孫陽
(晉能控股煤業(yè)集團忻州窯礦)
綜采工作面超前應力區(qū)圍巖控制是采掘施工一項重要內容,工作面回采過程中受鄰近采空區(qū)殘余應力、構造應力等集中應力以及回采工藝、煤層賦存影響,工作面超前應力區(qū)巷道圍巖出現(xiàn)應力破壞現(xiàn)象[1-4],主要表現(xiàn)在頂板破碎、斷裂,底板鼓起以及兩幫收斂等,超前應力區(qū)一旦出現(xiàn)應力破壞,不僅降低應力區(qū)巷道成型率,影響工作面后期設備回撤,而且很容易出現(xiàn)頂板垮落事故,威脅工作面安全回采。目前國內外學者已致力于研究應力區(qū)圍巖變形機理、控制方法等,如楊博[5]與朱曉寧[6]提出了架棚、注漿、密集組合錨索等支護手段,圍巖控制效果明顯,能夠降低圍巖變形速率,控制蠕動變形量,但是未從根本上解決圍巖變形、破碎等技術難題。本文以挖金灣礦8107 工作面為研究對象,明確了應力區(qū)圍巖破碎機理,提出了“深孔卸壓+液壓伸縮鋼棚+水力膨脹錨桿”協(xié)同支護技術,以期達到預期的控制效果及目的。
晉能控股煤業(yè)集團挖金灣煤業(yè)公司8107 工作面位于井田一盤區(qū),工作面東部與8105 工作面采空區(qū)相鄰,南部與盤區(qū)北回風巷、主運輸巷、輔助運輸巷相接,西部尚未開拓,北部與張家墳村保護煤柱相鄰。對應上覆為侏羅系14#煤層古窯采空區(qū)。
8107 工作面長度為1 754 m,傾向長度為200 m,工作面可采長度為1 550 m,工作面回采煤層為山西組4#煤層,煤層平均厚度在3.52 m,平均傾角為3°,含3~4 層夾石(0.08~0.30 m),煤厚變化穩(wěn)定,煤層硬度f=1.5,密度ρ=1.47 t/m3,煤層頂?shù)装鍘r性如表1所示。
工作面在回采過程中有3 條斷層出現(xiàn),分別在2107 巷回采至1 274 m 處出現(xiàn)一條落差為1.70~2.10 m 正斷層(斷層編號F1);2107 巷回采至1 473 m 處出現(xiàn)一條落差為1.4 m 正斷層(斷層編號F2);5107巷回采至1 494 m處出現(xiàn)一條落差為2.0正斷層(斷層編號F3);其中F1、F2斷層已揭露。
8107 工作面揭露的F3 斷層落差為2.0 m,傾角為52°,工作面前方為斷層上升盤,斷層對工作面影響長度為62 m,工作面揭露斷層巖體為深灰色粗山巖,巖體巖石普氏系數(shù)f=5.5,巖體硬度高,采用采煤機破巖難度大且設備損壞嚴重。為了提高工作面過斷層回采效率,工作面采用松動爆破破巖法過F3斷層,在斷層巖體區(qū)布置一排深度為1.0 m,直徑為35 mm松動爆破孔,孔間距為1.5 m,每隔炮孔填裝1 支礦用乳化炸藥以及1支毫秒延期電雷管,爆破后采用采煤機繼續(xù)回采。工作面回采期間在回風順槽超前30 m 范圍內支設單體柱進行頂板維護,每排支設3根,單體柱與π型頂梁聯(lián)合支護,單體柱間距為1.5 m,排距為1.0 m。
8107 工作面揭露斷層后受集中應力以及施工工藝影響,在前5.0 m 范圍內回風順槽圍巖出現(xiàn)變形破碎現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為頂板破碎、斷裂,底板鼓起、兩幫收斂以及順槽內單體柱變形等,當工作面回采至1 501 m 處時回風順槽局部區(qū)域出現(xiàn)頂板冒漏,實測頂板最大下沉量達0.44 m,兩幫最大收縮量為0.57 m,最大底鼓量為0.49 m,位于工作面?zhèn)认飵途植砍霈F(xiàn)垮落,導致工作面端頭移架難度大,部分支架出現(xiàn)壓架現(xiàn)象,制約著工作面安全快速回采。
