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        厚煤層綜放工作面隅角快速封堵技術

        2023-02-10 04:10:14李蘇虎
        陜西煤炭 2023年1期
        關鍵詞:控制箱漏風氣囊

        史 默,樊 亮,楊 劍,張 園,李蘇虎,和 遞

        (1.陜西彬長文家坡礦業(yè)有限公司,陜西 咸陽 713500;2.西安科技大學 安全科學與工程學院,陜西 西安 710054)

        0 引言

        隨著礦井開采速度和強度的不斷提升,煤炭資源開采逐漸向深部延伸,開采重心向我國西部轉移。西部煤層6 m以上的厚煤層居于多數[1],主要采取綜放開采。采空區(qū)空間大、遺煤多、漏風大,加之煤層透氣性差、工作面高溫高壓,極易引發(fā)煤炭自燃,加劇制約了礦井安全回采工作[2]。

        隅角封堵技術是防治煤炭自燃災害的有效手段之一,為此,大量學者針對采空區(qū)隅角封堵技術展開深入研究。張進軍等[3]通過數值模擬分析了工作面隅角封堵措施,結合現場優(yōu)化了封堵措施,有效防治煤炭自燃;褚廷湘等[4]研究了煤巖裂隙發(fā)育漏風通道模式、采空區(qū)浮煤碎脹特性、漏風動力源,結合覆巖冒落特點和通風方式,提出了增阻控制漏風技術等措施;余明高等[5]提出在高抽巷、上下隅角、采空區(qū)實施增阻漏風、注氮、注水、注漿等綜合防滅火措施,能夠有效防治采空區(qū)煤炭自燃;孫九良等[6]利用SF6示蹤氣體對采空區(qū)的漏風通道及漏風強度檢測分析,提出了堵漏對策;范鵬宏等[7]系統分析了礦井漏風機理和原因,驗證了均壓技術與堵漏風技術的有效性;鄔劍明等[8]實測了漏風規(guī)律,結合工作面實況提出了風窗和風機聯合均壓技術。

        以往研究工作在采空區(qū)隅角封堵技術方面取得了豐碩成果[9 -11],但厚煤層綜放開采條件下的采空區(qū)隅角封堵技術更為復雜,仍需進一步研究。因此,本文在前人研究的基礎上,進一步分析和優(yōu)化工作面快速封堵技術方式,以期為厚煤層綜放面條件下的采空區(qū)煤炭自燃防治提供一定借鑒[12]。

        1 工程背景

        試驗工作面選自黃隴煤田彬長礦區(qū)文家坡煤礦4105綜放工作面,工作面走向長度2 873 m,傾向長度200 m,主采4號自燃煤層,條痕為深黑色,弱瀝青至瀝青光澤,結構均一,內生裂隙為參差狀及貝殼狀斷口,視密度為1.38 t/m3。煤層埋深536.4~778.9 m,煤層頂板多為泥巖、砂巖,底板多為鋁質泥巖,厚度較大且整體性好,煤層自然發(fā)火期3~5個月,最短34 d。

        2 工作面封堵技術

        對上下隅角進行快速封堵,可以有效控制采空區(qū)漏風情況,降低采空區(qū)氧氣含量,達到防治采空區(qū)煤炭自燃的目的。

        2.1 封堵方式分析

        傳統隅角封堵方式包括垛雙抗袋封堵、風筒布封堵、自移氣垛支架等。

        2.1.1 垛雙抗袋封堵

        垛雙抗袋封堵是每次回柱放頂前,沿新切頂排從風巷上幫向下垛袋。該封堵方式成本高,易影響工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè),影響抽采系統連續(xù)作業(yè),不利于上隅角灌漿防火,縮小中底區(qū)開采范圍,極大浪費煤炭資源,已基本停用[13]。

        2.1.2 風筒布封堵

        風筒布封堵是使用長2.2~3.8 m,φ20 cm的兩開半圓木作為站柱,配寸板,搭成方格框架,其外側蒙上風筒布,封堵上隅角。該封堵方式適用于巷道變形小且為直邊形的巷道,不影響組織生產和抽采系統工作,但對于U型棚支護及變形大的巷道搭設封堵框架及蒙風筒布時稍有難度[14]。

