陳五一
(潞安化工集團常村煤礦,山西 長治 046103)
在我國的燃氣能源之中,其最核心的資源就是瓦斯,在進行開采的過程中,其最關(guān)鍵的一道程序就是封孔技術(shù),如果該技術(shù)不合理,將會導致瓦斯泄露、氣體濃度降低等結(jié)果。因此,在進行抽采的過程中,需要積極引入全新的封孔技術(shù),以提高抽采的效果。
何奇等[1]利用大慶油田喇嘛甸區(qū)塊所開展的項目進行研究,提出了運用鎖孔成膜封堵劑來進行封孔,促使工程可以取得較好的防漏效果,通過運用該技術(shù),也可以對儲層進行保護,對儲層進行了較好的保護。郭烴[2]選擇四川龍灘礦井開采過程中出現(xiàn)的瓦斯事故來進行分析,明確了裂隙的發(fā)育,并利用兩堵一注的形式來實施封孔處理,以有效治理煤礦瓦斯。馮亮亮[3]指出通過運用定向水力壓裂技術(shù),可有效改善傳統(tǒng)鉆孔存在的缺陷,并借助古書院礦井項目來檢驗這一方法的可行性,以有效解決漏氣問題。
由上述可知,目前的研究主要是基于封孔與鉆孔兩種技術(shù)來對瓦斯抽采過程中存在的漏氣問題進行研究,并且極少涉及到順層鉆孔的瓦斯抽采[4]。但是,在該工程中,由于受到了礦山壓力的影響,鉆孔十分容易發(fā)生變形問題,進而導致漏氣問題的發(fā)生。因此,本文研發(fā)了一種全新的封孔技術(shù),并將其積極運用到本礦井中,極大提升了瓦斯的抽采率。
本次研究以潞安化工集團常村煤礦為依托來進行研究,對其瓦斯抽采工作進行研究,本礦井的預期生產(chǎn)力為800×104t/a,在煤炭開采過程中,其方法為傾斜式長壁采煤法,主煤層較為穩(wěn)定,對瓦斯的含量進行檢測為6.85m3/t,瓦斯壓力處于0.2~0.49MPa之間[5]。
煤礦原鉆孔操作是利用PVC 管來進行,并運用聚氨醋來進行封孔,之后迅速實施鉆孔,以完成順層鉆孔的封孔操作,對礦井內(nèi)四個孔深為60m 的瓦斯抽采純量進行統(tǒng)計,并繪制相關(guān)的曲線圖,見圖1。
圖1 原封孔工藝下抽采瓦斯純量隨抽采時間變化關(guān)系
根據(jù)圖1 可以發(fā)現(xiàn),隨著抽采時間的推移,四個鉆孔的抽采純量持續(xù)降低,并且速度逐漸減緩[5]。在初期開采的時候,四個鉆孔每分鐘抽采瓦斯純量分別為0.047m3、0.065m3、0.040m3和0.024m3,而在持續(xù)進行了10d之后,每一個鉆孔每分鐘抽采瓦斯的純量均降低至0.02m3,其中,744 號鉆孔基本趨于0。因此,如果封孔過程采取原聚氨醋則無法取得較好的效果,并且會加重漏氣問題,無法取得較好的抽采效果,因此,需對封孔技術(shù)進行積極創(chuàng)新。
在進行瓦斯抽采的時候,由于受到諸多因素的影響,如封孔技術(shù)、圍巖性質(zhì)等,瓦斯會出現(xiàn)不同的泄露狀況。通過開展現(xiàn)場調(diào)查,與工程、巖石力學等理論相結(jié)合,發(fā)現(xiàn)抽采階段主要發(fā)生了以下三種漏氣問題:
(1)破碎圍巖漏氣。如圖2 所示,為抽采過程中氣體的流動圖。通過該圖可知,在形成了鉆孔之后,由于開挖問題,鉆孔周圍出現(xiàn)出現(xiàn)了圍巖松動、破碎等問題,根據(jù)巖石力學的理論,將圍巖劃分為三個區(qū)域,分別為彈性區(qū)、塑性區(qū)和破碎區(qū)。在氣體泄露的問題上,破碎區(qū)是關(guān)鍵原因,需要采取有效措施來進行及時封堵[6]。
圖2 順層鉆孔瓦斯抽采氣體流動
(2)鉆孔壁與封孔材料存在貼合差。由于受到礦山壓力的影響,鉆孔圍巖將會發(fā)生一定的變形問題,例如,封孔材料無法較好地粘結(jié)鉆孔壁,導致兩者之間會出現(xiàn)空隙,進而導致鉆孔之中存在一定的空氣,從而出現(xiàn)漏氣的問題[7]。
(3)封孔材料漏氣。與圖2 相結(jié)合,在發(fā)生這一問題的情況下,空氣將會進入到抽采管之內(nèi),導致瓦斯的濃度持續(xù)降低,無法取得較好的抽采結(jié)果[8]。導致這一問題發(fā)生的原因較多,例如操作不當、材料質(zhì)量較差等,因此,需要對材料的質(zhì)量進行嚴格把控,促使瓦斯的抽采效率得到顯著提升。
以上述漏氣的規(guī)律及原因分析為基礎(chǔ),與封孔技術(shù)及其要求相結(jié)合,提出以下幾點原則:
