唐復(fù)興
(新疆中泰新材料股份有限公司,烏魯木齊 830000)
某工廠氣化采用“晉華爐”3.0,變換設(shè)變換線和未變換線,其中變換線采用一級(jí)控溫變換,低甲洗配套變換線洗滌塔和未變換線洗滌塔。
現(xiàn)有變換線無法提高變換深度,無法降低變換出口的CO濃度,因此,不能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)的碳?xì)淦胶?。滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),煤氣變換前合成氣典型組成見表1,煤氣變換后合成氣典型組成見表2,低溫甲醇洗變換線1#洗滌塔凈化氣典型組成見表3。
表1 煤氣變換前合成氣典型組成 %
表2 煤氣變換后合成氣典型組成 %
表3 低溫甲醇洗變換線1#洗滌塔凈化氣典型組成 %
煤氣變換調(diào)節(jié)碳?xì)浔仁菫榇蓟a(chǎn)服務(wù)的,由于變換操作和設(shè)計(jì)的原因,目前無法滿足滿負(fù)荷時(shí)碳?xì)淦胶獾挠脷淞俊8鶕?jù)實(shí)際生產(chǎn),其用量還缺少5 000~10 000 m3/h。就此,找出可能存在的原因,并對(duì)相應(yīng)措施進(jìn)行可行性分析。
在該工藝流程中,為降低控溫反應(yīng)器平衡溫距,就要降低反應(yīng)器汽包壓力??紤]到非變換氣線的合成氣蒸汽加熱器出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,為了不讓合成氣漏入蒸汽系統(tǒng),人為調(diào)整汽包的壓力,使其比合成氣壓力高10~20 kPa,被動(dòng)地升高了變換爐床層溫度,導(dǎo)致變換率下降。
變換爐的床層溫度對(duì)變換率影響較大,應(yīng)將其控制在合理的較低水平,盡可能降低平衡溫距。
汽氣比不變時(shí),若變換爐出口溫度降低,則變換率上升[1];若變換爐出口溫度升高,則變換率下降。在控溫變換爐的床層溫度升高、入口汽氣比無法提高的情況下,可選擇引入蒸汽,通過提高汽氣比來提高變換率。
蒸汽的引入位置很關(guān)鍵,可在蒸汽加熱器的出口引入蒸汽,原因如下:
(1) 管徑相對(duì)較大,不易形成阻力。
(2) 可以通過蒸汽加熱器出口過熱度提高合成氣和蒸汽的溫度,避免凝液進(jìn)入控溫變換爐。
(3) 氣化9.80 MPa飽和蒸汽,一般控制壓力為8.00~9.50 MPa。
(4) 在蒸汽加熱器出口引入蒸汽,有可能引起控溫反應(yīng)器中鈷鉬變換催化劑反硫化反應(yīng)加劇。
氣化廢鍋主要用來回收氣化爐液態(tài)排渣過程中的輻射熱,但在運(yùn)行中由于廢鍋掛渣的情況不同,導(dǎo)致氣化系統(tǒng)的汽氣比存在波動(dòng)。多臺(tái)氣化爐運(yùn)行可以緩和粗煤氣汽氣比波動(dòng)波幅,但出口的汽氣比在0.64~1.00波動(dòng),影響了變換催化劑的適應(yīng)性。
由于該裝置氣化廢鍋的工況較設(shè)計(jì)值偏差大,產(chǎn)蒸汽能力遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致氣化爐出口汽氣比低于設(shè)計(jì)值。因此,在該工況下宜選擇在低水氣比下活性較好的變換催化劑。
變換催化劑在等溫變換爐內(nèi)的床溫分布均勻,沒有出現(xiàn)過超溫操作情況,合成氣中的硫含量控制在設(shè)計(jì)要求指標(biāo)內(nèi),在目前溫度、合成氣組成和運(yùn)行時(shí)間條件下,催化劑的活性沒有問題。
該項(xiàng)目中,變換催化劑選擇的是在水氣比為1.10時(shí)活性好的催化劑,與現(xiàn)有工況偏差較大。
催化劑在運(yùn)行后有可能出現(xiàn)床層下沉或合成氣進(jìn)氣分布不均現(xiàn)象,導(dǎo)致部分合成氣走短路。
3.1.1 變換工段蒸汽消耗的確定
變換工段化學(xué)反應(yīng)方程為:
(1)
從(1)式可知:變換工段發(fā)生氣相條件下的反應(yīng),該反應(yīng)是可逆的,實(shí)際水氣比高于其化學(xué)配比才能保證反應(yīng)的深度;另外,反應(yīng)壓力和溫度都對(duì)其平衡過程有影響,不能簡單地計(jì)算出變換工段蒸汽的消耗量。
