薛美盛 路元森 左佳斌 秦宇海
(1.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院自動(dòng)化系;2.江蘇龐景節(jié)能科技有限公司)
水泥工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),是我國(guó)繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶。數(shù)據(jù)顯示,煤耗占水泥熟料成本的50%~55%。截止到2020年年底,全國(guó)共有新型干法水泥生產(chǎn)線1 609條,熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能為18.4億噸,實(shí)際產(chǎn)能超過(guò)20億噸。2020年,熟料實(shí)際產(chǎn)量為15.79億噸,按照實(shí)際產(chǎn)能計(jì)算,產(chǎn)能利用率為77.5%。 產(chǎn)能利用率水平仍未達(dá)到合理區(qū)間[1]。 我國(guó)水泥工業(yè)整體能耗居高不下,產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重,需要提高生產(chǎn)技術(shù)含量和產(chǎn)品價(jià)值,目前降低煤耗是水泥企業(yè)節(jié)約成本、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的首要任務(wù)。
水泥熟料煅燒是一個(gè)多變量、大滯后、非線性、強(qiáng)耦合過(guò)程。 其中,分解爐爐溫與篦冷機(jī)熟料料層厚度等變量控制難度高,常導(dǎo)致整個(gè)過(guò)程工況難以保持穩(wěn)定,余熱回收效率低,先進(jìn)控制技術(shù)有望解決這一難題。 筆者以機(jī)架式服務(wù)器為硬件平臺(tái),采用廣義預(yù)測(cè)控制算法結(jié)合前饋控制策略穩(wěn)定了爐溫和篦冷機(jī)料層厚度,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一套水泥熟料煅燒過(guò)程先進(jìn)控制系統(tǒng),在現(xiàn)場(chǎng)取得了良好的應(yīng)用效果。
某廠設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為4 000 t的水泥熟料生產(chǎn)線采用五級(jí)旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)預(yù)熱器、TSD型分解爐、水泥回轉(zhuǎn)窯和第4代篦冷機(jī),其工藝流程如圖1所示。 由生料磨研磨后的水泥生料經(jīng)五級(jí)預(yù)熱器預(yù)熱后進(jìn)入分解爐進(jìn)行預(yù)分解,而后在回轉(zhuǎn)窯中進(jìn)行固相放熱反應(yīng),變?yōu)槌室合嗟娜廴隗w,形成水泥熟料,熟料經(jīng)回轉(zhuǎn)窯煅燒后到達(dá)篦冷機(jī)進(jìn)行冷卻,最后進(jìn)入熟料庫(kù)。 水泥熟料煅燒過(guò)程各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相互影響、工況復(fù)雜多變,關(guān)鍵控制參數(shù)分解爐爐溫、 篦冷機(jī)熟料料層厚度具有大滯后、大慣性、非線性及強(qiáng)耦合等特點(diǎn),傳統(tǒng)控制算法難以保持工況穩(wěn)定,能量的回收利用較為困難。
圖1 新型干法水泥煅燒過(guò)程工藝流程
筆者設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)水泥熟料煅燒過(guò)程控制系統(tǒng)分為上位機(jī)、下位機(jī)兩部分。 其中上位機(jī)由兩臺(tái)搭載Microsoft Windows Server 2008系統(tǒng)的工控機(jī)組成, 每臺(tái)工控機(jī)都采用HOLLiAS MACS V6.5.2作為組態(tài)軟件。MACS V6.5.2具有強(qiáng)大而多樣的功能。