        2.1.3 自移氣垛支架

        自移氣垛支架可應用于緩傾斜薄煤層、極傾斜工作面的基本支護,具有勞動強度低,單產高、回采率高等優(yōu)點,但也有氣垛支架質量大、成本高、封堵效率低、工作強度大的問題[15]。

        鑒于上述情況,當前隅角封堵多采用氣囊進行,但由于隅角封堵氣囊內部結構相對較為簡單,其性能常受材料、設計等影響,且對于更為復雜的不規(guī)則隅角封堵能力較弱、封堵速率和效率較為低下,不適合井下復雜且多變的狀況[16]。對此本文旨在使用新型材料、設計方案對預交封堵氣囊加以改進,從而設計出一種新型隅角快速封堵氣墻。

        2.2 隅角快速封堵氣墻設計依據

        2.2.1 隅角形狀特征及尺寸

        通過現場觀測,得到4105綜放工作面上下隅角由煤壁、頂板、底板、液壓支架一側4部分構成,如圖1所示。隅角整體呈現長方體狀,頂板為泥巖構成,形狀相對平整;底板主要由遺煤構成,具有較多顆粒大小不等,形狀不規(guī)則的煤體塊粒;液壓支架一側非常平整;煤壁一側形狀特征較為復雜,存在煤塊凸起、凹陷、錨桿頭及錨網等不規(guī)則形狀結構。此外在上隅角煤壁一側,還鋪設有3~4路φ160 mm的隅角插管抽采管路。上下隅角整體形狀特征成長方體形狀,局部組成較為復雜,經現場測量,上下隅角尺寸見表1。

        圖1 隅角尺寸示意Fig.1 Corner dimension diagram

        表1 上下隅角尺寸

        由于隅角兩側一側為煤體,一側為液壓支架,頂板有變形下沉但整體較為完整。經綜合分析,隅角高度3.6~4.5 m,寬度1.5~2.5 m。因此,最終設計氣囊尺寸為4 000 mm×2 000 mm×500 mm。

        2.2.2 封堵氣墻設計依靠的性能指標

        阻燃、耐熱耐寒性:由于采空區(qū)遺煤氧化有自燃風險,所以隅角封堵氣墻的組成材料要求具有阻燃性。在80 ℃下暴露24 h,無裂紋、不發(fā)黏,在-25 ℃下暴露4 h,無折損、無裂痕。

        抗壓、沖擊能力:氣囊在受到沖擊壓時,要求具有一定的抗壓和防沖擊能力。采用單向進氣閥,充氣壓力必須滿足30 kPa以上,壓強超過30 kPa時,氣囊安全閥自動開啟泄壓,氣囊的穩(wěn)壓性應符合表2的要求。

