歐 亮,劉守豹,韋昌偉,石桂學
(大唐水電科學技術(shù)研究院有限公司,廣西 南寧 530007)
發(fā)電機出口斷路器(generator circuit breaker,GCB)具有增強發(fā)電機、變壓器安全保護水平,提高電氣設(shè)備可靠性,簡化廠用電切換操作,縮減故障處理時間,及時恢復(fù)廠用電運行等功能,廣泛應(yīng)用于電廠。GCB一般由觸頭系統(tǒng)、滅弧系統(tǒng)、操作機構(gòu)、脫扣器、外殼等構(gòu)成。發(fā)電機正常運行時,出口斷路器能接通和斷開工作電流,控制機組與電力系統(tǒng)并列或解列。
GCB主要故障原因包括液壓油雜質(zhì)過高導致彈簧不能正常儲能、觸頭傳動機構(gòu)(如墊圈、彈簧、銷軸等)失效、二次插頭松脫、分閘監(jiān)視回路中存在寄生回路等機械或電氣故障。
以某發(fā)電廠700 MW機組GCB解體故障為例,通過對故障現(xiàn)象和短路解體過程的分析,找出導致故障發(fā)生的根本原因并給出維護建議。
該廠發(fā)生故障的3號發(fā)電機GCB額定電壓為24 kV,額定電流為27 kA。故障發(fā)生前,3號發(fā)電機帶493.6 MW并網(wǎng)運行(負荷電流16 kA)。當天16:53:10監(jiān)控報發(fā)電機保護動作停機;16:53:12發(fā)電機電氣保護B套動作;16:53:14主變A套低壓側(cè)零序保護跳閘,高壓側(cè)500 kV斷路器Ⅱ跳閘。
監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)視3號發(fā)電機停機流程正常執(zhí)行;GCB僅配置SF6氣體壓力表,壓力表僅具備欠壓報警和低壓閉鎖功能,無實時壓力監(jiān)測功能。
3號發(fā)電機C相GCB本體炸裂,附件散落。動主觸頭連桿臂銷軸鄰近的基座有嚴重的陳舊性機械損傷痕跡,基座與動主觸頭連桿臂銷軸分合閘運動軌跡距離很近,該痕跡為此前動作過程中多次碰撞造成,故判斷在故障發(fā)生前動主觸頭傳動系統(tǒng)已存在機械故障。GCB操作主觸頭系統(tǒng)連桿臂的銷軸丟失,固定銷軸的連接螺釘斷裂成兩截,斷口裂痕表明螺釘受到剪切力而折斷。
動觸頭大部分熔化,僅剩部分觸指殘體;動弧觸頭前端已經(jīng)完全熔化,其材質(zhì)為銅鎢合金,熔化長度約60 mm;靜觸頭燒蝕部分位于GCB下部,受損區(qū)域約占整個靜觸頭主要導電區(qū)域的40 %,熔化區(qū)域約占整個靜觸頭的20 %;動觸頭傳動機構(gòu)和旋轉(zhuǎn)絕緣子有過流痕跡。
GCB下側(cè)氣室有電弧灼燒痕跡,氣室與支柱絕緣子之間的不銹鋼防塵板因金屬熔液匯聚表面而燒穿,在傳動機構(gòu)底部凝結(jié)成結(jié)晶體。使用手持式光譜儀檢測結(jié)晶體、防塵板燒蝕部分的金屬元素,均檢測到銅、鎢元素,故判斷防塵板穿孔由弧觸頭熔化后金屬液體滴濺在防塵板上所致。
對3號發(fā)電機GCB進行拆解觀察部件磨損情況。GCB操作主觸頭系統(tǒng)的連桿臂襯套受斷路器分合操作中振動、摩擦等的外力影響出現(xiàn)了破損。從不同相的GCB拆解情況來看,相同位置襯套C相損壞最嚴重,B相次之,A相最輕。