由于現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)算機(jī)過(guò)于陳舊,所以又添加了一臺(tái)DELL PowerEdge R220服務(wù)器作為先進(jìn)控制工作站,在其上安裝先進(jìn)控制系統(tǒng)軟件。 先進(jìn)控制操作站負(fù)責(zé)基礎(chǔ)回路控制,另外兩臺(tái)工控機(jī)作為操作員站和工程師站,完成熟料煅燒過(guò)程的監(jiān)控。 下位機(jī)由HOLLiAS MACS-K系列PLC組成。上、下位機(jī)間通過(guò)PROFIBUS總線進(jìn)行通信連接,具體結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 現(xiàn)場(chǎng)水泥熟料煅燒過(guò)程控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
先進(jìn)控制系統(tǒng)與現(xiàn)場(chǎng)集散控制系統(tǒng)通過(guò)局域網(wǎng)連接,基于OPC DA協(xié)議進(jìn)行通信。OPC DA協(xié)議采用C/S(客戶端/服務(wù)器)體系結(jié)構(gòu),以COM/DCOM為技術(shù)基礎(chǔ)[2]。 各硬件提供商根據(jù)硬件特性,將硬件驅(qū)動(dòng)程序按OPC服務(wù)器格式進(jìn)行封裝;先進(jìn)控制系統(tǒng)操作站與集散控制系統(tǒng)操作站連接在同一子網(wǎng),按服務(wù)器與客戶端模式要求正確配置COM/DCOM, 即可通過(guò)OPC DA協(xié)議建立連接,實(shí)現(xiàn)通信。
COM/DCOM配置完成后, 采集數(shù)據(jù)的OPC變量點(diǎn)表并進(jìn)行讀寫(xiě)測(cè)試,在工程師站進(jìn)行心跳變量配置,心跳變量改變即正常通信,規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)變化則為通信失敗。
用戶圖形界面的實(shí)現(xiàn),方便了用戶發(fā)送操作指令與數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互;同時(shí)也方便了用戶接收交互式系統(tǒng)信息,及時(shí)了解反饋信息[3]。水泥熟料煅燒過(guò)程先進(jìn)控制系統(tǒng)的用戶圖形界面如圖3所示,包括以下幾個(gè)部分:通信連接操作與狀態(tài)面板、報(bào)警畫(huà)面面板、參數(shù)控制面板、篦冷機(jī)控制面板、斗提電流控制面板、窯頭負(fù)壓控制面板、分解爐爐溫控制面板、C1出口負(fù)壓控制面板和高 溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓控制面板。
圖3 水泥熟料煅燒過(guò)程用戶界面
先進(jìn)控制器是先進(jìn)控制系統(tǒng)的核心部分。 水泥熟料煅燒過(guò)程具有非線性、大滯后、多變量及強(qiáng)耦合等特點(diǎn),關(guān)鍵性的分解爐爐溫、篦冷機(jī)熟料料層厚度等變量常常不能得到有效控制。 二、三次風(fēng)在水泥熟料生產(chǎn)中不僅是煤粉燃燒的氧氣供應(yīng)者,也是回轉(zhuǎn)窯、分解爐的重要熱源,更是物料在分解爐中完成懸浮、混合、旋噴及擴(kuò)散等多重任務(wù)的動(dòng)力源泉,具有三重重要意義[4]。如果上述變量不能穩(wěn)定控制,二、三次風(fēng)就難以發(fā)揮其作用。 筆者根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工況,分析工藝特性,理論結(jié)合實(shí)際,設(shè)計(jì)了一套先進(jìn)控制器,整定相關(guān)參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)水泥熟料煅燒過(guò)程的穩(wěn)定控制和節(jié)能優(yōu)化。
分解爐出口溫度關(guān)系到燃料燃燒效率和物料分解效率,用于判斷分解爐內(nèi)部的助燃?xì)饬髂芊窬S持正常燃燒,是新干法水泥生產(chǎn)技術(shù)的重要指標(biāo)參量。 分解爐內(nèi)部煤粉和生料的燃燒分解是非線性、多耦合、高度復(fù)雜的反應(yīng)過(guò)程,包含眾多化學(xué)和物理反應(yīng)過(guò)程,因此影響分解爐爐溫的因素較多。 通過(guò)對(duì)機(jī)理與工藝的分析研究,分解爐爐溫主要受喂煤量、生料下料量、三次風(fēng)溫和尾煤風(fēng)壓影響。
3.1.1 窯尾喂煤量影響