通過現(xiàn)場觀察分析發(fā)現(xiàn),8107 回風順槽圍巖出現(xiàn)嚴重變形現(xiàn)象,主要原因集中體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)集中應力破壞嚴重。8107 回風順槽東部為8105 采空區(qū),預留保安煤柱寬度為25 m,而工作面揭露的F3 斷層從采空區(qū)側向工作面方向以42°斜角侵入,工作面在揭露斷層后在工作面前方20 m 范圍形成超前回采應力區(qū),在采空區(qū)殘余應力、構造應力等多重應力疊加擾動作用下,超前應力區(qū)回風順槽以及工作面斷層區(qū)圍巖出現(xiàn)破壞現(xiàn)象,導致圍巖失穩(wěn)并形成“松動圈”,順槽內原永久支護及臨時支護強度降低。
(2)回采工藝影響。工作面過斷層時對斷層巖體采取松動爆破施工,爆破后在回采過程中工作面?zhèn)让褐休d強度降低,斷層巖體與煤體膠結處出現(xiàn)斷裂、破碎,在應力作用下煤柱出現(xiàn)“收攏”現(xiàn)象,回風順槽頂板兩側出現(xiàn)跨距,通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),在工作面超前5.0 m 范圍內頂板最大跨距達0.27 m,造成回風順槽頂板兩側煤柱支撐失穩(wěn)、頂板斷裂以及工作面?zhèn)让好褐迦氲装逡灾鹿钠稹?/p>
(3)支護強度低。8107 回風順槽掘進期間主要采用錨桿(索)對圍巖變形進行控制,當工作面回采時圍巖受二次采動影響,出現(xiàn)“松動圈”[7-8],導致原錨桿(索)永久支護錨固失效,支護強度降低,而回風順槽應力區(qū)采用單體柱支護時,雖然起到臨時支護作用,但是單體柱支護端面距小,無法實現(xiàn)全斷面支護,在大應力作用下單體柱很容易出現(xiàn)卸壓、變形現(xiàn)象。
為了控制8107 回風順槽變形現(xiàn)象,防止回風順槽在應力作用下出現(xiàn)頂板冒漏、煤柱垮落等現(xiàn)象,決定對集中應力區(qū)回風順槽圍巖采取“深孔卸壓+液壓伸縮棚+水力膨脹錨桿”聯(lián)合支護。
3.1.1 深孔卸壓原理
圍巖應力在裂隙區(qū)以及采掘空間內進行釋放,釋放過程中對圍巖產(chǎn)生水平或垂直的剪切破壞作用,使圍巖表層出現(xiàn)“卸壓破壞區(qū)”,隨著應力持續(xù)擴張破壞,破壞區(qū)范圍不斷擴大,當破壞區(qū)范圍延伸至錨桿(索)錨固段時,造成支護失效現(xiàn)象。深孔卸壓技術指對大應力圍巖中施工卸壓深孔,使圍巖內部集中應力提前釋放[9],降低或削弱應力對圍巖破壞作用。
3.1.2 深孔卸壓施工
(1)深孔卸壓鉆孔布置在8107 回風順槽頂板中部且垂直頂板,第一個卸壓鉆孔超前工作面5.0 m 處布置,卸壓鉆孔間距為5.0 m,直徑為75 mm,深度為8.0 m,采用液壓鉆機配套直徑為75 mm 合金鋼鉆頭施工。
(2)由于回風順槽頂板破碎嚴重,鉆孔施工后在卸壓過程中很容易造成孔壁破碎垮落,所以決定對卸壓孔內安裝護孔管,護孔管每節(jié)長度為2.0 m,直徑為73 mm,采用中空鋼管焊制而成,鋼管四周均勻布置若干個直徑為10 mm卸壓小孔。
(3)護孔管之間采用絲扣連接,每個卸壓孔安裝4 根護孔管,采用膨脹水泥對孔口管進行封孔處理,封孔長度為1.0 m,并采用錨桿將孔口管固定在頂板上。
為了提高兩幫煤柱支撐強度以及頂板承載能力,決定對回風順槽應力區(qū)架設液壓伸縮鋼棚代替?zhèn)鹘y(tǒng)的單體柱支護。
3.2.1 液壓伸縮鋼棚結構
(1)8107 回風順槽使用的液壓伸縮鋼棚由液壓棚腿、底座、頂梁、連接環(huán)及套筒等部分組成,如圖1所示。
(2)液壓棚腿伸縮行程為1.5~4.5 m,棚腿上安裝三向閥,通過液槍注放液實現(xiàn)升降,棚腿與底座之間采用高強度螺桿連接,棚腿頂端與頂梁之間采用套筒連接,在棚腿兩側各焊制一個連接桿固定環(huán)。
(3)頂梁采用11#工字鋼梁焊制而成,頂梁長度為4.2 m,寬度為0.5 m,在頂梁兩端各焊制一個套筒,套筒長度為0.3 m,直徑為150 mm。
(4)底座采用一塊長度及寬度為0.5 m 鋼板焊制而成,在底座中部焊制一個連接座;連接桿采用長度為1.5 m、直徑為22 mm圓鋼制成。
3.2.2 支護工序
