張洪生
(中國(guó)神華能源股份有限公司惠州熱電分公司,惠州 516000)
磨煤機(jī)是煤制粉系統(tǒng)中的重要設(shè)備,其中中速輥式磨煤機(jī)具有金屬耗量少、耗電量小以及結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn),因此在煤制粉系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)著重要的作業(yè)任務(wù)[1]。磨煤機(jī)在長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)的作業(yè)條件下,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均在下降,磨輥振幅不斷增大,難以保證該設(shè)備在實(shí)際工作運(yùn)行中的穩(wěn)定性[2]。磨煤機(jī)磨輥滾動(dòng)軸承的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)反映著軸承運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的工作狀況,基于此本文以中速輥式磨煤機(jī)磨輥軸承回轉(zhuǎn)誤差為測(cè)量對(duì)象,對(duì)提高磨輥軸承回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)精度,保證磨煤機(jī)主軸系統(tǒng)的穩(wěn)定性進(jìn)行研究。
磨輥裝置由輥架、輥軸、輥套、輥芯、軸承、油封等組成。其中,輥軸上安裝滾動(dòng)軸承,通過(guò)滾動(dòng)軸承支撐輥式磨煤機(jī)磨輥旋轉(zhuǎn)體,降低摩擦系數(shù)。該軸承的各項(xiàng)參數(shù)如表1 所示。
表1 軸承參數(shù)Tab.1 Bearing parameters
磨輥軸承回轉(zhuǎn)誤差的運(yùn)動(dòng)形式包括軸向竄動(dòng)、徑向跳動(dòng)和角度變動(dòng),針對(duì)軸承回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng)形式,建立不同誤差運(yùn)動(dòng)形式下的特征矩陣,軸向竄動(dòng)的誤差分析運(yùn)動(dòng)矩陣可表示為
式中:δ 為輥軸滾動(dòng)軸承運(yùn)動(dòng)的角速度;t 為輥軸滾動(dòng)軸承運(yùn)動(dòng)的時(shí)間;Δz(t)為z 軸方向平移運(yùn)動(dòng)誤差的大小,該誤差不會(huì)影響被測(cè)件斷面形狀精度,本文在磨輥軸端安裝信號(hào)傳感器用于監(jiān)測(cè)該誤差[3]。
構(gòu)建輥軸滾動(dòng)軸承徑向跳動(dòng)誤差運(yùn)動(dòng)形式的特征矩陣,具體為
式中:Δx(t)和Δy(t)分別為誤差運(yùn)動(dòng)在運(yùn)動(dòng)時(shí)間t內(nèi),徑向跳動(dòng)值大小在x 軸和y 軸的投影分量。角度擺動(dòng)誤差運(yùn)動(dòng)形式的特征矩陣為
式中:c 和s 均為cos 和sin 的簡(jiǎn)寫;Δα(t)和Δ β(t)分別為角度誤差值在兩個(gè)正交平面上的投影分量。
在實(shí)際輥軸滾動(dòng)軸承回轉(zhuǎn)中,上述3 種誤差運(yùn)動(dòng)形式往往同時(shí)存在,共同形成了軸承的回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng)[4]。根據(jù)誤差運(yùn)動(dòng)形式建立的輥軸滾動(dòng)軸承回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng)數(shù)學(xué)模型如圖1 所示。
圖1 輥軸滾動(dòng)軸承回轉(zhuǎn)誤差數(shù)學(xué)模型Fig.1 Mathematical model of rotation error of roller bearing
由圖1 可知,利用Matlab 編程實(shí)現(xiàn)輥軸滾動(dòng)軸承組件運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的坐標(biāo)位置變換,實(shí)現(xiàn)各誤差傳遞過(guò)程,從而更好地進(jìn)行各誤差項(xiàng)相互關(guān)系的分析,為后續(xù)的誤差測(cè)量奠定基礎(chǔ)。
本文應(yīng)用誤差分離技術(shù),通過(guò)兩點(diǎn)反向法,將輥軸滾動(dòng)軸承運(yùn)動(dòng)中存在的圓度誤差和回轉(zhuǎn)誤差分離,將兩個(gè)傳感器測(cè)頭成垂直狀態(tài)安裝,采集回轉(zhuǎn)誤差和圓度誤差數(shù)據(jù),得到的兩個(gè)傳感器的采集信號(hào)具體為
式中:q1和q2分別為兩個(gè)傳感器;q1()和q2()分別為兩個(gè)傳感器在第i 點(diǎn)采集的信號(hào);f1()為水平方向的圓度誤差均值;r1()為豎直方向的回轉(zhuǎn)誤差均值。接著輥軸主軸不動(dòng),反方向再進(jìn)行一次測(cè)量,采集到的信號(hào)為
式中:f2()和r2()均為第2 次采集得到的水平方向的圓度誤差均值和豎直方向的回轉(zhuǎn)誤差均值。經(jīng)過(guò)下式實(shí)現(xiàn)對(duì)軸的誤差分離,具體為