煤粉在稱(chēng)量后經(jīng)過(guò)分解爐中部喂煤口進(jìn)入分解爐。 煤粉燃燒的放熱過(guò)程為碳酸鹽的分解提供熱能,因此喂煤量對(duì)于分解爐系統(tǒng)的運(yùn)行至關(guān)重要。 隨著喂煤量的增加,爐內(nèi)的燃燒過(guò)程逐漸加劇,出口溫度呈上升的態(tài)勢(shì);反之,爐內(nèi)燃燒反應(yīng)會(huì)減緩,出口溫度下降,此時(shí)為氧化氣氛。 隨著喂煤量的增加,分解爐溫度降低,此現(xiàn)象為CO含量超標(biāo)引起,此時(shí)進(jìn)入還原氣氛,需進(jìn)行減煤操作,退出還原反應(yīng)。 故喂煤量為系統(tǒng)的主要控制量。
3.1.2 生料下料量影響
生料由提升機(jī)運(yùn)輸至旋風(fēng)筒中,由喂料口進(jìn)入爐中。 當(dāng)生料量過(guò)大時(shí),需要燃煤釋放更多的熱量使其自身受熱分解,若能量不足,會(huì)導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)溫度下降,造成塌料,引起堵塞設(shè)備等問(wèn)題。 當(dāng)生料量過(guò)小時(shí),分解爐內(nèi)部易過(guò)熱,發(fā)生物料粘附,影響生產(chǎn)并造成煤炭資源的浪費(fèi)。 生料下料會(huì)因設(shè)備的抖動(dòng)發(fā)生波動(dòng),真實(shí)入窯的下料量體現(xiàn)在下料提升機(jī)電流數(shù)值上。 故以生料提升機(jī)電流的變化作為干擾量。
3.1.3 三次風(fēng)溫影響
三次風(fēng)來(lái)源于篦冷機(jī),通過(guò)分解爐的專(zhuān)用風(fēng)管進(jìn)入爐中,三次風(fēng)溫的變化會(huì)直接影響分解爐爐溫的高低。 由于三次風(fēng)溫受到多方面的影響,且在穩(wěn)定時(shí)不會(huì)劇烈變化,所以將三次風(fēng)溫的變化作為干擾量考慮。
3.1.4 尾煤風(fēng)壓影響
分解爐喂煤送入爐內(nèi)的風(fēng)壓大小,代表當(dāng)前時(shí)刻真實(shí)進(jìn)入分解爐內(nèi)的喂煤量, 在設(shè)備穩(wěn)定時(shí),尾煤風(fēng)壓不會(huì)發(fā)生劇烈變化,故將尾煤風(fēng)壓作為干擾量考慮。
綜上, 確定窯尾喂煤量控制分解爐爐溫,生料下料斗提電流、三次風(fēng)溫和尾煤風(fēng)壓為前饋量進(jìn)行前饋控制[5]。 考慮到需要對(duì)分解爐爐溫進(jìn)行精確控制,而分解爐爐溫控制回路普遍存在大慣性、大滯后的特點(diǎn),常規(guī)控制器難以滿足其控制精度要求, 因此選擇階梯式廣義預(yù)測(cè)控制算法[6]作為預(yù)測(cè)控制器的核心算法。 分解爐爐溫控制結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 分解爐爐溫控制結(jié)構(gòu)框圖
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)分別建立窯尾喂煤和分解爐爐溫的差分方程模型,采用階梯式廣義預(yù)測(cè)控制算法,選取控制周期5 s,預(yù)測(cè)步長(zhǎng)80步,控制步長(zhǎng)20步,柔化因子取0.987 5,階梯因子取1,控制量權(quán)重因子取570[7~9]。
通過(guò)分解爐爐溫控制回路了解到二、三次風(fēng)溫的重要作用, 分解爐爐溫與喂煤量直接相關(guān),同時(shí)又受到二次風(fēng)溫的影響,所以通過(guò)調(diào)節(jié)分解爐喂煤量使分解爐爐溫跟隨設(shè)定保證二次風(fēng)溫平穩(wěn)。 而二次風(fēng)溫與篦冷機(jī)中熟料料層厚度直接相關(guān),故需要使料層厚度保持穩(wěn)定。 風(fēng)機(jī)出口壓力的影響因素有結(jié)粒大小、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和熟料料層厚度。 結(jié)粒大小和風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在正常工況下保持不變,故用風(fēng)機(jī)出口壓力來(lái)表征熟料料層厚度。 一段篦冷機(jī)離窯頭更近,滯后性相比二段篦冷機(jī)更小,反映當(dāng)前工況更加及時(shí),故選擇用篦冷機(jī)推速來(lái)控制一段篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)出口壓力。