(1)液壓伸縮鋼棚架設順序為安裝底座—安裝液壓伸縮腿—安裝頂梁—液槍注液—安裝連接桿。通過液槍、三向閥注液后棚腿升起,使頂梁與頂板接觸嚴實,若頂板不平,頂梁與頂板接觸面積不足80%時,采用板梁進行填充。
(2)液壓伸縮鋼棚架設間距為1.5 m,鋼棚架設后應安排專人對鋼棚變形、棚腿卸壓情況進行觀察,超前應力區(qū)共計架設15 架鋼棚,當工作面回采至距第一架鋼棚3.0 m處時及時回撤鋼棚。
3.3.1 水力膨脹錨桿支護原理
傳統(tǒng)錨桿支護時主要采用錨固劑作為介質將錨桿錨固端與鉆孔圍巖黏接,錨桿錨固后對桿體施加預應力,實現(xiàn)錨桿組合梁(拱)以及懸吊作用[10],但是大應力圍巖中支護孔圍巖破碎嚴重,錨桿錨固效果差。而水力膨脹錨桿錨固后對中空桿體高壓注水,使桿體膨脹,一方面對鉆孔破碎巖體擠壓,控制圍巖裂隙擴展;另一方面膨脹錨桿桿體在膨脹過程中,桿體縱向長度變形,增加了桿體張拉預應力,提高錨桿支護強度。支護原理如圖2所示。
3.3.2 水力膨脹錨桿支護結構
8107 回風順槽施工水力膨脹錨桿主要由中空桿體、玻璃鋼托盤、擋圈以及注水口等部分組成(圖3),中空桿體采用長度為2.0 m、直徑為20 mm 中空圓鋼焊制而成,桿體壁厚為2 mm,桿體一側設置為凹槽狀,桿體端頭設計為實心錨固段,長度為0.6 m,錨桿最大破斷力為120 kN,摩擦阻力為150 kN,屈服強度為300 MPa,桿體延伸率為35%;玻璃鋼托盤直徑為30 mm。
3.3.3 支護工藝
(1)在回風順槽兩幫上,錨桿布置間距為1.0 m,距頂板間距為0.8 m,采用手持式鉆機在順槽應力區(qū)施工支護孔,鉆孔深度為2.0 m,直徑為25 mm,鉆孔垂直巷幫布置。
(2)錨桿支護孔施工完后在鉆孔內安裝2支錨固劑以及膨脹錨桿,采用鉆機錨固,桿體錨固后在錨桿外露端安裝玻璃鋼托桿并預緊,預緊力為300 N·m。
(3)錨桿安裝后在桿體內部安裝注水管,并在錨桿端頭安裝閥門,將注水管與注漿泵連接高壓注水,注水壓力為30 MPa,錨桿托錨力為120 kN。
通過對8107 回風順槽應力區(qū)圍巖采取聯(lián)合支護技術后,對頂板每隔20 m安裝一臺YH-300型數(shù)字顯示離層儀,兩幫每隔30 m 安裝一套位移監(jiān)測儀,通過10 d現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn):
(1)工作面超前應力區(qū)在距工作面10 m 范圍內受應力影響大,采取聯(lián)合支護后頂板出現(xiàn)局部下沉現(xiàn)象,實測最大下沉量為0.17 m,最大底鼓量為0.32 m,兩幫最大收斂量為0.35 m,但未出現(xiàn)頂板斷裂、冒漏現(xiàn)象。
(2)在10~15 m 范圍應力影響相對較小,采取聯(lián)合支護后頂板未出現(xiàn)嚴重失穩(wěn)現(xiàn)象,頂板下沉量減小至0.12 m,底鼓量減小至0.24 m,兩幫局部收斂量為0.21 m,巷道整體變形量不足10%;15 m 后超前應力區(qū)圍巖穩(wěn)定性好,采用聯(lián)合支護起到了預期支護效果。
(3)工作面超前應力區(qū)采取聯(lián)合支護后,提高了圍巖整體穩(wěn)定性,應力區(qū)圍巖原永久錨桿(索)支護失效現(xiàn)象得到了明顯控制,錨桿(索)支護失效率降低至3%。
(1)通過對8107 順槽應力區(qū)圍巖采取深孔卸壓后,實現(xiàn)了圍巖應力超前釋放,避免了圍巖應力卸壓擴張破壞作用,降低了圍巖裂隙發(fā)育,提高了圍巖錨桿(索)支護質量。
(2)與傳統(tǒng)液壓單體柱相比,液壓伸縮鋼棚對頂板支護斷面大、支護強度高,適用于大應力圍巖支護中,而且液壓伸縮棚支護后有效控制了頂板蠕動變形現(xiàn)象,避免了因兩幫煤柱支撐強度低而導致煤柱收斂、破碎以及底板鼓起現(xiàn)象。
(3)通過對回風順槽應力區(qū)巷幫煤柱施工水力膨脹錨桿后,解決了因煤體破碎導致幫錨桿失效以及兩幫收斂現(xiàn)象,水力膨脹錨桿能夠有效控制巷幫煤柱巖體裂隙擴張現(xiàn)象,防止了因支護強度不足導致巷幫與頂板之間三角煤柱垮落現(xiàn)象。