,于是嘗試使用提高礦石布料角度的方法,以壓制邊緣氣流。但由于此時(shí)中心氣流變?nèi)酰又畨褐七吘墯饬?,兩道氣流都受到抑制,煤氣通道變小,煤氣利用率偏高,邊緣局部氣流過分發(fā)展,頻繁出現(xiàn)邊緣管道,在把布料角度退下來后,高爐保持了一定程度的順行。壓量關(guān)系緩和后,再次嘗試提高礦石角度優(yōu)化,但仍然出現(xiàn)邊緣管道氣流。由于異常爐況沒能得到及時(shí)糾正,所采取的發(fā)展邊緣氣流的低角度裝料制度又不利順行,導(dǎo)致爐缸中心死料柱肥大,爐缸活躍程度變差,爐況進(jìn)一步惡化。

        4.處理失常爐況的措施

        4.1 增加中心加焦量,強(qiáng)行打透中心氣流

        經(jīng)過綜合分析,柳鋼2號(hào)高爐爐況波動(dòng)的主要原因是中心氣流不透,壓制邊緣氣流后,又造成煤氣分布失常,頻繁出現(xiàn)管道氣流,故嘗試采取先疏導(dǎo)出中心氣流的措施,以消除邊緣管道氣流的產(chǎn)生。4月9日,采取加大中心加焦量,增加到3環(huán)和4環(huán),在布完4環(huán)焦炭后,料罐雷達(dá)料線還剩余1m左右焦炭全開布到中心,實(shí)際中心加焦占比達(dá)到30%左右,從而強(qiáng)行疏導(dǎo)出中心氣流。該措施使用約3小時(shí)后,煤氣利用率由原來的48%左右降至44%左右,十字測(cè)溫中心溫度達(dá)到600℃以上,瞬時(shí)溫度達(dá)到800℃,中心氣流被成功疏導(dǎo)出來。此時(shí),適當(dāng)減少中心加焦量,控制中心加焦量剛好4環(huán),以此穩(wěn)住中心氣流,十字測(cè)溫中心點(diǎn)溫度在500左右℃。

        4.2 適時(shí)調(diào)節(jié)裝料制度,疏導(dǎo)好兩道煤氣流

        在調(diào)整裝料制度時(shí)要保持足夠的中心加焦量(4環(huán)),穩(wěn)定好中心氣流,適當(dāng)降低焦炭負(fù)荷,以防爐溫偏低,杜絕出現(xiàn)長(zhǎng)期低爐溫的現(xiàn)象。經(jīng)過調(diào)整,中心氣流通透后,煤氣流分布逐漸向好,高爐壓量關(guān)系趨于好轉(zhuǎn),走料順暢穩(wěn)定。之后逐步整體提高礦焦布料角度,接受調(diào)整,高爐的各項(xiàng)操作參數(shù)保持穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上,高爐逐步強(qiáng)化冶煉,適當(dāng)增加風(fēng)量,保證維持到基準(zhǔn)風(fēng)量的水平,后繼續(xù)適當(dāng)富氧,待高爐風(fēng)量增加到全風(fēng)狀態(tài)后,繼續(xù)增加氧量強(qiáng)化冶煉,采用增加礦石批重和礦石布料環(huán)數(shù)的裝料制度,拉寬礦焦布料平臺(tái)(見表1)。通過調(diào)整裝料制度優(yōu)化高爐,調(diào)整中心氣流和邊緣氣流兩道氣流的分布狀態(tài),提高煤氣利用率,逐漸降低消耗。

        4.3 改善原燃料質(zhì)量,調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)

        構(gòu)建大協(xié)同、大穩(wěn)定、大平衡、大溝通、大物流、大成本、大效益的整體協(xié)調(diào)創(chuàng)效工作格局,加強(qiáng)與上道工序溝通,提高并穩(wěn)定好原燃料質(zhì)量。經(jīng)過努力,焦炭熱強(qiáng)度提高達(dá)到64%以上,提高燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)達(dá)到76%以上。3月12日塊礦比由18%降至12%;同時(shí)加強(qiáng)原燃料的篩分,控制礦石篩分指數(shù)<25kg/s,焦炭篩分指數(shù)<30kg/s,增大篩分有效面積,降低篩分料層厚度,提高篩分效果,減少入爐粉末,提高料柱透氣性,為高爐順行創(chuàng)造好的原燃料基礎(chǔ)。