實(shí)際控制過(guò)程中一段篦床壓力與篦冷機(jī)推速之間的滯后時(shí)間較長(zhǎng), 采用PID控制雖然較手動(dòng)而言更為穩(wěn)定,但效果仍不理想,因此選擇階梯式廣義預(yù)測(cè)控制算法作為預(yù)測(cè)控制器的核心算法。 由于窯電流振幅的變化會(huì)導(dǎo)致篦冷機(jī)未來(lái)入料量的波動(dòng),故以窯電流作為前饋量進(jìn)行前饋控制。
篦冷機(jī)熟料料層厚度控制結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 篦冷機(jī)熟料料層厚度控制結(jié)構(gòu)框圖
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)分別建立篦冷機(jī)推速和一段篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)出口壓力的差分方程模型,采用階梯式廣義預(yù)測(cè)控制算法,選取控制周期10 s,預(yù)測(cè)步長(zhǎng)60步,控制步長(zhǎng)10步,柔化因子取0.986 5,階梯因子取1,控制量權(quán)重因子取80。
下料量直接影響分解爐內(nèi)的分解情況,影響分解爐爐溫,必須保證下料斗提電流的穩(wěn)定?,F(xiàn)場(chǎng)生料下料設(shè)備有轉(zhuǎn)子秤和皮帶秤。 如果只用下料的閥門(mén)開(kāi)度來(lái)控制下料斗提電流, 則時(shí)延較長(zhǎng)且受到二次干擾嚴(yán)重, 故選取控制量閥門(mén)開(kāi)度和被控量生料下料量作為內(nèi)回路, 選取控制量為生料下料量和被控量為生料下料斗提電流作為外回路,構(gòu)成串級(jí)控制回路。 由于串級(jí)控制系統(tǒng)的副回路是隨動(dòng)控制系統(tǒng), 具有一定的自適應(yīng)性, 在一定程度上可以補(bǔ)償非線性對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性的影響。 生料下料斗提電流控制結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 生料下料斗提電流控制結(jié)構(gòu)框圖
在本控制系統(tǒng)中, 內(nèi)外回路參數(shù)取值不同,內(nèi)回路生料下料量PID控制器參數(shù)為: 比例系數(shù)Kp取0.5,積分時(shí)間常數(shù)Ti取600 s,微分時(shí)間常數(shù)Td取0 s,控制周期取10 s;外回路生料斗提電流PID控制器參數(shù)為:比例系數(shù)Kp取1.25,積分時(shí)間常數(shù)Ti取50 s,微分時(shí)間常數(shù)Td取0.01 s,控制周期取10 s。
窯頭負(fù)壓表征窯內(nèi)通風(fēng)和入窯二次風(fēng)之間的平衡。 正常生產(chǎn)中, 窯頭負(fù)壓保持在-40 Pa左右,不允許窯頭出現(xiàn)正壓,否則窯內(nèi)細(xì)粒熟料飛出、窯頭密封磨損、影響人身安全及環(huán)境衛(wèi)生、對(duì)窯頭比色高溫計(jì)等儀器不利,甚至窯內(nèi)通風(fēng)變?yōu)椴徽!?故采用頭排風(fēng)機(jī)來(lái)控制窯頭負(fù)壓穩(wěn)定。
窯頭負(fù)壓控制結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 窯頭負(fù)壓控制結(jié)構(gòu)框圖
本系統(tǒng)中,窯頭負(fù)壓PID控制器參數(shù)為:比例系數(shù)Kp取0.145,積分時(shí)間常數(shù)Ti取25 s,微分時(shí)間常數(shù)Td取0.01 s,控制周期取5 s。
高溫風(fēng)機(jī)是燒成系統(tǒng)的動(dòng)力源,窯系統(tǒng)和預(yù)熱器系統(tǒng)環(huán)境負(fù)壓、氣體流動(dòng)都由高溫風(fēng)機(jī)提供動(dòng)力;窯系統(tǒng)內(nèi)熱交換、氣固分離都靠高溫風(fēng)機(jī)的動(dòng)力操作調(diào)節(jié)。
旋風(fēng)預(yù)熱器具有分離和熱交換兩個(gè)功能。 理論和實(shí)踐表明,在旋風(fēng)預(yù)熱器中,物料與氣流間的熱交換主要在各級(jí)旋風(fēng)筒之間的連接管道中進(jìn)行。
