楊留杰,劉冬然,馬 伊,閆勝利,劉 喆
(滄州旭陽化工有限公司,河北 滄州 061113)
滄州旭陽化工有限公司熱塑性聚酰胺彈性體裝置,是國內(nèi)第一家工業(yè)化熱塑性聚酰胺彈性體生產(chǎn)裝置,具有國內(nèi)領(lǐng)先水平。生產(chǎn)的PA6 型永久抗靜電劑填補(bǔ)了國內(nèi)空白,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益,旭陽生產(chǎn)PA6 型永久抗靜電劑可為高絕緣的聚合物提高抗靜電性能,改性后的抗靜電劑均勻分散在聚合物中,以層狀結(jié)構(gòu)或絲狀形態(tài)均勻分布,使樹脂表面形成導(dǎo)電“傳導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)”,降低表面電阻系數(shù)。聚酰胺彈性體熔體運(yùn)動粘度大,特別是具有粘性,易附著在器壁上,其熔體輸送由熔體齒輪泵進(jìn)行,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了電流周期性升高,最終齒輪泵跳停問題,更換為雙轉(zhuǎn)子泵進(jìn)行熔體輸送,雙轉(zhuǎn)子泵運(yùn)行平穩(wěn),生產(chǎn)過程穩(wěn)定。
熔體齒輪泵在長時(shí)間運(yùn)行后,齒輪泵電流增加,變速箱異響,特別是在生產(chǎn)負(fù)荷提升后,電流波動明顯增加,并且頻繁跳停,人工盤車后,方能啟動。拆檢后發(fā)現(xiàn)熔體齒輪泵齒輪碎裂(如圖1所示)。齒輪碎裂主要是阻力負(fù)荷超過其斷裂強(qiáng)度所致。更換齒輪泵后仍存在電流波動情況,電流仍然呈現(xiàn)周期性增大現(xiàn)象。
1)隨著熔體齒輪泵運(yùn)行時(shí)間的增加,泵的運(yùn)行電流逐漸增大。在達(dá)到一定的值后,迅速下降,有幾個(gè)小時(shí)的平穩(wěn)期,然后運(yùn)行電流再次緩慢上升,呈周期性的變化,并且每次運(yùn)行電流攀升的值都會增大,直至超電流跳停。如圖2和圖3所示。
圖1 齒輪泵齒輪碎裂實(shí)物圖
圖2 熔體輸送齒輪泵電流曲線圖
圖3 熔體輸送齒輪泵超流跳停
2)在運(yùn)行電流攀升過程中,電機(jī)會發(fā)生異響,聲音很大,判斷為電機(jī)跑套。泵的負(fù)荷阻力很大,泵跳停后,盤不動車。
1)泵體保溫
泵體保溫溫度達(dá)不到,或者泵體溫度不均,局部熔體凝滯,增大了熔體泵的負(fù)荷。泵軸冷卻風(fēng)開的過大,可能導(dǎo)致泵體溫度下降,熔體物料凝滯而使泵運(yùn)行電流增加,冷卻風(fēng)調(diào)小后,泵的運(yùn)行狀況有改善,但不明顯,仍有周期性的電流增長。為了提升溫度,進(jìn)行了如下調(diào)整:由于泵體保溫為導(dǎo)熱油加熱,其加熱的導(dǎo)熱油與管道加熱的導(dǎo)熱油為一個(gè)系統(tǒng),是本加熱系統(tǒng)8個(gè)支路中的一路(如圖2),通過關(guān)小其余支路的閥門,增大熔體輸送泵的導(dǎo)熱油流量,提高加熱效果;泵體由三路導(dǎo)熱油加熱,三路導(dǎo)熱油由并聯(lián)改為串聯(lián),增大導(dǎo)熱油流量。改進(jìn)后,泵的運(yùn)行狀況有改善,但未徹底改變。
圖4 熔體泵流程圖
2)泵吸入不足
由于工藝的原因,熔體里面夾雜有氣泡,由于聚合釜出料口徑小,內(nèi)徑為DN25的管道,熔體齒輪泵運(yùn)行時(shí)可能存在吸入不足的問題,隨著氣泡進(jìn)入熔體齒輪泵,在熔體齒輪泵入口低壓區(qū)形成微小氣泡,隨著泵的旋轉(zhuǎn)帶入高壓區(qū),氣泡破裂,對泵產(chǎn)生破壞作用,從泵內(nèi)部金屬表面上剝蝕一些細(xì)小顆粒,阻止泵的運(yùn)轉(zhuǎn)。
3)熔體影響
熱塑性聚酰胺彈性體熔體內(nèi)存在細(xì)小凝膠粒。為了確定是否存在凝膠粒子,使用甲酸和六釜異丙醇溶解熔體過濾出的物質(zhì),均有部分不能溶解的物質(zhì)(見圖5)。同時(shí)熔體過濾出的物質(zhì)進(jìn)行DSC分析,DSC顯示無熔融峰(見圖6),判定不溶不熔物質(zhì)為凝膠粒子。
