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        40 000 m3/h(氧)空分裝置污液氮節(jié)流閥振動處理小結(jié)

        2023-02-14 01:08:04馮艷興
        氮肥與合成氣 2023年1期
        關(guān)鍵詞:節(jié)流閥空分氣閥

        馮艷興

        (宜昌星興藍天科技有限公司,湖北宜昌 443000)

        宜昌星興藍天科技有限公司40 000 m3/h(氧)空分裝置于2021年5月投入正常運行,開車后整體運行平穩(wěn),各項指標均達到設計能力。開車以來,存在下塔向上塔供污液氮節(jié)流閥V2、V3過液不穩(wěn)定的情況,導致上塔阻力、下塔阻力、上塔頂污氮純度、下塔富氧液空純度均存在不同程度的波動[1-2];特別是污液氮節(jié)流閥V2閥門有較大振動,連接管道也出現(xiàn)明顯振感,為長周期穩(wěn)定運行埋下隱患。為消除隱患,通過調(diào)整工藝思路和優(yōu)化工藝指標,成功解決了這一問題。

        1 流程概況

        本套空分裝置采用杭氧成套空分工藝及設備,采用氧、氮內(nèi)壓縮流程,設計產(chǎn)量分別為40 000 m3/h(氧)、38 000 m3/h(氮),上下塔均采用填料塔,并配備增效塔。

        液體從下塔至上塔分為3路流路。

        第一路:下塔底部富氧液空(氧的質(zhì)量分數(shù)約為38%)經(jīng)過過冷器后,一部分經(jīng)液空節(jié)流閥V1節(jié)流后進上塔中部,另一部分進入增效塔冷凝器作冷源。

        第二路:下塔中部污液氮Ⅰ(氧的質(zhì)量分數(shù)約為21%)經(jīng)過過冷器后,經(jīng)污液氮節(jié)流閥V2節(jié)流后進上塔中上部。

        第三路:上塔頂部污液氮Ⅱ(氧的質(zhì)量分數(shù)約為6%)經(jīng)過過冷器后,經(jīng)污液氮節(jié)流閥V3節(jié)流后進上塔頂部。

        2 振動現(xiàn)象

        空分裝置冷開車導氣后運行均正常,但當增加負荷后,污液氮節(jié)流閥V2、V3閥后充氣管路發(fā)生較大晃動,帶動冷箱欄桿爬梯振動,其所屬管道振動導致管道與支架之間產(chǎn)生摩擦。

        分析生產(chǎn)不穩(wěn)定時污液氮節(jié)流閥、液空節(jié)流閥閥前溫度,見表1。

        表1 生產(chǎn)不穩(wěn)定時節(jié)流閥前溫度統(tǒng)計表 ℃

        由表1可知:V1、V2、V3閥前溫度以升高1~2 min為周期出現(xiàn)正弦波波動,波動幅度約為2 ℃,波動嚴重偏高。

        分析生產(chǎn)不穩(wěn)定時上塔頂污氮氣中氧質(zhì)量分數(shù)、V1閥門開度和上塔阻力,見表2。

        由表2可知:3項指標均有較大的波動,特別是污氮氣氧質(zhì)量分數(shù)波動較大,說明下塔至上塔的液體流動不穩(wěn)定。

        表2 生產(chǎn)不穩(wěn)定時工藝指標統(tǒng)計表

        3 振動原因分析

        通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),V1、V2、V3閥的液空、污液氮流動處于不穩(wěn)定狀態(tài)是造成閥門、管道振動的原因[3-5]。

        (1) V1、V2、V3閥調(diào)節(jié)不穩(wěn)定或者閥芯振動造成閥門振動。節(jié)流閥廠家到現(xiàn)場檢查后排除了閥門自身原因,且現(xiàn)階段均采用防振閥芯,可以排除閥門自身結(jié)構(gòu)原因。

        (2) 主冷液氮回流量過大導致下塔液體含氮量大,但溫度較高的空氣通過充氣閥進入管道后被迅速液化,造成閥門管道振動。

        (3) 充氣閥充氣量與本身液體量對應關(guān)系不匹配,無法將液位送入上塔,或者充氣量太大,引起閥門、管道振動。

        4 處理方法及效果分析

        4.1 處理方法一

        關(guān)小閥后充氣閥。按照理論設計值進行充氣閥調(diào)整,通過減少充氣量來匹配節(jié)流閥的液體通過量。節(jié)流閥后充氣壓力對照見表3。

        表3 節(jié)流閥后充氣壓力對照表

        實際操作中,大幅度關(guān)小V2、V3閥后,充氣閥后閥門、管道振動消失,但是下塔液位迅速上升,上塔污氮氣氧含量滿表(質(zhì)量分數(shù)超過10%)。后續(xù),對充氣閥開度與通過閥門的液體量兩個變量,經(jīng)過長時間的摸索均未找到結(jié)合點,通過最小充氣量來控制振動的方法效果不佳。

        4.2 處理方法二

        通過調(diào)節(jié)V2、V3閥門開度,讓流動更加平穩(wěn)。將V2開度從65%向40%調(diào)整,以及將V3開度從30%向80%調(diào)整,均未對閥門管道減小振動產(chǎn)生明顯效果,說明閥門振動與閥門開度關(guān)系不大。

        4.3 處理方法三

        開大充氣閥,降低至上塔流路的液體充氣密度,并提高閥后流動速度。2月18日15:00,將V2的閥后充氣閥開滿,通過降低閥后混合密度來加快流經(jīng)V2閥的速度并提高流量,開滿后V1閥門開度由70%左右自動關(guān)小到40%左右,但是閥門、管道振動情況未好轉(zhuǎn),富氧液空純度變化不明顯。持續(xù)運行至21:00,下塔液位突然大幅度降低,V1閥門自動關(guān)小,手動將V2、V3大幅度關(guān)小,同步關(guān)小V2的充氣閥,V1閥逐步恢復正常,富氧液空純度由30%提高到38%~40%,現(xiàn)場閥門、管道振動現(xiàn)象消失。

        分析生產(chǎn)穩(wěn)定時V1、V2、V3閥前溫度(見表4)。

        表4 生產(chǎn)穩(wěn)定時節(jié)流閥前溫度統(tǒng)計表 ℃

        由表4可知:V1、V2、V3閥前溫度基本無波動。在線分析比較生產(chǎn)穩(wěn)定時污氮氣純度,V1閥開度和上塔阻力穩(wěn)定。分析生產(chǎn)穩(wěn)定時運行數(shù)據(jù)(見表5)。

        表5 生產(chǎn)穩(wěn)定時工藝指標統(tǒng)計表

        經(jīng)過關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)指標恢復穩(wěn)定?,F(xiàn)場閥門、管道振動現(xiàn)象已經(jīng)消除,本次調(diào)整獲得成功。

        5 結(jié)語

        通過此次工藝操作調(diào)整,本套空分裝置運行更加穩(wěn)定,并長期保持在38 000~39 000 m3/h(氧)和35 000~36 000 m3/h(氮)的產(chǎn)能,效益明顯。同時通過閥門振動的處理過程,加深了V1、V2、V3節(jié)流閥后充氣閥作用的理解,也加深了下塔至上塔的3個流路作用的認識??辗志s塔的工況調(diào)節(jié)是一個緩慢的過程,當對某一個閥門進行微小的調(diào)整后,需要一段時間來觀察效果。

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