        表2 氣囊的穩(wěn)壓性能要求

        變形可塑性:隅角的形狀特征較為復雜,為了更好地實現隅角的封堵,氣墻外側應具有較好的變形可塑能力,以適應各種不規(guī)則形狀結構。

        防穿刺性:氣囊應具有一定的防刺能力,保證在正常30 kPa的工作壓力下,不會被錨桿刺破。

        輕便可操作性:氣囊整體重量不能超過50 kg,橫、縱向接縫寬不低于50 mm,氣囊充放氣1 000次后,整體性能不低于以上性能參數的80%。

        2.3 隅角快速封堵氣墻設計方案

        2.3.1 氣墻單元組成及材料選用

        結合4105工作面的現場地質狀況,提出了新型隅角快速封堵氣墻,內部氣囊結構由氣囊內膽、保護海綿、氣囊外殼、緩沖膠板、充氣閥以及限壓閥幾部分組成,組成結構如圖2所示。氣囊外殼選用礦用塑料滌綸風筒布縫合制作,由阻燃抗靜電軟質PVC材料制成,具有強度高、耐折疊、易加工、使用壽命長等特點;氣囊內膽選用橡膠氣囊內模,按照設計尺寸要求加工定制,具有抗壓拉強度高,膨脹性能好的優(yōu)點。外殼與內膽間增加一層50 mm厚的發(fā)泡硅膠層,對內膽起到沖擊力緩沖作用;外殼外部附加一層防穿刺緩沖橡膠板,材質選用TPU熱塑型聚氨酯彈性體,具有良好的耐磨性。防穿刺海綿塊如圖2(b)所示,由高分子量聚乙烯纖維布包裹,具有較好的耐磨性與防穿刺能力。海綿采用中密度海綿,具有一定的強度與較好的變形能力,可以填充不規(guī)則的區(qū)域增加封堵能力。

        圖2 氣囊單元及封堵海綿組成結構Fig.2 Composition of air bag unit and plugging sponge

        2.3.2 氣墻整體設計方案

        封堵氣墻整體由2個氣囊單元縫合而成,外部有吊環(huán)鏈接6塊封堵海綿塊。單個尺寸為2 m×1 m×2 m,海綿塊頂底2塊尺寸為3 m×1 m×0.5 m,側邊四塊尺寸為0.5 m×1 m×2 m。氣囊單元外層加裝的海綿塊,在壓力的作用下,可以變形填充煤壁與氣墻之間的不規(guī)則空隙,此外還可防止煤壁上的尖銳錨桿與巖石刺破囊袋,在使用一段時間發(fā)生損傷后,可以單獨進行更換而不用更換氣囊整體,經濟高效。

        2.4 氣墻組成及操作

        2.4.1 隅角快速封堵氣墻構成

        隅角快速封堵氣墻由氣囊主體和控制箱2部分組成。其中控制箱內置4道氣路,每道氣路上方裝有一個壓力表來監(jiān)測氣墻單元內的氣壓,下方裝有一個安全閥,來保證氣壓過大時安全泄壓;氣墻主體表面膠裝有把手,方便氣墻的搬運、移動,且在四周接縫處留有吊環(huán),為井下氣墻的固定提供方便,如圖3、4所示。

        圖3 隅角快速封堵氣墻整體圖Fig.3 Overall diagram of corner quick plugging air wall

        圖4 氣墻控制箱Fig.4 Air wall control box

        2.4.2 隅角快速封堵氣墻操作說明

        操作步驟如下:①將未充氣情況下的氣墻展開,吊掛扣懸掛于支架、頂板錨網及煤壁上的適當吊掛點。②將井下風路的公頭與氣墻控制箱的進氣口連接,控制箱與氣墻通過軟管連接。③開啟氣墻的各分路進氣閥門,開啟氣墻控制箱的總進氣閥門,開始充氣。④當壓力表讀數達到2 kPa時,關閉所有閥門。⑤關閉總管路閥門與氣墻分路上的閥門,斷開控制箱與氣墻的連接軟管,封堵作業(yè)完畢。放氣時,打開氣墻分路上的閥門,讓氣墻自然放氣,放氣30 min左右,將氣墻移動到下次充填的位置,循環(huán)第1步至第5步的操作。

        3 現場工業(yè)試驗

        3.1 工作面隅角氣墻封堵布置

        3.1.1 隅角氣墻封堵布置設計方案

        封堵氣墻放置在切頂線以后,即緊貼在最后一排單體液壓支柱后,通過吊環(huán)與單體支柱捆綁,防止傾倒,如圖5所示。

        圖5 上下隅角氣墻封堵示意Fig.5 Schematic diagram of air wall plugging at upper and lower corners

        3.1.2 施工步驟

        首先將海綿充填塊與氣囊相連,放置在最后一排單體支柱之后。之后由下及上分別對2個氣囊進行充氣,邊充氣邊整理充填海綿的位置,使之充分與煤壁、頂板貼合,最后將上下2個氣囊牢靠固定在單體支柱上。