調(diào)取故障期間的故障錄波,對比發(fā)電機側(cè)電壓波形和主變低壓側(cè)電壓波形可知,發(fā)電機和主變低壓側(cè)的A, B相在GCB跳閘時刻即實現(xiàn)了電氣分離,而跳閘后兩側(cè)C相電壓波形相同并持續(xù)了大約702 ms,表明該時段內(nèi)發(fā)電機和主變低壓側(cè)C相仍存在電氣連接。由于主變低壓側(cè)為三角形接線,發(fā)電機采用高阻接地方式,在A, B兩相分斷后發(fā)電機已經(jīng)停止向主變提供負載電流(即發(fā)電機已經(jīng)停止向電網(wǎng)供能),發(fā)電機C相電流實際上是單相接地電容電流。GCB跳閘702 ms后,主變低壓側(cè)、發(fā)電機側(cè)C相電壓相位同步消失,此刻C相電氣連接斷開,GCB解體。
動主觸頭連桿臂襯套磨損嚴重,遠低于出廠技術(shù)文件規(guī)定的使用壽命。合同規(guī)定GCB機械穩(wěn)定性操作次數(shù)應(yīng)達10000次以上,而拆解的4號發(fā)電機同型號GCB實際只操作了3045次,且襯套出現(xiàn)嚴重磨損。在分合閘時,襯套磨損將引起動主觸頭銷軸軸向竄動,與兩側(cè)基座發(fā)生碰撞進而造成銷軸脫落。
從C相GCB動靜觸頭的燒蝕、熔化情況可知,GCB內(nèi)部導電部件大量發(fā)熱。由焦耳定律Q=I2Rt可知,電流通過導體的熱量與電阻成正比。使用回路電阻測試儀進行現(xiàn)場測試,結(jié)果顯示在GCB正常合閘情況下,回路電阻為2.1 μΩ左右;當動主觸頭不與靜主導電環(huán)接觸,僅動弧觸頭與靜弧觸頭接觸情況下,回路電阻達270 μΩ左右。
由于C相GCB在其倒數(shù)第二次分閘時,動主觸頭連桿臂的銷軸螺釘斷裂,使得最后一次合閘并網(wǎng)時動主觸頭合閘不成功,僅動弧觸頭合閘。GCB在16 kA負載電流下,持續(xù)導通53 min,動靜弧觸頭間產(chǎn)生大量的焦耳熱,溫度急劇上升,最終燒蝕、熔化。
GCB高低電位的隔離通過旋轉(zhuǎn)絕緣子實現(xiàn),該處為GCB的絕緣薄弱點。在分閘后,主回路靠近GCB底部的部分被金屬熔液及散落的動靜觸頭導電部件橋接,使得發(fā)電機和主變低壓側(cè)C相無法實際分斷,電弧持續(xù)在GCB內(nèi)部燃燒、持續(xù)放電,因此下側(cè)氣室有電弧灼燒痕跡。
(1) 加裝測溫裝置和SF6氣體壓力在線監(jiān)測裝置,以便提前發(fā)現(xiàn)GCB內(nèi)部異常并及時采取正確應(yīng)對措施,避免缺陷發(fā)展為故障。
(2) 安裝壓力釋放裝置,杜絕GCB因壓力無法有效釋放導致解體造成人身傷亡、設(shè)備損壞故障。
(3) 重新考慮發(fā)電機定子單相接地保護設(shè)置,確保GCB內(nèi)部故障引起的單相接地故障不擴大。
通過對該發(fā)電廠700 MW機組GCB解體故障的檢查和分析,找出了故障根本原因,并在采取上述處置措施的基礎(chǔ)上,提出了后續(xù)的改進方向。
(1) 盡快對全部機組GCB觸頭系統(tǒng)操作部件進行檢查,立即更換缺陷聯(lián)動部件,確保在一定的操作次數(shù)內(nèi)不發(fā)生故障。
(2) 對動主觸頭連桿臂銷軸以及相關(guān)部件進行改進及完善,選擇升級換代產(chǎn)品,適時進行替換,確保GCB機械性能滿足技術(shù)規(guī)范要求。