3.1.2 變換系統(tǒng)平衡溫距的確定
以變換入口分離器的出口溫度和壓力為基準(zhǔn),依據(jù)道爾頓分壓定律,代入水的飽和蒸汽壓。通過Aspen模擬計(jì)算,得出223.5 ℃、5.90 MPa條件下,入口分離器處的汽氣比為0.86。
將控溫變換爐看作整體,根據(jù)物料平衡,以變換爐進(jìn)出口合成氣中的CO體積流量為基準(zhǔn)(見表4),手動(dòng)計(jì)算得出CO的變換率為74.23%。該數(shù)據(jù)與實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)基本吻合。
表4 煤氣變換反應(yīng)前后數(shù)據(jù)
計(jì)算反應(yīng)平衡常數(shù)KP。
(1)
其中,PCO2為變換爐出口CO2的分壓,PH2為變換爐出口H2的分壓,PCO為變換爐出口CO的分壓,PH2O為變換爐出口H2O的分壓;φCO2為變換爐出口CO2的體積分?jǐn)?shù),φH2為變換爐出口H2的體積分?jǐn)?shù),φCO為變換爐出口CO的體積分?jǐn)?shù),φH2O為變換爐出口H2O的體積分?jǐn)?shù)。根據(jù)變換后濕氣組成的物流數(shù)據(jù),KP為5.852。
查小合成氨廠工藝技術(shù)設(shè)計(jì)手冊,該KP對(duì)應(yīng)平衡溫度為475.0~480.0 ℃[2]。
目前實(shí)際變換爐出口溫度為285.0 ℃,初步計(jì)算平衡溫距約為190.0 ℃。利用以上手動(dòng)計(jì)算結(jié)果,結(jié)合Aspen進(jìn)行模擬,物性方程選擇RK-SOAVE或RK-Aspen[3-4]。
(1) 采用RStoic反應(yīng)器模型,設(shè)CO轉(zhuǎn)化率為74.23%,計(jì)算結(jié)果與手動(dòng)計(jì)算結(jié)果一致。
(2) 采用REquil反應(yīng)模型[4]模擬變換過程,取平衡溫距為190.0 ℃,設(shè)反應(yīng)器出口溫度為285 ℃時(shí),變換深度、CO轉(zhuǎn)化率比實(shí)際值高。調(diào)整反應(yīng)器平衡溫距至187 ℃時(shí),與實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)吻合,見表4。
計(jì)算得出反應(yīng)器的平衡溫距比設(shè)計(jì)值偏大太多,工藝流程中一定存在問題。
3.1.3 分析偏差原因
控溫變換爐汽包控制壓力為5.71 MPa時(shí),對(duì)應(yīng)的蒸汽飽和溫度約為273.0 ℃,這說明反應(yīng)器存在以下問題:
(1) 現(xiàn)有工況下,變換催化劑活性不夠,導(dǎo)致平衡溫距遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值(30.0~45.0 ℃)。從裝填量和催化劑使用周期考慮,這點(diǎn)可以排除。
(2) 變換爐內(nèi)部催化劑裝填時(shí)出現(xiàn)架橋短路,導(dǎo)致變換爐出口的實(shí)際CO體積分?jǐn)?shù)高于設(shè)計(jì)值。此原因有可能。
(3) 副產(chǎn)蒸汽的溫度為273.0 ℃,變換爐出口溫度為285.0 ℃,換熱溫差為12.0 K。這說明變換爐的移熱是正常的。
(4) 在裝料孔處檢查,如催化劑頂部下沉,會(huì)出現(xiàn)短路問題;控溫變換爐內(nèi)部氣體分布器設(shè)計(jì)不合理,會(huì)導(dǎo)致阻力不均,出現(xiàn)偏流問題。
(5) 汽氣比不符合要求,會(huì)導(dǎo)致變換反應(yīng)動(dòng)力不足。
從實(shí)施難度和見效快慢考慮,補(bǔ)入蒸汽的措施難度低、見效快。因此,考慮增加氣化副產(chǎn)的9.80 MPa飽和蒸汽,其實(shí)際控制壓力為8.00~9.50 MPa,對(duì)應(yīng)溫度為290.0 ℃以上。以此為輸入條件,在REquil反應(yīng)器模型(設(shè)平衡溫距為187.0 ℃)前增加一股蒸汽,通過氣相分率考察是否有冷凝液出現(xiàn)。通過調(diào)整蒸汽量來模擬出口氫氣產(chǎn)量。