旋風(fēng)筒的主要作用是氣固分離,減少生料的內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)是提高分離效率的重要條件,預(yù)熱器C1筒出口負(fù)壓的穩(wěn)定是保證以上條件的前提。 穩(wěn)定C1筒負(fù)壓的同時(shí)也要保證高溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓的穩(wěn)定, 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的要求設(shè)置選擇模塊,對(duì)C1筒負(fù)壓和高溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓的選擇控制策略 結(jié)構(gòu)如圖8所示。
圖8 C1筒負(fù)壓與高溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓選擇控制結(jié)構(gòu)框圖
本系統(tǒng)中, 選擇模塊用高溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓測(cè)量值與設(shè)定值差值的絕對(duì)值表征。 當(dāng)表征值不大于80 Pa時(shí),采用C1筒出口負(fù)壓PID控制器,其參數(shù)為:控制器增益取0.004、積分時(shí)間常數(shù)取30 s、微分時(shí)間常數(shù)取0.01 s;當(dāng)表征值大于80 Pa時(shí),采用高溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓PID控制器,其參數(shù)為:控制器增益取0.02、 積分時(shí)間常數(shù)取40 s、 微分時(shí)間常數(shù)取0.01 s。 PID控制器均為增量式,控制周期均取10 s。
該水泥熟料煅燒先進(jìn)控制系統(tǒng)成功應(yīng)用在眉山市某水泥廠。 重要工藝參數(shù)的優(yōu)化效果明顯,如圖9~13所示。
圖9 分解爐出口溫度手動(dòng)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比
圖10 篦冷機(jī)一室風(fēng)機(jī)出口壓力手動(dòng)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比
圖11 斗提電流手動(dòng)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比
圖12 窯頭負(fù)壓手動(dòng)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比
圖13 高溫風(fēng)機(jī)出口負(fù)壓手動(dòng)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比
由上述手動(dòng)控制與先進(jìn)控制的對(duì)比圖可以看出,水泥熟料煅燒先進(jìn)控制系統(tǒng)使得關(guān)鍵性的參數(shù)都得到了極大的改善,使工況更穩(wěn)定,提高二、三次風(fēng)溫從而實(shí)現(xiàn)了降低煤耗的效果。 手動(dòng)控制與先進(jìn)控制煤耗對(duì)比如圖14所示,其中10月15日~21日為手動(dòng)控制,10月25日~11月1日為先進(jìn)控制。
圖14 標(biāo)煤?jiǎn)魏氖謩?dòng)控制與先進(jìn)控制效果對(duì)比
手動(dòng)控制期間噸熟料標(biāo)煤?jiǎn)魏钠骄禐?49.63 kg,先進(jìn)控制期間噸熟料標(biāo)煤?jiǎn)魏钠骄禐?40.63 kg,標(biāo)煤?jiǎn)魏慕档土?%,節(jié)能降耗效果明顯。
針對(duì)目前水泥熟料煅燒操作不規(guī)范、自動(dòng)化程度低、工況不穩(wěn)定、煤耗量較大的問(wèn)題,筆者在某水泥廠原有集散控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一套水泥熟料煅燒先進(jìn)控制系統(tǒng)。 實(shí)際投運(yùn)結(jié)果表明, 該系統(tǒng)可以規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)工作人員的操作,穩(wěn)定現(xiàn)場(chǎng)工況,延長(zhǎng)設(shè)備壽命,并達(dá)到節(jié)能降耗的目的。