因?yàn)楸皿w間隙小,凝膠粒子會導(dǎo)致熔體齒輪泵卡阻,使熔體齒輪泵負(fù)荷增加,最終導(dǎo)致跳停;同時(shí)泵的運(yùn)行受熔體運(yùn)動粘度的影響較大。
4)由于泵體無支撐,由進(jìn)出料管固定,泵體運(yùn)行時(shí),有數(shù)毫米間的擺動,可能是泵體阻力增大的間接因素。
圖5 甲酸溶解熔體24小時(shí)后的溶脹物
圖6 甲酸不溶物質(zhì)DSC曲線圖
將熔體齒輪泵更換為雙轉(zhuǎn)子泵,并對雙轉(zhuǎn)子泵進(jìn)行了改造,最終雙轉(zhuǎn)子泵運(yùn)行平穩(wěn)。
1)改造前雙轉(zhuǎn)子泵存在的問題
雙轉(zhuǎn)子泵外側(cè)壓蓋無保溫,可能造成溫度低,在泵停轉(zhuǎn)時(shí),熔體凝滯風(fēng)險(xiǎn)增大;由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,轉(zhuǎn)子與軸用螺栓連接,螺栓外凸,壓蓋有一個(gè)凹陷(見圖7和圖8),存在死區(qū),物料易積存。積存后,物料會結(jié)膠,甚至碳化而影響聚合物質(zhì)量;泵的安裝形式為豎直安裝,上進(jìn)下出,泵體與轉(zhuǎn)子間隙35絲,聚合釜和升溫后熱脹,拉動泵體,同時(shí)轉(zhuǎn)子泵升溫后熱脹,致使轉(zhuǎn)子與泵體上下間隙變化(見表1),使轉(zhuǎn)子泵阻力增大,同時(shí)泵體與電機(jī)連接為花鍵連接,致使連接軸有較大應(yīng)力。
圖7 雙轉(zhuǎn)子泵轉(zhuǎn)子固定螺栓
圖8 轉(zhuǎn)子固定螺栓及外側(cè)壓蓋凹槽
表1 轉(zhuǎn)子泵轉(zhuǎn)子與泵體間隙
2)雙轉(zhuǎn)子泵的改造
一是雙轉(zhuǎn)子泵外側(cè)壓蓋增加電加熱殼,恒定溫度保溫,消除熔體凝滯風(fēng)險(xiǎn);二是對轉(zhuǎn)子進(jìn)行改進(jìn),轉(zhuǎn)子與軸一體,不需螺栓連接,外側(cè)壓蓋不需凹槽設(shè)計(jì),消除了死區(qū);三是調(diào)整轉(zhuǎn)子與泵體間隙,出口間隙略大于進(jìn)口間隙,利于轉(zhuǎn)子泵輸送,同時(shí)將泵與電機(jī)連接形式改為雙萬向節(jié)形式,消減了因熱脹而形成的應(yīng)力。
3)改造后雙轉(zhuǎn)子泵運(yùn)行情況
雙轉(zhuǎn)子泵輸出壓力如圖9所示。由圖9可知,轉(zhuǎn)子泵輸出頻率恒定,在泵后閥門開度為3%時(shí),轉(zhuǎn)子泵輸出壓力 0.25 MPa,泵后閥門開度1%時(shí),轉(zhuǎn)子泵輸出壓力只有 0.6 MPa,輸出壓力低;泵后閥門開度3%時(shí),輸入釜液位上升,泵后閥門開度1%時(shí),輸入釜液位下降,說明泵后閥門開度對轉(zhuǎn)子泵流量影響較大,不能用作精確計(jì)量;無論轉(zhuǎn)子泵后閥門開度大小,雙轉(zhuǎn)子泵電流無明顯變化,電流無攀升現(xiàn)象,無雜音,震動在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
雙轉(zhuǎn)子泵壓力與泵的制造精度、介質(zhì)粘度、泵體間隙等因素有關(guān)。
1:泵后調(diào)節(jié)閥開度;2:輸入聚合釜液位指示 3:泵后壓力指示;4:轉(zhuǎn)子泵電流指示圖9 雙轉(zhuǎn)子泵輸出壓力與泵后閥門開度趨勢圖
1)熔體齒輪泵本身由系統(tǒng)導(dǎo)熱油加熱,無溫度檢測,由于聚合工藝流程、熔體本身性質(zhì)、熱油系統(tǒng)設(shè)計(jì)及熱油循環(huán)泵選型、熔體齒輪泵選型的局限,熔體齒輪泵在輸送過程中出現(xiàn)了電流波動較大甚至跳停的問題。
2)雙轉(zhuǎn)子泵輸送壓力較低,難以輸送高壓物料,限制了其應(yīng)用。
3)雙轉(zhuǎn)子泵流量受泵后阻力影響較大,不能用作精確計(jì)量泵。
4)在輸送壓力要求不高,并且無需計(jì)量的情況下,雙轉(zhuǎn)子泵可滿足熔體輸送需求。