式中:q3為安裝的第3 個(gè)傳感器。接下來(lái)對(duì)y 軸的誤差進(jìn)行分離[5],具體公式為
式中:q4為安裝的第4 個(gè)傳感器,根據(jù)式(6)和式(7),實(shí)現(xiàn)輥軸滾動(dòng)軸承回轉(zhuǎn)誤差和圓度誤差的分離,便于后續(xù)對(duì)回轉(zhuǎn)誤差的測(cè)量。
輥式磨煤機(jī)磨輥輥軸軸承偏心是導(dǎo)致誤差測(cè)量結(jié)果失真的主要原因[6],其中諧波是主要因素。因此,為了確保輥軸滾動(dòng)軸承回轉(zhuǎn)誤差的準(zhǔn)確性,需要進(jìn)行諧波分析,消除主軸偏心。本文用傅氏級(jí)數(shù)的形式來(lái)表示回轉(zhuǎn)誤差信號(hào),具體為
式中:g 為輥軸滾動(dòng)軸承剛度。由于諧波次數(shù)越低,振幅越大,因此需要消除軸偏心,其軸偏心的殘余誤差為
由此消除偏心誤差,具體表達(dá)式為
式中:a1cos()+b1sin()為第i 點(diǎn)的偏心量。根據(jù)上式計(jì)算,完成對(duì)輥軸滾動(dòng)軸承回轉(zhuǎn)誤差的諧波分析和主軸偏心的消除。
在磨輥軸承回轉(zhuǎn)誤差的測(cè)量中,消除輥軸偏心后,以固定傳感器測(cè)試的位置和方向測(cè)量誤差。在誤差敏感方向垂直于檢具的回轉(zhuǎn)面,安裝傳感器。再利用轉(zhuǎn)軸動(dòng)軸線計(jì)算軸向誤差,具體公式為
式中:Q 為被測(cè)傳感器的位置矢量;ni為傳感器測(cè)試的方向矢量;為最小準(zhǔn)線點(diǎn)的位置矢量;v(0)為跳動(dòng)值計(jì)算結(jié)果;為初始值;γh為優(yōu)化變量;為最小求面向曲線。得到軸向誤差的表達(dá)式為
式中:κ(0)為動(dòng)軸線和定軸線形成的半錐頂角;和為半錐頂角的投影。接下來(lái)測(cè)試徑向誤差,具體表達(dá)式為
式中符號(hào)上文均有涉及。徑向誤差表達(dá)式為
本文以北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的ZGM123G-Ⅲ中速輥式磨煤機(jī)為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,磨輥數(shù)量3 個(gè),主電動(dòng)機(jī)額定功率900 kW,額定電流68.6 A,電壓10 kV,主電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速991 r/min,減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)速30.9 r/min,主要包括動(dòng)力系統(tǒng)、軸承系統(tǒng)以及誤差測(cè)量系統(tǒng),由伺服電機(jī)、皮帶傳動(dòng)帶動(dòng)被測(cè)軸承產(chǎn)生回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。放空磨輥內(nèi)部的潤(rùn)滑油,放油孔裝置壓力表和截止閥,通過(guò)截止閥輸入氮?dú)?,使?nèi)部壓力增加到0.18~0.25 MPa,保持約20~40 min,確保壓力在0.13 MPa 以上,表明磨輥密封性能較好,在此條件下對(duì)磨輥軸承進(jìn)行回轉(zhuǎn)誤差檢測(cè)。
動(dòng)力系統(tǒng)的伺服電機(jī)為A5-II 型,可以通過(guò)變頻調(diào)速;被測(cè)軸承選擇7311 型號(hào)的角接觸球軸承,將外圈于軸承座上固定,內(nèi)圈通過(guò)軸肩與軸過(guò)盈配合;被測(cè)檢具為標(biāo)準(zhǔn)圓柱檢棒,實(shí)驗(yàn)所使用的傳感器為5 個(gè)SOLARTRIN 接觸式位移傳感器,該傳感器由位移探頭、數(shù)據(jù)傳輸模塊、控制器和電源模塊組成,通過(guò)同時(shí)在多位置測(cè)量其位移量,分辨率為0.01 μm,測(cè)量力為0.7 N,傳感器量程為5 mm,傳感器檢測(cè)位置通過(guò)裝夾部分確定。將傳感器的測(cè)頭接觸主軸上的標(biāo)準(zhǔn)球或平晶進(jìn)行測(cè)量,本次實(shí)驗(yàn)選用的是德國(guó)Mahr 公司生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)陶瓷球,圓度誤差為36 nm,將標(biāo)準(zhǔn)球固定于標(biāo)準(zhǔn)球座上,調(diào)整偏心量,以標(biāo)準(zhǔn)球誤差值為實(shí)際值作為對(duì)比。本文實(shí)驗(yàn)主要對(duì)軸承回轉(zhuǎn)誤差測(cè)量的效果進(jìn)行驗(yàn)證。
本文測(cè)試裝置為標(biāo)準(zhǔn)圓柱檢具,在實(shí)驗(yàn)測(cè)試前,將被測(cè)軸承、軸承座、軸、被測(cè)檢具以及其他輔助支撐件進(jìn)行安裝,將5 個(gè)精密接觸位移傳感器固定在傳感器支座上,調(diào)節(jié)被測(cè)檢具的位置,使傳感器方向正對(duì)被測(cè)檢具的軸線位置,在調(diào)試完成后,依次測(cè)試得到不同轉(zhuǎn)速和軸向力作用下的回轉(zhuǎn)誤差測(cè)量數(shù)據(jù)。