4.1.1 現(xiàn)狀模擬
采用RK-Aspen物性模擬,模擬流程見圖1。
圖1 變換改造前模擬流程圖
圖1中,B1、B2用于擬合進(jìn)變換入口的合成氣真實(shí)工況,最終形成流股02,為粗煤氣;B4為變換流程中的蒸汽加熱器,加熱蒸汽為控溫變換爐的蒸汽;B6為控溫變換爐;B7為用于模擬洗氨塔后粗煤氣,即流股08。
按氣化來的煤氣中CO體積分?jǐn)?shù)為42.26%、水氣比為0.746、有效氣(CO+H2)體積流量為198 000 m3/h計(jì)算,結(jié)果見表4。
4.1.2 補(bǔ)入蒸汽對(duì)變換結(jié)果的影響模擬
(1) 添加蒸汽計(jì)算
補(bǔ)入蒸汽對(duì)變換結(jié)果的影響模擬流程見圖2,其中流股13為摻入變換粗煤氣中的蒸汽。
圖2 添加蒸汽管線的流程圖
從計(jì)算結(jié)果看,在給定的氣化爐飽和蒸汽流量下,控溫變換爐出口溫度下降不明顯,仍在過熱度以上?;旌虾髿庀喾致蕿?,流股06無凝液出現(xiàn)。
(2) 假定添加蒸汽后平衡溫距不變
計(jì)算需要添加蒸汽質(zhì)量流量為30 t/h,在不調(diào)整變換反應(yīng)平衡溫距(取187 ℃)時(shí),模擬計(jì)算結(jié)果,見表5。
表5 平衡溫距不變時(shí),變換爐模擬計(jì)算結(jié)果
經(jīng)過計(jì)算得知,在平衡溫距沒有調(diào)整時(shí),添加質(zhì)量流量為30 t/h的蒸汽,可以增加約3 917 m3氫氣產(chǎn)量。
實(shí)際上,添加蒸汽后,由于水氣比的增加,催化劑活性也有所改善,平衡溫距下降至120 ℃,模擬計(jì)算結(jié)果,見表6。
表6 平衡溫距120 ℃時(shí),變換爐模擬計(jì)算結(jié)果
從表6可知:隨著平衡溫距下降到120 ℃時(shí),同樣補(bǔ)充質(zhì)量流量為30 t/h的蒸汽,有效氣產(chǎn)量增加了約12 200 m3/h。當(dāng)變換出口CO體積分?jǐn)?shù)下降到6.5%左右,添加質(zhì)量流量為30 t/h左右的蒸汽,可以滿足5 000 m3/h的有效氣產(chǎn)量要求。
從生產(chǎn)平衡、后期增產(chǎn)、催化劑活性降低等因素考慮,實(shí)際實(shí)施時(shí),應(yīng)至少增加質(zhì)量流量為50 t/h的蒸汽。
考慮更換適應(yīng)工況的催化劑,建議選擇適應(yīng)水氣比為0.7左右的催化劑,同時(shí)應(yīng)關(guān)注水氣比為~1.0條件下的反硫化問題和高水氣比下催化劑的活性問題。這樣可以減少補(bǔ)入的蒸汽量,降低蒸汽消耗和生產(chǎn)成本。
在停車檢修期間檢查等溫反應(yīng)器,利用內(nèi)窺鏡檢查催化劑床層在運(yùn)行一段時(shí)間后是否出現(xiàn)了氣體走短路或者偏流情況,及時(shí)修改裝填方案。
利用流場仿真模擬復(fù)核等溫反應(yīng)器氣體分布板是否存在開孔不合理的問題,防止壓差不均勻。
補(bǔ)入蒸汽投運(yùn)后,在蒸汽補(bǔ)入量達(dá)到28 t/h時(shí),達(dá)到生產(chǎn)平衡需求量,實(shí)現(xiàn)了醇基生產(chǎn)過程的碳基平衡。
在蒸汽補(bǔ)入過程中,需要注意蒸汽帶液等安全問題,專門針對(duì)“停蒸汽”“蒸汽最小補(bǔ)入量”“壓差不足緊急切斷”“蒸汽短時(shí)切斷”“蒸汽暖管”“合成氣倒竄”等問題進(jìn)行了討論。對(duì)安全聯(lián)鎖邏輯進(jìn)行優(yōu)化,利用自動(dòng)化手段判斷和控制,降低對(duì)操作工的依賴,降低操作難度。同時(shí)針對(duì)這些問題編制“小單元操作”說明,進(jìn)一步明確操作,確保生產(chǎn)工藝的安全。
煤氣變換是非常成熟的工藝,但隨著氣化工藝的發(fā)展進(jìn)步,也會(huì)出現(xiàn)新的問題。分析低水氣比下變換出現(xiàn)的問題并予以改造,其措施效果明顯,但這些問題更應(yīng)該在設(shè)計(jì)階段充分予以考慮,保證裝置平穩(wěn)高效運(yùn)行。