        3.2 綜放面隅角封堵效果

        該封堵氣囊在4105工作面下隅角成功應用,其工業(yè)效果主要體現在2個方面。

        氣囊具有延展性和變形可塑性:有效地封堵了隅角整個斷面,防止工作面隅角漏風,杜絕采空區(qū)遺煤自燃;在受壓初期,氣囊主體發(fā)生的形變主要是由阻燃海綿防護層變形引起的,變形速率較大;隨著工作壓力增大,阻燃海綿防護層形變達到極限值,承壓內膽開始發(fā)生形變,但變形速率較?。划敼ぷ鲏毫χ饾u增大至最大承壓時,氣囊變形速率極小,整體形狀趨于穩(wěn)定。工作面下隅角氣囊封堵現場試驗效果,如圖6所示。

        圖6 工作面下隅角氣囊封堵現場試驗效果示意Fig.6 Field test results of air bag plugging of working face

        氣囊充氣速度快:實現了隅角快速封堵,大幅降低了工人的勞動強度,縮短了封堵施工時間。利用井下壓風為氣囊充氣膨脹實現對隅角的封閉,防止了采空區(qū)的瓦斯涌出,不僅能夠降低勞動強度,提高工作效率,而且利于工作面回采過程中上隅角的瓦斯管理。氣囊的安裝使用相比傳統封閉方式,在人員投入、勞動強度和施工時間上都節(jié)約一半以上,而且氣囊可以重復利用,有效降低了隅角封堵支護成本。氣囊使用前的充氣過程,如圖7所示。

        圖7 封堵氣囊的井下充氣過程Fig.7 Underground inflation process of plugging air bag

        3.3 經濟效益分析

        現有的煤礦隅角封堵方法是采用人工發(fā)泡磚砌墻,再利用普瑞特Ⅱ型噴涂材料進行縫隙充填。該技術容易產生遺煤,浪費煤炭資源,不利于礦井防火;工人操作過程中,壘墻會產生倒塌,且需要深入采空區(qū)作業(yè),存在較大的安全風險;此外工人勞動強度大,工作效率較低。而采用快速封堵氣囊封堵工藝可以較好地解決上述問題,2種封堵工藝的成本分析見表3。

        表3 2種封堵工藝投入成本比較

        由表3可知,采取發(fā)泡磚砌墻封堵工藝,每天需綜采工區(qū)出勤2人工作2 h進行砌墻,還需通防工區(qū)出勤2人對縫隙進行發(fā)泡材料噴涂,共計耗費會大于4人工時;改為柔性氣墻隅角封堵工藝后,只需綜采工區(qū)2人花費0.5 h完成封堵工作,耗費1人工時,工作效率提高4倍。此工藝不僅大大降低了工人的勞動強度,且無需進行充填工作,有效地緩解了煤礦人員不足的問題。此外采用發(fā)泡磚砌墻封堵,每天均需人工砌墻和涂料填縫,每月合計支出58 500元;而快速封堵氣囊只需人工充放氣更換位置,在井下工人維護到位的情況下可持續(xù)使用一年,一塊隅角封堵氣囊的總成本為65 000元,每月可節(jié)省53 000元,采用發(fā)泡磚砌墻封堵50 d的費用與隅角封堵氣囊的年成本基本持平,從工作面現場條件綜合考慮,采用快速封堵氣囊治理隅角瓦斯具有良好的社會經濟效益。

        4 結論

        (1)針對厚煤層綜放開采條件下的采空區(qū)隅角封堵問題,通過優(yōu)化封堵氣囊選用材料、設計性能指標,成功設計出一種集阻燃耐寒、輕便抗沖擊、變形可塑性的新型隅角快速封堵氣囊。

        (2)根據文家坡礦區(qū)4105工作面現場情況,對比傳統隅角封堵技術,進一步對氣囊進行抗壓、抗沖擊等試驗測試,在工作面下隅角順利投入使用,有效封堵隅角整個斷面,防止工作面隅角漏風,杜絕采空區(qū)遺煤自燃。

        (3)新型隅角封堵氣囊的成功應用,大幅降低了工人的勞動強度,顯著提升了工作效率,減少了遺煤的浪費,并且氣囊可多次重復利用,大大節(jié)約了隅角封堵的成本。

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