實(shí)驗(yàn)中,為了驗(yàn)證本文測(cè)量方法的有效性,分別設(shè)置了定常載荷下和變載荷下2 種實(shí)驗(yàn)條件,分別驗(yàn)證不同實(shí)驗(yàn)條件下的回轉(zhuǎn)誤差測(cè)量準(zhǔn)確性。在定常載荷下,實(shí)驗(yàn)設(shè)定軸向預(yù)緊載荷110 N,軸承內(nèi)滾道轉(zhuǎn)速為220 r/min;在變載荷下,對(duì)軸承實(shí)驗(yàn)臺(tái)施加不同的軸向預(yù)緊力,分析預(yù)緊力對(duì)軸承回轉(zhuǎn)誤差的影響,以及本文方法測(cè)量回轉(zhuǎn)誤差的結(jié)果。
中速輥式磨煤機(jī)磨輥軸承回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng)通過(guò)本文設(shè)置的裝置進(jìn)行測(cè)試,得到本文方法的測(cè)量結(jié)果和實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果,根據(jù)軸承運(yùn)動(dòng)構(gòu)件的誤差運(yùn)動(dòng)和動(dòng)軸線的運(yùn)動(dòng),分別得到軸承角擺誤差結(jié)果和平移誤差結(jié)果,具體曲線如圖2 所示。
圖2 定常載荷下回轉(zhuǎn)誤差曲線對(duì)比Fig.2 Comparison of gyration error curves under steady load
由圖2 可知,實(shí)際軸承的回轉(zhuǎn)誤差由于受載荷等因素的耦合效應(yīng),使本文方法得到的測(cè)量結(jié)果與實(shí)際測(cè)試值存在一定的差異,但總體的誤差量變化趨勢(shì)較為一致,波動(dòng)范圍相近,證明本文方法能夠?qū)崿F(xiàn)有效的回轉(zhuǎn)誤差測(cè)量,為進(jìn)一步分析定常載荷下本文方法的回轉(zhuǎn)誤差測(cè)量準(zhǔn)確度,對(duì)3 項(xiàng)誤差指標(biāo)的測(cè)量結(jié)果與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,具體如表2所示。
表2 定常載荷下軸承回轉(zhuǎn)誤差指標(biāo)測(cè)量結(jié)果對(duì)比Tab.2 Comparison of measurement results of bearing rotation error index under steady load
根據(jù)表2 對(duì)比結(jié)果可知,本文方法能夠較為準(zhǔn)確地測(cè)量出上述指標(biāo)的回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng),誤差值在5%以下,本文方法測(cè)量值與實(shí)際值存在的誤差可能受測(cè)試環(huán)境的影響而導(dǎo)致的,但總體測(cè)量滿足實(shí)驗(yàn)要求。
變載荷條件下的軸向載荷變化范圍在1000~2000 N 之間,設(shè)置10 組工況,其他條件相同。得到實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),分析回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)誤差變化規(guī)律,具體實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3 所示。
圖3 清晰地展示了變載荷作用下本文測(cè)量方法得到的回轉(zhuǎn)誤差結(jié)果與實(shí)際回轉(zhuǎn)誤差結(jié)果,在預(yù)緊力不斷增大的條件下,軸承回轉(zhuǎn)誤差逐漸變小,證明軸承隨著預(yù)緊力的增強(qiáng),回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的精度得到了提高。同時(shí),在各誤差指標(biāo)的測(cè)量中,本文方法得到的測(cè)量值與實(shí)際回轉(zhuǎn)誤差結(jié)果的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)相同,整體誤差較小,能夠較為準(zhǔn)確地反映預(yù)緊力變化對(duì)軸承回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng)的影響,展現(xiàn)了軸承回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,為提高軸承的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)精度提供了重要的依據(jù)。
本文通過(guò)建立磨輥軸承回轉(zhuǎn)誤差運(yùn)動(dòng)分析模型,分離軸承回轉(zhuǎn)誤差,回轉(zhuǎn)誤差的諧波分析與消除,磨輥軸承回轉(zhuǎn)誤差測(cè)量,完成了本次測(cè)量技術(shù)的研究,并取得了一定的研究成果。同時(shí),本文受時(shí)間和條件等多方面因素的影響,文中未涉及對(duì)于回轉(zhuǎn)誤差的提取研究,因此在今后的研究中,將全面優(yōu)化測(cè)量方案與實(shí)驗(yàn)內(nèi)容,為軸承回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)精度的提高提供參考依據(jù)。