(1)遵循優(yōu)先封堵破碎圍巖的原則。在進行抽采的過程中,由于受到開采的破壞,并且由于受到礦山壓力的影響,會發(fā)生蠕變變形,這就導致圍巖的受破壞情況更為嚴重。在進行抽采的時候,造成瓦斯出現(xiàn)泄露的核心因素在于圍巖破碎,因此,應(yīng)遵循優(yōu)先封堵破碎圍巖的原則來進行封堵[9]。在這一過程中,首先需要運用巖石力學理論,對其他的參數(shù)進行綜合考慮,選擇適合的方法來對鉆孔的卸壓直徑進行計算。
(2)遵循封堵深度優(yōu)化原則。抽采過程中之所以出現(xiàn)漏氣問題,其關(guān)鍵在于鉆孔的卸壓區(qū)與峰后的應(yīng)力區(qū),由于這一區(qū)域之內(nèi)的煤巖受到了破壞,巖石內(nèi)部的裂隙會存在良好的發(fā)育,因此,鉆孔之時應(yīng)當對圍巖的卸壓區(qū)和峰后的應(yīng)力區(qū)進行綜合考慮來選擇封孔的深度[10]。
圖1 表示的是處于原聚氨醋封孔技術(shù)的背景下瓦斯的抽采純量與時間之間的曲線圖,這一封孔技術(shù)不具有較高的效率,因此需要對封孔技術(shù)進行完善。由于聚氨醋無法較好地滲入煤體之中,封堵的效果較差,因此,封孔材料可以選擇SRS-Ⅱ型高強微膨脹型的速凝材料。這一材料具有較多的優(yōu)勢,如較好地滲透性、較快地凝結(jié)速度等,并且具有較長的使用壽命,可以將圍巖裂隙進行有效地封堵[11]。為了確保封孔深度達到標準,在作業(yè)面周圍需要進行打鉆,以取得深度不同的鉆孔,圖3表示的各個深度下煤屑瓦斯解吸參數(shù)的變化規(guī)律。根據(jù)圖3可知,從整體上講,這一參數(shù)會隨著深度的改變而不斷變化,其主要呈現(xiàn)為上升趨勢,但是在鉆孔抽采到11m 的深度時,該曲線的斜率將會急劇增加,因此,明確11m為圍巖卸壓區(qū),因此,鉆孔的深度為11m的時候,瓦斯抽采才可以取得較好的效果[12]。
圖3 鉆孔煤屑瓦斯解吸參數(shù)隨鉆孔深度變化趨勢
本文所研究的鉆孔深度與以往封孔技術(shù)所運用的鉆孔深度相一致,最終得到了四個鉆孔抽采的瓦斯純量,且其數(shù)值會隨著時間的延長而發(fā)生變化,詳見圖4,兩者之間呈現(xiàn)出指數(shù)函數(shù)關(guān)系,即抽采的瓦斯純量會伴隨著時間的不斷延長而持續(xù)降低,但是兩者的變化速度會持續(xù)變緩,這與傳統(tǒng)的封孔工藝的變化基本一致[13]。在初次開采的時候,這四個鉆孔的瓦斯純量分別為0.043m3、0.019m3、0.025m3和0.046m3,而持續(xù)進行了10d 之后[14],在每一分鐘內(nèi),四個鉆孔所開采的瓦斯純量持續(xù)降低,其中,744號鉆孔基本趨于0。
圖4 新型封孔工藝下抽采瓦斯純量隨抽采時間變化關(guān)系
對利用新型封孔技術(shù)之后瓦斯的抽采效率與利用之前進行對比,對各個鉆孔瓦斯的初始含量進行綜合考慮,因此,選擇兩個瓦斯抽采的初始純量相接近的鉆孔進行對比[15]。選擇880 和992 號鉆孔來進行比較研究,其瓦斯抽采的初始純量分別為每分鐘0.047m3和0.046m3,當抽采時間持續(xù)進行20d之后[16],在不同的封孔技術(shù)之下,抽采瓦斯的純量分別為每分鐘0.003m3和0.008m3。利用新型的封孔技術(shù)來完成封孔,之后的瓦斯抽采純量得到了顯著提升,因此,在順層鉆孔的瓦斯抽采之中,新型的封孔技術(shù)可以取得較好的效果[17]。
為了改善我國煤礦順層鉆孔進行瓦斯抽采的效果,本文以潞安化工集團常村煤礦瓦斯抽采項目為對象來開展研究,針對其中順城鉆孔發(fā)生的漏氣問題進行分析,并開發(fā)出新的封孔技術(shù),得到以下結(jié)論:
(1)在以順層鉆孔為技術(shù)來開展開采作業(yè)時,瓦斯泄露問題主要在于以下三個因素:鉆孔壁與封孔材料之間的貼合差、破碎圍巖出現(xiàn)漏氣、封孔材料出現(xiàn)漏氣,因此需要嚴格遵照相應(yīng)的原則來優(yōu)化這一問題。
(2)隨著抽采時間的延長,瓦斯純量持續(xù)降低,但是速率卻逐漸緩慢,兩者之間呈現(xiàn)出了一種指數(shù)函數(shù)的變化趨勢;與以往所運用的技術(shù)相對比,通過運用合適的封孔技術(shù)來實施封孔,其瓦斯的抽采量得到明顯提升。