        4.4 保證爐溫基礎(chǔ),適當(dāng)降低爐渣堿度

        由于頻繁出現(xiàn)管道氣流,爐溫低的情況比較多,加上化爐缸需要大量的熱量,采取低負(fù)荷加循環(huán)焦的方式穩(wěn)定爐溫基礎(chǔ),隔10批正常料加1批凈焦,在壓量關(guān)系對(duì)稱、爐溫充足、邊緣管道氣流消除、水溫差溫度穩(wěn)定下降后,逐步拉開循環(huán)焦批次,直至最后取消循環(huán)焦。按照[Si]不低于0.5%控制,鐵水物理熱控制在1510℃以上,同時(shí)降低爐渣堿度,改善渣鐵流動(dòng)性活躍爐缸,使鐵水硫含量控制在0.020~0.030%。

        4.5 適時(shí)調(diào)節(jié)冷卻強(qiáng)度

        由于高爐的煤氣爐分布不穩(wěn)定,2月底至4月初這段時(shí)間,軟水溫差由2℃上升到7°左右,冷卻壁熱負(fù)荷非常大,為此通過調(diào)整冷卻制度,減輕冷卻壁熱負(fù)荷。把軟水進(jìn)水流量由4300m3/h逐步提高到5200m3/h,同時(shí)軟水進(jìn)水溫度控制在40℃左右,提高軟水進(jìn)水流量和降低軟水進(jìn)水溫度強(qiáng)化冷卻。待高爐的氣流分布合理時(shí),及時(shí)下調(diào)軟水的進(jìn)水流量,維持3℃~4℃的水溫差,使冷卻壁熱面溫度下降到正常水平。

        4.6 加強(qiáng)爐前出鐵

        根據(jù)實(shí)際鐵口深度,靈活控制打泥量,確保鐵口深度在3.1~3.2 m,維護(hù)好鐵口泥套,提高鐵口合格率,杜絕淺鐵口的發(fā)生,做好鐵前安全確認(rèn),鐵中、鐵后安全檢查,采取零間隔出鐵的方法,加強(qiáng)渣鐵排放,及時(shí)出盡渣鐵,為爐內(nèi)優(yōu)化創(chuàng)造條件。

        5.調(diào)整后的效果

        通過一系列有效措施,徹底糾正了高爐兩道煤氣流分布失常的現(xiàn)象,煤氣流分布合理,中心氣流充足,邊緣氣流均勻,消除了頻繁的管道氣流,水溫差逐步下降并穩(wěn)定在3℃左右,爐缸的活躍性改善,生產(chǎn)指標(biāo)得到逐步改善(見表2)。

        表2 柳鋼2650m3高爐調(diào)整前后操作參數(shù)和指標(biāo)對(duì)比

        6.結(jié)語

        (1)保持合理的兩道氣流分布是高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的重要基礎(chǔ),大高爐尤其要重視保持足夠的中心氣流,按照“穩(wěn)定邊緣,打開中心;穩(wěn)定中心,照顧邊緣”的思路,控制好兩道氣流的分布;采取臨時(shí)增加中心加焦量,打通中心氣流,消除管道氣流,起到較好的效果。

        (2)取消中心加焦布料要以長(zhǎng)期穩(wěn)定的原燃料質(zhì)量為基礎(chǔ)。當(dāng)原燃料質(zhì)量較好,料柱透氣性好,可以適當(dāng)減少或取消中心加焦量,提高煤氣利用率;當(dāng)原燃料質(zhì)量變差,采用中心加焦模式,保持充足的中心氣流,有利于提高料柱透氣性和保持爐況穩(wěn)定。

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